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改造噴氣織機開發(fā)四紗并列起格彈力格子布

2016-07-18 02:17:08陳聲富
化纖與紡織技術(shù) 2016年2期
關(guān)鍵詞:改造

陳聲富

(廣東省韶關(guān)市粵紡紡織有限公司,廣東 韶關(guān)512136)

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改造噴氣織機開發(fā)四紗并列起格彈力格子布

陳聲富

(廣東省韶關(guān)市粵紡紡織有限公司,廣東韶關(guān)512136)

摘要:通過雙經(jīng)軸織造改造,在JAT-190TNT-T610型日本豐田噴氣織機上開發(fā)的四紗并列起格的彈力格子布,格型清晰,布面豐滿,風格和質(zhì)量完全符合市場要求。

關(guān)鍵詞:改造;噴氣織機;四紗并列;雙經(jīng)軸

經(jīng)緯向起格根數(shù)分別4根、3根的彈力格子布,由于格型清晰,布面豐滿,彈性較好,深受客戶的青睞,一直是市場暢銷的品種。但由于該格子布經(jīng)向由4根經(jīng)紗并列起格,織造過程中這些起格經(jīng)紗交織點少,造成經(jīng)縮起圈和停經(jīng)片下墜,影響布面質(zhì)量和生產(chǎn)效率,織造有相當大的難度。為了適應(yīng)市場的需求,我司通過雙經(jīng)軸改造,在日本豐田噴氣織機上成功開發(fā)出該產(chǎn)品,成為噴氣織機生產(chǎn)品種的一大亮點,并創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。

1 織物規(guī)格與織物組織圖

1.1織物規(guī)格

在本次開發(fā)的彈力格子布,經(jīng)紗為 36.4 tex/1純棉紗,緯紗為36.4tex(70D)/1的棉包氨綸彈力紗,經(jīng)密:299(根/10cm),緯密:197(根/10cm),坯布下機幅寬:160cm,地組織為1/1格組織,邊組織為1/1平紋組織。

1.2織物組織圖

該織物每循環(huán)非起格經(jīng)紗根數(shù)為21根,起格經(jīng)紗根數(shù)為4根,緯向非起格緯紗根數(shù)為11根,緯向起格緯紗根數(shù)為3根。地組織采用順穿穿法穿綜,穿4片綜,即 (1,2,3,4)5 次+(1)1次+(2,4,2,4)1次(即25∶ 4,29根/循環(huán)),邊組織穿 (1,2,3,4)11次(邊紗44根/邊)。織物組織圖[1]見圖1。

圖l 織物組織圖

2 織物條件和織物分析

2.1織物條件

該織物規(guī)格地組織為l/l格組織,邊組織l/l平紋,總經(jīng)根數(shù)為4780根 (其中起格經(jīng)紗760根,非起格經(jīng)紗4020根)。通過計算可以得知,該織物的經(jīng)向緊度66.75%,緯向緊度43.98%,經(jīng)緯向總緊度為81.37%[2]。通過試驗得出數(shù)據(jù),非起格即平紋處的織縮為11.5%,起格經(jīng)紗的織縮率為2%,即非起格經(jīng)紗的織縮率約為起格經(jīng)紗的織縮率的10倍。

2.2織物分析

該織物的生產(chǎn)有一定的難度。由于該織物經(jīng)向由4根經(jīng)紗并列起格,織造過程中這些起格經(jīng)紗交織點少,起格經(jīng)紗的織縮率是非起格經(jīng)紗織縮率的十分之一。在如此大的織縮率差異下,隨著織造的進行,必然引起起格經(jīng)紗經(jīng)縮起圈,張力接近零,停經(jīng)片下墜而停機,無法正常生產(chǎn)。同時,由于起格經(jīng)紗過度松馳,導(dǎo)致織口開口不清,緯紗投緯受阻,引起緯向停臺,嚴重影響布面質(zhì)量和生產(chǎn)效率,織造有相當大的難度。

3 解決思路

為了克服起格紗與非起格紗織縮率的差異,必須采用兩個單獨的張力系統(tǒng)來分別控制兩處的經(jīng)紗張力,于是我們對原機臺進行了適當?shù)母脑?,即采用雙經(jīng)軸織造。起格處的經(jīng)紗單獨漿在一個Φ=30cm的小軸上,同一個小軸上的經(jīng)紗全部是起格經(jīng)紗,張力相同,織縮率也一樣。非起格的經(jīng)紗漿在Φ=80cm的大軸上,非起格的經(jīng)紗張力相同,織縮率也一樣。兩個織軸的經(jīng)紗張力分別單獨控制,送經(jīng)量各不相同,小軸上的起格經(jīng)紗送經(jīng)慢些,大軸上的非起格經(jīng)紗送經(jīng)快些,這就解決了兩處經(jīng)紗織縮率差異大而引起的經(jīng)縮起圈問題。

4 解決措施

4.1漿紗

非起格經(jīng)紗與起格經(jīng)紗單獨漿紗。非起格經(jīng)紗漿4110根 (包括兩邊的邊紗格44根),頭份正常,漿在Φ=80cm大軸上,采用一般正常漿紗工藝即可。而起格經(jīng)紗只有678根,頭份較少,漿在Φ=30cm的小軸上,如果小軸采用正常的漿紗工藝參數(shù),經(jīng)紗容易斷頭,所以小軸漿紗有一定講究,必須使用小張力漿紗。另外,由于小軸上起格經(jīng)紗的織縮率小,小軸的經(jīng)紗漿長可以適當減少,使得大軸的經(jīng)紗和小軸的經(jīng)紗在織造時能同時了機,以免產(chǎn)生不必要的浪費。

