武振峰



[摘要]為滿足不同客戶對煤炭產品的不同需求,云駕嶺礦洗煤廠根據現場實際情況,自主設計安裝了塊精煤破碎系統,將較大粒度的精塊煤破碎成能適應客戶需求的較小粒度的精煤,塊煤破碎系統可以靈活調節,為及時調整產品結構、滿足不同煤炭客戶的需求、促進銷售工作提供了有效支撐。
[關鍵詞]洗選加工;塊煤破碎;破碎機
1 引 言
冀中能源邯鄲云駕嶺礦洗煤廠是2004年11月建成投產的一座礦井型無煙煤洗煤廠,入選能力為1.85Mt/a。現有原煤篩分、跳汰分選、粗煤泥回收、尾煤壓濾聯合生產工藝。
近年來基礎能源原材料需求乏力,煤炭主要下游產品產量多數保持下降態勢,煤炭整體需求形勢持續疲軟。云駕嶺礦洗后精塊煤50~100mm品種滯銷嚴重,較小粒度塊煤需求較大,為及時適應市場需求,貫徹落實精煤戰略,圓滿完成銷售目標,云駕嶺礦積極推進礦產資源深加工技術的研發,結合現有工藝,開發出了塊煤破碎系統,將50~100mm精塊煤,破碎成較小粒度塊煤,解決了塊煤滯銷的難題,大大提高了效益。
2 改造措施
2.1 制定改造方案
云駕嶺煤礦洗煤廠由跳汰分選的最大塊煤(內部稱中塊)粒度為50~100mm,日產在300噸左右,現在煤炭市場低迷,該粒度塊煤沒有市場,較難銷售,產品嚴重積壓。課題實施前該煤種積存在15000噸以上,為適應煤炭市場的要求,及時調整各種粒級的產品以促進精煤銷售,經洗煤廠研究,研討出以下方案:
方案一:在洗煤廠主洗車間306精煤脫水分級篩前增加破碎機,使精塊煤全部進入破碎機,破碎后再進入現有產品篩分樓篩分,該方案只需安裝一臺破碎機。預計費用:設備50萬元、非標件5萬元,共計55萬元左右。
優點:該方案不用增加篩分設備,安裝設備少、投資少。缺點:①精塊煤全部進入破碎機,使部分小塊再次破碎,塊煤損失較大。②所需破碎機處理量大。③方案實施時洗煤系統需停產2天,影響精煤產量5000噸左右。④塊煤破碎產生的精末煤(粒度<8mm)進入粒煤倉,導致限下率超標。
方案二:在產品篩分樓502精塊煤分級篩前增加破碎、篩分系統,精塊煤經篩分后,篩上中塊煤進入破碎機破碎,破碎后再進行分級篩分產生小塊、小粒、精末三個產品,該方案需安裝一臺破碎機、兩臺振動篩。預計費用:設備58萬元,非標件2萬元,共計60萬元左右。
優點:①只破碎中塊煤,塊煤損失小。②通過設計安裝翻板裝置,系統靈活可調,塊煤不用破碎時可直接停用破碎機,并且可以根據市場需求情況在0和100%之間靈活調節中塊精煤破碎比例。③塊煤經篩分后,需破碎的煤量小,需要的破碎機處理量小。④經破碎產生的精末煤經篩分后,徹底解決了末煤限下率問題。缺點:需增加兩臺振動篩。
經過我們多次研究商榷決定使用第二種方案,該方案影響損失較小,產品線靈活,符合市場需求。改造前后流程對比:
2.2 改造舊破碎機
塊煤破碎項目設計之初,原計劃是購置新破碎機,洗煤廠原有一臺拆卸下來的PS0506型對輥破碎機,考慮到破碎塊煤處理量小,革新設計思路提出維修改造舊破碎機代替原購置計劃。
該破碎機電動機將動力通過限矩型液力偶合器傳到減速器,經減速后分別驅動兩齒輥向外側旋轉。當物料從入口落入機體破碎腔時,帶有螺旋齒牙的齒輥首先將物料篩分,符合要求的物料進入排料溜槽;大塊物料被齒輥拋到機體側板上,在齒輥齒牙和側板梳齒的剪切力和拉里作用下被破碎,從排料口排出。
改造后的破碎機同時具有篩分、破碎雙重功能,可大大簡化工藝流程,節省設備和基建投資,并且采用安全銷和限矩型液力偶合器雙過載保護,高效節能、安全可靠。
該破碎機在出料粒度50mm情況下,最大處理能力160t/h,需兩臺37KW電機。在入料粒度≤100mm情況下,通過手壓泵調節齒輥間距可實現出料粒度20mm~90mm范圍內。并且該破碎機破碎過程穩定,不會出現物料過度粉碎現象。
維修改造后的舊破碎機滿足中塊破碎的要求,可靈活應用調整分配產品,避免了資源浪費,僅設備資金就節約近30萬。
2.3 自主設計、自主安裝
在布置安裝過程中,洗煤廠本著不擴建、節約資金的原則,通過計算在現有的廠房內,自主設計過度溜槽5個、破碎機支撐底座1個、安裝兩臺振動篩、一臺破碎機。
YK1040振動篩:每個支點豎直動載荷約為1050N,豎直最大動載荷5250N。每個支點水平動載荷約500N,水平最大動載荷2500N。每個靜支點載荷7500N。該振動篩安裝在破碎機正下方,由破碎機破碎后通過自主設計溜槽直接入料。
YK1026振動篩:每個支點豎直動載荷約900N,豎直最大動載荷4500N。每個支點水平動載荷約450N,水平最大動載荷2250N。每個支點靜載荷5000N。該設備安裝在篩分樓二樓,處理YK1040篩下產品。
在處理設備銜接時,我們自主設計了翻板裝置,該裝置可以使中塊精煤按照所需求的量進行分配,在需要完全破碎時翻板完全打開,不需要破碎時完全關閉,并可在之間靈活調整破碎與不破碎的比例。
3 應用及產率變化
塊煤破碎系統安裝后,運行良好,不僅緩解了中塊滯銷壓力,而且滿足了小塊煤需求較大的市場需要。經測算,破碎后經濟效益提升明顯,在大幅促進銷量的同時,經濟效益也提高5%左右。但塊煤破碎過程中,會產生較大的粉塵,必須對該系統采取捕塵滅塵措施。我們根據本廠情況,對該系統實行了封閉除塵。
經稱重定量測算,該系統運行后,小塊精煤增加明顯,過破碎低,達到了預期目的。破碎后各品種產率變化如表4所示。
4 結 論
塊煤破碎系統的成功實施,符合市場的需求,改進后的工藝流程更加完善,依托精煤戰略和科技創新,積極推進了礦產資源深加工技術的研發,加快了煤炭的洗選加工,將單一的原煤品種開發成多系列適應市場的商品煤。自主設計的塊煤破碎系統調整產品結構靈活方便,適應市場需求,創造了良好的經濟效益。
參考文獻:
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