尤慶健
(福州東輝建筑工程有限公司 福建 福州 350001)
某市中心高層辦公樓項目深基坑支護技術
尤慶健
(福州東輝建筑工程有限公司福建福州350001)
結合水文地質條件及周邊復雜環境,某市中心高層辦公樓項目深基坑采用SMW工法加鋼筋混凝土支撐支護體系。從支護結構設計、地下水控制,施工過程動態控制、監測及應急預案等方面介紹了該基坑工程支護技術,最后對實際應用情況進行了經驗總結。
深基坑;支護技術;工程;施工技術
福州地稅綜合辦稅中心項目主體建筑為一棟19層高層建筑及4層裙樓,設置二層地下室,基坑開挖深度為12.05~12.70m。本工程南側基坑邊線距學軍路圍墻約為10.82m,東側基坑邊線距群升國際B樓圍墻為3.26~6.08m,北側基坑邊線距擬建工人文化宮現場四層磚砌平房為0~5.6m,西側基坑邊線距在建的臺江文教活動中心圍墻約為0~2.8m。

圖1 基坑周邊平面布置圖
2.1場地工程地質條件概況
根據本工程巖土工程勘察報告,場地特征自上而下主要描述如下:
(1)雜填土:松散~稍密,稍濕~飽和,厚度0.50~5.10m。
(2)粉質粘土:飽和,可塑,厚度0.80~2.80m。
(3)淤泥:飽和,流塑,厚度2.40~5.50m。
(4)粉質粘土:濕~飽和,可塑~硬塑,厚度3.90~18.80m。
(5)淤泥質土:飽和,軟塑,層厚0.50~7.30m。
(6)殘積砂質粘性土:飽和,可~硬塑,層厚2.85~18.65m。
2.2場地水文地質條件概況
場地地下水類型按埋存條件總體可劃分為上層滯水和承壓水。其中上層滯水主要賦存于層序①雜填土中,受大氣降水和地表廢棄水補給,水量不大,孔隙承壓水主要賦存于④2中砂、⑥殘積砂質粘性土、⑦全風化花崗巖、⑦砂土狀強風化花崗巖,地下水主要受側向補給,水量中等。各承壓水具有水力聯系。根據勘察資料顯示,水位埋深為0.00~1.50m(標高7.01~7.86m)。根據地區調查資料,地下水年變化幅度約1.0m。
基坑開挖的地下水主要來自①雜填土的上層滯水,上層滯水主要受大氣降水及生活廢棄水補給。
本工程基坑支護安全等級按一級考慮,基坑側壁重要性系數是1.1,基坑支護體系安全保證期為基坑支護結構完成后一年。根據周邊環境和地質情況,本著“安全可靠、經濟合理、技術可行、方便施工”的原則,經過細致分析、計算和方案比較,本基坑支護方案選擇如下:
邊坡采用SMW工法加混凝土支撐支護體系進行支護,同時結合坡面噴護處理。以北側邊坡為例,詳見其剖面圖2。
本項目中基坑周圍附加地面超載按≤15kPa均布荷載考慮,基坑坡頂1m范圍內不允許堆載。設計中采用的主要結構構件情況如下:①水泥土攪拌樁止水帷幕:采用連續套接的三軸水泥土攪拌樁,3φ850@1200,水泥摻入量為不小于20%,水泥土28d的無側限抗壓強度≥1.5MPa,施工過程中泵送壓力大于0.3MPa,且泵送流量要求恒定,水泥漿水灰比為1.5~2.0,相鄰樁噴漿工藝的施工時間間隔不大于10h。②SMW工法中型鋼:按H700×300型鋼樁@600布設,長度為18~21m,約465根樁。③混凝土內支撐梁:共兩道支撐梁,混凝土強度為C30,截面為500mm×800mm,主筋1625,箍筋φ14@150mm。④混凝土支撐支護體系中的支撐立柱:采用沖孔灌注樁鋼格構插入灌注樁形成。沖孔灌注樁為φ900樁,共計29根樁。樁長分別為35m。⑤上部邊坡坡面處理:進行素噴C20混凝土厚50mm內配鋼筋φ6.5@300×300mm。
根據地質狀況、地下水位以及支護止水情況,本工程暫不采用降水,擬采用集水明排的措施,以保證施工現場在無水狀況下施工,同時作好坑周邊的排水、疏水和截水工作。坡面設置泄水管,采用φ50mmPVC管,管外包兩層40目尼龍濾網及砂礫濾料,泄水管長度800mm,泄水孔縱橫間距為1.5~3m,根據現場實際情況,坡面滲水量大時取最小值。
