張秀文 宋慶明(中國華電集團內蒙古能源有限公司包頭發電分公司,內蒙古包頭 014013)
600MW亞臨界機組鍋爐后屏過熱器氧化皮集中剝落的原因及處理
張秀文 宋慶明
(中國華電集團內蒙古能源有限公司包頭發電分公司,內蒙古包頭 014013)
隨著社會經濟的穩定發展,在此環境下,電廠獲得了有序的發展,在電廠中鍋爐扮演著重要的角色,它是重要的生產設施,但在其運行過程中,后屏過熱器氧化皮集中剝落的問題得到了廣泛的關注,在此背景下,本文主要研究了600MW亞臨界機組鍋爐后屏過熱器氧化皮集中剝落的原因與處理,旨在提高鍋爐的運作效率,促進電廠的可持續發展。
00MW亞臨界機組鍋爐 后屏過熱器 氧化皮 集中剝落
目前,電廠十分注重對鍋爐運作的檢修,通過檢修發現,600MW亞臨界機組鍋爐后屏過熱器氧化皮問題較為嚴重,為了明確造成此情況的原因,對滑參數停爐、氧化皮生產與氧化皮集中剝落進行了分析,在原因分析后,提出了幾點處理的建議,旨在有效處理鍋爐的相關問題,并使其作用得到最大化的發揮。
1.1 鍋爐的概況
本文研究了某電廠的2號鍋爐,它的試運行時間為168h,直至停機檢修,機組總運行的時間約45000h。2號鍋爐是600MW亞臨界機組鍋爐,其型式主要為亞臨界參數、控制循環、一次中間再熱、固態排渣與全鋼架汽包爐。
1.2 后屏過熱器氧化皮的概況
鍋爐后屏過熱器是由25片屏構成的,每片的組成為并聯,是由20根管實現的。通過檢修發現,2號鍋爐后屏過熱器氧化皮問題較為嚴重,在900多彎頭中,有約90個彎頭出現了氧化皮,同時,有14到19根管出現了較為嚴重的氧化皮[1]。
通過對鍋爐運行相關數據的分析可知,后屏過熱器出現了氧化皮,其中過熱器出口壁溫度保持在480℃到560℃,此時的溫度與鍋爐制造廠給出的后屏過熱器報警溫度基本一致,在相關的規定中指出,管子的抗蒸汽氧化溫度在580℃,同時剛的受熱面壁溫最高值為570℃。
通過對壁溫的觀測可知,2號鍋爐后屏過熱器壁溫的超溫現象具有持續性。但此時的測點位于爐頂大罩內,在鍋爐實際運行過程中,大罩內的對流交換較少,同時熱電偶用保溫棉包裹,并位于后屏過熱器出口管,因此,壁溫測點的觀測值為管子出口氣溫值。
2.1 滑參數停爐分析
在鍋爐滑參數停爐時,燃燒器的停運順序為F、E、D、C、A、B,給煤機停運的時間在11min到13min之間,此時其給煤的速度基本維持在40t/h,此后磨煤機停運。600MW亞臨界機組鍋爐燃燒器噴口與OFA風門二者的擺動角度為20°,通過二者的擺動實現了對火焰中心位置溫度的調節。
在鍋爐滑參數停機時,后屏過熱器壁溫最大值位于13℃/min與18℃/min。在停爐時,后屏過熱器的壁溫有著較大幅度的波動,最為顯著的溫度變化出現在20點,此時鍋爐負荷達到了240MW,壁溫波動的加劇情況較為嚴重。
鍋爐過熱器中含有兩級噴水減溫器,以此實現了對汽溫的調節,其中的一級減溫器位于分隔屏入口管道處,二級減溫器位于過熱器入口管道處,同時每級減溫器均有2支,此時的噴水主要源于給水泵出口管道,在此管道進行了電動閘閥與電動調節閥的安裝。在鍋爐滑參數停機時,為了有效控制過熱器的問題,需要借助一級減溫水。
2.2 氧化皮生成分析
一方面,原理分析。鐵素體剛蒸汽側氧化皮中的氧化物有兩層,分別為內層與外層。外層的結構呈縮松多孔,內層的結構為致密少孔,通過能譜分析可知,外層的氧化物主要為Fe2O3與Fe3O4,內層的氧化物主要為(Cr,Fe)3O4,外層和內層二者在厚度方面具有相似性,同時二者的厚度較為均勻。氧化皮增厚的原因主要有兩個,分別為溫度與時間,通常情況下,溫度越高,氧化皮的生長速度越快,隨著氧化皮的增厚,其開裂與隆起等形態的剝落越容易出現。同時,時間越長,氧化皮的增厚速度越快。
另一方面,壁溫分析。電廠2號鍋爐的超溫情況雖然時間不長,但在壁溫方面,其顯示溫度在550℃到650℃,此溫度與相關規定中的570℃抗蒸汽氧化溫度值相比,二者存在一定的差距。與此同時,壁溫測點位于爐頂大罩內,此時爐內實際溫度與壁溫測量值相比,前者明顯偏高,而高溫會促使氧化皮的生成[2]。
2.3 氧化皮集中剝落分析
關于減溫水流量的變化,在滑參數停爐時,后屏過熱器的壁溫變化和一級減溫水的流量變化,二者有著緊密的聯系,在后者增大時,前者也會隨之加大。因此,減溫水的流量變化越大,后屏過熱器的壁溫波動也會過大。與此同時,一級減溫水位于分隔屏入口,如果進入后屏過熱器,則要先經過分隔屏聯箱混合,在此基礎上,一級減溫水流量的影響相對較弱。但在20點時,鍋爐的負荷有所下降,減溫水流量出現了較大的變化,此時后屏過熱器的壁溫波動有所增加,最終氧化皮出現了集中剝落。
在鍋爐啟停時,要對高壓旁路與低壓旁路進行開啟,以此實現大流量沖洗。在機組檢修過程中,可以利用高頻超聲波的方法,對600MW亞臨界機組鍋爐后屏過熱器氧化皮的厚度情況進行檢測,根據檢測的實際情況,采取具有針對性的措施。同時,針對氧化皮的防治,要在各個環節展開,如:啟動、停機與檢修等,并且要保證各項措施的全面落實。
當機組處于啟動、停機時,要遵循運行規程,并對減溫水的投用量進行控制,同時還要對壁溫的升速率與降速率進行嚴格的控制。鍋爐滑參數停爐要注重對鍋爐溫度的調整,使其保持一定的水平。再者要對壁溫測點進行完善與補充,通過對實際運行與調整結果的分析與研究,對其中存在的問題進行有效的處理,并且對壁溫變化率超限報警的方式進行增加,從而實現了運行監控效果的提升[3]。
綜上所述,鍋爐運行過程中,后屏過熱器的氧化皮問題得到了廣泛的關注,為了全面掌握此情況,對造成此情況的原因進行了分析,并提出了幾點相應的對策,相信,鍋爐運行的質量將得到可靠的保障,同時氧化皮的問題也將得到有效的處理。
[1]姜在原,何曙勇.600MW亞臨界機組鍋爐氧化皮產生的原因及預防[J].浙江電力,2013,05:49-52.
[2]高鵬.國產亞臨界機組600MW鍋爐氧化皮問題分析[J].鍋爐技術,2013,06:52-55.
[3]許建林.國產600MW亞臨界機組鍋爐氧化皮脫落原因分析[J].中國高新技術企業,2012,07:58-60.