郭海生 覃華
摘 要:曲軸原本就是發動機非常重要的高速旋轉部件,其平衡的精度對發動機的振動、運行平穩性及壽命都有很大的影響。還有曲軸毛坯主要是通過鑄造得來的,造成曲軸加工存在很多不確定的因素。基于上述情況,我們根據曲軸動平衡原理,通過對曲軸在平衡機上測量不平衡量分布的角度和大小進行分析,調整中心孔位置
達到降低動不平衡量,提高生產效率。關鍵詞:動平衡;中心孔 ;初始不平衡量 ;質量中心孔
1 動平衡定義
曲軸有一根質量軸線(慣性軸線)和一根幾何軸線,當曲軸的質量軸線與其幾何軸線發生偏移時即產生了不平衡。幾何軸線是由支撐旋轉體的兩個軸頸的幾何中心點所決定的軸線。當旋轉體完全對稱時,質心將位于其軸線的中點,與幾何中心重合,如果旋轉體不受軸承限制,將圍繞其幾何軸線旋轉;在旋轉體的中心部位上放置重塊 w,質心將發生改變,質量軸線將與幾何軸線平行,但徑向偏移一個距離,如果旋轉體不受軸承約束,將繞質量軸線旋轉;如果重塊 w置于旋轉體的一端,質心在徑向和軸向均會發生偏移,偏移量與重塊 w的質量成比例關系。在自由狀態下,旋轉體將繞質量軸線旋轉。
對于一個給定物體的不平衡量,可以用一個給定半徑的確定質量來表示。如圖所示,設物體的附加重物 W的質量為 G,它與質量軸線的距離為 R,則不平衡量為:M=GR
2 軸向尺寸對不平衡的影響
銑兩端面工序加工的法蘭端面中心孔是后工序的軸向定位基準,其對后工序軸向加工余量均有極大的影響。加工主軸頸和連桿頸軸向偏離,工件的重心會隨著曲拐分布不同位置,導致動平衡不穩定。
3 曲軸動平衡改善措施
首先對曲軸進行了分模(該曲軸毛坯共有 3個模號)上線,分別記錄各個模號曲軸的動不平衡量,經過分析總結,發現 2號模與 3號模曲軸的動不平衡角度大體相近, 1號模的動不平衡角度與它們相差較大,平均孔數為 13個,曲軸的 3個模號分別在如下的平衡角度上: 1號模曲軸法蘭端不平衡角度主要集中在 160°~ 240°之間,芯軸端不平衡角度集中在 160°~ 240°之間, 2號模曲軸法蘭不平衡角度主要集中在 340°~ 40°之間芯軸端不平衡角度集中在 335°~ 40°之間, 3#模法蘭端不平衡角度主要集中在 330°~ 30°度之間,芯軸端不平衡角度主要集中在 330°~ 30°。從以上分析可以看出 1號模與 2號、3號模的不平衡角度是分離的。
從該曲軸的分析中可以得出 1、2、7、8平衡縱可以去除 180°方向上的不平衡量,而 3、4、5、6平衡縱用來去除 0°方向上的不平衡量。且 2號、3號模相對集中在同一個區域。基于以上原因,因 1、2、7、8平衡縱對力偶不平衡量處理的效果較大,且 1號模毛坯的數量較少,以調整 2#與 3#模為主。將 2號與 3號模曲軸數據進行整理,得出法蘭端調整不平衡量 105.7464,98.95,-11.66,
芯軸端調整不平衡量 115.1914,108.23,13.82(三個數據分別為平衡機上 X方向和 Y方向上總的不平衡量)。
最終算出總的偏心距ε=(105.7464+115.1914)/10000 ≈ 0.022(cm) =0.22mm。
即曲軸的軸線移動 0.22mm。同理,對曲軸兩端中心孔 X方向與 Y方向的具體移動位置進行計算,參照現有的鉆孔方式,最終將機床鉆孔數據調整如下:法蘭端( -0.2,0.1),芯軸( -0.2,0.1),調整后 2號模與 3模去除的不平衡量明顯降低,平均孔數僅為 7.3個。
4 結論
由于加工曲軸中心孔位置度與質量中心孔相差太大,工件的不平衡量分布不均,導致無法去除不平衡量產生報廢。通過對曲軸在平衡機上的初始不平衡量分析,根據曲軸動平衡數據優化中心孔的位置,可以減少曲軸加工中的初始動平衡量,同時減少了機床加工時間。
作者簡介
郭海生:(1981.08—),男,大專,廣西興安人,現于上汽通用五菱汽車股份有限公司,主要從事生產現場質量控制和設備效率提升的工作。