胡曉亮 徐欣



摘要:噴嘴桿是模擬試驗噴嘴上的關鍵部件,它采用了雙層管路結構,能夠很好地起到隔熱效果。文章通過典型零件噴嘴桿的加工,介紹了雙層管路的成型方法以及零件在成型過程中夾層間隙的控制,為管路加工提供了新的加工方法。
關鍵詞:雙層管路;成型加工;發動機;噴嘴桿;模具制作 文獻標識碼:A
中圖分類號:TH16 文章編號:1009-2374(2016)18-0059-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.18.030
為深入研究國產火焰筒的加工質量,需要對主燃燒室進行全環溫度場試驗。如果采用過去的噴嘴結構,很難保證燃油總管上所有噴嘴的主活門都在相同的壓力點開啟,另外由于加工、裝配等的誤差,容易造成燃油總管上噴嘴的燃油流量分布不均。這樣主燃燒室出口溫度場品質指標的準確性就會受到影響,對主燃燒室進行全環溫度場試驗所采用的噴嘴結構,設計了模擬試驗噴嘴組件。而噴嘴桿是模擬試驗噴嘴上的一個關鍵部件,它采用了雙層管路結構,能夠很好地起到隔熱效果,以避免在燃燒室進口溫度場達到600℃的情況下工作的燃油噴嘴由于燃油溫度過高而帶來的結膠、積碳等一系列問題。
1 零件的工藝特性
1.1 零件的結構特點
噴嘴桿的結構和尺寸如圖1所示,從圖中可以看出,該組件是由兩層導管構成,外層為Φ10×1的GH3030導管,內層為Φ6×1的GH3030導管,兩端由定心堵頭堵死而形成密封腔體。從圖紙結構和尺寸分析,由于零件的空間尺寸所限,零件單獨成型后,是無法裝配的,只能選擇內外導管一次成型的方案。結合圖形,此零件有兩個需要解決的問題:首先是零件的成型問題,因為零件彎曲半徑小,并且空間尺寸緊湊,特別是零件的“U”型部位,直線距離只有3mm,不論是手工彎管機,還是數控彎管機均不能加工,只有設計模具,使用模具成型;其次,圖紙要求零件成型后內外管壁夾層間隙為L=0.5~1.5mm,內外管壁不允許接觸。由于內外管路中間夾層處于懸空狀態,如果不加任何限制,模具合模時,只能與外層導管完全接觸,而內層導管成型時所受的外力,是外部導管與內層導管的局部接觸而產生的,整個內層導管不能均勻受力,無法通過模具起到定型和消除回彈的目的,并且由于受力不均,內層管路變形量不一致,回彈量也不可能得到控制。通過上述的理論分析,要想滿足圖紙要求,必須想辦法將內外導管夾層間隙控制住,也就是將零件整合為一體,這樣內外管路成型時所受的力就會一致而均勻,零件的夾層間隙與回彈量也就得到了控制。
1.3 導管彎曲時的加工要素
1.3.1 最小彎曲半徑。為保證導管壁厚減薄量以及導管材料的彎曲性能,一般對于鋼和鋁合金材料的導管,其最小彎曲半徑如表2(根據技術文件:導管制造和安裝說明書):
1.3.2 管路彎曲處壁厚減薄量。技術文件(導管制造和安裝說明書)中對管路彎曲處壁厚減薄量的規定如下:
外徑≤12mm,減薄量為(壁厚名義值-壁厚下偏差)×12%
外徑>12mm,減薄量為(壁厚名義值-壁厚下偏差)×15%
1.3.3 導管圓度要求。在某發動機中,對導管彎曲采用圓度限制,并給出了不同管徑的圓度要求,具體規定見表3:
1.3.4 波紋。導管在彎曲處容易產生波紋,允許在彎曲處存在不大于0.3mm的圓滑波紋。
2 工藝方案的確定
2.1 零件的成型分析
從圖1中可以看出,零件各彎曲處的彎曲半徑分別為R17.75、R18.5、R20、R21.5,由表2可知,該零件不能使用彎管機加工,而需要設計模具成型。用模具加工零件時的回彈量必須在設計模具時準確地計算出來,而此種零件又不同于平常的一體零件,只要按照經驗公式計算就不會有大的問題。如果對雙層管路的中間夾層不加任何限制,那么在成型過程中,內層導管將是一種懸空的狀態。模具不可能將內層導管壓實,所以它的回彈量將是失控的。我們首先想到的是如何將內外管路通過某種方法變為一體,這樣既控制了回彈量,又為解決內外管壁間的間隙提供了思路。
2.2 回彈量的計算
式中:
K——回彈系數(由下式求得)
α——工件回彈前圓弧所對中心角,相當于凸模圓弧所對中心角
——工件(回彈后)圓弧所對中心角
