創新者:胡 森 周廣振 郭君興 李 坤
?
煙絲儲柜出料口防混絲裝置
創新者:胡 森 周廣振 郭君興 李 坤
為解決煙絲儲絲柜在滿料狀態和空柜進料狀態,煙絲容易經絲柜放料口散落,造成散落煙絲與出口輸送帶其他牌號煙絲相混的問題;采用頭腦風暴法設計出三套解決方案,通過加權計分法,依據各標準重要程度和員工崗位不同賦予不同權值,計算各方案的得分;最終確定采用氣缸作動力源控制煙絲擋板的狀態為實施方案;實施后成功解決出現的問題,為企業帶來巨大效益。
煙絲正常進出柜運行原理(如圖1所示):進料時,出絲底帶停止運行,撥絲輥輪停轉;絲柜上方的布料車在左、右端返回開關附近來回運行;上道工序的煙絲經布料車均勻散落在煙絲柜中。出料時,上位工序停止供給煙絲,布料車運行至車上余料全部進柜后停止運行,撥絲輥輪運轉,隨后出絲底帶緩慢運行;煙絲落入出料口的傳送帶;出料傳送帶將煙絲傳到下位工序中。在運行中發現問題:煙絲儲絲柜在滿料待用狀態,絲柜內煙絲在自身重力的作用下,容易經出料口散落到出料傳送帶上。空柜進料狀態時,儲絲柜布料車運行至右端返回開關附近,布料車上的煙絲散落到煙絲柜時,容易從出料口落到出料傳送帶上。若此時出料傳送帶上有其他牌號煙絲輸送,出料口散落的煙絲混入其它不同牌號的煙絲中,隨著傳送帶進入卷煙機,嚴重影響卷制工藝要求。
根據發現的問題,小組成員根據工作經驗想出了多種解決問題的方案;以下列出了最典型的三個實施價值的方案。
方案一:增大儲絲柜出口端空柜距離:在原有儲絲柜的基礎上(如圖1所示),將右端返回開關左移;使儲絲柜出口端空置長度增加,這樣布料車在向儲絲柜內進煙絲時就不會有煙絲到達儲絲柜出口,更不會有煙絲落出來。
方案二:采用電機作動力源控制煙絲擋板的狀態:在絲柜頂部固定橫梁上安裝電動機,在絲柜出口處安裝煙絲擋板,擋板上有滑塊軌道,由電機驅動連接桿,連接桿帶動滑塊在煙絲擋板的軌道內運行。在煙絲進料或者絲柜存儲狀態時完成(如圖2所示)左圖所示,煙絲擋板處于關閉狀態。在煙絲出料狀態時完成(如圖2所示)右圖所示,煙絲擋板處于開啟狀態。
方案三:采用氣缸作動力源控制煙絲擋板的狀態:在絲柜側面以固定轉動副安裝氣缸,在絲柜出口處安裝煙絲擋板,氣缸作為動力源,驅動活塞在氣缸中來回移動,活塞末端與煙絲擋板以轉動副連接。在煙絲進料或者絲柜存儲狀態時完成(如圖3所示)左圖所示,煙絲擋板處于關閉狀態。在煙絲出料狀態時完成(如圖3所示)右圖所示,煙絲擋板處于開啟狀態。

圖1 儲絲柜正常工作狀態圖

圖2 采用電機作動力源的煙絲擋板運行機構
可用性分析:在上述方案二、方案三種均采用滑塊搖桿機構,活動構件均為N=3,低副數P=4(其中低副為:一個移動副,三個轉動副)。自由度F=3N-2P=1;這兩個方案只需要采用一個動力原件就可以形成固定運動軌跡;這兩個方案滿足使用要求。
根據廠里的具體情況和使用要求,在滿足可用性的條件下對其他標準進行加權。可行性權值a=0.2,安全性b=0.3,可維修性c=0.4,經濟性d=0.1。考慮到各員工的崗位和經驗不同,對參加評審的五名員工打分的權值進行如下分配;A=0.2,B=0.3,C=0.2,D=0.2,E=0.1;每名員工在每個標準中最高打分為4分,最低打分為1分。

