999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

低速大轉矩無刷直流電動機的設計研究

2016-08-28 01:50:35張立勇孟文俊趙占一
微特電機 2016年11期

張立勇,孟文俊,袁 媛,趙占一

(太原科技大學,太原 030024)

低速大轉矩無刷直流電動機的設計研究

張立勇,孟文俊,袁 媛,趙占一

(太原科技大學,太原 030024)

提出了一種40極48槽的雙模塊低速大轉矩無刷直流電動機結構,兩個模塊的結構完全相同。建立了二維模型,建模過程考慮了周期性因素,將整體模型簡化為1/8模型,進行了電動機的靜態和瞬態磁場仿真,在瞬態仿真過程中,對永磁體和齒尖進行了網格細化。在僅考慮永磁體的靜態場和同時考慮永磁體和電樞繞組的瞬態場的兩種情況下,最大磁通密度均位于定子齒尖,永磁體所產生的氣隙磁密幅值大于1 T。研究了齒槽轉矩和極弧系數的關系,選擇合理的極弧系數可以大大降低齒槽轉矩。最后對電動機瞬態轉矩進行了分析,結果表明電動機能夠提供較大的轉矩,單模塊通電時轉矩波動在2 kN·m到2.5 kN·m之間波動,兩模塊通電時,通過使兩個轉子旋轉一個角度,可以提供4.375 kN·m的轉矩且波動較小。

雙模塊;低速大轉矩;氣隙磁密;極弧系數;齒槽轉矩;轉矩波動

0 引 言

傳統的電動機驅動系統中,為了獲得低速大轉矩,主要采用電動機加上減速器的驅動模式,因此傳動系統整體效率等于電動機效率與減速器效率相乘,整體效率低于電動機本身的效率。由于低速大轉矩電動機可以直接驅動負載,省去了中間傳動部件,簡化了傳動鏈,因此能夠使驅動系統整體效率更高,體積更小,質量更輕,功率密度更高。近幾年,隨著永磁材料的不斷發展,直驅電動機成為研究熱點,沈陽工業大學在直驅電動機的研究發面處于領先地位。文獻[1-2]介紹了高效節能的低速大轉矩直驅電動機的技術優勢,系統闡述了當前研究領域中典型的低速大轉矩直驅動電動機的運行原理、使用優點、應用場合、研究熱點和研發要求。文獻[3] 設計了一臺直驅式外轉子永磁同步風力發電機,研究了其空載特性、負載特性和轉矩特性。低速大轉矩電動機的研究熱點是如何降低轉矩的脈動,文獻[4-6]采用了直接轉矩控制等控制方法來抑制轉矩波動,本文則是用雙模塊結構來降低電動機的轉矩波動。

1 電動機的結構設計和主要參數

1.1電動機的結構設計

圖1 電動機結構圖

1.2電動機主要設計參數

電動機極數較多,因此電動機的槽數也相對較多,永磁無刷電動機容易制成多極,槽數可以通過選用分數槽繞組來降低,此外分數槽繞組還可以降低了齒槽轉矩和轉矩波動,提高了電動機的槽滿率,簡化了嵌線工藝,提高工效,降低銅耗[7]。兩個模塊的設計參數完全相同,這樣做不僅減少設計內容,同時還能夠使制造工藝更加精簡,電動機單模塊的設計參數如表1所示。

表1 電動機單模塊的設計參數

2 電動機主模塊的2D磁場分析

2.1電動機模型的建立

本文使用ANSYS Maxwell建立了電動機的模型,根據電動機的周期性,在進行數值計算時,可將電動機簡化為1/8模型,簡化模型如圖2所示。

圖2 簡化模型

2.2靜態磁場分析

與普通電動機的電流勵磁方式不同,永磁電動機采用永磁體來勵磁,勵磁磁場的大小對電動機的性能至關重要,電動機必須保證足夠大的磁場才能正常運行。進行靜態磁場有限元分析,采用自適應網格劃分,每進行一次計算都會自動細化網格,直到兩次求解之后的能量差小于0.5%,仿真結束。永磁體產生的磁通密度云圖如圖3所示,從圖中可以明顯的看到,在定子齒的兩個齒尖位置磁通密度存在最大值。

圖3 靜態磁通磁密分布云圖

為了找出定子與轉子之間氣隙磁通密度的變化規律,在氣隙內繪制一條圓弧,圓弧上的銅密度磁通密度的大小就代表氣隙磁密的大小。圓弧磁通密度從0°到45°在圓周方向上的變化規律如圖4所示。圖中橫坐標是以機械角度來度量的,在電動機的研究中經常用到電角度的概念,電角度與機械角度的變換式:

