文‖《上海國資》記者 孫一元
海立:跑馬“智能”制造
文‖《上海國資》記者 孫一元
現在要解決的問題是如何讓機器人更聰明、更友善,讓機器人也有感知、判斷能力,能與人協同工作
在使用機器人9年后,海立集團在“智能制造”嘗到甜頭。截至2015年底,海立集團擁有工業機器人480臺,累計替換一線崗位357個,在機器人的主要實踐方,海立集團旗下上海日立電器有限公司上海工廠,一線作業工人的人工成本2007年僅3.7萬/年,2015年則高達10萬元/年;而使用機器人按折舊計算的成本,2007年7.3萬/年,2015年則只要5萬元/年。
機器人的使用,不但為海立節省了成本,更助推海立搶跑“智能制造”。2016年,海立入選工信部“智能制造試點示范項目”,成為家電行業首個大規模使用機器人實現自動化生產的企業。
“傳統制造業原有工廠要升級,智能制造是唯一途徑,機器人是實現智能制造的基礎。”上海日立電器有限公司董事、總裁李海濱對《上海國資》表示。
在海立鈑金工場(車間)的三條生產線上,每天都會上演這樣的場景:
一個標準足球場大小(近7000平方米)的空間內,“鐵臂”林立,工人零星。翻轉、回旋、抓取、放下……或常溫或60攝氏度高溫下,機器人“鐵臂”動作自如。一道道流水線工序后,成型的壓縮機殼體堆放整齊。目前,這里共有22臺機器人,而作業工人的數量已從2007年的144人減少至27人。但效率大幅提升,使用機器人前,每班10人,產能2949臺壓縮機,人均產能295臺,人均操作設備1.2臺;使用機器人后,在每班減少3人的情況下,班產能擴大到3392臺,人均產能1131臺,人均操作設備7.7臺。
除了鈑金工場(車間),機器人在海立的大多數車間都有使用,不但做搬運、捆包的體力活,也做在總裝環節擰螺絲等的“細致活”。這些車間的機器人應用,雖然規模不比鈑金車間,但呈現遞增趨勢。
“機器人價格年降5%,人工成本年增10%。機器人的應用是趨勢。”李海濱強調。
壓縮機產業是勞動密集型行業,很多工序工作都是靠人工完成。1993年建廠時,海立從日本引進的生產線幾乎都是全人工作業。考慮到人口紅利總有一天會消失,海立從2007年第一次嘗試使用機器人。
“當時一臺機器人和周邊裝置售價80多萬元,我們也曾有過猶豫。畢竟當時人工成本還不是很高,不是需要迫切解決的問題。但董事長沈建芳當時提出‘全球第一的空調壓縮機供應商’戰略愿景,提出下一步與跨國企業競爭,必須在技術能力和制造能力這兩方面的創新上進一步提升,逐步摸索出海立智能制造之路——‘智’造+‘自’造。自造就是以機器人自動化為代表的制造能力提升。”
“我們這類制造企業需大量雇傭勞務工,在海立集團上海工廠,人力成本占總制造費用的47%。而80后、90后的第二代勞務工與第一代有明顯不同,不是為了養家糊口而工作,所以很多不愿意到生產線上進行簡單重負荷工位作業。”李海濱告訴《上海國資》,但這群年輕人普遍對操作機器人等技術感興趣,所以上馬機器人自動化等于找到了與第二代產業工人的契合點。
“現場工人的工作主要側重設備維護與產品檢測,轉型成為機器人管理者,勞動強度下降,收入大幅增加。2005年,我們辦了海立動力學院,和電視大學聯合辦學,設立了機器人專業方向。工人在我們這里上課、實踐,獲取大專、本科文憑。到目前為止,已辦班5期,培養了200多人。”他介紹。
不過,機器人并不是買來就能用,而需要系統集成。“給他配上工具,配上大腦教他怎么做。我們稱之為二次開發。”
李海濱說:“海立是家電制造業首家大規模實施機器人自動化的企業,當時的供應商,大都是為汽車行業服務,幾乎沒有為家電行業服務的。我們的技術人員對機器人應用不熟悉,供應商對我們的制造工藝不熟悉,雙方的磨合花了很長時間,用了5個月的時間第一臺機器人才正式上崗。”
之后,為了提高公司員工使用機器人的技能,也為了節省機器人公司高昂的開發管理費用,上海日立開始“自己動手,豐衣足食”,培養自己的機器人二次開發隊伍。
