李 虹
(保定卷煙廠,河北 保定 071000)
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減少真空回潮機蒸汽消耗方面的探究
李虹
(保定卷煙廠,河北 保定 071000)
摘要:“精益管理”是當前和今后一個時期煙草行業工作的基本方針和戰略任務,是破解行業“三大課題”、提高企業競爭力的根本方法。需要以生產績效考核指標為基礎,對生產環節進行實時監控,優化作業流程。所以,在保證煙葉內在品質的基礎上,通過參數優化,減少真空回潮單箱耗蒸汽百分比,降低能源消耗,刻不容緩。
關鍵詞:真空回潮;蒸汽消耗;精益;節能
(一)設備概況:真空回潮機適用于8000kg/h及8000kg/h以下制絲線。用于對垂直分片后的煙片進行真空回潮處理,同時松散片煙、除去青雜氣和雜味,適度提高片煙的含水率和溫度,提高片煙的耐加工性以滿足后道工序的加工需要。
(二)工作原理:真空回潮機在其一級和二級之間串聯冷凝器,形成三級蒸汽噴射式抽真空系統,來抽取回潮機內的空氣,使片煙塊內外獲得99%以上的真空度,然后采用加濕系統通過水汽混合器將蒸汽和水噴入回潮機內,使煙葉回潮。
對能源消耗的歷史數據和主要耗能工序進行分析,發現真空回潮單箱耗蒸汽百分比遠超其他單機用量。為驗證蒸汽消耗情況,對2015年真空回潮單箱耗汽量進行統計。通過觀察分析,得出真空回潮單箱消耗蒸汽量均值在14.41kg/箱,而歷史數據顯示,歷史最好值可以達到12.08kg/箱,差距較大。

2015年真空回潮單箱耗汽量統計表
真空回潮機需要消耗水、電、蒸汽以及壓縮空氣這四種能源。蒸汽消耗量與其他能源消耗相比,差距較大。在真空回潮機五個工作階段中,抽真空、增濕和反抽這三個階段需要消耗蒸汽,如圖所示:
在三個需要蒸汽參與的工作階段中,抽空階段三級泵平均工作時間為752秒,二級泵平均工作時間為664秒,一級泵平均工作時間為565秒;增濕階段平均工作時間為261秒。反抽階段二級、三級泵全程參與,平均工作時間30秒。對蒸汽消耗量進行計算,統計真空回潮機各階段蒸汽消耗量占比,可知在真空回潮機各工作階段中,抽真空階段蒸汽消耗量最大。有以下幾點原因:一是設備密封出現泄露;二是參數設定不合理;三是抽空蒸汽壓力過高。
為達到降耗目的,須從減少抽空階段蒸汽消耗入手。具體改進思路及實施方法如下:
(一)改進密封結構,使之更加科學。對箱門密封結構進行調查,發現真空回潮機箱門密封采用分離式U型槽結構,造成分離式結構抵抗外力變形能力差。且密封條為實心式,在密封狀態時,因自身變形能力差,導致箱門密封老化磨損較快,存在缺陷。將箱門密封結構由U型改為燕尾型,則更加科學。
(二)優化執行參數,使之更加合理。一是提高循環水泵電機頻率。將循環水泵電機頻率調整到工作最大值,即50HZ,降低冷凝水溫度。二是對冬季真空回潮參數做出調整:抽空溫度12℃,蒸濕溫度67℃,保溫時間220s。
(三)分解供汽壓力,使之更加柔性。按照季節對冷凝器全年進水溫度進行統計,發現若環境溫度降低,則冷凝器進水溫度也隨之降低。在水溫30℃ 條件下,若保證抽空性能穩定,而蒸汽壓力在要求范圍內,即0.95-1.1Mpa,則抽空時間基本不變。但低于0.95 Mpa以下時,抽空時間明顯延長。綜合考慮,最終將蒸汽壓力確定為0.94Mpa。采取同樣的方式,確定水溫在15℃、10℃時的最優蒸汽工作壓力,分別為0.84Mpa和0.82Mpa。
通過采取以上系列措施,真空回潮單箱耗汽量由14.41kg/箱下降到12.70kg/箱,減少蒸汽消耗1.71kg/箱,實現了減少真空回潮蒸汽消耗的目標。對2016年1月單箱耗汽量進行了統計,可以看出, 2016年1月平均單箱耗汽量為12.70kg/箱。數據如下:

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結論:在保證產品質量的前提下,通過徹頭徹尾解決生產過程中各環節的浪費,降低了真空回潮機蒸汽消耗量,優化了作業流程。在實現節能減排,精益管理做除法的基礎上,為企業降本增效貢獻了力量。
參考文獻:
[1]卷煙工藝規范.[M].北京:中央文獻出版社,2003.
[2]李彥偉.煙草制絲設備與工藝[M].華中科技大學出版社,2012.
中圖分類號:TS43
文獻標識碼:A
文章編號:1671-864X(2016)07-0294-01
作者簡介:李虹,助理工程師,保定卷煙廠制絲工藝員。