θE=p×θM

(1)

式中:θE為電角度;θM為機械角度。

圖4 氣隙磁密曲線

從圖4可以看出,氣隙磁密波形并不是理想的平底波形,這是因為電動機開槽而使得氣隙長度不均勻,在永磁體與定子齒相對的位置,氣隙磁密值較大,永磁體產生的氣隙磁通密度的幅值大于1 T,而且是周期性變化的,滿足電動機的設計要求。

2.3瞬態磁場分析

良好的網格劃分對有限元計算的精度至關重要,瞬態磁場分析不具有靜態磁場分析的自動細化網格功能,初始的網格劃分不夠精細,計算精確度較低,因此必須進行網格加密,如果將所有區域都加密會導致計算量加大甚至會因計算機內存不足而導致無法計算。為了使計算更加準確而又不至于計算量過大,必須進行局部的網格細化。從靜態分析中本已經得出定子齒尖磁通密度較大的結果,而且齒槽轉矩與永磁體和定子齒尖密切相關,所以有必要對永磁體與定子齒尖進行網格細化,細化前與細化后的網格剖分放大圖分別如圖5(a)與圖5(b)所示。

電動機在0.2 s時的瞬態磁通密度云圖如圖6所示,從圖中可以看出,與靜態磁場分析一樣,定子齒的兩個齒尖是磁通密度是最大的位置,與圖3進行對比可以發現齒尖的顏色相比于只有永磁體時要深了許多,說明磁通密度更大,這是因為疊加了電樞繞組所產生的磁通密度的緣故。

(a)初始網格(b)細化網格

圖5初始網格和細化網格

圖6 瞬態磁通密度分布云圖

3 齒槽轉矩與轉矩特性分析

3.1極弧對齒槽轉矩的影響

齒槽轉矩是永磁電機所固有的,是鐵芯齒槽與永磁體相互作用而產生的磁阻轉矩,是由永磁體和電樞齒間相互作用力的切向分量的波動引起的,當電動機旋轉時,齒槽轉矩就會增大轉矩脈動,增大電動機的震動和噪聲,不利于電機平穩運行,因此,減小齒槽轉矩具有重大意義。

極弧系數對齒槽轉矩具有重大影響,選擇合適的極弧系數可以有效減小齒槽轉矩的基波分量,當忽略磁極的邊緣效應時,對于任何極槽配合的電動機來說,最佳極弧系數公式:

(2)

式中:N=NC/2p,NC為槽數Z和極數2p的最小公倍數。在實際應用中,考慮到齒槽的邊緣磁通效應,最佳極弧系數αp應該增加一個小因數k2,修正后的最佳極弧系數:

(3)

根據氣隙長度不同,k2的取值區間通常為[0.01,0.03],因為k1=0,N是不切實際的,k1的取值被重新定為k1=1,2,…,N-1,為了使氣隙磁通最大進而使勵磁轉矩最大,αp應當盡可能的取較大值,所以在實際電動機設計當中,k1=1。

對于48槽40極的無刷直流電動機來說,根據以上公式計算出的最佳極弧系數為[0.843,0.863]。采用有限元的方法,計算出當極弧系數為0.82,0.84,0.86和0.88時齒槽轉矩隨轉子轉過角度的變化規律如圖7所示。從圖7中可以明顯看到,極弧系數為0.86時的齒槽轉矩幅值大約是極弧系數為0.82時的25%,極弧系數為0.86和0.88時的齒槽轉矩幅值較小,且隨著極弧系數的逐漸變大,左半波形由負值逐漸變為正值,右半波形由負值逐漸變為正值,由此可以推測在[0.86,0.88]區間內,存在某一個極弧系數可使齒槽轉矩基本為零。

圖7 齒槽轉矩波形

3.2轉矩特性分析

電機設計的最終目的是在低速下能夠輸出比較大的扭矩,電動機的瞬時轉矩Tinst、平均轉矩Tavg和轉矩波動因數kTRF:

(4)

(5)

(6)

