洪鑫
(宣城華安路橋工程監理有限公司 安徽宣城 242300)
AC-13巖瀝青改性瀝青混凝土面層總結
洪鑫
(宣城華安路橋工程監理有限公司 安徽宣城 242300)
我部進行了AC-13巖瀝青改性瀝青上面層試驗段的施工。施工結束后及時對各項指標進行了檢測分析,確定了合理的施工方案,達到了試驗段的目的,現將試驗段施工過程及檢測結果總結上報,用于指導路面瀝青上面層的全面施工。
AC-13巖瀝青改性;混凝土;檢測
G205山深線工程位于皖南山區旌德縣,該縣處于亞熱帶季風氣候,冬冷夏熱,年平均降雨量在1600~2000mm之間。本工程選取K1511+000~K1513+000段作為巖瀝青試驗段,圖紙設計為:3cmAC-13(巖瀝青改性)瀝青混凝土+處理后老路(病害處理)。本項目在2015年9月12至2015年9月13日進行了AC-13巖瀝青改性瀝青混凝土面層的施工。
(1)《G205山深線巖瀝青實施性施工技術方案》;
(2)《公路工程質量檢驗評定標準》及國家行業現行的標準、規范和規程等。
為了提高瀝青面層高溫抗車轍能力,增加瀝青混凝土的粘結力減少水損壞。
(1)粗集料:采用寧國竹峰石灰巖碎石,其各項技術指標符合施工規范要求;
(2)細集料:采用績溪華龍石灰巖石粉,其各項技術指標符合施工規范要求;
(3)礦粉:采用績溪水泥廠生產的石灰巖質礦粉,外觀干燥潔凈、無團粒。其各項技術指標符合施工規范要求;
(4)巖瀝青:根據實施性技術方案要求,本次試驗路段采用Gilsonite巖瀝青;
(5)瀝青:采用東海牌AH-70基質瀝青,經檢測各項指標均滿足規范要求。
(1)《G205山深線巖瀝青實施性施工技術方案》。
(2)巖瀝青的生產分為干法和濕法兩種,本項目經開會討論確定采用干法施工,巖瀝青需采用人工投料法。考慮到拌合連續性要求和拌缸容積大小,在施工前對巖瀝青采用分袋稱量,每盤料拌合重量為1650kg、油石比為5.2%時稱量的重量為6.9kg,在熱料進入拌缸時及時將巖瀝青投入拌缸,先干拌18s后濕拌35s,溫度控制按照改性瀝青相關的技術要求進行控制。
6.1 配合比
目標配合比委托宣城市公路試驗檢測中心進行設計,目標配合比確定最佳油石比為5.2%(巖瀝青用量為瀝青總用量的8%),生產配合比按照目標配合比進行試驗,得出最佳油石比為5.2%(巖瀝青用量為瀝青總用量的8%)。
6.2 原材料
原材料檢測結果見表1。
6.3 生產配合比確定各種集料的百分比用量(如表2)
6.4 施工前對參加施工的人員按照《G205山深線巖瀝青實施性施工技術方案》的要求進行了詳細的技術交底,確保每個工作人員都能勝任自己的本職工作。
6.5 測量放樣
按每10m恢復中邊樁,采用平衡梁進行厚度控制。并安排專人進行認真檢查復核,測量并標出鋪筑外邊界線,確保了有效寬度滿足設計要求。

表1

表2
6.6 施工
(1)拌和
使用自控間歇式瀝青混凝土拌和機拌制混合料。首先將拌和設備調試到最佳狀態,對全部計量系統進行了檢查,多次調試各進料倉的進料量。生產過程中由于用干拌法施工,巖瀝青需采用人工投料法。考慮到拌合連續性要求和拌缸容積大小,在施工前對巖瀝青采用分袋稱量,每盤料拌合重量為1650kg、油石比為5.2%時稱量的重量為6.9kg,在熱料進入拌缸時及時將巖瀝青投入拌缸,先干拌18s后濕拌35s,在干拌過程中發現拌缸漏粉,我們對干拌時間調整為8s,濕拌時間調整為45s,同時在干拌時將運輸車輛及時移出避免漏粉對瀝青混合料污染,以混合料拌合均勻、所有礦料顆粒包括礦料充分烘干全部裹覆瀝青結合料為準,并經試拌確定,使拌和的瀝青混合料均勻一致,無花白料,無結團成塊或嚴重的粗細料分離現象(圖1工藝流程圖)。