對于地表水,采取“堵”和“疏”結合的辦法:在第一道支撐梁施工及養護結束后,在基坑邊支撐頂做排水明溝,沿施工道路邊設置,排水溝截面尺寸為厚240mm寬400mm深300~500mm,3‰泛水。并沿第一道支撐梁四周按30m間距設置一個1000mm× 1000mm×1000mm集水井,在南向大門口設一個污水沉淀池(2000mm×2000mm×1500mm),排水溝內污水經沉淀池沉淀后排到指定的城市下水道。
由于工程水文地質條件較為復雜并存在一定的不確定性,且基坑支護工程受諸多因素影響,故不安全狀況很難完全避免。本工程按照基坑支護設計規程進行了設計,且經過專家論證,在開挖過程中也嚴格執行分層分級開挖,但還是出現了坡頂地面裂紋、周邊圍墻下沉、文化宮辦公樓不均勻沉降。
基坑北側圍墻與文化宮工地臨近建筑紅磚樓間地面發生塌方,出現3(長)m×2(寬)m×0.8(深)m的塌坑。且監測單位連續7d對紅磚樓進行監測,紅磚樓整體仍處在下沉趨勢,且部分監測點日沉降速率均超出設計預警值1mm/d,最大達到3.51mm/d,監測單位已連續7d發出了預警警報。經現場查看和分析,其主要原因有兩點:①紅磚樓落水管直接排放到該處地面,滲人基坑,導致周邊土體流失塌方;②該處圍護樁由于地質原因,由SMW工法樁變更為沖孔灌注樁,但在沖孔樁施工過程中沖孔深度未達到設計要求,離基坑底部約2m,導致該處基坑底部出現土方坍塌約4m2。處理方法為:①對已塌陷的深坑采用砂進行回填,并將紅磚樓落水管封堵并改道排放;②并對沖孔樁圍護樁深度不足部位采用支設模板澆筑C30商品混凝土。
基坑南側圍護結構地下水滲漏嚴重,導致該處坡頂地面出現裂縫。裂縫長度約5m,離坡頂線2.1~3.2m。經專家現場查看滲漏點,發現該處埋有一條條石砌筑的盲溝,滲漏水從盲溝中流出。查看地下管線布置圖,發現離基坑南向坡頂約7m處存在一條消防管,由于該消防管接頭處橡膠接頭老化導致嚴重漏水后滲入盲溝。處理方法為將該消防管接頭進行重新跟換切斷漏水水源,并對地面裂縫采用水泥砂漿灌注。
6.1基坑點位設置和預警值
根據本基坑工程場地狹窄,不能自然放坡開挖而坡面較陡及土層的特點,和基坑周邊近距離范圍內存在已建居民樓的現狀,在基坑東側已建金安新村、橫巷新村、群升國際三棟居民樓共設置9個監測點,以監測其沉降量及沉降速率,最大監測數值分別為7.05mm及0.03mm/d均小于預警值。在基坑西側已建紅磚辦公樓共設置5個監測點,以監測其沉降量及沉降速率,最大監測數值分別為21.44mm及3.51mm/d均超過預警值。沿基坑四周設21個監測點,以監測樁頂位移、樁頂沉降和周邊地表管線沉降,最大監測數值分別為28.5mm、10.7mm、26.57mm均未超過預警值。在基坑內立柱頂部設29個監測點,以監測立柱豎向位移,最大監測數值分別為17.58mm及0.03mm/d均未超過預警值(如表1)。

表1 支護結構及周邊環境監測報警值一覽表
6.2應急預案
當監測值超過預警值時應立即停止開挖,并采取坡底堆載反壓或坡頂卸載等措施。若當支護結構側向位移較大時,即先回填坑底土方或在支護樁周圍堆砂袋,保證基坑的臨時穩定,然后通過注漿或深層攪拌樁等加固方式對坑底進行加固。養護5d后,將回填土方挖除。若施工現場不能保證連續供電,應配備發電機組,防止因斷電不能持續排水導致地下水位升高產生安全隱患。
本項目的基坑支護工程目前已完工并實施了回填,雖然存在坡頂地面裂紋、周邊圍墻下沉、文化宮辦公樓不均勻沉降等問題,但其原因為施工過程中管理不夠嚴格和土層的復雜和不確定性,通過加強日常巡查等管理和信息化控制均能有效預防或避免??傮w來說,在地下室土方開挖施工期間,基坑支護和基底地面未發生較大異常和安全事故,臨近建筑物、道路、管線等均未出現異常和裂紋損壞等,達到了支護預期效果。
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TU753
A
1673-0038(2015)12-0043-02
2015-3-9
尤慶?。?983-),男,中級工程師,本科,主要從事建筑施工行業,任一級建造師。