安少輝 ,燕 平 ,李立榮 ,林志輝,王其可,趙殊勛
(1. 中國石油集團海洋工程有限公司渤星公司 天津 300451;2. 中國石油天然氣集團公司鉆井工程重點實驗室固井技術研究室 天津 300451;3. 中國石油集團渤海鉆探第二固井公司 天津 300457)
SNX井是蘇南作業分公司部署的一口定向開發井,開采目標為目的層內的致密砂巖氣。一開利用311.1,mm鉆頭鉆至763,m,244.5,mm套管下至 761,m。二開利用 215.9,mm鉆頭鉆至3,929,m,88.9,mm生產套管下至3,925,m。該井屬大環空非常規固井。固井施工存在的難點為:①套管內容積小,頂替排量受限且施工壓力高,頂替效率難以保證;②水泥返高至610,m,封固段長達 3,329,m,水泥封固段頂底溫差大,對水泥漿性能要求高;③88.9,mm 油層套管內容積小,對頂替液性能和計量準確性要求高,管內若留水泥塞將無法鉆除,將會導致全井報廢。此外,封固段內地層中山西組和本溪組部分含有煤層,劉家溝組和石千峰組巖性為硬脆性泥巖,屬低壓易漏層,下套管與固井過程中存在漏失風險,漏失可能導致井內壓力失衡,引發氣竄。
由于本次固井下套管、注水泥過程中的井下漏失、氣竄風險大,提高水泥環膠結質量難度大,而且固井后可能發生長期氣竄,造成井口帶壓,給完井后的生產和增產措施帶來風險和困難,因此尾漿采用密度為 1.90,g/cm3膠乳防竄水泥漿體系,封固目的層,領漿采用密度為1.35,g/cm3的高強度低密度水泥漿封至 610,m。同時,優化工藝方案,采取配套技術措施,施工順利,施工設計符合率100%。
本井封固段長達 3,329,m,地層屬低壓易漏層,環空壓力高,下套管與固井過程中存在漏失風險,從而導致水泥返高不夠。油層固井 215.9,mm井眼下88.9,mm套管,屬于大環空非常規固井,套管內容積小,頂替排量受限且施工壓力高,頂替效率難以保證,從而影響固井質量。本井水泥封固段頂底溫差大,對水泥漿性能要求高,上部水泥容易出現超緩凝現象。井88.9,mm油層套管內容積小,對頂替液性能和計量準確性要求高。如果管內留水泥塞將無法鉆除,會導致全井報廢。本井施工壓力高(靜壓差達15,MPa)、風險大。
完鉆后,要求原鉆具帶扶正器通井兩次,確保井眼暢通無阻、干凈以及井壁穩定。如固相太多,則要求配制高粘,高切的稠泥漿掃砂,以防止巖屑在縮徑處堵塞造成憋高壓。調整鉆井液性能至完鉆時鉆井液性能,振動篩前無砂子返出,油氣上竄速度小于15,m/h,不竄不漏后方可進行下套管作業。通井作業循環,要求大排量充分循環2周以上,排量2.10~2.20,m3/min。
井口要及時灌泥漿,避免壓差過大造成回壓。以 15~20根灌滿1次為宜,灌泥漿時要不停活動套管以防粘卡,要記錄返出量和灌漿量。如在下套管過程中遇阻,嚴禁猛提猛放,原則上采用循環下放,并及時向現場監督匯報。
優選水泥漿配方,嚴格控制水泥漿性能,滿足低失水、早強、沉降穩定好,并嚴格按照設計量配制藥水,施工前復核各項性能,確保達到施工要求方可施工。
采用平衡壓力固井技術,合理設置漿體結構,使用加重隔離液,平衡沖洗液帶來的壓降,確保失重后仍能有效壓穩地層,采用雙密度水泥漿,尾漿密度為 1.90,g/cm3,領漿密度為1.35,g/cm3。固井正式施工前釋放校準塞,用頂替時將采用的固井泵進行套管替量校準,要求計量準確,通過監測倒水柜的方法來計量泵送的泥漿體積。
3.1.1 水泥漿主要成分作用機理分析
高強度低密度水泥漿體系核心成分為減輕增強材料BXE-600S與高聚物復合降失水劑 G60S。BXE-600S是一種具有水化活性的油井水泥外摻料,利用合理的物料顆粒級配,提高干混材料堆積體積,考慮礦物材料之間的物理化學作用,形成更加致密的水泥石(見圖1、2)。在低密度水泥漿中,BXE-600S可顯著提高水泥石強度,降低水泥漿游離液含量,降低水泥石滲透率。G60S是一種高聚物復合降失水劑。用該劑配制的水泥漿流變性能好,具有降濾失、防漏、防竄等多種功能,再配以配套的調凝劑,即可使水泥漿達到固井施工要求的各項指標。

