摘 要:成本會計作為會計學中重要的一個分支,在工業會計中的運用更為廣泛和重要。但就我國目前的工業產業結構而言,中小型工業企業居多,缺乏較為系統的成本預算制度,致使人力、物力、財力等資源沒有實現科學的配置最優化。本論文以小型油墨企業四聯公司的其中一種主銷產品為例,對其原料購進、生產加工、倉儲等環節中存在的問題進行針對性的研究,分析造成其計劃成本與實際成本差額的原因,并就其問題制定可行的解決措施及對策。使小型工業企業意識到自身在產品生產過程中存在的問題,并運用論文中制定的辦法及對策,結合自身實際情況,改善企業的生產制度,實現企業的經濟效益最大化和社會資源的最佳配置。
關鍵詞:成本會計 經濟效益最大化 配置最優化
一、企業簡介及主要產品介紹
1.企業簡介。四聯公司是位于甘肅省甘谷縣境內的一家油墨生產企業,是一家典型的小型油墨化工企業。該企業的油墨產品,主要用途是外用包裝箱印刷材料。例如紙質包裝箱的外用涂料等。
2.產品配方及原料市場價格。該企業主要生產的一種水性塑料油墨(A產品)配方如下:
所需原料名稱原料所占產品比例原料市場價格(元/公斤)
松香10%15.00
樹脂10%17.00
順酐10%10.00
四醇10%11.00
顏料10%40.00
消泡劑5%50.00
純凈水10%1.00
硫酸鋇5%3.00
一乙醇胺5%15.00
二乙二醇5%11.00
乙二醇5%10.00
乙醇5%7.00
乙醚5%14.00
納米鈣5%5.00
(注:為了研究方便及相關商業機密,該表中數據對實際數據進行了微調)
二、產品的成本核算
1.A產品的計劃成本。A產品在生產過程中,原材料都是一次性100%的投入,月末在產品的完工程度為50%。根據A產品的原料配方及市場價格,計算得出A產品的直接材料的計劃成本為15.15元/公斤。該企業根據實際生產經驗制定的其他計劃成本分別為:
直接人工:1元/公斤
制造費用:2元/公斤
包裝桶:0.7元/公斤(包裝桶14元/個,可容納20公斤油墨)
可以得出,該廠的單位計劃成本為18.85元/公斤。
2.實際成本的核算。該企業在實際核算過程中采用品種法計算產品成本,品種法是直接以產品品種作為成本計算對象,為該種產品設置一個基本生產成本明細賬,并分別按成本項目登記生產費用。直接費用直接計入該種產品基本生產成本明細賬中有關成本項目,間接費用則先按發生地點歸集,月末再分配計入各個產品基本生產成本明細賬中的有關成本項目。根據該種方法對該廠2014年度6月份的產品成本進行核算。
2.1歸集和分配各項要素費用。本月該企業生產車間領用原材料為390000元,根據原材料出庫單得出直接用于A產品的原材料為240000元。
職工薪酬總計40000元,生產車間設備維修費及水電費等制造費用總計85000元。已知該企業使用生產工時法分配直接人工及制造費用,6月份生產總工時為5000小時,A產品生產工時為2200小時。
則A產品根據生產工時分配直接人工為17600元,制造費用為37400元。
已知6月份A產品月初無在產品,本月完工產品數量為14000公斤,月末在產品數量為1000公斤。根據以上已知和核算數據編制A產品基本生產成本明細賬如下:
2.2完工產品成本匯總。A產品完工產品數量為14000公斤,耗費直接材料224000元,直接人工16940元,制造費用36120元,包裝桶9800元。總成本為286860元,單位實際成本為20.49元/公斤。
2.3單位計劃成本與單位實際成本差額核算。
三、分析造成產品計劃成本與實際成本差額的原因
根據對四聯公司A產品的成本核算,可以看出該企業在生產過程中的料工費都有超支差,即沒有達到企業預期的成本目標。說明企業在其生產過程中,一定出現了使其成本增大的不利因素。
