


摘要:2014年4月,朔黃線組合萬噸列車在同步故障停車后,在解編過程中發(fā)生列車溜逸,對線路運(yùn)輸造成了一定影響,同時存在較大安全隱患。文章就此次溜逸的原因結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,并制定了整改措施,通過實施杜絕了該類故障的發(fā)生,為行車安全提供了可靠保障。
關(guān)鍵詞:同步故障;解編過程;列車溜逸;線路運(yùn)輸;鐵路運(yùn)量 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:U284 文章編號:1009-2374(2016)08-0088-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.08.046
朔黃鐵路自2001年5月18日開通運(yùn)營,隨著朔黃鐵路運(yùn)量的逐年遞增,只有不斷開行萬噸列車,才能提高朔黃線運(yùn)量。2008年起,經(jīng)朔黃鐵路公司組織大量人力物力為萬噸列車開行做準(zhǔn)備,2009年10月15日朔黃線正式開行萬噸列車,從初期每日開行3對到目前每日30對。朔黃線萬噸列車編組為108輛C70或C80,載重7884或8640噸,總重超過10300t,牽引方式采用1+1組合列車模式,即1臺SS4B機(jī)車+54輛C70(C80)車輛+1臺SS4B機(jī)車+54l輛C70(C80)車輛+普通列尾。朔黃線現(xiàn)使用的機(jī)車主要是SS4G及SS4B型電力機(jī)車,該機(jī)車為我國自主研發(fā)的第三代相控調(diào)壓交直傳動的重載電力機(jī)車。為滿足朔黃線SS4B型電力機(jī)車開行萬噸重載組合列車的需要,在原車型的基礎(chǔ)上對SS4B型電力機(jī)車進(jìn)行了升級改造,主要加裝了TEC-TROMS型無線同步操縱控制及對DK-1型電力機(jī)車進(jìn)行了升級改造。
1 提出問題
2014年4月12日,主控6196機(jī)車,從控918機(jī)車,擔(dān)當(dāng)17134次牽引任務(wù),重車114輛,總重10602噸,計長136.8。列車由神南二場開車后因從控機(jī)車無壓無流,司機(jī)常用制動停于寧武西至龍宮間區(qū)間。停車后,在進(jìn)行解編作業(yè)時,列車向前溜動,以最高5km/h的速度走行44m后,司機(jī)及時采取措施,列車重新編組正常后緩解開車。此次停車對線路朔黃線的運(yùn)輸生產(chǎn)造成了一定影響,并存在較大的安全隱患。本文詳細(xì)分析了造成此次停車的原因,并制定了措施。
2 原因分析
2.1 機(jī)車記錄數(shù)據(jù)分析
通過對運(yùn)行中機(jī)車設(shè)備故障情況及司乘人員的操作分析,首先在運(yùn)行中從車出現(xiàn)了無壓無流,在停車后,列車發(fā)生了溜逸,結(jié)合故障發(fā)時的相關(guān)數(shù)據(jù),對該故障原因進(jìn)行了分析。
2.1.1 OCE裝置數(shù)據(jù)分析。從車918操作端(A節(jié))數(shù)據(jù)波形如圖1所示:
從圖1可以發(fā)現(xiàn),故障時刻從車接收的級位和大閘目標(biāo)都變?yōu)?,由于級位為0,所以無壓無流,最終導(dǎo)致速度持續(xù)下降并停車。在這個過程中從車只執(zhí)行了一次減壓指令,如圖2所示:
導(dǎo)致從車級位為0,大閘目標(biāo)為0的原因是從車接收到的DTE數(shù)據(jù)清零了,因此從車不再執(zhí)行主車的指令,從圖3可以看出故障時刻從車DTE接收數(shù)據(jù)全清零。
主車數(shù)據(jù)如圖4和圖5所示,從圖中可以看出主車BCU總共進(jìn)行了三次減壓,第一次大閘目標(biāo)值543,第二次大閘目標(biāo)值450,第三次大閘目標(biāo)429,如圖4和圖5所示:
從上面分析來看,主車給的空氣制動指令,從車只執(zhí)行了第一次的543,第二次450和第三次減壓指令429由于處于故障時刻,從車接收到主車所有的命令都為0了,包括大閘目標(biāo),因此從車BCU是不會執(zhí)行第二次第三次的減壓指令的。
2.1.2 機(jī)車制動機(jī)數(shù)據(jù)分析。主控6196機(jī)車,從控918機(jī)車,1+1萬噸編組如圖6所示:
09∶47∶01,因從控機(jī)車無壓無流,司機(jī)常用制動停于寧武西至龍宮間35km865m處。停車后機(jī)車進(jìn)行解編,09∶51∶50,列車向前溜動,以最高5km/h的速度走行44m后停車。
由于OCE沒有更新數(shù)據(jù),主車追加減壓后,從車均衡壓力目標(biāo)值未跟隨主車均衡壓力目標(biāo)值變化,維持了主車減壓50kPa后發(fā)送的大閘目標(biāo)值543kPa。從車列車管壓力未從中繼閥排風(fēng),而是隨著前部列車管壓力變化,直到機(jī)車解編前,從車列車管壓力變?yōu)?36kPa,從車均衡風(fēng)缸壓力和列車管壓力差為107kPa。
機(jī)車進(jìn)行解編后,如圖7所示,4月12日11∶12∶30,中立電空閥從得電變?yōu)槭щ姡ㄓ捎跓o線重聯(lián)通訊中斷,從控機(jī)車OCE將主控機(jī)車發(fā)送過來的所有數(shù)據(jù)清零),總風(fēng)向列車管充風(fēng)通路開通,因均衡風(fēng)缸和列車管存在107kPa的壓力差,從而引起總風(fēng)向列車管充風(fēng),列車管壓力在1s內(nèi)從436kPa升至480kPa,其壓力的變化值為44kPa,導(dǎo)致車輛分配閥緩解(一次緩解型分配閥),使車輛緩解,造成列車向前溜動。
