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催化裂化裝置分餾塔結鹽原因與處理措施

2016-03-14 08:01:02郭英明楊振東呼和浩特石化公司內蒙古呼和浩特010070
化工管理 2016年12期
關鍵詞:催化裂化

郭英明 楊振東(呼和浩特石化公司,內蒙古呼和浩特010070)

催化裂化裝置分餾塔結鹽原因與處理措施

郭英明 楊振東(呼和浩特石化公司,內蒙古呼和浩特010070)

目前催化分餾塔頂結鹽主要為NH4CL晶體,催化原料含鹽量高是結鹽的主要誘因。隨著加工原料的重質化,原料中氮化物含量日益增高,為分餾塔頂結鹽提供了物質基礎。呼和浩特石化公司催化裂化裝置填料式分餾塔結鹽問題嚴重,分析原因并提出相應的處理措施。

分餾塔;NH4CL;結鹽;水洗

1 分餾塔結鹽原因及主要結鹽部位

在催化裂化反應中,氯化物反應會產生HCL,而原油中大部分氮化物存在于重質餾分油和渣油中,原料油進入提升管后,在高溫催化劑作用下,迅速氣化反應,原料中的氮化物生成了一部分NH3。當溫度低于337.8℃時,足夠濃度的HCL與NH3即可形成NH4CL[1]。

伴隨著催化反應而生成的氣相HCL和NH3,同反應油氣進入分餾塔,隨著油氣的不斷上升,塔內溫度逐漸降低,塔內上升氣流中的部分水蒸氣由于跟頂循回流接觸,迅速降溫,此時若有部分液相水產生,便會形成濃度較高的NH4CL溶液,當這部分NH4CL溶液向下流動時會與塔內上升的氣流逆向接觸,由于部分液態水會吸熱氣化,加上分餾塔頂部氣體線速較低,會有NH4CL析出并集結在填料上,如果油氣中的HCL和NH3含量較高,則形成的銨鹽不會揮發和分解,這樣便造成填料和降液管堵塞,使內回流減少或中斷。造成柴油組分上到塔頂汽油餾分中。

NH4CL晶體隨著液相油流經設備時會沉積在設備表面,特別是流速很低的地方,如填料、降液管、受液槽、抽出管線及泵體內等處。

2 分餾結鹽的現象及影響

分餾塔出現結鹽后,隨著時間的推移,設備表面的NH4CL晶體不斷積累,結晶速度越來越快,堵塞填料,填料流通面積減小,填料壓降增大,氣相過孔線速增高,最終導致降液管流通面積減少直至堵塞,上部填料液封厚度上升,進而發展為液泛、淹塔;下部則造成干板,使輕柴油流量大幅度減少,甚至中斷,得不到分餾的輕柴油餾分則以氣相狀態穿過淹塔部位,隨汽油組分進入分餾塔頂油氣分離器,造成塔頂餾出油氣夾帶柴油餾分,分餾塔頂油氣分離器液位明顯上升,且顏色不斷變重。由于柴油組分進入汽油組分,增大了塔頂冷凝負荷,且冷后溫度上升。

其主要現象及影響:

2.1由于填料結鹽阻塞及淹塔造成液層高度過高,致使塔頂壓降增大,反應器頂部壓力有可能有所升高。

2.2導致柴油抽出口溫度經常大幅波動,分餾塔頂溫度偏高,輕柴油餾出量也隨之大幅波動,甚至長時間出現無柴油餾出,輕柴油泵抽空。

2.3塔頂油氣分離器液位大幅度升高,汽油餾分變重,頂循回流有時出現晃量或者抽空。混溶于液相中的NH4CL在頂循回流抽出口抽出,在頂循回流泵入口處溫度會有所下降,NH4CL在水中的溶解度明顯下降,鹽在泵入口及管線出析出,改變泵的固有頻率,引起泵體振動,有時出現備用泵因結鹽而盤車困難的現象。

2.4結鹽現象使分餾塔分離效果嚴重變差,導致產品不合格,操作紊亂,無法正常生產。

3 分餾結鹽的處理方法

分餾塔結鹽后可對分餾塔頂水洗處理。在頂循回流返塔線上打入水洗水,改變頂循回流中少量NH4CL溶液狀態,即由飽和狀態變成不飽和狀態,這樣,當頂循回流返入分餾塔頂部時,便會溶解填料上所聚結的鹽類,再進入頂循回流系統,溶解掉頂循回流泵泵體內及泵入口管道內的鹽類,然后高濃度的鹽溶液再從分配器均勻地返回到散堆填料層,隨塔頂油氣一部分鹽會被帶走,持續循環,整個系統的鹽含量便會顯著下降。多次實踐證明,采取緩和在線水洗基本可以使塔的操作恢復正常[2]。此法無法清除全部鹽垢,但操作難度和對裝置影響較小,只要控制好水洗過程中的參數,還是安全、可靠、經濟、省時的。如果結鹽問題非常嚴重,就需要增加從頂循回流系統分水等措施,以縮短水洗時間。

具體過程如下:

(1)水洗前,降20%~30%處理量,穩定汽油改走不合格線,柴油、干氣、液化氣走正常線,水洗過程中加強對液化氣和干氣的分析,若不合格,改走不合格線。

(2)在頂循回流返塔管線處打入水洗水,水量依據塔頂溫度、塔頂壓力逐漸調整增加,通過調整頂循回流水冷卻器、頂循回流空冷器降低頂循回流返塔溫度,將塔頂溫度控制在105℃左右,頂循回流抽出口溫度控制在130℃左右,使油氣中水蒸氣冷凝為水,用作溶劑將結晶NH4CL溶解。注意防止頂循回流泵抽空,可采取粗汽油補頂循回流泵入口措施。

(3)同時相應提高一、二中循環流量或油漿循環流量,主要以調節一種循環流量為主,以降低分餾段中上部負荷,將柴油餾出口溫度將至200℃左右。

(4)維持分餾塔頂溫度105℃,逐漸降低頂循回流量,提高水洗水量,提高對NH4CL的溶解能力。

(5)若結鹽嚴重,可通過粗汽油泵入口補入新鮮水,隨冷回流打入分餾塔頂,作為溶劑提高對NH4CL的溶解能力,并可取熱降溫。

(6)水洗過程中,分餾塔頂油氣分離器酸性水將增加,要及時將酸性水外送,酸性水差量可作為水洗水量參考。

(7)經過一段時間水洗后,根據分餾塔結鹽情況,水洗3~5h,停注水洗水及新鮮水,調整各回流量,恢復各部正常溫度,直至粗汽油、汽柴油化驗合格,恢復反應進料量到正常。

在線水洗除鹽時,需要注意一下幾點:

(1)做好引水工作,合理選擇水洗水量。

(2)若分餾塔結鹽嚴重,反再系統要提前做好降量降壓操作,反應進料降量20~30%,同時控制好反再系統的壓力平衡和熱平衡,并做好分餾塔各段取熱,保證水洗過程中,蒸汽不在頂回流抽出口下部冷凝,落至柴油抽出口。

(3)水洗時給水不能過快、過大,以防止分餾塔及反再系統壓力波動過大。

4 防止分餾塔結鹽的主要控制指標

催化原料鹽含量是防止分餾塔結鹽的主要控制指標,操作好常壓電脫鹽是解決催化裝置分餾塔結鹽的最有效的方法,常壓裝置原料脫鹽后鹽含量應控制在3.0mg/l以下。經實驗數據表面,催化原料鹽含量低于6.0mg/l比較安全,基本不會造成分餾塔結鹽[3]。

另外,在日常操作過程中,要對汽油的干點加強監測,在全部生產方案和操作條件不變的條件下,當干點呈上升趨勢,就要密切關注分餾塔結鹽的可能性,提前做好預防措施。

5 防止分餾塔結鹽的預防措施

5.1選擇合適的塔頂操作溫度,控制適宜的分餾塔頂循回流抽出溫度和返塔溫度。分餾塔頂溫不得過低,通常不低于110℃,應根據塔頂組成模擬計算液相水的產生溫度,并提高5℃以上[4]。

5.2定期分析原料鹽含量,新品種原油要分析渣油的氯、氮含量,建立常壓、催化的鹽含量變化情況聯動機制。

5.3當催化原料鹽含量>6mg/l時,可提高塔頂溫度,減少反應系統蒸汽量,可以采用干氣預提升代替蒸汽預提升,減少分餾塔注入蒸汽量,從而有效降低分餾塔頂水蒸汽分壓,保證水分從分餾塔頂部全部餾出。有利于減少塔頂液相水的產生,防止結鹽加劇。

5.4若鹽含量持續超標,就要定期緩和水洗,通常水洗水量在3~4t/h,可有效的減輕分餾塔頂結鹽。

5.5結鹽現象不是突發性的,把握好結鹽的水洗處理時機是減少損失的關鍵。當原料性質不變,無操作波動時,若汽油干點呈上升趨勢,增大頂循取熱,干點無法降低,或降低不明顯,按正常調整手段產品質量難于控制時,此時結鹽量小,是水洗除鹽的最佳時機,在正常操作過程中,注入水洗水3~5t/h水洗2小時左右,即可有效預防分餾結鹽。[5]

[1]侯祥麟.中國煉油技術[M].北京:中國石化出版社,1991:43~77.

[2]侯芙生.煉油工程師[M].北京:石油工業出版社,1995:151~177.

[3]陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].2版.北京:中國石化出版,2005:44~66.

[4]孫徳立.分餾塔結鹽的分析與對策[J].遼寧工學院學報,2001,21(5):59~60.

[5]劉可非,韓劍敏,葉曉東,等.重油催化裂化分餾塔結鹽的分析與對策[J].石油油煉制與化工,1994,35(1):46~49.

郭英明(1988-),男,漢族,山東濰坊人,助理工程師,2010年畢業于中國石油大學(華東)油氣儲運工程專業,現就職于呼和浩特石化公司儲運車間

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