經查明,該企業2014年度6月份發生一起生產事故,事故起因是因為鍋爐氣壓表異常。該企業油墨生產程序是將原材料倒入反應罐,然后通過鍋爐對反應罐加壓達到生產標準的恒定值后,以恒溫加熱8個小時,使得反應罐內化工原料得到充分化學反應。但是在該起生產事故中,由于氣壓表的異常狀況,導致氣壓未達到生產標準,生產人員沒有及時發現異常。待原料出罐后,經過樣本分析檢驗發現產品不合格,才得知氣壓表異常,反應罐反應不充分,使得該批原材料全部報廢。
1.造成直接材料單位成本超支的原因。由于上述生產事故,最終導致該批原材料無法用于再生產,造成原材料成本基數增大。最終造成直接材料單位成本超支。
2.造成直接人工單位成本超支的原因。經過對該企業的應付職工薪酬表核查,發現兩名技術顧問的工資大幅度上漲。由于化工行業技術性人才的短缺,該企業兩名技術顧問均為兼職人員,為企業提供技術保障。這種現象導致的最終結果,使得企業無法占據主動權,無法合理控制技術人員的報酬。
3.造成制造費用單位成本超支的原因。制造費用的超支,經核查主要是由于上述生產事故引起,由于產品不合格,使得反應罐內最終有反應不充分的化學殘留物,為了不影響后續的生產,該廠迅速高薪聘請清理人員對反應罐進行人工清理。同時,由于氣壓表的異常,最終更換了新的測量儀器,并由專業技術人員進行了合格檢測。使得生產車間制造費用上漲,最終導致單位產品成本超支。
四、解決方案及措施
可以看出,該企業6月份的單位成本超支,主要是因為生產事故引起的,氣壓表的異常,生產人員沒有及時的發現,最終導致該批原材料報廢,并產生后續的設備清理費用及維修費用。同時,技術人才的短缺,對企業的發展產生了局限性。針對上述問題,結合相關專業知識和案列,提出以下解決方案及措施。
1.制定生產車間值班制度,對生產過程中爐內氣壓及溫度進行實時監測,在發現異常后能夠快速有效的做出反應,并進行補救措施。
2.對生產車間的生產設備進行定期的檢測和維護。及時的發現生產設備的問題,并迅速上報檢修,使生產設備的能力保持在可有效生產范圍內,避免發生大故障后產生高額的清理費用及維修費用。
3.產生的直接人工超支費用為合理的聘請技術顧問的費用,企業應該適當上調直接人工單位成本。同時,應該培養自己的技術性人才,產品生產的關鍵性技術應該把握在企業自己手中,既能降低產品的單位成本,同時能夠保證企業的發展前景,科學技術是企業發展的命脈,增加一定的科技投入是非常必要的。除了生產技術上的投入,還應增加對環保技術上的投入,化工企業作為污染較為嚴重的企業,企業自身應該形成良好的排污或再利用系統。環保的投入,無論對于企業自身還是國家層面上的發展,都是重中之重。
五、結語
成本會計作為會計學中重要的一個分支,在工業會計中的運用尤為廣泛和重要。但就我國目前的工業產業結構而言,中小型工業企業居多,缺乏較為系統的成本預算及核算制度,致使人力、物力、財力等資源沒有實現科學的配置最優化。成本會計作為工業企業最核心的會計制度,能夠直接明了的反映出企業自身生產中存在的問題,幫助企業健全自身的管理及生產制度,同時能及時發現企業在生產中存在的問題,便于企業及時發現問題并制定解決方案及措施。因此,加強企業的成本管理制度刻不容緩,是企業謀求更大發展的奠基石。同時,中小型企業大多忽略了科學技術的重要性,生產技術更多的依賴于外來技術,缺乏自己的技術含量和知識產權。
個人觀點認為,企業的自身制度的健全性決定了發展的穩定性,而科學技術和知識產權,是決定其上限的重要因素。因此,通過成本會計得出企業生產過程中的數據,從而幫助企業意識到自身的問題和漏洞,及時的采取解決措施。健全企業制度,降低可避免的生產成本,加大無形資產及知識產權的投入。從而實現企業的經濟效益最大化和資源的最佳配置。
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