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減少卷煙長度超標現象

2015-12-11 05:33:37李艷
人間 2015年25期
關鍵詞:檢測

李艷

(張家口卷煙廠有限責任公司,河北 張家口 075000)

減少卷煙長度超標現象

李艷

(張家口卷煙廠有限責任公司,河北 張家口 075000)

圍繞卷煙長度超標的現象,改進ZJ17卷接機組吸絲梁部分、調整煙槍與烙鐵、喇叭嘴行程、靠攏鼓輪和靠攏臂及布帶盤、刀頭和齒輪箱角度等有關部位,確保卷煙長度符合工藝質量標準。

卷煙長度超標;靠攏鼓輪

一、前言

為配合省中煙技術中心新版技術標準的實施,保證企業(yè)產品質量控制工作的穩(wěn)步運行,關注重點質量指標,適當調整檢驗控制力度,充分體現新版技術標準的檢驗控制理念,適應行業(yè)的質量監(jiān)督管理要求,實現“支支一流”的目標。卷包車間在質量管理方面,特別是重點質量指標的過程把控方面給予了高度關注。

二、分析現狀,制定內控目標

2013年2月以來,在中煙公司市場抽樣檢查中,鉆石(硬紅)卷煙長度平均值為83.56mm,鉆石(硬金)煙支長度平均值為83.46mm,均低于設計值84.0±0.4mm,其它品牌也不同程度的存在此種現象。為此,車間成立了攻關小組,解決此項問題。針對出現的卷煙長度超標問題,車間進行了專項調查,結果如下:

調查一:對機臺卷煙長度檢測情況進行調查分析,通過查閱2012年3月15、16日兩天工段的機臺交接班記錄中的卷煙長度包前檢測記錄,對卷包機組13#、14#、15#檢測數據進行統計,從數據中可以看出,各生產牌號的包前卷煙長度平均值均在標準值下限。

調查二:現場質檢員對包前對應的卷煙包后長度進行調查,發(fā)現各牌號卷煙長度平均值均在標準值下限或低于標準值,這樣再經過物流中轉后很容易使煙支長度低于標準值。

為了減少卷煙在物流運轉過程中長度超標現場,小組成員在現狀調查的基礎上,將長度內控標準設為:卷煙長度最小值不低于83.7mm,平均值不低于84.02mm。

三、制定有效措施,減少卷煙長度超標

小組成員運用魚骨圖從人、機、料、環(huán)、測五個方面對影響卷煙長度超標的因素進行了分析,共得出“操作工包前檢測、設備調整不合適”這兩個主要因素,并制定了解決措施。

實施一:改變取樣方法,增加檢測頻次

1.將檢測的工序后延,卷煙操作工由原來的包前檢測煙支長度改為包后檢測,以便更好地控制煙支長度。

2.增加各崗位、工序對卷煙的物理檢測頻次。

車間從3月1日起,增加了各崗位、工序對卷煙的物理檢測頻次,具體情況如下:

1卷接操作工:當班每臺機車包后煙支(圓周、長度)分上、下班各檢測1次 ,20支/次。

2包裝整理工:當班每臺機車包后(圓周、長度)煙支分上、下班各檢測1次 ,20支/次。

通過增加檢測頻次,加強了產品生產過程中的在線工藝質量控制,強化員工的質量意識,為減少煙支長度超標現象提供了在線控制保證。

3.加強培訓、指導和監(jiān)督。

1整理工檢測操作流程,由當班所管轄機臺兼職質檢員負責培訓指導;

2檢測后數據交卷接操作人員負責收集、記錄,同時要求注明為包后檢測;

3要求各崗位人員遵照規(guī)定認真執(zhí)行,現場兼職質檢員、工段長、車間管理人員負責監(jiān)督、檢查、考核。

實施二: 調整設備工藝參數

1.改進ZJ17卷接機組吸絲梁部分。調整吸絲梁寬度,更換瓷珠,使煙絲束走的更加平穩(wěn)和緊湊,從而加強煙支內部煙絲結構的緊湊性,降低端部落絲率,有效改變煙支虛頭現象,在一定程度上防止煙支在物流中轉過程中長度變短。

