韓斌,于少峰,吳愛祥,高永祥,程海勇
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基于化學注漿預加固的破碎礦體采場結構優化數值模擬
韓斌1,于少峰1,吳愛祥1,高永祥2,程海勇1
(1. 北京科技大學土木與環境工程學院,北京,100083;2. 云南金沙礦業股份有限公司湯丹公司,云南昆明,650000)
湯丹銅礦4號礦體厚大軟弱破碎,圍巖松散、炮孔成孔率低;優選MP 364礦用樹脂進行化學注漿預加固,并在3采2分段進行現場化學注漿試驗,確定化學漿液擴散方式、注漿壓力及擴散半徑等參數,建成注漿工藝系統。通過FLAC 3D及ANSYS等軟件建模,并對地表巖移、頂板位移、采場支撐體系塑性區以及礦柱最大主應力進行數值模擬分析。研究結果表明:按照推薦注漿材料配比及工藝施工,巖體強度及完整性得到較大提高,炮孔成孔率提高22%;化學注漿后,由于巖體強度及礦體完整性得到提高,擬通過增大礦房暴露面積以提高礦石回收率。注漿后,在保證安全且保持礦柱尺寸不變的情況下,礦房暴露面積提高約50 m2,則礦石回收率可以提高約10%以上,提高了礦山經濟效益。
化學注漿預加固;注漿工藝系統;數值模擬
化學注漿是利用氣壓、液壓或電化學的原理,經注漿管將化學漿液注進礦體縫隙之中,然后漿液通過滲透、擠壓以及化學反應等方式與原巖體膠結為一個整體,從而達到封堵巖體裂隙與加固礦巖的目的,最終提高礦體整體強度[1]。以往國內礦體注漿基本用途為堵水或斷層等破碎帶加固,本課題在國內首次將注漿技術用于整個礦體開采前的預加固。湯丹銅礦4號礦體,巖體及圍巖節理裂隙極為發育,巖體存在大量細小緊密的裂隙。礦體賦存于黑山組底部有利構造部位的碳泥質板巖夾層中,平均厚為24 m。礦石含泥量較高,炮孔成孔率低于70%。為保證頂板長時間內不發生垮塌與安全開采,可以采用化學注漿技術將漿液注入巖體裂隙中,使礦體及圍巖加固為一個整體,以達到提高炮孔成孔率,增大回采安全系數,最終實現增大礦石回收率的目的[2]。本文作者設計采用化學注漿預加固技術對礦體進行注漿;確定了漿液擴散方式,并開展了漿液擴散半徑影響因素分析,建成了注漿工藝系統?,F場工業應用表明,按照推薦注漿材料配比及工藝施工,注漿巖體強度提高25%,炮孔成孔率提高22%,礦體及圍巖穩固性提高,增強了采礦作業的安全性?;瘜W注漿后,由于礦體強度及完整性得到提高,設計通過增大礦房暴露面積以提高4號礦體礦石回收率;利用FLAC 3D及ANSYS等數值模擬軟件建模,并對地表巖移、頂板位移、采場支撐體系塑性區以及礦柱最大主應力進行模擬分析。
1 化學注漿預加固技術
1.1 注漿試驗場地選擇
注漿段礦體布置形式如圖1所示。

(a) 礦體縱剖面圖;(b) 礦體橫剖面圖;(c) 礦體平面圖
為使化學注漿工藝在4號礦體進行推廣使用,設計在3采2分段礦房進行注漿試驗;2分段礦體傾角為67°,礦體走向長為26 m,厚度約為22 m,高度為19 m。
1.2 注漿材料及相關設備
1) 造孔設備:YGZ90型導軌式獨立回轉鑿巖機。
2) 注漿材料:德國BASF公司生產的MP 364礦用樹脂。實驗室測得注過化學漿液MP 364的巖體力學參數如表1所示。