圖1 線性堆積模型示意圖Fig.1 Schematic diagram of a linear packing model

圖2 含水化膜顆粒緊密堆積示意圖Fig.2 Schematic diagram of the dense packing of hydration shell particles
3.1.2 高強度低密度體系特點
高強度低密度水泥石在同等條件下可以達到常規密度水泥石的強度,具有良好的水泥漿沉降穩定性及良好的防漏失性能,固相顆粒合理的顆粒級配,在滲漏性地層易于形成“搭橋”暫堵,有助于防止漏失的發生。水泥石致密,滲透率低,具有良好的防腐蝕性。體系中的低密度增強劑由較低密度的活性膠凝材料組成,在水泥漿中不僅能發生凝硬性反應,還可進一步充填水泥石孔隙,形成更加致密的水泥石。增強劑具有良好的防氣竄性能,能夠有效減小水泥石的孔隙度,阻止孔隙壓力下降,保持較高的毛細管壓力,防止氣竄的發生;能夠補償水泥凝結引起的收縮,降低失水和游離液,有助于形成致密的水泥石,減少由于微裂縫引起的氣竄。高強度低密度水泥漿解決了水泥漿施工性能(密度、流變性等)和水泥漿封固綜合性能(強度、滲透率等)之間的矛盾,保證了水泥石本身的完整性。
3.2.1 水泥漿主要成分作用機理分析
膠乳水泥漿體系的核心成分為膠乳 BCT-800,L與水溶性高聚物降失水劑 BXF-200,L。膠乳水泥漿是以膠乳聚合物作為分散體系的高濃懸浮水泥漿體系。膠乳顆粒粒徑(0.05~0.5,μm)比水泥(20~50,μm)小得多,且具有彈性。水泥漿濾失形成濾餅時,一部分膠乳顆粒擠塞、充填于水泥顆粒間的縫隙中,降低了濾餅的滲透率;另一方面膠乳顆粒在壓差的作用下聚集成膜,覆蓋于濾餅表面,從而阻止了流體在水泥內部形成竄流。BXF-200,L能夠顯著提高水泥漿孔隙間水的粘度,這種作用除了能有效控制水泥漿的失水外,還能有效限制侵入水泥漿體內的氣體運移。膠乳水泥漿除了“成膜”和“顆粒充填”防竄機理外,另一個防竄機理體現在靜膠凝強度發展快。水泥漿在頂替到位后,環空氣竄多發生在 100~500,lb/ft2(48~240,Pa)的靜膠凝強度范圍內。該范圍內,靜膠凝強度發展所用時間越短,發生氣竄的幾率就越低。膠乳水泥漿中的聚合物在水泥進行水化反應時會形成網狀結構,使靜膠凝強度得到快速發展。
3.2.2 膠乳水泥漿體系特點
具有良好的防竄性能及良好的失水控制和防漏失性,由于膠乳的“成膜”和“顆粒充填”性能降低了水泥濾餅的滲透率,從而進一步降低了水泥漿失水。同時,“成膜”性能還可以起到防漏失的作用,減小水泥環體積收縮,改善水泥環與套管、地層間的膠結。此外,具有耐腐蝕性能,延長油井壽命,并且具有良好的施工性能,水泥漿分散性、穩定性好,流變性優越,稠化時間易于調節。
井下條件為井底循環溫度 85,℃,井底壓力 45,MPa,封固段610~3,367,m。
水泥漿配方(BWOC)為:嘉華 G級高抗水泥+105%BXE-600,S(減輕增強材料)+4%G60S(降失水劑)+120%井場水+1.4%BXR-200,L(緩凝劑)+0.25%G603(消泡劑)。
配緩凝水時緩凝劑加量至 1.5%(BWOC),其他外加劑適當附加。室外大樣稠化時間為 355,min,水泥漿性能如表 1所示,水泥漿稠化曲線如圖3、圖4所示。