2.調整煙槍與烙鐵。為了使煙支內的煙絲更加緊湊,將兩煙槍邊板用Φ7.9mm試棒調整,用Φ7.8mm試棒調整大壓板,相應調整烙鐵高度,使煙支直徑穩(wěn)定在所要求范圍的中值,盡量減小煙支的直徑變化。

3.調整喇叭嘴行程。根據要求長度為59mm的煙支,喇叭嘴行程為36.59mm,長度為54mm的煙支,喇叭嘴行程為33.58mm。考慮到齒輪磨損與刀片厚度的影響, 在調整時相應的將59mm煙支喇叭嘴行程調至36.70mm,將54mm煙支喇叭嘴行程調至33.70mm。

4.調整布帶盤、刀頭和齒輪箱角度。根據喇叭嘴行程相應的調整刀頭、齒輪箱角度和布帶盤直徑,使煙條的線速度與喇叭嘴行程和切割刀片水平分速度相等,使切割出的雙倍長度煙支比基本長度略長0.2mm—0.4mm,從而保證單長支煙支長度比基本長度略長0.1mm—0.2mm。

5.調整靠攏鼓輪和靠攏臂。通過調整靠攏鼓輪和靠攏臂使單長濾嘴煙支的長度在指標的上限。

通過調整設備將長度數據設定在中值范圍內,增加了煙支長度的穩(wěn)定性。原來卷接機的長度數據設置為84.3mm,卷接后的煙支濾嘴與煙支搭口處接縫較大,調整后將長度數據設置為84.23mm,卷接后煙支濾嘴與煙支搭口處縫隙最小,這樣在物流中轉過程中增加了煙支長度的穩(wěn)定性,保證了產品的質量。

四、措施實施后效果驗證

通過改變取樣方法、增加檢測頻次,以及對ZJ17-13#、14#、15#機車工藝參數進行調整后,明顯減少了煙支長度超標現象。再次查閱2013年4月的機臺交接班記錄,統計了正常生產機臺的卷煙長度檢測情況。通過數據做出的折線圖中可以看出措施實施后,在4月1日采集的13#機車數據檢測中,卷煙長度均在目標值范圍之內,卷煙長度完全達標;14#機車數據檢測中,卷煙長度最小值與平均值均控制在目標值范圍之內;15#機車數據檢測中,卷煙長度最小值分別為83.76mm和83.78mm,符合目標值設定的最小值不低于83.7mm,平均值分別為84.04mm和84.03mm,符合目標值設定的平均值不低于84.02mm,均在在目標值范圍之內;卷煙長度合格率100%。

另外,自措施實施以來,車間未接到關于煙支長度超標問題的任何市場反饋,說明我們的措施是合理有效的,完成了設定目標。

五、鞏固措施

本次小組活動減少了卷煙長度超標現象,提高了產品達標率,在生產任務緊張的情況下保證了產品的質量,為保持和鞏固已取得的成果,特采取以下措施:

1.將此次活動的設備改進調整情況備案,并作為經驗推廣至其它機車;2.將檢驗卷煙長度的取樣方法和檢測頻次制度化;3.將檢測數據作為資料保留,留作今后對比材料;4.現場質檢員加強對操作工在線工藝質量檢測的指導和監(jiān)督。

六、小結

我們運用QC理論和方法,減少了卷煙長度超標的現象,增強了解決生產中質量控制難點的能力,豐富了設備改進經驗。通過這次活動,我們深刻地體會到集體的智慧是解決實際問題的最好方法。

[1]YJ17-YJ27卷接機組.全國煙草行業(yè)通編教材〔M〕.北京:中國科學技術出版社,2001(08).

[2]PROTOS70操作手冊〔M〕.HAUNI公司,1993.8.

TS452

:A

:1671-864X(2015)09-0029-02

李艷,女(1981年8月24-),河北省保定市人,學歷:大學本科,任職單位:張家口卷煙廠有限責任公司,職務與職稱:助理工程師。

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