徐祥斌 陳曜云 余建文



摘 要:本文基于前期的理論分析和試驗(yàn)室試驗(yàn),將鎂渣用作煉鋼脫硫劑在冷水江鋼鐵有限公司進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:?jiǎn)渭兪褂面V渣作為脫硫劑,采用噴吹法,其脫硫效率能達(dá)到80%以上,較之其現(xiàn)有使用CaO系的脫硫效率大幅提高,另外,本文也進(jìn)行了脫硫效果與鎂渣的使用量和噴槍插入深度的試驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:鎂渣;鋼鐵;脫硫
Abstract:This research use the magnesium slag as a desulfurizer in a steel-making factory based on the analysis result of magnesium slag and the experiment.The result showed that the magnesium slag can get a high efficiency than CaO in desulfuration.The desulfuration efficiency of magnesium slag is higher than 80%,which is much more higher than CaO.This paper also research the relation between efficiency and dosage of magnesium slag or the position of airbrush.
Key words:Magnesium Slag;Steelmaking;Desulfurization
鎂渣是鎂冶煉生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料,每冶煉1t鎂大概產(chǎn)生5.5t的鎂冶煉渣(常簡(jiǎn)稱鎂渣)[ 1 ],我國(guó)每年都會(huì)產(chǎn)生大量這樣的廢料。通過(guò)前期對(duì)鎂渣的研究,發(fā)現(xiàn)鎂渣中含有單質(zhì)鎂、活性CaO、MgO等物質(zhì)[ 2 ],里面的很多成分均可作為鋼鐵脫硫劑[ 3-5 ],通過(guò)前期的實(shí)驗(yàn)室研究,我們也驗(yàn)證了鎂渣作為鋼鐵脫硫劑的可行性,并取得了脫硫率80%以上的指標(biāo)。
在前期實(shí)驗(yàn)室取得較好結(jié)果的情況下,選擇在冷水江鋼鐵廠進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),冷水江鋼鐵廠是湖南省內(nèi)較老的一家鋼鐵企業(yè),現(xiàn)在年產(chǎn)粗鋼量約300萬(wàn)噸,本試驗(yàn)進(jìn)行所在的脫硫站現(xiàn)有一個(gè)脫硫工位和一個(gè)扒渣工位,現(xiàn)有的脫硫生產(chǎn)工藝為使用CaO并適當(dāng)配加CaF2進(jìn)行脫硫,脫硫劑通過(guò)噴吹的方式噴入鋼(鐵)水中,脫硫效率只能達(dá)到50%左右,鐵水在脫硫過(guò)程中的溫降為10~15℃,脫硫效率較為低下,迫切需要進(jìn)行技術(shù)改造提升。
試驗(yàn)過(guò)程中先根據(jù)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)中最好的指標(biāo)條件進(jìn)行了一次試驗(yàn),在確認(rèn)可行,且不會(huì)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生較大波動(dòng)的情況下,繼續(xù)進(jìn)行后面的多次試驗(yàn)。
一、試驗(yàn)原材料及裝置
(一)鎂渣
本試驗(yàn)所采用的鎂冶煉渣取自國(guó)內(nèi)某大型鎂冶煉企業(yè),該企業(yè)具有典型的硅熱法煉鎂的生產(chǎn)工藝,在樣品運(yùn)輸過(guò)程中干燥密封良好,對(duì)該鎂渣樣進(jìn)行化學(xué)分析后得到其化學(xué)成分如下:
粒度分析得到該鎂渣粒度分布在10mm以下,以0.1~2mm居多,該鎂渣松裝密度在1.1 g/cm3左右,流動(dòng)性尚可,安息角在33~35°。
(二)鐵水
本試驗(yàn)所用的鐵水情況見(jiàn)表2。
(三)脫硫系統(tǒng)試驗(yàn)裝置
① 脫硫容器:100t 鐵水罐;平均每罐裝有預(yù)處理鐵水 85~95t;熔池深度2351mm-2914mm;
② 脫硫站有一個(gè)噴吹位、一個(gè)扒渣位、中間一個(gè)換罐位;一個(gè)待建噴吹位;
③ 配置有 1 臺(tái)鐵水罐傾翻臺(tái)車,在扒渣時(shí)可以操縱傾翻鐵水包;
④ 鋼廠的噴吹位一個(gè),噴吹工位配備一個(gè)噴吹罐;
⑤ 每個(gè)噴吹位配備有一套噴槍升降橫移裝置(兩支槍互為備用)、水冷防濺罩和噴吹管路系統(tǒng);
⑥ 扒渣位置配備了1 臺(tái)液壓扒渣機(jī)、渣盤(pán)車和渣盤(pán);
⑦ 現(xiàn)場(chǎng)工人可以在換罐和扒渣位置進(jìn)行測(cè)溫取樣,設(shè)計(jì)較為合理;
⑧ 噴吹位旁邊配備有換槍起重量為 25/30t 的鑄造橋式起重機(jī);
(四)脫硫工藝參數(shù)
1)鐵水:鐵水量75~95 t;
2) 氣源:以N2(g)為輸送脫硫劑的載體,噴吹壓力在0.3MPa 以上,流量為40~100m3/h,直接噴入鐵水內(nèi)部;
