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DN-3636催化劑在柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用

2016-04-12 01:42:50權(quán)
石油煉制與化工 2016年5期
關(guān)鍵詞:催化劑質(zhì)量

郭 守 權(quán)

(中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)

DN-3636催化劑在柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用

郭 守 權(quán)

(中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)

為適應(yīng)柴油質(zhì)量升級(jí)的要求,中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司Ⅳ套柴油加氫裝置催化劑更換為殼牌標(biāo)準(zhǔn)催化劑公司最新研發(fā)的DN-3636催化劑。裝置處理量為344 t/h,其中直餾柴油、催化裂化柴油、焦化柴油比例分別為68.9%,12.9%,18.2%。標(biāo)定結(jié)果表明:在反應(yīng)器入口溫度331.3 ℃、出口溫度373.2 ℃、床層平均溫度358.2 ℃、氫油體積比298、體積空速1.74 h-1、反應(yīng)器入口壓力6.06 MPa的條件下,精制柴油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.0 μg/g,滿足國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)要求;在反應(yīng)器入口溫度提高至340.4 ℃、出口溫度380.1 ℃、反應(yīng)器床層平均溫度367.1 ℃、氫油體積比292、體積空速1.74 h-1的條件下,精制柴油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 μg/g,滿足國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求;與上周期催化劑相比,在原料性質(zhì)更為劣質(zhì)的情況下,DN-3636催化劑上的平均反應(yīng)溫度大幅降低,且裝置能耗降低,在脫硫、脫氮以及芳烴飽和等方面均表現(xiàn)出優(yōu)異的加氫活性。裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,DN-3636催化劑具有良好的活性和穩(wěn)定性,可用于生產(chǎn)滿足國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)要求的柴油。

柴油加氫 DN-3636催化劑 國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn) 工業(yè)應(yīng)用

隨著我國(guó)柴油質(zhì)量升級(jí)步伐的加快,繼2015年1月開始全面實(shí)施國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)之后,包括浙江省在內(nèi)的東部十一省將于2016年1月起實(shí)施國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn),全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)也提前到2017年1月。應(yīng)用柴油超深度脫硫工藝以及柴油超深度加氫脫硫催化劑等技術(shù),對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行增加反應(yīng)器等改造是應(yīng)對(duì)柴油質(zhì)量升級(jí)的重要措施[1-2],其中更換高性能催化劑是最簡(jiǎn)便、投資最省的途徑。

中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司(簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)海煉化)的柴油餾分主要包括直餾柴油餾分、焦化柴油、催化裂化柴油、蠟油加氫柴油,總量約為7.63 Mt/a,由現(xiàn)有的3套柴油加氫裝置(Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ加氫)進(jìn)行加工處理。其中,催化裂化柴油和焦化柴油等二次加工裝置的劣質(zhì)柴油總量為2.17 Mt/a,占柴油加氫原料總量的29%左右;最難處理的催化裂化柴油量約為1 Mt/a,占柴油加氫原料總量的13%左右??傮w來說,鎮(zhèn)海煉化加氫裝置加工的柴油原料中,二次柴油餾分比例高,由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)原因直餾柴油餾分的干點(diǎn)也控制較高,在質(zhì)量升級(jí)的同時(shí),對(duì)柴油加氫裝置催化劑的長(zhǎng)周期達(dá)標(biāo)運(yùn)行提出了更加苛刻的要求。根據(jù)現(xiàn)有裝置的設(shè)計(jì)條件以及不同組分原料的特征,鎮(zhèn)海煉化對(duì)3套柴油加氫裝置的加工原料及生產(chǎn)方案進(jìn)行了規(guī)劃,如表1所示。

