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CFB鍋爐SNCR脫硝項目中直噴法工藝的優點

2016-01-14 17:04:20鄭靈枝
科技資訊 2015年5期
關鍵詞:效率

鄭靈枝

摘要:根據國家強制性標準,為了既滿足國家標準,又兼顧經濟成本這兩個目標,各種脫硝技術迅猛發展。循環流化床鍋爐選擇性非催化還原(SNCR)采用氨水作為還原劑的工藝有傳統工藝及直噴法工藝等,本文通過傳統工藝和直噴法工藝在工藝流程、主要設備、效率及定性經濟成本等幾個方面利弊的對比分析,從而得出結論,認為在循環流化床鍋爐選擇性非催化還原(SNCR)采用氨水作為還原劑的脫硝項目中直噴法工藝較傳統工藝更適用。

關鍵詞:傳統工藝 直噴法工藝 主要設備 效率 經濟成本

中圖分類號:X701.7文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(b)-0000-00

降低NOx排放主要有2種措施:一是使用低氮燃燒器(LNB)來控制燃燒過程中NOx的產生;二是對生成的NOx采取的煙氣脫硝技術,主要方法有選擇性非催化還原(SNCR)和選擇性催化還原(SCR)。為了應對日益嚴格的國家排放標準,循環流化床鍋爐(CFB)主要采取SNCR和SCR工藝。

本文對傳統SNCR工藝和一種特殊SNCR工藝進行對比分析,選取氨水作為還原劑。

1 脫硝工藝

1.1 脫硝工藝反應機理

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;6NO2+8NH3→7N2+12H2O;NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O

1.2 傳統SNCR工藝

傳統工藝中通常將氨水制備成氨氣作為還原劑。在脫硝工藝流程中,還原劑氨水由槽車運輸到現場,用卸氨泵卸載到儲存罐,通過蒸發器蒸發得到純凈的氨氣,經過氨/空氣稀釋系統,再通過噴氨系統噴入到煙氣中,煙氣中的NOx與NH3發生反應,生成產物N2和H2O。

1.3 直噴法SNCR工藝

直噴法是將氨水直接作為還原劑。直噴法SNCR工藝流程中,還原劑氨水由槽車運到現場,用卸氨泵卸載到儲存罐中,通過計量泵輸送入噴射系統,經噴射系統噴入煙氣中發生反應,生成產物N2和H2O。

2 兩種工藝的對比分析

1.4 工藝對比分析的工程背景

工藝對比分析的工程背景為揚州某有限公司2×75t/h循環硫化床鍋爐脫硝改造工程。煙氣脫硝裝置采用SNCR工藝,保證出口濃度達到GB13223-2011標準要求。

本工程鍋爐型號為:HG-75/5.3-L.YM100;鍋爐額定蒸發量為75t/h;鍋爐最大連續蒸發量為100t/h。鍋爐允許有短時的超負荷10%的能力。

1.5 兩種工藝的主要設備的對比分析

1.5.1 主要設備功能介紹

基于工程背景,兩種工藝需配置如下主要工藝設備:

卸氨泵:卸氨泵的作用是把氨水從運輸的槽車中轉移到氨水儲罐中,一運一備;氨水儲罐:氨水儲罐用來儲存氨水槽車運來的氨水,一用一備,也可根據業主要求在符合相關標準的基礎上進行適當的調整;氨水輸送泵:將氨水儲罐里的氨水輸送到下一級系統,一運一備;氨蒸發槽:將輸送過來的氨水加熱蒸發成氨氣和水蒸氣,輸送到氨氣/空氣混合器;風機:向氨蒸發槽鼓入熱煙氣,經過混合氨水蒸發成氨氣和水蒸氣;氨氣/空氣混合器:蒸發完的稀釋氣體經過氨氣/空氣混合器進一步混合成一定濃度的均勻稀釋氣體;噴氨系統:將送來的還原劑經過計量分配,噴入煙氣中發生反應。

1.5.2 傳統工藝和直噴法工藝的主要設備對比

傳統工藝與直噴法工藝主要設備對比表(表1)

工藝名稱

傳統工藝

直噴法工藝

序號

設備名稱

1

卸氨泵

2

氨水儲罐

3

氨水輸送泵

4

氨蒸發槽

5

風機

6

氨氣/空氣混合器

7

噴氨系統

注:表中√表示工藝中有這項設備。

1.6 兩種工藝的效率分析

傳統工藝從鍋爐煙氣中抽出部分熱煙氣,通過風機鼓入氨蒸發槽,蒸發氨水成氨氣和水蒸氣的混合物,然后通過噴氨格柵送入鍋爐煙氣中發生反應;直噴法工藝將氨水直接通過噴槍噴入鍋爐煙氣中氣化蒸發,發生反應脫除NOx。兩種工藝都是將0.1m3/h的氨水通過100000Nm3/h的煙氣加熱蒸發,通過煙氣加熱的氨水量無變化,區別在于加熱階段不同。

故分析兩種工藝對鍋爐效率的影響相同。

1.7 兩種工藝的定性經濟成本分析

工程成本分析主要分為兩類:初期投資成本和運行成本。初期投資成本為建設期固定資產投資成本和試運行成本;運行成本為運營期工程運行成本。

(1) 初期投資成本

建設期固定資產投資成本對比:可從表1中看出傳統工藝在這一項中比直噴法工藝投資成本高。

試運行成本:可作為一規費,具體可參照各企業的企業規定。傳統工藝比直噴法工藝復雜,試運行成本相對略高。

(2) 運行成本分析

運行成本主要為設備損耗和能源消耗。由于傳統工藝主要設備比直噴法工藝主要設備多,設備損耗相對較多,運行中維護費用相對增高。

SNCR項目中能源消耗主要為氨水、水、電能等。氨水耗量:經過計算,兩種工藝中氨水消耗量為0.1m3/h;水耗量:傳統工藝中用水源為風機冷卻水、事故水、沖洗水等;直噴法工藝中用水源為事故水、沖洗水。故傳統工藝中用水量比直噴法工藝用水量大約0.5m3/h;電能耗量:傳統工藝比直噴法工藝多了風機這一動設備,電能消耗相應較大。

3 結語

經過上述兩種工藝的對比分析,直噴法工藝相對于傳統工藝來說,有以下優點:

(1)有效減少供貨范圍: 蒸發槽,熱煙氣風機,氨氣/空氣混合器,熱煙氣管道,AIG管道等。

(2)初期投資成本明顯減少。

(3)由于減少熱煙氣風機而減少SCR系統的電消耗量,水消耗量同時減少,故總體運行成本降低。

(4)噴氨格柵容易積灰堵塞,運行維修成本相對較大;噴槍設計易于抽出檢修,運行檢修成本減少。

面對目前日益嚴峻的環境問題,各種脫硝技術迅猛發展,我國循環流化床鍋爐SNCR脫硝改造過程中,在既希望脫硝效率滿足要求,又兼顧經濟成本的情況下,直噴法工藝更能滿足企業的需求。

參考文獻:

[1]斷傳和,夏懷祥.燃煤電站SCR煙氣脫硝工程技術[M].北京:中國電力出版社,2009.

[2]馬克?福沃克等.ZL 2014 2 0360324.1,2014,1.

[3]劉慷,肖志均,譚效德,等.選擇性催化還原煙氣脫硝技術應用[J].中國電力, 2009(8):75-79.

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