式中:ea,eb,ec,ia,ib和ic分別為A,B,C三相的瞬時反電動勢和電流;ωm為角速度;Tmax為轉矩最大值;Tmin為轉矩最小值。

由于電機開槽的原因,反電動勢和電流并不是理想的平底波,使用解析法很難準確計算出電機的瞬時轉矩,使用有限元方法計算出單模塊通電時電動機瞬態轉矩在一個180°電角度周期內的波動曲線如圖8所示。從圖8可以看出電動機的瞬時轉矩是在一定范圍內不斷波動的,轉矩的最大值和最小值分別為2.47 kN·m和1.98 kN·m,通過式(5)與式(6)可以計算出電動機的平均轉矩和轉矩波動因數,分別為2.225 kN·m和11.1%,平均轉矩較大但是轉矩波動太大,這不利于電動機的平穩運行。

圖8 單模塊通電瞬態轉矩波形

當兩個電動機模塊同時通電時,如果兩個模塊的定子與轉子的位置完全對齊,那么電動機的瞬時轉矩將是單模塊通電時的2倍。從圖8可以看出,單模塊通電時,轉矩波形的波峰與波峰相差60°電角度,雙模塊通電時,如果兩個模塊的定子以及轉子完全對齊,那么電機的總轉矩的波動幅度將會是單模塊通電時的2倍,轉矩波動因數仍為11.1%,若使定子位置完全相同而使轉子位置機械角度相差1.5°,那么兩個模塊產生的轉矩的波峰位置以電角度計算將會相差30°,總轉矩是兩個模塊轉矩的線性疊加,轉矩波形如圖9所示。從圖9中可以看出兩模塊通電時,總轉矩的波形雖然依然有波動,但波動幅度與不將兩轉子相互扭轉1.5°已經大幅降低,總轉矩的最大值和最小值分別為4.58 kN·m和4.17 kN·m,通過式(5)和式(6)計算出的平均轉矩與轉矩波動因數分別為4.375 kN·m和4.68%,轉矩波動因數還不到轉子不相互扭轉1.5°的1/2。

圖9 轉角為1.5°時電動機的總轉矩波形

4 結 語

在結構方面,本文設計了40極48槽的3相雙模塊低速大轉矩無刷直流電動機,采用了分數槽繞組結構,減少了槽數,降低了齒槽轉矩和轉矩波動,提高了電動機的槽滿率,簡化了嵌線工藝,提高工效,降低銅耗。

在磁場和力矩計算方面,建立了電動機的2D磁場有限元仿真模型,且在建模工程中考慮了周期性因素,對模型進行了簡化,大大降低了計算量,在瞬態仿真時,還對定子齒尖進行了網格加密。通過對仿真結果的處理得到以下結果:

(1) 對電動機的最大磁通密度位置進行了定性分析,結果顯示在整個電動機截面上,磁通密度最大位置在定子齒尖。

(2) 對永磁體產生的氣隙磁密進行了定量分析,結果表明永磁體產生的氣隙磁密呈現出周期性分布且幅值大于1 T;

(3) 對不同極弧系數下的齒槽轉矩進行了定量分析,驗證了最佳極弧系數公式的有效性,極弧系數為0.86和0.88時的齒槽轉矩小于10 N·m,且極弧系數在區間[0.82,0.9]內變化時,齒槽轉矩的波形變化表明在區間[0.6,0.88]存在使齒槽轉矩接近于零的極弧系數。

(4) 對電動機的轉矩特性進行了定量分析,在單模塊通電時轉矩的平均值可以達到2.225 kN·m,但是轉矩波動因數為11.1%,轉矩波動較大;當兩模塊的定子相互扭轉1.5°時,兩模塊的轉矩疊加后,平均轉矩可以達到4.375 kN·m,相當于單模塊通電時的2倍而其轉矩波動因數僅為4.68%,還不及原來的1/2,轉矩波動大大減弱,電動機運行更加平穩。

[1] 王延覺,楊凱.低速大力矩直接驅動電動機研究與應用進展[J].微特電機,2007,35(5):46-49.

[2] 葉云岳.高效節能的直驅技術及其應用[C]//中國電工技術學會學術年會論文集,2011.

[3] 李芳玲,楊俊華,王秋晶,等.直驅式外轉子永磁同步風力發電機的設計與分析[J].微特電機,2014,42(12):9-12.

[4] 夏長亮,俞衛,李志強.永磁無刷直流電機轉矩波動的自抗擾控制[J].中國電機工程學報,2006,26(24):137-142.

[5] 夏長亮,張茂華,王迎發,等.永磁無刷直流電機直接轉矩控制[J].中國電機工程學報,2008,28(6):104-109.