Ⅲ加氫裝置由于壓力等級(jí)低,主要加工直餾柴油與催化裂化柴油混合油,生產(chǎn)滿足國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的普通柴油;Ⅳ加氫裝置和Ⅵ加氫裝置加工直餾柴油與二次加工柴油(25%~30%)的混合油,生產(chǎn)滿足國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的車用柴油(簡(jiǎn)稱國(guó)Ⅳ柴油)。總體上,現(xiàn)有3套裝置設(shè)計(jì)空速高,均為2.0 h-1。為了滿足柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)的要求,鎮(zhèn)海煉化計(jì)劃于2016年1月1日開始生產(chǎn)滿足國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油(簡(jiǎn)稱國(guó)Ⅴ柴油),在現(xiàn)有柴油加氫裝置的硬件配置下,很難滿足柴油質(zhì)量升級(jí)的需要。為此,在遠(yuǎn)期規(guī)劃上,鎮(zhèn)海煉化將對(duì)Ⅳ加氫裝置進(jìn)行改造,增加第二反應(yīng)器,降低實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)空速,該項(xiàng)目計(jì)劃在2016年5月實(shí)施。同時(shí),正在建設(shè)一套壓力等級(jí)為9.0 MPa的3 Mt/a柴油加氫裝置,新裝置將于2016年底建成投產(chǎn),滿足長(zhǎng)周期生產(chǎn)國(guó)Ⅴ柴油及未來第六階段標(biāo)準(zhǔn)柴油的需要。

經(jīng)論證,在Ⅳ加氫裝置增加反應(yīng)器、新建裝置兩個(gè)措施實(shí)施之前,鎮(zhèn)海煉化決定首次引進(jìn)高活性柴油加氫催化劑并更換相應(yīng)的反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件,希望僅通過催化劑更換在短期內(nèi)快速解決柴油質(zhì)量升級(jí)的問題。2014年6月Ⅳ加氫裝置催化劑更換為殼牌標(biāo)準(zhǔn)公司最新研發(fā)的DN-3636柴油超深度加氫脫硫催化劑,本文主要介紹該催化劑在Ⅳ加氫裝置的首次工業(yè)應(yīng)用情況及標(biāo)定結(jié)果。

1 催化劑選擇及裝置開工

1.1 催化劑選擇

CENTERA技術(shù)是殼牌標(biāo)準(zhǔn)催化劑公司于2009年引入市場(chǎng)的最新催化劑技術(shù),CENTERA催化劑具有較高的穩(wěn)定性,并對(duì)不同的裝置和操作方案具有良好的適應(yīng)性。CENTERADN-3636是采用CENTERA技術(shù)于2013年開發(fā)的鎳鉬催化劑,代表了原CENTINEL GOLD和ASCENT技術(shù)平臺(tái)最佳元素的結(jié)合,以及催化劑研發(fā)上的最新突破,該催化劑活性金屬中心的形態(tài)得到較好的控制,金屬分散度高,催化劑具有較高的脫硫、脫氮活性。

鎮(zhèn)海煉化Ⅳ加氫裝置壓力低,空速高,主催化劑選擇脫硫、脫氮活性高的DN-3636,有利于在裝置條件存在限制的情況下實(shí)現(xiàn)超低硫柴油的生產(chǎn)。除此之外,反應(yīng)器頂部采用多種保護(hù)劑級(jí)配裝填系統(tǒng),包括OptiTrap[Medallion]、OptiTrap[MacroRing]和OptiTrap[Ring]催化劑,當(dāng)組合使用時(shí),這些保護(hù)劑能夠?qū)χ骶苿┢鸬胶芎玫谋Wo(hù)作用,防止一床層頂部結(jié)焦,達(dá)到容垢、脫金屬的目的。因裝置摻煉焦化柴油比例較大,DN-3636催化劑上部裝填具有高加氫性能和容硅能力的三葉草型催化劑DN-140,以脫除原料中的硅和簡(jiǎn)單硫化物。