3) 噴吹參數(shù):現(xiàn)有生產(chǎn)工藝CaO噴吹強(qiáng)度為10~15kg/min,鎂渣噴吹強(qiáng)度為為一個(gè)試驗(yàn)變量;
4) 處理周期在35min以內(nèi),其中噴吹時(shí)間8~12min(轉(zhuǎn)爐冶煉周期32~36min);
5) 噴槍插入深度:實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果對(duì)工業(yè)試驗(yàn)沒(méi)有太大的參考價(jià)值,一般為了擴(kuò)大脫硫劑與鐵水的接觸時(shí)間和擴(kuò)散范圍,會(huì)盡可能插入鐵水面下深一些,本試驗(yàn)選定的噴吹深度與該生產(chǎn)線原來(lái)使用CaO時(shí)相同,為鐵水面下2.1m左右,距離包底約0.5m;
(五)試驗(yàn)操作過(guò)程
① 鐵水罐在運(yùn)至扒渣位置后,進(jìn)行常規(guī)測(cè)溫、取樣、檢驗(yàn)化學(xué)成分、第一次扒渣;
② 扒渣完成后,鐵水罐恢復(fù)原位,噴槍下降插入鐵水罐內(nèi)噴吹脫硫;
③ 噴吹完畢,開(kāi)始脫硫后的測(cè)溫取樣,傾翻鐵水罐,進(jìn)行第二次扒渣;
二、結(jié)果與討論
(一)鎂渣用量的影響
實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,為了避免出現(xiàn)某罐鐵水因脫硫不夠而不達(dá)標(biāo)的情況,只能在保證脫硫效果達(dá)標(biāo)的前提下,將鎂渣的用量選定在一個(gè)窄的范圍內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn),未敢大范圍調(diào)動(dòng)鎂渣用量進(jìn)行試驗(yàn),所以試驗(yàn)條件設(shè)置受到很大限制。其他試驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)條件為:噴槍插入深度為鐵水面下2.1m左右,距離包底約0.5m。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,鎂渣用量的增加對(duì)脫硫率的增加不明顯,可能是因?yàn)楸驹囼?yàn)中最低的鎂渣使用量其脫硫率已經(jīng)接近鎂渣脫硫的極限。另外,在扒渣現(xiàn)場(chǎng)能夠很明顯的感覺(jué)到使用鎂渣做脫硫劑其渣量比使用CaO的大,但未具體稱量,這也與理論是相符的。
(二)噴槍深度的影響
噴槍的深度會(huì)嚴(yán)重影響脫硫劑的脫硫效果及脫硫時(shí)間,插入越深則一般脫硫效果越好,本次試驗(yàn)也進(jìn)行了以鎂渣為脫硫劑噴槍插入深度對(duì)脫硫效率影響的試驗(yàn),鎂渣用量限定在4.5 kg/t,根據(jù)鐵水的量通過(guò)自動(dòng)給料機(jī)給入料罐中后噴入鐵水罐中,試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
通過(guò)結(jié)果可以看出,隨著噴槍深度的加深,脫硫效果明顯好轉(zhuǎn),所以,為了取得更好的脫硫效果,應(yīng)當(dāng)使用更深的噴槍深度。
三、經(jīng)濟(jì)效益分析
因?yàn)殒V渣為鎂冶煉廠的廢料,就目前而言,是不需要購(gòu)買(mǎi)成本的,這點(diǎn)相對(duì)于目前的CaO、CaC2、鎂錠脫硫劑而言是一個(gè)優(yōu)勢(shì),在使用鎂渣作脫硫劑時(shí),只需要考慮運(yùn)輸成本。因?yàn)楸驹囼?yàn)中鎂渣的用量較大,達(dá)到了5 kg/t以上,再加之鎂渣的運(yùn)輸途中要考慮防雨、吸濕等因素,進(jìn)廠后還要求入倉(cāng),可能會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用較高,但考慮到鎂渣較好的脫硫效果,可能這種投入是值得的,具體如何選擇需要進(jìn)行詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)核算。
四、結(jié)論及建議
1)鎂渣用作鋼鐵行業(yè)脫硫劑時(shí),取得了80%以上的脫硫效率,較CaO做脫硫劑效率更高;
2)隨著鎂渣用量的增加,脫硫效率有一定的提升,渣量亦會(huì)隨之增加;
3)噴槍深度會(huì)影響脫硫效率,且一般深度越深,脫硫效果越好;
4)本試驗(yàn)設(shè)計(jì)中鎂渣用量過(guò)于保守,應(yīng)當(dāng)再適度降低鎂渣用量進(jìn)行試驗(yàn),另外,影響脫硫效率的其他參數(shù)的試驗(yàn)還進(jìn)行的不夠。
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項(xiàng)目名稱:*湖南省科技廳科學(xué)研究一般項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2014SK3189);湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院院級(jí)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):HNHY2013003)。
作者簡(jiǎn)介:徐祥斌(1980-),男,江西宜春人,講師、工程師,碩士研究生,主要從事有色金屬冶煉方面的教學(xué)和研究,湖南省株洲市云龍示范區(qū)職教大學(xué)城湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院制藥與生物工程系。