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空冷島抽真空過冷原因分析及處理措施

2016-07-13 22:41:56馬云輝
科技傳播 2016年9期
關鍵詞:處理措施

馬云輝

摘 要 某電廠100MW直接空冷機組在冬季運行中長期間斷性存在抽真空過冷現象。本文從運行方式、參數調整等方面,對其產生的原因進行分析,并提出了相應的處理措施,為其他直接空冷機組出現同類現象提供借鑒和參考。

關鍵詞 直接空冷;抽真空過冷;原因分析;處理措施

中圖分類號 TM6 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2016)162-0142-02

1 設備簡介

某電廠擁有3臺UG-440/10-M高溫高壓、單汽包橫置式、單爐膛、自然循環CFB鍋爐和2臺NZK100—9.32/535單軸、雙缸、高壓、軸流、直接空冷、凝汽式汽輪機的母管制機組。

汽輪機直接空冷系統:汽輪機低壓缸排出的乏汽,經過排汽管道進入空冷系統的順流凝汽器,在管束外空氣的冷卻作用下,蒸汽開始凝結。冷卻所需的冷空氣由空冷風機吸入周圍空氣供給。不凝結的氣體和蒸汽進入順流凝汽器進一步凝結,在順流凝汽器里不凝結氣體被水環式真空泵抽吸排入大氣。形成的凝結水進入汽輪機排汽裝置,凝結水再經凝結水泵打至汽輪機凝結水系統。

2 提出問題

2014年12月31日#1機啟動后,真空系統間斷性的發抽真空過冷保護動作信號,伴隨著10、20、30、40排凝結水溫度有過冷現象,抽真空溫度嚴重偏低。

針對這一情況,技術人員通過分析并采取相應的措施,使抽真空過冷問題得到解決,確保了真空系統安全穩定運行,為機組的安全經濟運行奠定了基礎。

3 空冷島抽真空過冷原因分析

機組真空系統嚴密性不良,將會導致空冷島散熱面內部積聚大量不凝結氣體,根據道爾頓定律:混合氣體的全壓力等于各組成氣體的分壓力之和。空冷島內的總壓力(即背壓)等于不凝結氣體的分壓力與水蒸氣的分壓力之和。不凝結氣體的積聚使水蒸氣的分壓力減小,其對應的飽和溫度降低,造成空冷島凝結水溫度降低,形成抽真空過冷,具體原因分析如下。

3.1 真空泵出力不足

2015-1-10,負荷72MW,背壓突然由20kPa升高至22kPa,升高2kPa,調整空冷風機頻率,將背壓調整至20kPa,發現抽真空溫度由原來的55℃降至51℃,降低了4℃。立即派人檢查真空泵運行情況,發現真空泵汽水分離器溢流管冒汽,立即切換備用真空泵運行。隨后,背壓和抽真空溫度恢復正常值。經檢查發現真空泵冷卻器臟堵,嚴重影響換熱效果,從而影響真空泵效率。清理冷卻器后,真空泵運行正常并采取定期切換真空泵運行的方法,切換后及時清理冷卻器,保證真空泵達到較好的工作條件。

為了進一步提高真空泵的出力,我們又從2方面進行了改進。

第一,我們將凝結水供真空泵密封水改為冷卻水供密封水。凝結水供真空泵密封水溫度較高,會造成密封水部分汽化,產生的氣體排擠真空泵抽汽量,造成真空泵出力不足,從而引起抽真空溫度降低。

第二,通過觀察與比較,我們將真空泵補水連鎖進行了調整:當汽水分離器水位不大于35%時,自動開啟補水電磁閥;當汽水分離器水位不小于50%時,自動關閉補水電磁閥。實際運行表明,調整真空泵補水連鎖后,汽水分離器能夠保持正常的水位,保證了真空泵在較好的條件下工作,從而將抽真空溫度提高。

3.2 真空系統泄漏

為了防止由于真空系統、疏水系統和凝結水系統的閥門法蘭漏入空氣,而導致空冷島抽真空過冷,檢修人員應用火焰查找法,對這些閥門法蘭進行檢查,對泄漏的閥門法蘭進行重新緊固或抹黃油、密封膠等方法處理。對內漏嚴重的閥門法蘭進行全部更換。工作結束后,抽真空過冷未見減輕,排除閥門法蘭漏入空氣而導致抽真空過冷的原因。

當檢查到低壓缸前后軸封時發現:1號機低壓缸前后軸封嚴重漏汽,于是對低壓缸前后軸封供汽調門進行手動控制調節。

2015-1-1,#1機負荷18MW,背壓27.1kPa,低壓軸封壓力0.020MPa、溫度120℃,真空泵電流107A,抽汽溫度61℃~55℃。此時是因為負荷低,環境溫度-5℃,一直保持高背壓運行。

而在2015年1月4日負荷帶至81MW時,背壓20.2Kpa,低壓軸封壓力0.023MPa、溫度131℃,真空泵電流107A,抽汽溫度61℃~45℃,凝結水溫度58℃~43℃,電流101A。此工況下,背壓降低了將近7kPa,而軸封壓力只提高了0.003MPa,真空泵電流降了6A。

在2015年1月10日,負荷73MW,背壓17.8kPa,將低壓軸封壓力有意調至0.029MPa、溫度140℃,真空泵電流95A,抽汽溫度55℃~53℃,凝結水溫度55℃~54℃。此工況下,背壓降低了將近3kPa,而軸封壓力只提高了0.006MPa,真空泵電流又降了6A。

