何維帥(合肥水泥研究設計院 230051)
輥壓機生料終粉磨系統的推廣及生產調試
何維帥
(合肥水泥研究設計院 230051)
輥壓機屬于新型水泥節能粉磨設備,除了能夠有效節能外,還能降低噪聲污染,在現代水泥生產工藝中發揮著舉足輕重的作用。以往輥壓機主要用于水泥粉磨系統,包括水泥擠壓混合粉磨、水泥聯合粉磨、水泥半終粉磨等多種形式。輥壓機生料終粉磨系統近幾年才發展起來,已經體現出其優勢,對水泥生產企業節能和降低成本的效果顯著。與立磨相比,電耗低是最大優勢。受原料水分、含泥量、烘干能力和輥套使用壽命影響,仍未達到全國推廣的階段。
輥壓機終粉磨;優勢;制約因素;生產調試
在社會經濟的推動下,我國科學技術得到了較好發展,水泥行業節能降耗呼聲越來越高,輥壓機作為新型水泥節能粉磨設備其作用也逐漸凸顯出來。目前生料制備大多數仍然采用立磨方案,而輥壓機終粉磨技術成為新興節能工藝逐漸被認可。輥壓機與立式輥磨相比具有哪些優勢,對地區適應性如何,以及生產運行情況怎樣?筆者就這些方面進行一些探討。
輥壓機和立磨作為水泥生產企業生料粉磨系統最有力的競爭對手,兩者作用原理、卸料、原料適應性、操作維護、電耗等諸多方面存在差異。通過搜集和調研,整理輥壓機和立磨之間系統的比較見表1。

表1 輥壓機與立磨系統比較
通過比較發現,輥壓機具有更好的易磨性適應性和更低的電耗指標。輥壓機終粉磨用于生料制備,具有顯著的節電效果,每噸生料電耗比立磨低2~3kWh。輥壓機在水分、粒度適應性和操作復雜程度上處于劣勢。
由我院設計的中聯水泥集團某廠5000t/d水泥熟料生產線,生料粉磨采用一套輥壓機終粉磨方案,分級機 HFV7500S +輥壓機 HFCG200/180 +選粉機HES-B10000,設計粉磨能力為420t/h(磨損后期運行)。
采用石灰石、砂巖、粉煤灰、硫酸渣四種原料配合生產生料。干基配比為石灰石:砂巖:粉煤灰:硫酸渣=83.56:8.48:1.08:6.88。該項目地處北方,綜合水分不高(2.5%左右),礦山品質較高,含泥量較少。調試運行時生料成分及率值見表2,臺時產量達到440t/h,電耗14.87kWh/t.生料。

表2 生料成分及率值(%)
調試初期遇到一些問題,采取必要措施后達到了不錯的效果。生產調試中出現的主要問題及措施:
(1)輥壓機左右兩側輥縫偏差較大
輥壓機系統于3月13日通過單機、聯動機試車后,于 3月20日投料生產,系統總體運行正常,輥壓機喂料量420t/h~440t/h。但輥壓機兩側輥縫偏差較大,經查找、分析發現兩方面原因造成物料離析:一是新喂入的混合料和循環料存在偏料現象,進入“V選”物料未均勻分布,導致輥壓機左右側輥縫偏差。二是穩流倉頂安裝的布料器,由于循環料特別大,布料器下料口長度方向設計與輥壓機輥縫方向一致,加劇了離析現象。
針對以上兩種情況,采取的改進措施分別為:一 將“V選”的進料口處用厚度 20mm耐磨鋼板三等分,保證進入“V選”物料均勻分布,減小離析現象。二是將穩流倉頂的布料器重新設計并加大卸料口面積,將布料器長度方向改為與輥縫垂直方向,減小物料離析現象。
經上述改造后實現輥壓機臺時440t/h,工作輥縫左、右側也均正常。
(2)外排氣動閥誤動作
由于金屬探測儀準確性較低,正常生產中導致外排氣動閥頻繁誤動作,影響了系統的穩定運行,同時給產、質量帶來影響。結合其他廠家使用情況,我院將金屬探測儀停用。為防止輥壓機內進鐵在原材料供料膠帶輸送機上又增加兩臺除鐵器,并堅持每周對穩流倉清倉一次,有效地解決此問題。
(3)穩流倉受物料沖擊震動較大
由于循環提升機輸送能力大(~2000t/h)、卸料溜子高差大,料流對穩流倉產生較大沖擊,出現震動。我院采取加大穩流倉容積,提高倉內混合料儲量和重量、加固倉體承載梁,并在穩流倉內增加緩沖擋料板的措施,并在操作時注意保持較高的倉位,可較大的減少其震動。
通過試生產、輥壓機系統改造,性能測試運行72小時,使生料輥壓機臺時產量達到450~500t/h,生料電耗14.45 kWh/t.生料。
綜上所述,輥壓機生料終粉磨技術由于自身特性,具有較好的應用前景,同時也有其自身的局限性,需要相關技術人員繼續加強對其的深入研究,加快其推廣應用進程,更好發揮出其節能作用。
[1]劉成,趙文新.立磨和輥壓機作生料終粉磨技術比較[J].水泥,2011 (11):35-36.
[2]賈華平.輥壓機生料終粉磨運用之調研分析[J].新世紀水泥導報,2012(2).
[3]張高升,鄭智茹,葛曉.輥壓機生料終粉磨應用實例淺析[J].中國水泥,2012 (7).
TQ172
B
1007-6344(2016)06-0006-01