表1 MP 364物理力學性質測試結果
3) 注漿泵:BASF生產的ZQBS?8.4/12.5氣動注漿泵。
4) 其他主要設備:注射混合槍、封孔器等。
1.3 注漿技術參數
1.3.1 確定化學漿液擴散方式
漿液擴散方式直接影響著漿液擴散半徑與單孔注漿量等參數,確定漿液擴散方式能夠有效提高注漿效率并節約成本,因此有必要確定本次注漿試驗中漿液的擴散方式[3?5]。首先計算出注漿技術參數。
1) 注漿壓力。注漿壓力作為漿液在巖體孔隙中擴散、充填及壓密的動能,為注漿設計的重要參數之一,其對提高注漿質量和保證注漿效果有著明顯的影響。注漿壓力主要與地層結構和注漿材料等因素有關,國內一般采用以下公式進行計算:
(1)
式中:為注漿壓力,Pa;為巖石密度,4號礦體平均密度為2.7 t/m3;為注漿段止漿巖盤厚度,1.0~1.5 m,根據擴散半徑取值,取值2.5 m;為系數,由于4號礦體較為破碎,取值3。
根據式(1),計算得注漿壓力為8.1~16.2 MPa。
2) 注漿速度。注漿速度的關鍵,取決于地層的孔隙率和注漿設備參數,根據4號礦體現有條件,設計注漿速率范圍為10~30 L/min。
3) 單孔注漿量。注漿過程中,在不漏漿的情況下,盡量用單液水泥漿充填空隙,以提高注漿效果,單孔注漿量計算公式如下:
×hRnγC(2)
式中:為單孔注漿量,L;為漿液損失系數,一般取1.15~1.30,這里取值1.2;為漿液擴散半徑,根據BASF公司相關經驗,4號礦體內注漿擴散半徑在6 MPa即可達到2.5 m以上,此處取2.5 m;為注漿孔深,7~19 m;為巖層裂隙率,取2%;為裂隙內漿液有效充填系數,取0.8;為結合率,取值0.9。
將各參數代入式(2)中,得單孔注漿量為150~350 L。
根據以上數據分析,在2分段試驗采場選定位置進行注漿試驗,并將注漿施工過程中所觀察到的結果繪制成??曲線,其主要表現如圖2所示。

圖2 試驗孔注漿p?Q?t曲線
由圖2可以看出:注漿過程中,注漿壓力一般為為2~4 MPa,注漿速度為16~20 L/min,隨注漿不斷進行,注漿壓力稍微有所上升,而注漿速度略微下降,但波動較??;然而,當達到設計的注漿量時,注漿終壓達不到設計終壓(8.1~16.2 MPa),而此時注漿速度仍表現為較大,且在2.5 m處鑿孔,經鉆孔窺視儀觀測發現大量白色化學漿液。這是因為巖體中存在大量裂隙,漿液流動的阻力較小,漿液主要表現為填充擴散方式進行加固。
1.3.2 漿液擴散半徑影響因素
漿液以充填擴散方式為主時,“劉嘉才公式”[2]以計算多裂隙巖體漿液擴散半徑準確而聞名,其基本思想是:假設兩裂隙面相互平行,漿液從注漿管內流出后向裂隙內充填,平行于裂隙面做徑向流動[6]。這里以“劉嘉才公式”計算4號礦體裂隙巖體中漿液擴散半徑:
式中:0為注漿孔內注漿壓力,MPa;e為裂隙內地下水的壓力,MPa;0為注漿孔半徑,cm;為漿液的黏度,MPa?s;為裂隙寬度,cm;為注漿時間,s。
4號礦體采用化學樹脂MP 364加固,其漿液黏度為0.38 MPa?s;靜水壓力為300 KPa,注漿孔半徑為 5 cm,裂隙寬度約為0.2 cm。將已知數據代入式(3)中,此時漿液的擴散半徑為
由式(4)可以看出:漿液擴散半徑由注漿孔內的注漿壓力p、注漿時間及裂隙寬度共同決定。為驗證其關系,在現場展開了相關注漿試驗:
將0分別為2和4 MPa,為0.10,0.20和0.50 cm時,測量的與的關系,經origin軟件分析得其關系如圖3所示。

注漿壓力/MPa:(a) 2;(b) 4
由圖3可以看出:1) 在0固定為2 MPa或4 MPa不變的情況下,隨著增加而增大;2) 在固定為1.8 ks或3.6 ks不變的情況下,隨著增大而增大,隨著0提高而增大;3) 當為0.10 cm時,隨著增加,增幅極小;4) 在為0.20 cm,0為4 MPa的情況下,可以達到約350 cm,需要4 ks。
在分別為1.8和3.6 ks,為0.10,0.20和0.50 cm時,將測得的與0的關系,經origin軟件分析得其關系如圖4所示。