[6] 鄒繼斌,趙博,梁維燕,等.多單元永磁同步電機數學模型與轉矩波動抑制[J].電機與控制學報,2012,16(5):46-51.

[7] 譚建成.永磁無刷直流電機技術[M].北京:機械工業出版社,2011.

[8] SIADATAN A,ASGAR M,NAJMI V,et al.A novel method for torque ripple reduction in 6/4 two rotor stack switched reluctance motor[C]//European Conference on Power Electronics and Applications.IEEE,2011.

DesignandResearchofTwoLayersLowSpeedandHighTorqueBrushlessDCMotor

ZHANGLi-yong,MENGWen-jun,YUANYuan,ZHAOZhan-yi

(Taiyuan University of Science and Technology,Taiyuan 030024)

The structure of two modules brushless DC motor with low speed and high torque was put forward and the two modules were identical. The motor has 40 poles and 48 slots. Considering the periodicity, the motor was simplified and 1/8 2D model was built, magnetostatic field and transient field were simulated and mesh of transient field were refined. The maximum flux density was located in tooth top of stator in both magnetostatic field and transient field, amplitude of air gap flux density produced by permanent magnet was greater than 1 T. Relation between cogging torque and pole embrace was researched. And cogging torque can be greatly reduced by selecting reasonable pole embrace. Finally, instantaneous torque of the motor is discussed and one module's torque is from 2 kN·m to 2.5 kN·m, while both of two module are energized, motor's total torque is about 4.45 kN·m and the torque vibration is greatly reduced by twisting 1.5° between two rotors.

two modules; low speed and high torque; air gap flux density; pole embrace; cogging torque; torque vibration

2016-01-27

山西省科學技術發展計劃(工業)項目(20140321008-04)

TM33

:A

:1004-7018(2016)11-0008-04

張立勇(1990-),男,碩士研究生,研究方向為低速大轉矩電機的設計。

主站蜘蛛池模板: 国产精品手机在线观看你懂的 | 91无码人妻精品一区二区蜜桃| 国产麻豆精品久久一二三| 国产h视频免费观看| 网友自拍视频精品区| 久久精品娱乐亚洲领先| 日韩a在线观看免费观看| 国产亚洲精品无码专| 欧美成人一区午夜福利在线| 成人福利在线观看| 国产成人乱码一区二区三区在线| 中国精品久久| 亚洲女同欧美在线| 中文字幕av无码不卡免费| 久久免费看片| а∨天堂一区中文字幕| 国产浮力第一页永久地址 | 精品成人免费自拍视频| 午夜精品久久久久久久无码软件 | 国产成人免费高清AⅤ| 97人妻精品专区久久久久| 久草中文网| 久久综合亚洲色一区二区三区| 免费无码网站| 无码电影在线观看| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 国产日韩精品欧美一区喷| 18禁黄无遮挡免费动漫网站| 好紧太爽了视频免费无码| 亚洲欧美一区二区三区蜜芽| 久久亚洲精少妇毛片午夜无码| 精品無碼一區在線觀看 | 亚洲永久免费网站| 丁香五月亚洲综合在线| 国产精品人成在线播放| 婷婷午夜天| 香蕉eeww99国产精选播放| 成人av手机在线观看| 国产第一页屁屁影院| 重口调教一区二区视频| 亚洲最大看欧美片网站地址| 免费观看欧美性一级| 97久久免费视频| 亚洲乱强伦| 在线精品视频成人网| 国产91丝袜在线播放动漫 | 在线视频97| 欧美日本中文| 久久国产精品影院| 久久精品国产国语对白| 先锋资源久久| 久久精品亚洲专区| 亚洲h视频在线| 一级片免费网站| 欧洲成人免费视频| 久久精品中文字幕少妇| 欧美亚洲国产精品第一页| 91人妻日韩人妻无码专区精品| 亚洲一区二区三区国产精华液| 九九久久99精品| 国模极品一区二区三区| 亚洲一区二区精品无码久久久| 欧美在线精品怡红院| 亚洲天堂网在线播放| 亚洲天天更新| 亚洲熟妇AV日韩熟妇在线| 久久国语对白| 国产玖玖视频| 男女男免费视频网站国产| 亚洲成人播放| 成人在线视频一区| 国产情侣一区二区三区| 国产日本欧美亚洲精品视| 成人欧美在线观看| 成人亚洲天堂| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产乱人伦偷精品视频AAA| 色综合成人| 亚洲男女在线| 视频在线观看一区二区| 一级一级特黄女人精品毛片|