通過對OCE及BCU數(shù)據(jù)的分析,得出結(jié)論為:主車給的空氣制動指令,從車只執(zhí)行了第一次的543,第二次450和第三次減壓指令429由于處于故障時刻,從車DTE送給OCE的運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)全“0”情況,包括大閘目標(biāo),因此從車BCU是不會執(zhí)行第二次、第三次減壓指令的。機(jī)車解編前,從車均衡壓力未跟隨主車壓力,導(dǎo)致從車均衡風(fēng)缸和列車管形成壓力差。機(jī)車解編后,由于無線重聯(lián)通訊中斷,導(dǎo)致中立電空閥失電,此時總風(fēng)向列車管充風(fēng),列車管壓力上升,車輛分配閥緩解,造成列車向前溜動。
2.2 DTE數(shù)據(jù)清零原因分析
DTE送給OCE的運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)全“0”情況,導(dǎo)致從車不跟隨主車指令變化。通過分析DTE軟件發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)并非是從空中接收到的全“0”數(shù)據(jù),因為如果幀頭不是0xA5標(biāo)志的情況下數(shù)據(jù)是送不到OCE去的,只有在DTE軟件編組校驗不通過或編組未完成的情況下才會把交換區(qū)清空,送全“0”數(shù)據(jù)。
通過記錄數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),操作節(jié)DTE送給OCE的“本從車編組信息核對正確”及“編組完成位”都為0,非操作節(jié)兩位送的都是1,也就是操作節(jié)沒有編組通過,非操作編組通過。此時,記錄軟件記錄的800M、400K通信體現(xiàn)為未知狀態(tài)(白燈)。
但又通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),OCE兩節(jié)的狀態(tài)號都是1000(1000代表編組完成),后經(jīng)分析OCE軟件發(fā)現(xiàn),當(dāng)操作節(jié)DTE的編組未校驗通過時或通信效果不好時,OCE主動選擇另一節(jié)的交換區(qū)數(shù)據(jù)使本節(jié)狀態(tài)號升到1000,并沒有考慮本節(jié)是不是編組校驗通過。
運(yùn)行中如果操作節(jié)的本從車通信狀態(tài)為紅色0的情況下,操作節(jié)直接取非操作節(jié)的數(shù)據(jù),機(jī)車能夠正常運(yùn)行,但如果本從車通信狀態(tài)變好(1~3)的情況下就會直接選取操作節(jié)數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)沒有對數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行判斷,所以出現(xiàn)數(shù)據(jù)全“0”的情況,導(dǎo)致從車不跟隨主車變化。
通過分析DTE軟件發(fā)現(xiàn),在操作節(jié)沒有編組通過時,只有收到從1自己的應(yīng)答幀才會送本從車通信狀態(tài),由于操作節(jié)沒有編組完成不發(fā)送400K數(shù)據(jù),只有當(dāng)非操作節(jié)發(fā)送400K數(shù)據(jù)時才會送通信狀態(tài)(1~3)。由此可見,當(dāng)操作節(jié)400K通信不好時,轉(zhuǎn)而有非操作節(jié)發(fā)送400K應(yīng)答是本從車通信狀態(tài)改變的原因,導(dǎo)致操作節(jié)OCE直接選取操作節(jié)全“0”數(shù)據(jù)。
3 制定的改進(jìn)措施
由于DTE軟件沒有編組成功,導(dǎo)致在操作節(jié)電臺400K或800M通信不好的情況下,OCE軟件切換讀取AB節(jié)數(shù)據(jù)時出現(xiàn)全“0”,導(dǎo)致從車不跟隨導(dǎo)致停車或解編。此類現(xiàn)象可以通過以下措施改進(jìn):(1)修改DTE軟件,當(dāng)一節(jié)未編上組時永遠(yuǎn)不送通信狀態(tài)位,即清空,能夠屏蔽到這種問題的發(fā)生;(2)修改OCE運(yùn)行記錄軟件,運(yùn)行記錄器可以記錄更詳細(xì),更容易找出故障原因;(3)運(yùn)用部門萬噸列車同步故障分解作業(yè)時,減壓停車后要確認(rèn)機(jī)車均衡風(fēng)缸與列車管壓力顯示是否一致,如不一致須將大閘置于制動位確認(rèn)中繼閥排完風(fēng)、列車管與均衡風(fēng)缸壓力一致后再重新編組。
4 實施效果
通過此方案的實施,在庫內(nèi)多次模擬相關(guān)情景,未再發(fā)生類似故障,隨后在線路上進(jìn)行檢測試驗,歷時一個月,經(jīng)統(tǒng)計共試驗萬噸列車457列,均再未發(fā)現(xiàn)DTE數(shù)據(jù)清零問題導(dǎo)致的從車不跟隨主車減壓,有效防止了類似事件的發(fā)生,消除了一個因機(jī)車重聯(lián)故障產(chǎn)生的萬噸列車解編溜逸的安全隱患。
參考文獻(xiàn)
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[2]劉豫湘,陸縉華,潘傳熙.DK-1型電空制動機(jī)與電力機(jī)車空氣管路系統(tǒng)[M].北京:中國鐵道出版社,2009.
作者簡介:張煜菲(1988-),女,山西大同人,供職于朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司機(jī)輛分公司,研究方向:機(jī)車網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)用分析。
(責(zé)任編輯:王 波)