1.2 裝置開工

2014年6月22日開始進(jìn)行催化劑裝填,6月27日完成裝填工作。所采用主催化劑、脫硅劑以及保護(hù)劑均為氧化態(tài),在開工時(shí)需進(jìn)行硫化,本次催化劑硫化方法采用濕法硫化。按照供應(yīng)商提供的硫化曲線進(jìn)行升溫,期間調(diào)整硫化劑注入量,維持循環(huán)氫中硫化氫濃度在要求的范圍內(nèi),催化劑床層溫度最終維持在315 ℃恒溫,直到循環(huán)氫中硫化氫濃度保持穩(wěn)定、高壓分離器水位不再變化或變化不明顯時(shí),硫化結(jié)束。

整個(gè)硫化過程中反應(yīng)器的最高溫度控制在345 ℃以下。從注入硫化劑開始計(jì),共耗時(shí)16 h,消耗硫化劑(SZ-54)66.1 t。硫化過程用時(shí)短,升溫、恒溫以及硫化氫濃度控制平穩(wěn)。

硫化結(jié)束后,進(jìn)行了加工直餾柴油的72 h初活穩(wěn)定試驗(yàn),然后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),裝置開工一次成功。

2 催化劑性能標(biāo)定及與上周期對(duì)比

2014年9月18—22日,對(duì)Ⅳ加氫裝置進(jìn)行滿負(fù)荷標(biāo)定,操作調(diào)整在17日進(jìn)行,18、19日標(biāo)定的目標(biāo)產(chǎn)品為硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50 μg/g的精制柴油,22日標(biāo)定的目標(biāo)產(chǎn)品為硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 μg/g的精制柴油,21日為兩種目標(biāo)產(chǎn)品間的過渡調(diào)整期。

2.1 原料性質(zhì)

裝置標(biāo)定期間,Ⅲ套常減壓蒸餾裝置加工的油種為伊朗輕質(zhì)原油與巴士拉混合原油(2∶1),摻煉榮卡多原油110 t/h,常二線、常三線、減一線等直餾柴油餾分直供Ⅳ加氫裝置,平均流量為244 t/h,比例為68.9%;Ⅰ催化裂化柴油直供Ⅳ加氫裝置,平均流量為43 t/h,比例約為12.9%;摻煉罐區(qū)焦化柴油60 t/h,比例約為18.2%。

標(biāo)定期間混合原料的主要性質(zhì)見表2。由表2可知,本周期標(biāo)定的混合原料中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.08%、密度(20 ℃)為861.8 kg/m3、95%餾出溫度為363 ℃,均在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi);十六烷值為46.65,小于設(shè)計(jì)值(48);總氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為493 μg/g,高于設(shè)計(jì)值;溴價(jià)為16.67 gBr/(100 g),比設(shè)計(jì)值高6 gBr/(100 g)。新氫的各項(xiàng)指標(biāo)均在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi),甲烷體積分?jǐn)?shù)為1.25%,小于設(shè)計(jì)指標(biāo)(1.5%)。

與上周期(2012年)相比,本周期加工原料中催化裂化柴油、焦化柴油的比例增加,因此混合原料的密度增大,十六烷值降低,氮含量和芳烴含量增大,餾程溫度提高,硫含量與上周期相當(dāng)。由于競(jìng)爭(zhēng)吸附的影響,在達(dá)到超深度脫硫時(shí),原料中的氮、芳烴會(huì)抑制脫硫活性[3]??傊?,本周期標(biāo)定原料的性質(zhì)遠(yuǎn)劣于上周期標(biāo)定原料,達(dá)到超深度脫硫會(huì)更加困難。

表2 標(biāo)定期間混合原料的性質(zhì)

2.2 主要操作參數(shù)和產(chǎn)品性質(zhì)

