山西中設華晉鑄造有限公司 牛素芳
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后橋殼工藝設計及實施
山西中設華晉鑄造有限公司 牛素芳
【摘要】通過對后橋殼產品技術條件和結構工藝性分析,從避免鑄件缺陷考慮,改進局部結構。合理設計工藝,采用ISO/TS16949標準在產品投產前首先進行產品質量先期策劃和失效模式分析,細化流程,進行過程控制,重點監控過程中原砂粒度、灰分、水分、機械法再生砂灼堿量及砂型強度。對不合格趨勢及時調整。首件生產后,針對鑄件缺陷進行改進工藝,使批量產品合格率達95%以上。
【關鍵詞】后橋殼;工藝設計;過程控制;合格率
后橋殼是汽車的重要部件,是安裝主減速器、差速器、半軸、輪轂和懸架的基礎件,主要作用是支撐并保護主減速器、差速器和半軸等。同時,橋殼又是行駛系的主要組成件之一。其性能直接影響著汽車的整體性能,影響汽車的有效使用壽命和行駛的安全性,所以橋殼應有足夠的強度和剛度,表面及內部要求嚴格,鑄件不允許有縮松、夾砂、裂紋等缺陷。
產品結構見圖1,鑄件輪廓尺寸1300×700×650,鑄件重量1550Kg,基本壁厚25-40mm。
產品技術要求,尺寸精度高,外觀執行MSS-SP55標準[1],內在質量要求嚴,不允許有3級以上縮松、夾砂缺陷。UT探傷加工面,打孔部位不得加工出任何鑄造缺陷。

圖1
2.1造型制芯方案選擇
依據產品技術要求及該產品屬于批量生產,手工造型,尺寸公差執行CT11[2],根據公司現狀,優先選用樹脂砂造型制芯。
樹脂砂優點:砂型、芯強度高、成形性好,可生產出形狀復雜、內部質量要求高的鑄件、鑄件表面光潔,尺寸精度高,生產率高,可以節省生產場地和提高生產率,縮短生產周期。
2.2鑄件工藝方案的確定
2.2.1澆注方案的確定[3]
鑄件的澆注位置是指澆注時鑄件在型內所處的狀態和位置。確定澆注位置是鑄造工藝設計中重要的一環,關系到鑄件的內在質量、鑄件的尺寸精度及造型工藝過程的難易,因此往往須制訂出幾種方案加以分析、對比,擇優選用。澆注位置與造型(合箱)位置、鑄件冷卻位置可以不同。生產中常以澆注時分型面是處于水平、垂直或傾斜位置,分別稱為水平澆注、垂直澆注或傾斜澆注。根據澆注位置確定的原則“重要加工面盡量放在下部或側面,應盡可能避免使用吊砂、吊芯和懸臂式砂芯,便于下芯、合箱及檢驗”結合產品結構特點,中鍋口打孔和其它件裝配打孔處不允許有任何缺陷,所以選取澆注位置中鍋口處于側立位置,有利于夾渣類缺陷上浮。
2.2.2分型面的選擇
選擇分型面的原則[3]:
(1)應盡量使鑄件的全部或者大部分置于同一半型內。
(2)盡量減少分型面的數量。
(3)分型面盡量選擇平面。
(4)便于下芯、合箱及檢查型腔尺寸。
(5)不使砂箱過高。
(6)對于受力件,分型面的選擇不應削弱鑄件結構強度。
依據產品結構特點,為便于下芯、合箱及檢查型腔尺寸,該鑄件分型面選擇中鍋口中心,上下各一半。
2. 2.3 冒口位置設計[3]
原則:
(1)冒口應就近設在鑄件熱節的上方或側旁。
(2)冒口應盡量設在鑄件最高、最厚的部位。對低處的熱節增設補貼或使用冷鐵,造成補縮的有利條件。
(3)冒口不應設在鑄件重要的、受力大的部位,以防組織粗大降低強度。
(4)冒口位置不要選在鑄造應力集中處,應注意減輕對鑄件的收縮阻礙,以免引起裂紋。
(5)不同高度上的冒口,應用冷鐵使各個冒口的補縮范圍隔開冒口設計方案。
2.2.4澆注系統設置[3]
澆注系統各截面及上升速度設置:
后橋殼箱液重3500Kg,材質屬于低合金鋼,特點是熔點高,流動性差,收縮大,易氧化,而且夾雜物對鑄件力學性能影響嚴重,所以選用底注澆包(俗稱漏包、柱塞包),要求澆注系統結構簡單、截面積大,使充型快而平穩,流股不宜分散,有利于鑄件的順序凝固和冒口的補縮,不應阻礙鑄件的收縮。用底注包澆注時,澆注系統必須是開放式的,同時滿足液面上升速度≥20mm/s[5]
2.3工藝參數設置[3]
2.3.1鑄件尺寸公差[2]
該產品屬于中等批量生產,砂型鑄造,手工造型。選用公差等級CT11。
2.3.2機械加工余量[6]
根據鑄件尺寸及澆注方法,上箱加工余量取12mm,下箱、側面取10mm。
2.3.3鑄造收縮率[7]
根據鑄件材質屬于低合金鋼,總收縮率取2.2%,樹脂砂退讓性差,兩叉板間受阻收拾,中心距收縮率取1.8%。
2.3.4鑄件起模斜度[8]
鑄件高度700-800mm,按手冊查取經驗數據 1°(正斜度)。
2.3.5分型負數
因造型采用樹脂砂造型,根據樹脂砂特點,砂型緊實度高,尺寸精確,澆注過程中型壁不會移動,所以砂型負數上下箱取0.5mm。
隨著市場競爭的的激烈,產品不僅在成本上需要加以控制,更需要在質量上占優勢地位。在ISO9000標準基礎上,推行ISO/TS16949標準,在過程控制中進一步標準化。進行產品質量先期策劃和編制控制計劃,進行失效模式分析和統計分析進行過程控制。[9]
3.1過程控制
(1)為了保證砂型強度及透氣性,選用天津硅砂40—100目,4篩砂,每天檢測原砂含泥量、細粉、機械法再生砂灼堿、及砂型、砂芯強度,根據統計圖進行調控。
(2)造型保證氣眼暢通,冒口大小,位置正確,合箱下芯定位準確,合箱前檢測壁厚。
(3)冶煉嚴格配料,熔清碳含量保證脫碳量足夠≥0.3%,掌握合適的吹氧時機(鋼液溫度≥1560℃),規范取樣時間和取樣區域,保證化學成分具有代表性。
(4)切割打箱后及時切割,鑄件冷卻到低于150℃時進爐預熱切割,防止產生裂紋。
(5)無損探傷,消缺、補焊。
所有缺陷在調質前消缺徹底,調質后不允許補焊。
3.2實施效果及改進
(1)首批5件鑄件主要問題有有貫穿性縮孔, 中鍋口端面有砂眼,及插板孔尺寸偏差。
(2)改進方案:
1)冒口改進上下聯通,保證有足夠壓力;
2)叉板通孔芯減小,增大加工余量;
3)砂型強度嚴格控制。
改進工藝后上述缺陷消除。合格率95%以上,達到了預期目的。
(1)合理設計冒口,側冒口改為明冒口,增加大氣壓力,可有效提高冒口補縮效果。
(2)嚴格控制造型、制芯原材料,對機械法再生砂灼堿、灰分、細度、砂型、砂芯強度有效控制,可減少夾砂缺陷,提高產品合格率。
參考文獻
[1]MSS美國閥門和管件制造業標準化協會-SP55標準.
[2]全國鑄造標準化技術委員會.最新鑄造標準應用手冊[M].北京:機械工業出版社,1994.
[3]王文清,李魁盛.鑄造工藝學[M].北京:機械工業出版社,2002,10.
[4]FT300產品說明書(圣泉冒口).
[5]中國機械工程學會鑄造專業學會.鑄造手冊第五卷鑄造工藝[M].北京: 機械工業出版社,1994.
[6]GB/T11350-89鑄件機械加工余量.
[7]李魁盛.鑄造工藝及原理[M].北京:機械工業出版社,1989.
[8]JB5015-91鑄件起模斜度.
[9]ISO/TS 16949:2002 QS 9000:1998《配套管理工具實施指南》.
牛素芳(1955—),女,大學本科,現供職于山西中設華晉鑄造有限公司。
作者簡介: