

摘要:礦山提升過(guò)程中卸礦站受到箕斗的沖擊以及在箕斗重力的作用下導(dǎo)致卸礦站曲軌變形或產(chǎn)生一個(gè)凹陷的弧坑,卸礦站受損則會(huì)影響正常的安全生產(chǎn),通過(guò)對(duì)卸礦站曲軌的變形以及凹陷的弧坑進(jìn)行分析,找出造成變形及產(chǎn)生弧坑的原因,討論其處理方法和工藝。
關(guān)鍵詞:曲軌變形;弧坑;原因分析;處理措施
概述
2#豎井工區(qū)是廣西華錫集團(tuán)銅坑礦下屬單位,主要以提升礦石為主。而盲斜井是礦石運(yùn)輸至地面的重要環(huán)節(jié)之一,1#、2#盲主斜道傾角均為25°,1#盲主斜道長(zhǎng)278m,2#盲主斜道長(zhǎng)473m,從放礦站至卸礦站均鋪設(shè)材質(zhì)為U70Mn規(guī)格為43kg/米的鋼軌。卸礦站(圖1所示)是整個(gè)盲斜井提升系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán),它的作用是引導(dǎo)后卸式箕斗進(jìn)去其內(nèi)部曲軌,從而使礦石順利卸入下一個(gè)流程的溜井。
隨著2#豎井工區(qū)的年提升量由最初的30萬(wàn)噸逐年增加至2014年后的168萬(wàn)噸。由于產(chǎn)量的增加,設(shè)備運(yùn)行的時(shí)間相比原來(lái)有了大幅度的增加,設(shè)備的使用壽命也逐漸降低。而卸礦站就是典型的例子,卸礦站是有立柱橫梁以及曲軌等組成,箕斗進(jìn)卸礦站時(shí),第一時(shí)間接觸的就是曲軌,在箕斗的沖擊下,曲軌發(fā)生變形、脫焊斷裂,嚴(yán)重的部位甚至有凹陷的弧坑出現(xiàn)。
1.曲軌變形、脫焊、產(chǎn)生凹陷弧坑原因分析
1.1經(jīng)過(guò)卸礦站發(fā)生的多次故障發(fā)現(xiàn),造成曲軌變形的主要原因曲軌承載面受力不平衡。而造成曲軌面受力不平衡的主要原因是卸礦站整體結(jié)構(gòu)發(fā)生變形,當(dāng)卸礦站整體結(jié)構(gòu)往外擴(kuò)時(shí),箕斗進(jìn)站時(shí)箕斗的卸載引輪與曲軌接觸面較小,局部受力大,當(dāng)接合面小于30mm時(shí),曲軌與箕斗卸載引輪接觸部位受力過(guò)大使其變形,并加快其磨損,在較短時(shí)間內(nèi)形成坡囗,箕斗進(jìn)站時(shí)卸載引輪易從曲軌坡囗處滑出,出現(xiàn)脫軌現(xiàn)象;而當(dāng)卸礦站整體結(jié)構(gòu)往里收時(shí),箕斗進(jìn)站時(shí)箕斗卸載引輪與曲軌側(cè)面直接發(fā)生摩擦,導(dǎo)致曲軌側(cè)面焊縫磨損,降低了焊接強(qiáng)度,曲軌受箕斗重壓下產(chǎn)生變形、脫落。
1.2產(chǎn)生弧坑的原因:箕斗進(jìn)站時(shí),運(yùn)行速度仍然較快,瞬間對(duì)卸礦站的喇叭口造成一個(gè)嚴(yán)重的撞擊,由于每天有竟200-230次撞擊。而曲軌下部的襯筋過(guò)少,兩相鄰襯筋間的跨度過(guò)大,而曲軌在多次受到箕斗撞擊后,致使曲軌變形、或產(chǎn)生凹陷的弧坑(圖2所示),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)使焊縫爆裂,導(dǎo)致局部曲軌脫落。
2.曲軌的處理措施
2.1曲軌變形處、弧坑處割除與安裝
2.1.1 測(cè)量并記錄有變形、弧坑的一段曲軌長(zhǎng)度、寬度,用割槍沿著損壞曲軌原有的焊縫把曲軌割除,并把殘留的焊渣也清理干凈,然后用角磨機(jī)把母材表面及周圍20mm打磨拋光、露出金屬光澤。
2.1.2 制作兩塊新曲軌,新曲軌與損壞曲軌長(zhǎng)度不變,由于卸礦站整體結(jié)構(gòu)發(fā)生變形,短時(shí)間內(nèi)無(wú)法將其完全復(fù)位,只能將新的曲軌的寬度做出改變,保證箕斗卸載引輪進(jìn)站卸礦時(shí)與曲軌接觸面達(dá)到為80mm-100mm。然后利用專用的壓力裝置將新制作出來(lái)的曲軌按圖紙尺寸壓制成圓弧形。