圖1
(2)運輸
采用10臺50t大型運輸車輛,運輸前用油水混合物(油:水=1:3)涂抹車廂四壁,以防止混合料粘到底板上,沒有積液或積水。從拌和機向運料車上放料時,每卸一盤混合料移動一下汽車位置,以減少粗細集料的離析現象。
(3)混合料攤鋪
①攤鋪之前調整熨平板預拱高度為1.2cm,保證攤鋪后橫坡達到設計要求,攤鋪機速度為3m/min,夯錘頻率為2.5檔,減少了攤鋪過程中攤鋪機行走導致的剪切裂紋。
②攤鋪前對攤鋪機做了仔細地檢查、調整和清洗工作,攤鋪前充分預熱(熨平板溫度不低于100℃),料斗噴柴油,不允許任何雜物混入混合料中,前場準備好后才通知拌和樓拌料。
③攤鋪前對每車混合料進行檢查,運送到現場的溫度不低于165℃。
④攤鋪機攤鋪速度現場測定為3m/min左右。
⑤施工中,外邊部攤鋪至設計寬度邊緣,壓實后實測平均寬度為4.5m。
⑥每車混合料攤鋪完后,關一次受料門,不使混合料沿著受料門兩側堆積,冷卻到規定溫度以下者不得攤鋪。
(4)碾壓
試驗段確定的碾壓長度為30~50m,現場施工時采用初壓、復壓和終壓的碾壓方式。
碾壓機械為兩臺雙鋼輪壓路機(噸位:13T)、一臺膠輪壓路機(噸位:30T)。
初壓:一臺雙鋼輪緊跟碾壓,靜壓兩遍,振動兩遍;
復壓:一臺膠輪碾壓四遍;
終壓:一臺雙鋼輪碾壓兩遍。
(5)接縫處理
采用垂直銜接的方式處理接縫,為便于清理接頭,在結束的端頭應放置與壓實厚度等厚的木板擋塊。待壓實后撒走擋板和外部混合料。接縫垂直線路中心線或法線方向,接縫面呈90°。下次攤鋪前用高壓風將接縫處吹干凈,涂上粘接瀝青并預熱后方可進行攤鋪。碾壓時,人工對接縫進行初步處理,并隨時測量平整度,確保接縫密實平整。
(6)交通管制
在下面層試驗段碾壓結束后實行交通管制,禁止車輛通行。
7.1 檢測結果(如表3)

表3
7.2 宣城市公路工程檢測中心檢測數據(二次加熱)(如表4)
兩種瀝青混合料各項指標相差不大,均能滿足技術規范要求,相比巖瀝青改性瀝青技術指標比改性瀝青偏小。
兩種瀝青混合料成本分析如表5。

表4

表5
(1)在巖瀝青混凝土面層試驗路段施工過程中,嚴格按《G205山深線巖瀝青實施性施工技術方案》施工,各個關鍵工序的控制到位,各項指標基本滿足設計及規范要求。
(2)干法施工巖瀝青改性瀝青時人工投料極為不便,灰塵較大,作業的工人身體帶來健康隱患,同時周邊環境造成一定的影響,工藝需改進。
(3)建議大量生產時,采用成品巖瀝青改性瀝青直接拌和,或改進拌和樓的裝置,避免人工投放,以改進生產工藝和提高經濟性。
[1]蔡旭.瀝青路面抗車轍性能評價及結構優化[D].華南理工大學,2013.
[2]付強.巖改性瀝青在樂宜高速中的應用技術研究[D].重慶交通大學,2013.
U414
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1004-7344(2016)04-0158-02
2016-1-20