注漿時間/ks:(a) 1.8;(b) 3.6
由圖4可以看出:1)一定時,隨著0的提高而增大;2) 在0保持不變的情況下,隨著減小而減?。?) 當過小時,提高0,的增幅極??;4) 在為0.20 cm、為3.6 ks的情況下,達到約300 cm,0需達到4 MPa。
1.4 推薦的注漿參數
根據上述試驗中注漿壓力及時間與漿液擴散半徑關系驗證結果,為使巖體注漿壓力充分、注漿時間最合理,最終確定化學注漿參數如表2所示。

表2 MP 364礦用樹脂注漿參數
1.5 注漿工程布置
注漿巷道沿礦體走向布置于礦房內,沿注漿巷道設計3排注漿孔,排距為5 m,即擴散半徑為2.5 m。其中第1和第3排注漿孔布置在礦房界限上,這樣使得上盤及下盤靠近礦房部分都能夠得到一定程度的加固;第2排注漿孔布置在礦房中央。每排布置9個注漿孔。注漿孔的具體設計參數如表3所示。

表3 注漿孔設計方案
由表3可知:最深孔設計為18 m,超過15 m深的注漿孔為3個,且都不深,利用YGZ90鑿巖機是能夠滿足鉆孔條件的。注漿時,孔深超8 m的注漿孔應采用分段注漿處理,分段長度為5 m。
2 現場注漿應用效果
圖5所示為注漿前后注漿孔內巖體情況。根據設計方案要求,2013年9月完成了4號礦體3采2分段注漿試驗。主要采用鉆孔窺視儀觀測(圖5)及巖石力學實驗獲得注漿后巖體力學參數的方法確定注漿效果。

(a) 注漿前;(b) 注漿后
2.1 成孔效果觀測
注漿后,炮孔成孔率提高20%以上,且暫無造孔不成功現象;利用鉆孔窺視儀觀測,可見注漿效果好,礦體裂隙注漿密實,孔內極少出現巖石碎塊。
2.2 巖石力學實驗
根據注漿工程具體情況,對注漿后巖體進行取芯實驗(注漿前巖體力學參數參考礦山已有數據)。將現場取得的注漿后巖芯按碳泥質板巖與白云巖進行歸納整理,并將實驗室測得的單軸抗壓強度、彈性模量、泊松比、內摩擦角、黏聚力等物理力學參數歸納統計如表4所示。由表4可知:注漿后礦巖各參數都得到明顯改善,礦體穩固性及完整性都得到極大提高,理論上可以通過增大礦房暴露面積的方法以提高礦石回收率,增加礦山經濟效益。

表4 注漿前后兩類巖體力學參數
3 采場結構參數優化數值模擬
注漿前,4號礦體開采采用的是“大礦柱,小礦房”的方式,即礦柱寬度×礦房寬度為16 m×10 m,且許多地方出現垮塌現象,說明現有巖體條件下采用已有的采礦方式不合理;注漿后,巖體強度得到加固,理論上礦房暴露面積得到大大提高,為確保安全,設計采用礦柱寬度×礦房寬度為16 m×12 m的方式對整個4號礦體進行開采,后續試驗成功后再考慮更大的礦房暴露面積。原方案與設計方案對比如表5所示。

表5 開采量對比
由表5可以看出:設計方案明顯優于原方案,這主要體現在化學注漿可以提高礦石回收率。然而設計方案能否在保證安全性的條件下,達到提高經濟效益的目的,在采用新的設計方案之前,要根據現有試驗結果對設計的礦房尺寸進行數值模擬,以提供理論支持[7]。
3.1 數值模擬建模
采用ANSYS建立數值模型,模型中采場結構包括如下元素:礦房、礦柱、頂板以及底板[8?16]。模型尺寸(長×寬×高)為600 m×624 m×658 m,模型單元數為150 000,數值模型整體圖及分解圖如圖6~7所示。

圖6 整體數值計算模型

圖7 礦塊形態圖
由圖7可知:采場中的礦柱和頂底板,其共同作用構成了采場中的支撐體系,且受礦體形態所致,礦柱高差較大。
假定模型中所有材料均符合摩爾庫倫準則,數值模擬過程中首先計算原巖狀態,應力邊界條件按照 式(5)施加,地面作為自由邊界,且模型的左右兩邊界都施加水平的約束力,而底邊界同時施加水平與垂直約束。原巖狀態下的應力分布如圖8所示,然后在此基礎上,根據實際采礦工藝由左至右、由下至上開采礦房。
3.2 模型結果分析
為借助于數值模擬實現采礦優化設計目標,開展了本設計方案的分析研究,首先對其開采過后的地表巖移指標,即地表的最大沉降、最大傾斜值、最大曲率值以及最大水平變形進行分析;然后對本方案引起的采場頂板位移變化進行分析;最后對本方案引起的采場支撐體系的塑性區大小進行了分析,以達到控制地表巖體移動和采場穩定性的目的。
1) 地表巖移分析。地表位移約束條件是控制開采引起的地表變形在允許范圍內,避免地表沉降對建筑物的破壞。為了避免巖移引起地表建筑物的破壞,巖移控制是必要的。圖9所示為開采結束后地表沉降云圖,表6所示為設計方案巖移指標。

圖9 地表沉降云圖
由圖9可知:地表沉降成同心圓分布,距離采空區越近,沉降越大,反之越小。圖10~13所示為提取的模型主斷面的沉降曲線、傾斜曲線、曲率曲線以及水平變形曲線,并從中提取出地表最大沉降、地表最大傾斜、地表最大曲率以及地表最大水平位移(見表6),為注漿前后巖移指標的對比分析奠定基礎。

圖10 地表下沉曲線

圖11 地表傾斜曲線

圖12 地表曲率曲線

圖13 地表水平變形曲線

表6 設計方案巖移指標
考察模擬結果地表傾斜、地表曲率及水平變形指標可知:設計方案能達到一級保護等級。目前湯丹銅礦地表需要保護的為建筑和公路,滿足三級保護等級即可,因此按設計方案施工,能夠保證安全。
2) 頂板位移分析。提取設計方案頂板位移云圖如圖14所示。由圖14可知:受大面積開采的影響,頂板發生了一定規模的沉降,且頂板左側及上盤側沉降量較大,這與采空區分布及上下盤圍巖強度差異相對

圖14 設計方案頂板下沉云圖
3) 采場支撐體系塑性區分析。頂板和礦柱是采空區穩定性的關鍵影響因素,是整個采空區的承載體系,其失穩將會導致采空區頂板的大面積坍塌,后果不堪設想。為分析設計方案中礦柱及頂底板的穩定情況,提取礦房開采后支撐體系的塑性區分布狀況,見圖15。

表7 設計方案頂板沉降參數

圖15 設計方案塑性區分布
設計方案中塑性區的大小,具體見表8。由表8可知:礦房開采過后,部分應力轉移到礦柱、頂底板以及圍巖中,塑性區分布變廣。設計方案塑性區分布特點為:①頂板未出現塑性區,說明頂板注漿后,強度提高,設計厚度能夠滿足要求;②礦房開采過后,礦柱兩側出現臨空面,臨空面上塑性區分布最廣,與上盤圍巖的接觸面次之,而與下盤圍巖的接觸面上只有零星分布;③本次設計方案基本為剪切破壞區,個別可見零星拉伸破壞區;但本方案塑性區貫通率低,即礦柱雖會出現局部的破壞,但整體穩定性較好,按設計方案施工,能夠保證安全。

表8 設計方案塑性區參數
4) 礦柱最大主應力分析。礦房開采前礦柱最大主應力為15.023 MPa,提取礦房開采后礦柱最大主應力云圖,如圖16所示。由圖16可知:礦房開采過后,應力集中部位發生在礦柱頂部及底部。礦山原有方案及設計方案應力集中系數大小對比見表9。由表9可知:按照最大主應力和應力集中系數來看,設計方案都要優于礦山原有方案。

圖16 設計方案礦柱最大主應力云圖