2.1.3 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比修整合適并去除氣割殘留的熔渣,保證換上后與原有的曲軌表面平齊。由于第一塊曲軌(下層曲軌)(圖3所示)與側(cè)板焊接后會(huì)形成一道焊縫,第二塊曲軌(上層曲軌)壓在第一塊上面時(shí)則會(huì)不平整,所以需要將第二塊新曲軌割出合適的坡口(圖4所示),然后用角磨機(jī)去除破口處滲碳層至露出金屬光澤,在第二塊曲軌焊接時(shí),坡口與之前的焊縫形成對(duì)接,保證新曲軌與側(cè)板成垂直狀態(tài)。
2.1.4 安裝第一塊曲軌后(下層曲軌),為防止曲軌在焊接過(guò)程中受熱變形或因底板有弧度,產(chǎn)生曲軌不緊貼側(cè)板,在焊接前應(yīng)做好防止形變的措施:使用自制夾緊裝置將上、下層曲軌夾緊,使上層曲軌與下層曲軌之間緊密結(jié)合。如果更換曲軌過(guò)長(zhǎng),則需要多個(gè)夾緊裝置同時(shí)配合。
2.1.5 在安裝好的曲軌下方加裝三角襯筋進(jìn)行加固,襯筋高度為100mm-150mm,寬度與曲軌一致,兩相鄰襯筋之間距離不能超過(guò)80mm-100mm。
2.2 焊接材料、設(shè)備選擇
根據(jù)曲軌與側(cè)板的厚度以及其材料特性,選擇的焊接形式為手工電弧焊,焊條為4mm的酸性焊條,型號(hào)為(E422)。焊機(jī)可采用交流焊機(jī),也可采用直流焊機(jī)。使用焊接電流為120A-180A左右。
2.3焊接工作步驟
2.3.1 清理掉落在焊接區(qū)域的粉塵和銹渣,讓焊接處表面保持清潔,防止粉塵和銹渣在焊接過(guò)程中受熱形成雜質(zhì)和氣泡破壞焊縫內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
2.3.2 安裝第一塊(下層曲軌),將第一塊新曲軌垂直的靠在側(cè)板上,采用點(diǎn)焊對(duì)下層曲軌進(jìn)行加固。點(diǎn)焊方式采取對(duì)角點(diǎn)焊,長(zhǎng)度為20mm-30mm。每點(diǎn)焊一段應(yīng)保留250-350mm之間距離, 確保在點(diǎn)焊和全焊過(guò)程中不會(huì)發(fā)生焊縫拉裂現(xiàn)象。
2.3.3 在下層曲軌下部加上襯筋,襯筋加完之后,然后將下層曲軌牢固的焊接在側(cè)板與對(duì)接處,焊接完成后使用敲雜錘對(duì)焊渣進(jìn)行清理,目測(cè)焊縫表面應(yīng)無(wú)裂紋、無(wú)夾渣、無(wú)氣孔、焊縫兩邊無(wú)未焊透等缺陷為合格。
2.3.4 使用自制夾緊裝置在上層曲軌與下層曲軌加緊,然后將上層曲軌焊接在下層曲軌的上面。
3.結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)對(duì)曲軌的整改后,觀察箕斗空斗進(jìn)站運(yùn)行和滿載進(jìn)站卸礦運(yùn)行都沒(méi)有出現(xiàn)不良的問(wèn)
題,而因箕斗門擺動(dòng)弧度過(guò)大致使箕斗門不關(guān)以及箕斗門下門軸與門鉤頂死等問(wèn)題有了實(shí)質(zhì)性的改善。今后在工作中若有出現(xiàn)類似設(shè)備故障,可以很好的借鑒以上工藝實(shí)施,對(duì)今后解決工作實(shí)際問(wèn)題具有較大的參考價(jià)值。
參考文獻(xiàn):
[1]焊工技師/高級(jí)技師培訓(xùn)教材.機(jī)械工業(yè)出版社
[2]李巖松.梅山鐵礦井下卸礦站的性能優(yōu)化[J].礦山機(jī)械,2014(03)
[3]安建英.4m~3底側(cè)卸式礦車卸載站的改進(jìn)[J]. 黃金,1998(02)
作者簡(jiǎn)介:
沈宏平(1984-)男,漢,四川省蓬安縣,廣西華錫集團(tuán)股份有限公司銅坑礦,機(jī)械助理工程師,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,機(jī)械設(shè)計(jì)制造。