標(biāo)定期間的主要操作參數(shù)見表3,精制柴油產(chǎn)品的主要性質(zhì)見表4。由表3、表4可知:本周期標(biāo)定時(shí),Ⅳ加氫裝置在反應(yīng)器入口溫度331.3 ℃、出口溫度373.2 ℃、床層平均溫度358.2 ℃、氫油體積比298、體積空速1.74 h-1、反應(yīng)器入口壓力6.06 MPa的條件下,能夠生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于50 μg/g的精制柴油,脫硫率為99.75%,脫氮率為99.05%;與原料相比,產(chǎn)品密度(20 ℃)降低17.4 kg/m3、多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低8.6百分點(diǎn);反應(yīng)器溫升達(dá)到41.9 ℃,說明DN-3636催化劑的活性較好,能夠滿足裝置生產(chǎn)的需要。與國(guó)Ⅳ柴油標(biāo)準(zhǔn)相比,精制柴油產(chǎn)品的硫含量、總氮含量、多環(huán)芳烴含量、酸度、95%餾出溫度等均較低,產(chǎn)品質(zhì)量較好。在反應(yīng)器入口溫度提高至340.4 ℃、出口溫度380.1 ℃、反應(yīng)器床層平均溫度367.1 ℃、氫油體積比292、體積空速1.74 h-1的條件下,能夠生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10 μg/g的精制柴油,脫硫率為99.92%,脫氮率為99.59%;與原料相比,產(chǎn)品密度(20 ℃)降低20.3 kg/m3、多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低9.3百分點(diǎn)。

表3 標(biāo)定期間的主要操作參數(shù)

表4 標(biāo)定期間精制柴油產(chǎn)品的主要性質(zhì)

從產(chǎn)品性質(zhì)上看,上周期在平均反應(yīng)溫度達(dá)到372.0 ℃時(shí),產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為18.0 μg/g,符合國(guó)Ⅳ柴油規(guī)格要求。本周期采用DN-3636催化劑后,平均反應(yīng)溫度在358.2 ℃時(shí),產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.0 μg/g,符合國(guó)Ⅳ柴油規(guī)格要求;平均反應(yīng)溫度在367.1 ℃時(shí),產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到8.2 μg/g,符合國(guó)Ⅴ柴油規(guī)格要求。說明高活性DN-3636催化劑的使用可以較大幅度降低反應(yīng)溫度,延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期。

此外,本周期可處理更高比例的二次加工原料,如催化裂化柴油、焦化柴油等,反應(yīng)器溫升提高,裝置能耗降低,能耗由上周期的271.7 MJ/t降低到163.0~181.0 MJ/t。

3 催化劑長(zhǎng)周期運(yùn)行情況

截至2015年8月,Ⅳ加氫裝置在生產(chǎn)超低硫柴油(國(guó)Ⅳ柴油)工況下已運(yùn)行一年以上,原料為直餾柴油、焦化柴油以及催化裂化柴油的混合油,多數(shù)情況下焦化柴油比例高于設(shè)計(jì)值,催化裂化柴油比例較設(shè)計(jì)值低。原料及精制柴油產(chǎn)品的硫含量變化趨勢(shì)如圖1和圖2所示。精制柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值為35 μg/g左右,在2015年4月裝置新上在線硫分析儀后,精制柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)可穩(wěn)定控制在40~45 μg/g,密度(20 ℃)基本在845 kg/m3以下??傮w來看,原料性質(zhì)及產(chǎn)品硫含量與設(shè)計(jì)值比較接近;柴油產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,催化劑具有良好的活性和穩(wěn)定性。

圖1 原料硫含量變化趨勢(shì)

圖2 精制柴油硫含量變化趨勢(shì)

由于該裝置壓力低、空速高,原料中含較高比例的二次加工油,為達(dá)到未來長(zhǎng)周期生產(chǎn)國(guó)Ⅴ柴油及第六階段標(biāo)準(zhǔn)車用柴油的目的,需要增加一臺(tái)反應(yīng)器,空速由目前的1.8 h-1左右降至1.15 h-1左右。按照計(jì)劃,裝置將于2016年5月停工檢修并增上第二反應(yīng)器,長(zhǎng)周期生產(chǎn)國(guó)Ⅴ柴油。