2008年開始,設備部門成立專門做機器人的小組AMTC,2009年成立了FA事業部,主要負責開展自動化設備、機器人及與之配套的后續解決方案和外圍設備的研發工作。
“生產線上人做和機器做最大的區別,就是人操作的布局比較緊湊,機器做要空間開闊,要有回轉的位置,所以機器做的話,生產線要拉長。同時,人工干活很簡單,但機器你要告訴它,這東西怎么拿,怎么裝,怎么定位,是一系列的識別聯動,還要在生產線上加一些輔助設備。所以一個崗位的改動,要做許多相應的調整。改造難度都比較高。”
據李海濱介紹,改造的大體思路是“沒做過的崗位先做,第二年根據成功的經驗直接copy”。“例如今年沖孔的崗位改造完成,明年就同時改造另外兩條生產線的沖孔工位。與此同時,再尋找一個或兩個沒有改造過的崗位。”
就這樣一段段、一個個工序探索,上海日立的整個鈑金車間三條生產線的改造,總共花了7年時間。
李海濱解釋說,之所以花費這么長時間,是因為所有的改造必須在完成產能計劃的基礎上進行,而海立的生產任務非常重,所以一般是提前做好改造方案,然后在每年8月工廠休假進行設備維修時,對生產線實施改造。
“2007年到2008年,我們整體引進日本發那科機器人,并讓日本專家過來進行二次開發,就是交鑰匙工程,2008年到2009年,我們仍舊采購發那科機器人,但二次開發已經開始培養自己的技術人員實施。2009年隨著FA事業部成立,我們在整個集團大規模推進了機器人自動化,在有條件的工場(車間)進行了自動化連線工程。到2013年,鈑金車間整體連線成功。”
李海濱表示,為管好這些機器人,海立成立了“第二人力資源部”,也就是歸入上海工廠的生產技術部管理。
上海工廠生產技術部設備科經理陳杰胤告訴《上海國資》,生產技術部會為每臺機器人編號建檔,以便持續追蹤機器人的投資回報。目前一臺機器通過三班工作時間,相當于3名生產員工的產出。根據2015年的自動化項目計算,平均投資回報期為3年。
另一方面,“第二人力資源部”根據工位的調整,負責機器人的“轉崗”工作,可通過改變機器人的機械手配置輕易實現,降低了人員轉崗的難度和人力成本,通用性極高。
陳杰胤表示:“現在要解決的問題是如何讓機器人更聰明、更友善,讓機器人也有感知、判斷能力,能與人協同工作,而不是像現在這樣關在籠子里。”
作為業內率先完成國際化產業布局的企業,海立在全球擁有5家世界級壓縮機工廠和7個技術中心,產品銷往160多個國家和地區,全球每7臺空調就有1臺采用了海立壓縮機。
業內專家表示,作為一家傳統家電制造企業,海立能夠率先實現產業布局國際化,市場份額長期占據全球三甲,原因之一,就是導入了智能自動化生產模式,引入機器人“員工”。
海立還利用機器人打造無人工廠、數字化工廠,并對工廠進行可視化管理。“FA事業部除了從事機器人的二次開發,也為海立全球的生產基地自行開發、研制和批量生產各類專用加工設備和生產流水線。”李海濱說。
李海濱表示,2014年開始,海立開始使用國產化機器人。“我們嘗試使用了新松、新時達等國內品牌。目前,我們的操作模式是,在已使用機器人的崗位,主要是那些動作要求簡單、節拍不是很快的崗位,用國產機器人替代一部分外資機器人,并將換下來的外資機器人轉到動作難度較高的新崗位。因為外資機器人目前能勝任的工作比較多,國產機器人有些動作還做不了。”
李海濱表示,隨著國產機器人的應用逐步成熟,進口機器人的價格下降了不少。原來進口機器人的成本是國產機器人的兩倍,現在只比國產機器人貴幾萬塊錢。“現在一臺國產機器人只要18-19萬元,兩年內就可收回投資。”
不過,在李海濱看來,智能化不代表完全的自動化。有些地方,“人+機器”的模式可能更高效,更可靠。“智造大國,沒有工匠精神是不可想象的。德、美、日等智造大國,對工匠都很看重。中國也應鼓勵、倡導工匠精神,這是智能制造永不枯竭的源泉。”