4.2穿筘

大軸與小軸并合,一起上穿筘架。穿綜方法為,地組織:(1,2,3,4)5次+(1)1次(此非起格經(jīng)紗穿大軸上的經(jīng)紗,25根/循環(huán))+ (2,4,2,4)1次 (此起格經(jīng)紗穿小軸上的經(jīng)紗,4根/循環(huán));邊組織:(1,2,3,4)11次 (每邊各44根,穿大軸經(jīng)紗),邊組織必須穿大軸,否則易引起爛邊[3]。

4.3上軸

采用有吊軌的新式上軸車上軸,大小軸一起上軸。

4.4經(jīng)紗線路圖

經(jīng)紗線路圖[4]見圖2。在織造時,大軸15按未改造前一樣安放,放在前面,加裝的小軸10安放在大軸的后面。小軸兩邊各有一個三角座架11支撐小軸,小軸經(jīng)紗9經(jīng)小軸繞過不銹鋼管12,(不銹鋼管12起到小軸經(jīng)紗活動后梁的作用),在織機活動后梁13上與大軸經(jīng)紗合并,按改造前一樣通過停經(jīng)片8和綜絲6、鋼筘5。

圖2 經(jīng)紗線路圖

4.5設(shè)備改造原理

大軸經(jīng)紗張力由機臺本身張力系統(tǒng)控制,而小軸經(jīng)紗張力靠軸頭兩端與磨擦盤的摩擦產(chǎn)生,摩擦盤的一端固定,另一端加裝彈簧,依靠彈簧的伸縮和彈簧的強度來決定摩擦片與軸頭摩擦力的大小,從而控制小軸經(jīng)紗張力。

設(shè)備改造圖如圖3。在織機后墻板左右兩邊分別安裝兩塊L型支架1,用固定螺絲2把支架1水平臂固定在織機后墻板備用螺孔上,支架垂直臂穿一根配有彈簧5的螺栓6,用一根Φ=2.5 cm的不銹鋼管3作活動后梁,活動后梁兩端有螺孔,穿在支架臂的螺栓6上,依靠螺栓上彈簧5的伸縮與不銹鋼管3的鋼性彎曲,控制打緯時的起格經(jīng)紗的送經(jīng)補償量[1]。

圖3 設(shè)備改造圖

4.6織造工藝參數(shù)

本織物在JAT-190TNT-T610型日本豐田噴氣織機上織造,布機轉(zhuǎn)速580r/min,為防止緯縮疵點,宜適當提高后梁,以增加上下層經(jīng)紗張力差異,提高布面豐滿度。由于采用雙經(jīng)軸織造,不再存在經(jīng)縮問題,上機張力可以適當降低,以減少經(jīng)紗斷經(jīng)。其上機設(shè)備參數(shù)[5]如表1。

表1 上機設(shè)備參數(shù)

4.7改造優(yōu)勢

按改造后雙經(jīng)軸的新工藝生產(chǎn),單機日產(chǎn)量392.1m,織造效率由56.8%提高到92.5%,下機一等品率由63.8%提高到95.3%,入庫一等品率由63.6%提高到99.8%。

由于起格經(jīng)紗和非起格經(jīng)紗分別在小軸和大軸上,兩個織軸張力單獨控制,避免了因織縮率差異而引起的織造問題,而且此改造結(jié)構(gòu)簡單,裝卸靈活,費用低廉,效果明顯。

5 結(jié)論

此次雙經(jīng)軸改造,不僅為我們生產(chǎn)該產(chǎn)品取得了較好的經(jīng)濟效益,更為重要的是為以后生產(chǎn)其它類似的品種打開了一條新思路,例如生產(chǎn)經(jīng)紗織縮率差異較大或兩種以上經(jīng)紗上漿率差異較大而不能一起漿紗的一系列品種,而且此改造投入少見效快,起到了事半功倍的效果。

參考文獻

[1] 蔡陛霞.織物結(jié)構(gòu)與設(shè)計:第二版 [M].北京:紡織工業(yè)出版社,1986:168.

[2] 高衛(wèi)東,榮瑞萍,徐山青.現(xiàn)代織造工藝與設(shè)備[M].北京:中國紡織出版社,2001:59-78.

[3] 黃故.棉織原理 [M].北京:中國紡織出版社, 1995.

[4] 陳元甫.機織工藝與設(shè)備 (下冊)[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1986:430-438.

[5] 張平國.噴氣織造技術(shù)研討 [J].棉紡織技術(shù), 1999,27(8):54-56.

中圖分類號:TS105

文獻標志碼:B

doi:10.3969/j.issn.1672-500x.2016.02.004

文章編號:1672-500X(2016)02-0015-03

收稿日期:2016-05-23

作者簡介:陳聲富 (1974-),男,廣東韶關(guān)人,工程師,從事織造工藝設(shè)計及新產(chǎn)品開發(fā)工作。

RECONSTRUCTION JET LOOMS FOR THE DEVELOPMENT OF FOUR PARALLEL YARN GRID ELASTIC PLAID

CHEN Sheng-Fu
( Guangdong YueFang Textile Co., Ltd., Shaoguan Guangdong 512136, China )

Abstract:Developed four-parallel-yarn grid elastic plaid by double beam weaving transformation in JAT- 190TNT-T610 model Toyota four-jet looms. Product has clear cell type and fabric fullness. Its style and quality is compliance with the requirements of the market, which has become a highlight in market selling varieties.

Keywords:transformation, air-jet looms, four parallel yarn, double beam.

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