圖3 采用氣缸作動力源的煙絲擋板運行機構

表1 各方案加權評分表
綜合分析(如表1所示):方案三總得分最高,采用此方案進行改進。可行性分析:方案一將右返回開關左移,雖然實現起來比較方便,但柜容量的利用率不高。方案二將滑塊安裝在擋板上,實現起來比較復雜。方案三通過安裝在絲柜側面的氣缸作為動力源,可實現擋板運動;實現起來簡單。安全性分析:方案一沒有投入零部件,安全性高。方案二采用擋板上安裝滑塊導軌,滑塊在擋板上移動,一旦出現問題不易發現,對生產安全影響很大;方案三周轉副采用氣缸來回擺動,移動副為氣缸活塞桿的移動,可在外部增加防護罩增加安全性。可維修性:方案一沒有投入零部件,可維修性高。方案二煙絲儲柜擋板上安裝滑塊導軌,滑塊在擋板上移動,一旦出現問題不好維修。方案三主要的部件在煙絲儲柜外側方便維修。經濟性分析:方案一只是改變右返回開關位置,經濟投入最少。方案二需要添加電機、帶滑塊導軌的擋板、滑塊的器件,成本比較高。方案三采用增加氣缸、擋板;需要劃分少量成本。
制訂實施方案為:現場測量儲絲柜放料口的實際尺寸、確定安裝固定煙絲擋板的方式和安裝位置、確定煙絲擋板的具體尺寸并下料制作、確定煙絲擋板的動作執行機構、確定氣缸動作的控制機構、制作煙絲擋板連接軸、確定活動關節軸承、準備安裝所需要的其它零部件、安裝調試。
具體實施細節:在生產結束休息期間,選擇一個空的煙絲儲柜并進行清理衛生后,實際測量煙絲儲柜出口截面積長度L=190cm,寬度B=40cm。測量完成后根據方案三的設計要求,在儲絲柜側面確定氣缸轉動副和煙絲擋板轉動副的支持點位置。根據測量煙絲儲柜出口截面積選擇設計煙絲擋板,綜合考慮擋板剛度和重量兩方面,在擋板背面設計30cmX 30cm正方形鋼鐵框架;擋板選擇1mm的不銹鋼板。根據安裝前測量擋板總重量為15.3kg,選擇氣缸為德國FESTO標準氣缸(型號159918DPZ-20-100-P-A-S20)作為煙絲擋板動作的執行機構。考慮到煙絲擋板實施全自動控制方式,不用人工干預,有放絲動作時煙絲檔板自動打開,無放絲動作時隔離板自動關閉的要求決定選擇兩位五通手拉閥(型號4R410-15)對氣缸動作進行控制。煙絲擋板連接軸的設計,根據絲柜寬度,預留的兩端安裝軸承的空間,和預留安裝氣缸的距離,總長最終確定為2050mm。軸的直徑選定與隔離板后背框架相匹配,為30mm。軸承選擇內徑為30mm的臥式菱形外座軸承(型號UCFLU206)。并決定在儲絲柜左側面安裝氣缸固定支架裝置。準備其他零部件如高壓氣管、雙選耳支座、Y型接頭、魚眼氣缸接頭、壓力表、氣管接頭。前期準備完成后,選著節日放假期間進行安裝調試。
根據生產現場發現的問題,采用“頭腦風暴法”收集解決方案;根據實際的應用要求和不同員工經驗不同;分別設置了標準權值和員工權值的加權計分法選擇方案;通過加權計分法能夠高效選擇性價比最好的方案。根據具體設施可實現:人工可以自由控制其動作過程;不影響煙絲儲存,不影響儲絲柜向外輸送煙絲;不影響煙絲產品質量的生產要求。

胡 森 周廣振 郭君興 李 坤
山東中煙工業有限公司滕州卷煙廠
胡森(1981-)男,漢族,山東滕州人,滕州卷煙廠卷包車間工段長,重要從事卷煙包裝生產和設備維護管理工作;通信作者:李坤(1985-)山東滕州人 滕州卷煙廠卷包車間網絡中控維護工。
10.3969/j.issn.1001-8972.2016.10.026