金銳
某礦山浮選尾礦無氰提金技術研究與應用
金銳
(甘肅省地礦局第三地質礦產勘查院,甘肅 蘭州 730000)
某礦山采用無氰提金藥劑,對浮選尾礦進行炭漿法浸出工藝,回收其中無法通過浮選工藝回收的金資源。對比氰化鈉進行了試驗研究,確定了適宜的溫度、加藥量、加藥方式等工藝條件,獲得了與氰化鈉相當的工藝指標,針對1.1g/t左右的浮選尾礦,可以得到30%左右的浸出率。并應用于工業生產。表明該無氰提金藥劑可以取代氰化鈉。
無氰提金藥劑、氰化鈉、工藝條件、浸出率
甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司2011年建設投產2000t/d浮選廠,采用單一浮選工藝流程,投產初期浮選回收率僅為56%,通過多次工藝流程的改造,依然無法有效提高綜合選礦回收率。對原礦、尾礦進行分析發現,其中含有部分單體金和載金重顆粒礦物沒有得到有效回收。所以針對浮選尾礦進行了浸出試驗研究,通過采用常規的氰化鈉浸金試驗,可以將尾礦中40%左右的金進一步回收,但由于該礦地處黃河上游,周邊多為牧區,嚴禁使用氰化鈉,所以需要開展無氰浸出的研究。
目前國內外無氰提金技術主要有硫脲浸金、鹵素及其化合物浸金、硫代硫酸鹽浸金、多硫化物浸金、生物浸金等方法。據文獻報道,法國從1977年開始用硫脲法從鋅焙砂中提取金銀;墨西哥科羅拉多礦從1982年起采用硫脲法處理含金尾礦;澳大利亞新英格蘭銻礦從1984年開始用硫脲法處理含金銻精礦;我國研制的硫脲-鐵板置換工藝經多次工業試驗后,已在廣西某礦通過國家鑒定轉入工業生產。硫脲法提金的特點是:無毒性、對金的選擇性優于氰化鈉、浸金速度快、但其消耗量大(自身被氧化20%,80%被礦石吸附消耗)、價格昂貴。所以完全用硫脲取代氰化鈉還存在一定困難,尤其是對低品位的浮選尾礦而言。近些年,廣西某公司通過研發,生產了一種含硫脲成分的無氰提金藥劑,逐漸在堆浸提金工藝中得到應用,針對這種提金劑,早子溝金礦對比氰化鈉進行了試驗研究,通過對溫度、藥劑量、加藥方式等方面工藝條件進行對比研究,獲得了與氰化鈉效果相當的工藝指標。
2.1氰化鈉與無氰提金劑浸出效果對比
2.1.1直接浸出試驗
試驗條件見表1,試驗流程如圖1所示,試驗結果見表2。

表1 浸出試驗條件

表2 氰化鈉與無氰提金劑浸出效果對比結果

圖1 對比試驗流程圖
通過試驗情況可以看出,浸出8h時,無氰提金藥劑浸出效果比氰化鈉浸出效果好,主要因為無氰提金藥劑浸出速率快的原因。浸出16h后,兩組試驗尾渣品位都降低,最終氰化鈉浸出效果稍好,但均不理想。
2.1.2細磨后藥劑對比試驗
試驗條件如表3所示,試驗流程如圖2,試驗結果如表4所示。

表3 細磨后試驗條件

圖2 細磨浸出試驗流程

表4 細磨浸出試驗結果
試驗結果表明,粗砂細磨后,試驗結果明顯變好,最終浸出率均在37%以上,無氰提金劑浸出率略低于氰化鈉,可相差不多,但是無氰提金劑浸出速率較快,8h已達到較好浸出率。
2.2無氰提金劑藥劑條件試驗
條件如表5所示,試驗結果如表6所示。

表5 藥劑用量試驗條件

表6 無氰提金劑藥劑用量試驗結果
從試驗結果可以看出,藥劑量增加可提高浸出率,藥劑用量以1.2kg/t為宜。
2.3溫度條件對比試驗
溫度是影響浸出速率的重要條件,是影響浸出率的重要因素。試驗條件見表7,試驗結果如表8所示。

表7 溫度試驗條件

表8 溫度試驗條件
通過試驗結果可以看出,25℃時浸出率基本在45%左右。早子溝礦區基本溫度保持在18℃左右,所以應盡可能確保浸出溫度。
2.5分段加藥對比試驗
分段加藥條件見表9,試驗結果見表10。

