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催化裂化裝置結焦原因分析及對策

2015-12-22 05:42:14李德林翁明玉中國石油青海油田格爾木煉油廠工藝技術科青海格爾木816000
化工管理 2015年17期
關鍵詞:催化裂化催化劑

李德林 翁明玉(中國石油青海油田格爾木煉油廠工藝技術科,青海 格爾木 816000)

李得祿 李德柱(中國石油青海油田格爾木煉油廠生產運行一車間,青海 格爾木 816000)

1 催化裂化裝置內結焦的形成過程

催化裂化裝置內結焦,主要是原料油中多環芳烴通過熱聚合反應的結果。結焦形成的過程見圖1。

圖1 結焦形成的過程

2 反再系統結焦的原因

2.1 提升管進料噴嘴處

裝置提升管內噴嘴上方的內部管壁上經常出現結焦,嚴重時結焦造成提升管內徑變細,影響催化劑循環量。提升管噴嘴上部結焦一般分布在噴嘴正上方,成環狀附著在提升管內壁上。一般焦塊外面為油焦、內部為硬質焦,有時分層。該處焦的催化劑含量較高,一般為灰黑色。提升管噴嘴區域結焦與進料性質、噴嘴形式、霧化效果,進料溫度、劑油接觸效果等因素有關。

2.2 沉降器內壁部位

沉降器內壁和沉降器內部構件上結焦較為常見,一般催化裝置沉降器內部都有結焦,焦塊少時沉降器內壁上薄薄一層焦粉;結焦多時凡是能夠掛焦的的地方均容易結焦。溫度越高焦質越硬。沉降器稀相段上部焦塊一般為黑色發亮、催化劑含量較少,越往下越靠近汽提段催化劑含量越高。沉降器出口到分餾塔入口的油氣管線上結焦基本為黑亮硬焦、層狀分布,當焦層結到一定厚度后,因油氣流速增加,結焦程度一般不再發展。油氣停留時間越長,熱裂化反應越多,結焦也越嚴重。

2.3 油氣線

油氣大管線內結焦主要與保溫、油氣線速等因素有關,油氣中的重組分在保溫不好的情況下易造成溫度降低,形成冷凝結焦,油氣中的重組分易在水平段沉積,因此水平段結焦較厚。大盲板法蘭處保溫不及時或保溫效果不好時,且高速的油氣在進入分餾塔擴容處形成渦流,產生局部返混,增加了油氣停留時間,故在此處結焦嚴重。由于油氣線速很高,油氣大管線內結焦都有明顯的沖刷痕跡。

3 分餾油漿系統結焦的原因

3.1 分餾塔底

一般分餾塔底結焦并不嚴重,主要分布在抽出口過濾網周圍,其主要原因:一是塔底溫度過高,油漿循環量低,停留時間長,易造成富含芳烴及膠質瀝青的塔底油漿發生縮合結焦。二是事故狀態下,油漿固含過高,給塔底結焦創造了條件,起到了催化作用。另外,油漿上返塔分配槽偶爾結焦嚴重,并將分配槽幾乎填滿,主要原因還是由于這一周期油漿固含較高,造成催化劑的沉積,進而促進結焦現象的發生。

3.2 油漿換熱器

在油漿換熱器中發現的結焦并不嚴重,主要是油漿固含過高,易造成粘度很大的稠油沉積。另外,調節不當(如開油漿換熱器付線)會造成油漿系統線速降低,停留時間增長,為結焦創造了有利條件。

4 減少結焦的對策

4.1 改善原料性質

原料性質變重是導致提升管、沉降器結焦的本質原因。原料越重,產生的濕催化劑越多,濕催化劑極易粘附在設備表面結焦,且隨著原料變重,反應產物中油漿的生成量越多,而油漿在沉降器內是以氣液兩相形式存在,容易在沉降器內粘附在設備表面上結焦。所以在生產上盡量為催化提供適合催化裂解的原料,控制原料的性質尤為重要,必要情況可以對催化原料的進行預處理,如渣油溶劑脫瀝青,油漿抽提除去重芳烴都可將劣質原料變為較好原料,減少設備結焦,取得較大的經濟效益。

4.2 采用VQS快分、多段進料等技術

VQS提升管出口快分技術是目前防止沉降器結焦成熟有效的技術。使沉降器油氣停留時間大大縮短,從而降低了沉降器的結焦傾向。催化裂化裝置提升管出口采用VQS系統,提升管中上部采用急冷中止劑技術,底部采用干氣預提升和粗汽油回煉,進料采用多段進料技術,同時注入抗焦活化劑以利于減少二次裂化等技術有效減少了結焦。

4.3 加強設備保溫

加強設備保溫一方面可以節能降耗,對重油催化裂化還有防止結焦的作用。在重油高溫部位選擇絕熱性能優良的保溫材料,并適應加大保溫層厚度,并使保溫材料的接縫處密實無縫,從而減少油氣管線溫降,可以防止油氣中的高沸點組成物遇冷凝結,粘附在器壁上,長時間高溫下縮合生成焦塊。油氣大管特別是入分餾塔前結焦較為嚴重的原因就是因為保溫差,由于這段油氣線在開停工拆裝盲板使保溫被破壞,從而使局部散熱加大,這段管線出現了低溫冷凝面,當油氣通過時其中的重芳烴、膠質和瀝青質組分部分會在此冷凝聚積,長時間在高溫作用下縮合成焦炭,隨開工時間延長而增厚。

4.4 優化裝置操作

維持平穩操作,防止反應溫度及進料量大幅波動;增大催化劑循環量以增大劑油比,使油霧滴與催化劑充分接觸,從而使進料中的高沸點組分如膠質、瀝青質充分吸附在催化劑顆粒上,從而避免設備結焦;操作上合理控制分餾塔底溫度在350℃左右,防止油漿組分因高溫發生聚合結焦;此外,提高原料預熱溫度,降低進噴嘴的原料油粘度,也是提高原料霧化效果有效手段之一。

5 結語

由于催化裂化裝置的工藝特點,結焦問題是不可避免的,但通過采取有效的措施可以減輕或減緩結焦的速度。影響反應和分餾結焦的因素很多,不同的裝置結焦的特點和原因也不盡相同,但是隨著新技術,新設備的應用,結焦程度會得到抑制和改善,但如何更好地防止結焦,仍需人們不斷地探索和創新。

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