鄭志強 趙文軍


摘 要:文章論述了故縣水電廠在1號機組檢修過程中,發現原水輪機導水機構傳動部分安裝方法存在缺陷,遂對其進行技術改進,通過采用新的安裝方法,提高了施工質量并縮短了施工工期,取得了良好的效果,為同類型混流式水輪機導水機構傳動部分的安裝提供了借鑒。
關鍵詞:導水機構安裝方法;技術改進;應用
一、概況
故縣水電廠總裝機容量3*20MW,為立式懸吊型機組。發電機型號為TS425-120/20,水輪機型號為HL220-LJ-200。水輪機導水機構有16只活動導葉,導水機構傳動部分主要由導葉臂、小連臂、控制環、推拉桿及接力器等組成,連接方式見附圖1。接力器為兩只直缸接力器,推拉桿由長短兩拉桿及調節螺母組成,長拉桿與接力器活塞連接,短拉桿通過銷釘與控制環連接,控制環下部與小連臂、導葉臂連接。動作過程:接力器活塞在油壓的作用下向開啟或關閉的方向動作,推拉桿動作,操作控制環轉動,帶動小連臂與導葉臂動作,從而實現導葉的開和關。
二、存在的問題
故縣水電廠在1號機組大修過程中,導水機構傳動部分的安裝過程如下:
1)用鋼絲繩將導葉捆緊,導葉間隙符合規范,控制環置于全關閉位置;
2)將導葉臂、小連臂分別與導葉和控制環連接;
3)將兩個接力器活塞均調整至全關閉位置;
4)將推拉桿的長短拉桿連接起來,調整調節螺母,使推拉桿逐漸縮短并同控制環的銷釘孔對準,裝上銷釘;
5)松開導葉,對接力器充油,操作導葉完成開關一次,導葉在全關位置時,關閉接力器油壓,同時打開接力器關機腔排油閥,測量導水機構壓緊行程;
6)根據實測值調整兩推拉桿調節螺母,使壓緊行程達到合格。
導水機構傳動部分按照以上方法安裝完畢后,第二天測量導葉間隙,發現各處間隙均變大,遂組織人員對出現的問題進行了分析,得出結論:該導水機構傳動部分安裝方法存在一定的缺陷,致使控制環動作過程中存在受力不均的現象。
三、原因分析
采用該連接方法進行連接過程中,接力器活塞一直處于全關閉位置,而導水機構傳動部分在安裝過程中有可能存在各處連接緊度不一致,控制環安裝位置存在偏差等現象,一旦導葉松開,導水機構傳動部分就存在一個應力釋放的過程,而接力器活塞無活動空間,在放松過程中無法監視推拉桿位移,整個機構安裝完畢后,就可能存在兩推拉桿長短不合適的現象(過長或過短),導致導葉間隙發生變化,還可能引起運行過程中控制環受力不均,抗磨塊磨損嚴重,控制環跳動等現象。例如:如果控制環安裝時中心有偏差,這樣推拉桿長度偏長,導葉松開后,左側的活塞可向開機方向產生位移,而右側接力器活塞已處于全關位置,活塞無空間可產生位移,接力器端蓋受力較大,在這種情況下,在控制環上存在一個向開機方向旋轉的力,使控制環向開機方向旋轉,導致導葉打開一定的開度,這樣就出現了1號機組大修時出現的情況,見附圖3。發生此情況,就會造成返工,延長施工工期。
四、采取的措施
根據分析,對導水機構傳動部分的安裝過程進行了如下調整(見附圖2):
1)用鋼絲繩將導葉捆緊,導葉間隙符合規范,控制環置于全關閉位置;
2)將導葉臂、小連臂分別與導葉和控制環連接;
3)將兩個接力器活塞均調整至全關閉位置;
4)將推拉桿的長短拉桿連接起來,調整調節螺母,使推拉桿逐漸縮短并同控制環的銷釘孔對準,裝上銷釘;
5)在兩推拉桿處各安裝一只百分表,調整推拉桿連接螺母,通過百分表監視接力器活塞向開啟方向移動3mm(即壓緊行程);
6)松開導葉,監視接力器活塞動作情況,如果有變化調整推拉桿連接螺母對其進行調整,保證兩推拉桿的長度一致;
7)調整完畢后對接力器充油,操作導葉完成開關一次,導葉在全關位置時,關閉接力器油壓,同時打開接力器關機腔排油閥,復測導水機構壓緊行程至合格值。
采用這種方法調整后,由于在接力器活塞與缸體間留有3mm間隙,如果導水機構在安裝過程中存在各處連接緊度不一致,控制環安裝位置存在偏差等現象,待導葉松開以后整個導水機構傳動部分在應力釋放的過程中,接力器活塞可以自動調整,而且兩活塞調整的位移可以通過百分表進行監視(故縣水電廠在本次大修安裝過程中,左側接力器活塞移動1mm,右側接力器活塞移動1.5mm),這樣可以通過百分表的讀數決定推拉桿調整的長度,經過調整可保證兩推拉桿的長度一致,另外如果各處連接緊度相差過大,可以及時發現問題并進行處理,提高了施工質量并節約了施工工期。
五、結論
故縣水電廠1號機組大修過程中,對水輪機導水機構傳動部分的安裝方法進行了改進,提高了施工的質量,達到了預期的效果。