黃愷琿
(廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司能源經(jīng)濟(jì)研究中心,廣東廣州510623)
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300 MW燃煤機(jī)組濕法脫硫二爐一塔改一爐一塔研究
黃愷琿
(廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司能源經(jīng)濟(jì)研究中心,廣東廣州510623)
某電廠二期3號、4號爐石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)共用一個脫硫塔系統(tǒng),為滿足國家環(huán)保要求,實施取消脫硫旁路擋板及提高脫硫效率改造,將二爐一塔改為一爐一塔,改造后,實現(xiàn)封閉脫硫旁路并提高脫硫效率的目標(biāo),單機(jī)滿負(fù)荷工況脫硫率由95.3%提高到98.3%,F(xiàn)GD出口SO2濃度由55 mg/Nm3降為30 mg/Nm3左右,同時通過配套增引合一風(fēng)機(jī)改造提高了風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全性,并有效降低風(fēng)機(jī)總電耗。
300 MW燃煤機(jī)組;濕法脫硫;吸收塔;二爐一塔;一爐一塔
廣州發(fā)展某4臺300 MW燃煤電廠建設(shè)有一期和二期脫硫系統(tǒng),一期脫硫是1號、2號爐共用一個脫硫塔系統(tǒng),二期脫硫是3號、4號爐共用一個脫硫塔系統(tǒng),采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝技術(shù),為二爐一塔設(shè)計,脫硫系統(tǒng)設(shè)置旁路擋板門、GGH,每臺爐配置一臺100%容量的增壓風(fēng)機(jī)。
為滿足國家環(huán)保要求[1],2014年二期3號、4號爐實施取消脫硫旁路擋板及提高脫硫效率改造(一爐一塔改造)。改造方式為3號爐脫硫繼續(xù)利用原二期脫硫吸收塔及其附屬系統(tǒng),4號爐新建脫硫塔及其附屬系統(tǒng),兩臺爐均進(jìn)行增引合一和煙道調(diào)整。
1.13號爐脫硫改造內(nèi)容
(1)增引合一風(fēng)機(jī)改造
拆除原增壓風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備、增壓風(fēng)機(jī)出入口煙道擋板門,拆除原引風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備、引風(fēng)機(jī)出口單擋板門。……