由于浙江省提前進(jìn)行柴油質(zhì)量升級(jí),該裝置自2015年10月開始在單反應(yīng)器下提前持續(xù)生產(chǎn)國(guó)Ⅴ柴油,目前催化劑運(yùn)行狀況和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,可以滿足鎮(zhèn)海煉化國(guó)Ⅴ柴油的生產(chǎn)要求。

4 結(jié) 論

(1) 鎮(zhèn)海煉化柴油加氫裝置催化劑更換為DN-3636超深度加氫脫硫催化劑后開工一次成功,開工過程操作平穩(wěn)。在原料中二次加工油比例較高、原料性質(zhì)劣于設(shè)計(jì)值時(shí),在較為緩和的反應(yīng)條件下,加氫精制柴油產(chǎn)品的各項(xiàng)性質(zhì)指標(biāo)均滿足國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)要求;通過適當(dāng)提高反應(yīng)溫度,能夠生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 μg/g的精制柴油產(chǎn)品。

(2) 與上周期標(biāo)定結(jié)果相比,DN-3636催化劑可加工更多更劣質(zhì)的原料,平均反應(yīng)溫度降低、能耗降低,在脫硫、脫氮以及芳烴飽和等方面均表現(xiàn)出優(yōu)異的加氫活性。

(3) 裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,該催化劑具有良好的活性和穩(wěn)定性,可用于生產(chǎn)滿足國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)要求的柴油。

[1] Li Dadong.Crucial technologies supporting future development of petroleum refining industry[J].催化學(xué)報(bào),2013,34(1):48-60

[2] 王麗景.淺談柴油質(zhì)量升級(jí)到國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ的技術(shù)對(duì)策[J].中國(guó)石油和化工,2014(11):67-70

[3] 邵志才,劉濤,戴立順,等.H2S和NH3對(duì)渣油雜原子加氫脫除反應(yīng)的影響[J].石油煉制與化工,2014,45(3):30-34

COMMERCIAL APPLICATION OF DN-3636 CATALYST IN DIESEL HYDROTREATING UNIT

Guo Shouquan

(SINOPECZhenhaiRefiningandChemicalCompany,Ningbo,Zhejiang315207)

To meet the requirements of road-diesel national Ⅳ/Ⅴ standards in China, the catalyst used in SINOPEC Zhenhai Refining and Chemical Company was replaced by Criterion’s ULSD CENTERA DN-3636 catalyst in 2014. Catalyst performance was tested in a industrial unit. The feed rate was 344 t/h with a ratio of SRGO, LCO and CLGO of 68.9%, 12.9% and 18.2%. The results indicate that S content of the product diesel can be reduced to 27 μg/g, meeting to the national phase Ⅳ standard at conditions of reactor inlet pressure 6.06 MPa, reactor inlet temperature 331.3 ℃, outlet temperature 373.2 ℃, WABT 358.2 ℃, LHSV 1.74 h-1, and H2/Oil ratio 298. When the temperature is raised to reactor inlet 340.4 ℃, outlet temperature 380.1 ℃,WABT 367.1 ℃, LHSV 1.74 h-1and H2/Oil ratio 292, the product diesel sulfur is less than 10 μg/g, which meets the national phase Ⅴ standard. These results show that DN-3636 has high activities and stability for HDS, HDN and HDA. Compared to last cycle’s catalyst, WABT needed for DN-3636 can be reduced dramatically even when processing worse feed, resulting in obvious energy consumption reduction.

diesel hydrotreating; DN-3636 catalyst; national Ⅳ emission standard; national V emission standard; commercial application

2015-09-15; 修改稿收到日期:2015-12-22。

郭守權(quán),高級(jí)工程師,從事煉油企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)管理工作。

郭守權(quán),E-mail:guosq.zhlh@sinopec.com。

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