經過多次調整試驗,發現#1機真空系統過冷、抽真空溫度偏低、凝結水溫度過冷,是由于背壓變化后,低壓軸封壓力未能及時調整跟進,導致環境空氣被吸入真空系統,空氣占據了汽空間,反應出抽真空溫度過冷、真空泵電流大等現象。

在背壓變化過程中,大氣壓力不變,為了維持背壓設定值,空冷風機轉速增大導致過冷現象發生。而低壓軸封這個負壓區的壓力未能對應提高,導致空氣被吸入排汽裝置,進而導致真空泵電流增大。

通過提高低壓軸封壓力后,所有問題全部消除。所以在背壓低于20kPa以下時,必須將#1機低壓軸封壓力保持在0.028MPa~0.030MPa之間,才可以保證低壓軸封密封的可靠性。經過對比#2機,也可以得知#1機低壓軸封間隙過大。總之應該以就地低壓軸封不吸氣為原則,參數變化,相應調整也進行跟進。

3.3 空冷風機運行方式調節不當

2016-1-15,負荷70MW,背壓20kPa,環境溫度為-8℃,#1機低壓軸封壓力0.03MPa,就地低壓軸封不吸氣,40排仍然出現抽真空過冷,這時我們開始著手調節空冷風機轉速來調節抽真空溫度。我們將40排逆流風機手動停下并開始回暖,回暖5min后,開始停止回暖并恢復該風機自動。此措施暫時將抽真空溫度升高了起來,但是不到幾分鐘,溫度又開始下降并降至回暖前溫度。這說明逆流風機的回暖只是解決了一時的抽真空過冷,未能徹底解決問題。

我們開始逐漸降低逆流風機轉速,抽真空溫度有了些許回升,當降至最低轉速時抽真空溫度回升了5℃不再變化,之后開始降30排轉速,降得過程中在背壓未變的情況下抽真空溫度竟然下降了2℃,經分析是由于同組之間運行的兩列順流風機頻率差距過大,導致順流散熱片進汽量、熱負荷不均勻,發生了局部過冷卻的現象,于是我們在調整風機轉速時,順流風機應同時進行調節。抽真空溫度逐漸上升至正常值。

2016-1-16,負荷低至32MW,背壓20kPa,環境溫度降至-14℃。40排又出現了輕微的過冷現象,此時逆流風機和順流風機運行頻率已達至最低,我們采取了兩種措施,第一種措施:將40排順流風機停運,并將風機風筒蓋上帆布,逆流風機頻率降至最低;此時抽真空溫度升高了5℃。第二種:將逆流風機停運,順流風機最低頻率運行,抽真空溫度逐漸上升了10℃。如果溫度繼續降低,我們將停運該排所有風機,切除該排運行,關閉進汽門和凝結水回水門。雖然停運逆流風機實踐中效果較好,但也有一定風險:可能在逆流區產生較大的汽阻,集聚大量不凝結汽體,影響機組的安全穩定運行,可是只要我們嚴密監視機組背壓和真空泵電流變化情況,當機組背壓和真空泵電流升高時,立即啟動逆流排風機,或是啟動備用真空泵這種風險是完全可控的。

總之,以上操作說明:在調整風機轉速時,逆流風機和順流風機應共同進行調節。調整原則是盡量保證各組之間、同組之間運行的順流散熱片進汽量、熱負荷均勻,盡可能保持各排中風機多投、低頻運行。環境溫度較低時,可以停運逆流排風機,做好風險預控。

3.4 啟動一臺備用的真空泵

2016-2-1,負荷80MW,背壓20kPa,環境溫度降至-16℃,抽真空和凝結水溫度同時降低,調節低壓軸封壓力和調節空冷風機運行方式依然不見回升,因為負荷較高,不能一味地降低風機頻率,因為機組背壓不變的情況下,降低某排風機的頻率其他風機的頻率將升高,可能影響到其他排的過冷度,此時如果排汽溫度與相應排的抽真空的平均溫度之差超出15℃,并持續時間600s,聯投一臺備用真空泵,增加空冷島的抽吸能力,抽真空溫度和凝結水溫度開始回升。

3.5 背壓設定值不當

2016-2-18,負荷80MW,背壓20kPa,環境溫度降至-24℃,有兩臺真空泵運行,抽真空和凝結水溫降低,這時將機組背壓值設高3kPa,直至抽真空和凝結水溫度恢復正常值。

4 問題解決

當發生抽真空過冷時,我們應先判斷檢查真空泵出力情況:檢查真空泵冷卻器出口水溫是否正常;真空泵汽水分離罐液位是否正常,之后根據背壓值調節低壓缸軸封壓力,以就地低壓軸封不吸氣為原則進行調整。

通過上述2種措施,如果過冷現象未消失,再通過調節空冷風機運行方式,重新分配各冷卻單元的熱負荷,用熱蒸汽將空冷管束內積聚的不凝結氣體排擠出去。

如果前3種措施仍不能消除抽真空過冷現象,通過啟動備用真空泵的方法,進一步將散熱面內積聚的不凝結氣體排出。當然,當環境溫度很低時,即使啟動備用真空泵,依然會出現抽真空過冷的現象,此時我們應該提高機組背壓設定值,直至抽真空過冷現象消失。

5 結論

在空冷系統運行監測中,一定要加強對抽真空過冷問題的處理,通過分析抽真空過冷產生的原因,逐一進行解決。保證機組凝結水的品質和空冷島的防凍工作順利進行。從而,提高機組換熱效率及經濟性,保證機組安全穩定運行。

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