式中:
E——彈性模數
——材料抗拉強度
c——系數(一般為1.1~1.3)
式中:E=191GPa
=590MPa
c=1.2
=27.5°
t≈3mm
代入各已知數據,經過計算零件的角度回彈量均大約為1.5°。
2.3 內外管路夾層間隙的控制研究
為準確的控制零件夾層間隙,在加工過程中,首先在Φ6×1內層管路的外壁上均勻的纏繞上直徑為Φ0.8的不銹鋼鋼絲,螺距大約為10mm,然后將纏繞著不銹鋼鋼絲的內層導管插入到Φ10×1的外層導管內。在200噸壓力機上使用模具成型,成型后零件的回彈量得到了有效控制,外部尺寸均符合圖紙要求,剩下的就是如何將不銹鋼鋼絲取出,為此從兩端反方向小心地將鋼絲往外繞取,剛開始時還很順利,但越往后越吃力,最終將鋼絲拽斷。為找出問題的原因將零件局部剖開,如圖2所示。發現纏繞的鋼絲螺距發生了很大的變化,并且在零件彎曲處的鋼絲分布密集,其他區域鋼絲基本已經被拉直。在總結了這種加工方案優缺點的基礎上,又進行了第二個試驗件的加工,在內層管路的外壁上纏繞鋼絲時,螺距增加為15mm,并且將鋼絲在中間位置用扁鏟刻出痕跡,這樣做的目的是考慮往外繞取鋼絲時,希望鋼絲能夠從中間斷開,以減小阻力,但是試驗結果卻是與上一次的結果一樣,仍然無法將鋼絲取出,這種加工方法以失敗告終。
隨著第一種加工方案的失敗,不斷反思著過去加工管路時的加工方法,希望能從過去的加工經驗中找到解決問題的蛛絲馬跡。以往用彎管機加工管路時為控制管路的圓度與管壁波紋,經驗上是Φ12以下的管路采用灌砂子的辦法;加工Φ12以上管路時,采用灌松香的方法。可這個零件卻不能用以上兩種加工方法,不能采用的原因是一樣的:內外管路間的間隙是1mm,首先是砂子和松香不容易灌注,其次是即使灌進去了也不能完全充滿內外管路的間隙。若不能完全充滿間隙,則導管在成型過程中也會有局部懸空,成型后導管的圓度與波紋將很難控制在允許的范圍內。而且懸空區域內若沒有支撐,將無法保證夾層間隙。
經過多方調研與論證,最后決定采用在內外管壁夾層內注水的方法,如圖3所示,首先我們在Φ6×1導管的內壁加工M4螺孔,然后在內外導管的相同端加工90°內錐,然后在零件的另一端將雙層導管用工藝堵定心后焊死,在內外管壁的夾層內注水,將水注滿后并清除氣泡,在管路另一端用緊定螺釘通過錐面自動定心并焊死。最后將注水后的零件放到液態氮中冷凍,冷凍10~15min后,將零件取出,放在模具中依次成型。由于冷凍后充填在管內的水變成了冰,相當堅硬,能有效地抵抗材料在變形過程中所產生的應力,故管徑變形極小。同時不受環境溫度的影響,在8月炎熱的高溫天氣下操作,同樣獲得理想的成型效果。
2.4 零件的成形過程研究
根據零件的外形特征,設計模具時采用了三次成型的方法,以下結合圖形對零件的成型過程簡要地進行介紹。
2.4.1 如圖4所示,將內外導管的夾層間隙控制住以后,進行首次彎曲:
2.4.2 如圖5所示,對零件進行第二次彎曲:
在這道工序中,為方便模具加工,將下模設計成分體結構。
2.4.3 如圖6所示,對零件進行最后一次彎曲:
2.5 數據分析
零件加工完成后,按圖紙測量了零件的外部尺寸,均符合圖紙的各項要求。表3是關于零件成型后圓度的對比分析:
尺寸檢測完成后,將零件從中心處剖開(如圖7),檢查零件的夾層間隙以及壁厚減薄量。選取了ΦA、ΦB、ΦC三處理論上變形量比較大的位置進行測量,結果如表4,經測量均符合文件(導管制造和安裝說明書)中對管路彎曲處壁厚減薄量的規定。
3 結語
在雙層套管之間灌水用液態氮冷凍后再成型,是管路零件加工的新方法之一。實踐證明,應用液態氮冷凍加工技術來控制雙層導管夾層間隙方法簡單、快捷,產品質量穩定并可靠,非常適用于多層不同直徑的薄壁復雜異形管路的加工,同樣適用于單層各種直徑的管路加工。通過噴嘴桿的加工,熟悉了雙層管路零件的加工特點,提高了加工管路零件的技術水平。
參考文獻
[1] 徐秉銓.航空制造工程手冊[M].北京:航空工業出版社,1997.
作者簡介:胡曉亮(1982-),男,吉林松原人,沈陽發動機設計研究所工程師,研究方向:機械加工工藝。
(責任編輯:蔣建華)