表1 高強度低密度室內小樣水泥漿性能Tab.1 List of slurry properties of the high-strength lowdensity slurry sample

圖3 室內小樣稠化曲線Fig.3 Indoor sample curve

圖4 室外大樣稠化曲線Fig.4 Outdoor bulk sample curve

表2 高強度低密度水泥漿流變性試驗Tab.2 Rheology property test for the high-strength lowdensity slurry
進行了水泥漿流變性試驗。由于本項目對水泥漿性能要求很嚴格,要求低密度水泥漿既要有較低的初始稠度、良好的流變性,又要具備良好的穩定性。常溫常壓下測得水泥漿流變數據,測完一組數據后,漿體靜置 10,min后再次測試,實測結果如表2所示。
井下條件為井底循環溫度 85,℃,井底壓力 45,MPa,封固段3,367~3,929,m。
水泥漿配方(BWOC)為:嘉華 G級高抗水泥+0.2%CF40S(分散劑)+3% BXF-200L(降失水劑)+4% BCT-800L(膠乳)+0.3% BXR-200L(緩凝劑)+37% 井場水+0.5%D50(抑泡劑)+0.25% G603(消泡劑)。
配速凝水時緩凝劑加量至 0.312 5%(BWOC),其他外加劑適當附加。室外大樣稠化時間為 282,min,水泥漿性能如表3所示,稠化曲線如圖5、圖6所示。

表3 膠乳水泥漿室內小樣性能Tab.3 List of properties of the indoor latex slurry sample

圖5 室內小樣稠化曲線Fig.5 Indoor sample curve

圖6 室外大樣稠化曲線Fig.6 Outdoor bulk sample curve
SNX井本開利用 215.9,mm鉆頭從地表鉆至 3,929,m,88.9,mm 生產套管下至 3,925,m。1.35,g/cm3高強度低密度水泥漿 114,m3,封固 610~3,367,m。1.90,g/cm3膠乳水泥漿20.7,m3,封固3,367~3,92,9,m。由于88.9,mm油層套管內容積小,對頂替液計量準確性要求很高。如果管內留水泥塞將無法鉆除,會導致全井報廢。故施工前必須下校準塞校準替量,校準后的替量為 16.88,m3,符合施工條件。施工時注替排量控制在 1,m3/min左右。由于本層套管內有 TAP閥,故在空心膠塞通過TAP閥前,排量降至200~300,L/min。碰壓前1~2,m3排量降至 200~300,L/min,碰壓壓力為 32,MPa。施工順利,實現了設計目標。
SNX 井生產套管固井封固段長、套管尺寸小、環空大,存在漏失和氣竄的風險。這些復雜因素給固井帶來很大困難。本次固井對鄰井的資料分析全面透徹,為固井設計的合理性和可行性奠定了良好的基礎;固井工藝方面采用校準塞校準替量,嚴格按照設計控制循環、注替排量,注替過程中沒有發生漏失情況;水泥漿方面選用高強度低密度與膠乳水泥漿雙凝體系,此體系可有效減小靜液柱壓力,具有良好的控制水泥漿失水,改善水泥漿流變性,提高水泥漿穩定性,改善水泥石性能和防竄、防漏失的功效。以上幾點是本次固井施工成功的關鍵因素,可供類似井況固井作業參考。■
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