(天能化工有限公司,石河子市,832000)梁濤
淺談氯化氫合成生產中自動化控制的應用
(天能化工有限公司,石河子市,832000)梁濤
分析了在合成生產氯化氫中傳統控制模式存在的問題,介紹了自動化控制氯化氫合成生產的實例,說明了其存在的優勢以及氯氣、氫氣比值調節機制,最后對實施自動化控制的效果進行了闡述。希望能夠為氯化氫合成生產中自動化控制提供指導和借鑒。
自動化控制;氯化氫合成;應用
傳統控制方法基本上通過人工來對設備進行操作,操作者一定要謹慎,要不然非常易于導致毒害物質泄漏,造成一定的威脅,設備的自動化程度相對較低。如果操作者的責任心不到位,當發生問題的時候無法及時作出妥善處理。
設備較多,HCl純度不穩定,不容易控制,這樣將影響到轉化生產的進行,使得產品質量受到影響。
鋼制夾套式合成爐制造流程中,外部氣溫將會對HCl產生嚴重的影響。伴隨節氣的更替,氣溫改變,將損壞到設備,從而對產量產生負面作用。
鋼制合成爐HCl中存在大量三價鐵離子,從而對產品質量造成很大影響;
合成爐運行過程中將會釋放出較多的熱量,操作環境條件惡劣。
有時候盡管氫氣合理的流量并未改變,然后其純度或將有所改變,Cl2與H2的配比可能早就改變了。
當H2流量波動劇烈的時候,要是負責HCl合成生產的操作人員并未在第一時間只能發現,或使用的解決方法不正確的時候,將導致H2的壓力迅速下降,要是不盡快選擇科學合理的方法,將導致Cl2過量,最終使得HCl的純度不達標,甚至導致下游工序過氯,發生安全生產事故。
HCl合成爐長時間運作以后,其視鏡上就會積累許多污物,這時職工觀察爐內氣體燃燒的火焰顏色將產生或多或少的誤差,最終使得HCl純度相對較低。
如果爐內HCl相對偏低,非常易于產生煙霧,使得火焰顏色發白,導致職工無法正確判定Cl2比例。要是Cl2過量,肯定將對生產安全產生嚴重威脅。
為解決上述一系列問題,企業在生產中引入了自動化控制系統,其中,包括2臺流量計;6臺自動控制閥;溫度與壓力傳感器各五臺;HCI在線分析儀與集散控制系統各兩套。以確保生產質量。
2.1 進合成爐Cl2和H2的流量配比控制
這個指標一般通過比值控制法來進行,進入H2的流量主要按照Cl2流量的改變,通過比值函數運算來控制(見圖1)。

圖1 Cl2和H2流量配比控制圖
2.2 進爐前Cl2和H2的穩壓控制
一般通過單回路閉環控制法,適當微調Cl2,以這種方法使Cl2的壓力處于穩定狀態;對H2的控制同樣通過該方法來進行。
2.3 夾套熱循環的水溫、氯化氫吸收水流量的控制兩個環節均通過單回路閉環控制法來進行。
2.4 異常情況下的安全聯鎖控制
緊急停車控制主要采用緊急停車的按鈕來進行,當發生異常時可以快速切斷進合成爐的Cl2和H2、HCI轉化工序,快速打開去吸收裝置,充分確保氯化氫完全吸收。
H2與Cl2分別經自動調節壓力閥進行穩壓,接著分別到達H2和Cl2緩沖罐。Cl2在出緩沖罐之后通過連鎖切斷閥,輸送至并聯的每一個合成爐,它們的入口配備的流量計與手動截止閥(1個)、自動調節閥(1個)串聯。H2在出緩沖罐之后通過連鎖切斷閥,輸送至每一個并聯的合成爐,后者入口配備的流量計與手動截止閥(1個)、自動調節閥(1個)串聯,按照Cl2流量自動調節閥將進行自動調節。在H2自動調節閥位置并聯著一個口徑較小的H2自動調節閥,在產品出口部位配置了分析儀,負責調控口徑較小的H2自動調節閥的流量,同時還能夠進行自動顯示,這樣就是的整個生產環節十分直觀。
自動調節閥為調節流量創造了條件。小口徑閥的流量主要利用成分信息來進行控制。發生異常情況時,連鎖切斷閥將自動切斷H2與Cl2,防止引發事故。當原料的工藝指標改變的時候,系統能夠充分確保HCl質量,確保設備順利運行。新控制模式的引入,不僅減小了勞動力成本,而且提高了效率。
4.1 選擇合適的H2、Cl2流量計與流量調節閥型號
為確保比值調節系統順利運行,自動調節H2與Cl2流量比值。采用單座的H2、Cl2流量調節閥,柱塞式的DN80,流開、等百分比。不僅如此,需要使用彎管的流量計。
4.2 比值自動調節流程
具體流程見圖2,實時監控H2與Cl2的配比,比值調節的乘法系數為靜態的比值系數。單回路調節與雙循,,按鈕應切換到調節系統。
比值調節系統操作流程如下所示,在開車時,首先將H2與Cl2調節閥(FV_5452FV_5451)打開,將HV_5459與HV_5458切斷,然后實施置換分析,達標以后實施人工點火。接著通過人工的方式來調節H2、Cl2閥,然后觀察火焰顏色,接著繼續調節,直到其流量滿足生產需求為止。通過手動方式對FV_5451與FV_5452的閥位輸出進行調節,使H2、Cl2流量滿足需要。接著完全打開人工閥,并完成調節系統由“手動”至“自動”的切換,一直至動態比值系數滿足需要為止,然后完成比值開關從“常規”至“比值”的切換,最終實現系統的穩定控制。

圖2 合成爐比值制動調節流程圖
經過使用,自動化控制穩定運行,未發生因出現過氯而造成停車的問題,其熱輻射明顯下降,熱量排放不斷下降,工作環境條件明顯改觀;過氯的次數明顯下降,使得HCl泄漏減小,外排氣體滿足相關要求;勞動力成本明顯減小。
[1]齊永濤,許梅先,王忠敏.自動化控制在氯化氫合成生產中的應用[J].中國氯堿,2009,11:34-35+44.
[2]沈艷河,陳鐵軍.鏈系統方法在氯化氫合成氫氯比控制中的應用[J].信息與控制,2013,03:377-381.
[3]劉中海,張永龍,張紅雷,朱菊安.副產蒸汽氯化氫合成爐在氯堿生產中的應用[J].中國氯堿, 2012,02:16-18.
[4]楊威.氯化氫生產系統自動控制的優化[J].氯堿工業,2016,02:44-45.
[5]王祥軍,陳立志,蘆建平.自動控制裝置在氯化氫合成爐中的應用[J].聚氯乙烯,2007,02:46.
TQ124.4+2
B
1008-0899(2016)12-0053-02