表9 加藥條件表

表10 分段加藥試驗結果
分段加藥剛開始加1.6kg/t,4h后加0.8kg/t。通過對比不同加藥條件的試驗,可以看出,分段加藥后,最終的浸出效果較好。
2.5綜合條件試驗
綜合試驗條件見表11,試驗結果見表12。

表11 試驗條件表

表12 綜合條件試驗結果
從試驗結果可以看出,綜合最佳工藝條件,進行兩次平行試驗,獲得46.57%的平均回收率。
2.6小結
1)無氰提金劑藥劑與氰化鈉在針對2000t/d選廠尾礦浸出時,效果相當,完全可以替代氰化鈉。
2)磨礦細度對于最終浸出效果的影響較大,細度較高時,浸出效果較好,基本可以穩定在46%左右的浸出效果。
3)16h浸出結果要優于8h浸出結果。
4)藥劑用量的不同和加藥方式的不同對于浸出結果有較大的影響,分段加藥浸出結果明顯要優于直接加藥浸出結果,但是藥劑用量對于浸出結果的影響并不明顯。實際生產過程可以根據具體生產指標對于藥劑用量進行調整。
無氰提金劑為含硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和堿類等多種化合物的混合物,灰黃色固體顆粒,呈堿性,易溶于水。
硫代硫酸鹽是含有S2O32-基團的化合物,金能與S2O32-離子生成穩定的絡合離子Au(S2O3)23-,在有氧條件下:
2Au+4S2O32-+H2O+1/2O2=2Au(S2O3)23-+2OH-
聚合氰胺鈉是采用采用硫氰酸鹽、尿素、蘇打等一般化工原料經催化氧化而成的聚合物,主要成分為聚合氰胺鈉,在堿性條件下,聚合氰胺鈉溶液分解釋放N(CN)-基團,該基團在有氧條件下也能溶解金生成絡合離子,以雙氰胺鈉為例其反應過程為:
NaN(CN)2→Na++N(CN)2-
2Au+4N(CN)2-+H2O+1/2O2=2Au[N(CN)2]2-+2OH
無氰提金項目于2013年3月開始施工建設,于2013年10月完成部分項目建設,包括給礦系統、排礦系統、加藥系統、以及9個浸出罐。
4.1工藝流程
該礦浮選尾礦,通過Φ45m濃密機進行濃縮至40%濃度后,由渣漿泵泵送至1#浸出罐,同時將無氰提金藥劑添加至1#罐,1#~4#罐為預浸罐,5#~12#罐為浸出吸附罐。活性炭從12#罐加入,采用空氣提升裝置串至5#罐,然后再由5#罐提出,進入解析電解工藝流程。最終的尾礦礦漿返回至原尾礦輸送系統,由油隔離泵輸送至尾礦壓濾車間。工藝流程示意如圖3所示。

圖3 無氰提金技術工藝流程示意圖
4.2生產調試
2014月11日進行了聯動試車,取得一次性試車成功,通過生產調試,給礦、排礦系統以及加藥系統均滿足生產需要。安裝Φ9.5×10m浸出罐12個,主要設備見表13。

表13 無氰提金車間主要設備清單
4.3應用效果
采用無氰提金技術對浮選尾礦進行浸出作業,可有效回收尾礦中無法通過浮選工藝回收的金。工業應用證明,該工藝的作業回收率可達到25%以上,每天可回收金金屬量500g以上,相對原礦來說,提高金綜合回收率6%以上,生產技術指標見表14。

表14 無氰提金系統生產技術指標
早子溝金礦通過對無氰提金藥劑的綜合研究與應用,獲得了成功,有效地將浮選尾礦中沒有得到回收的金進行回收,確保在不對環境污染的前提條件下,實現了金資源的綜合回收利用。最終的排尾含金品位降低至0.8g/t左右,年可提高經濟效益3000萬元以上。該礦的無氰提金技術的成功應用,對于微細可以包裹的類似礦石有一定的借鑒意義。但由于高原地區缺氧和高海拔的特點,尾礦品位仍屬國內同類礦山中較高,后期力爭從工業參數和其他方面進行優化調整,進一步降低尾礦品位,提高回收率指標仍有一定空間。
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