李許,王平,謝文虎
帶雙給料輥錘式破碎機的預(yù)篩分提產(chǎn)改造
李許1,王平1,謝文虎2

天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司在1983~1985年期間通過半工業(yè)和工業(yè)性試驗,完成了單段錘式破碎機破碎機理的研究和裝備的開發(fā)工作,同時開發(fā)了TKPC及TKLPC型單轉(zhuǎn)子錘式破碎機。
帶有給料輥的錘式破碎機機型是靠一對給料輥來承受大塊料進(jìn)機的沖擊負(fù)荷,再由它將料塊慢慢推向轉(zhuǎn)子,因此更適于大塊料含量較多的工況,以便充分保護(hù)轉(zhuǎn)子免受巨大沖擊,延長相關(guān)件使用壽命。

圖1 TKPC及TKLPC型單轉(zhuǎn)子錘式破碎機
對于其他工況,尤其細(xì)料多、含土量大的礦石原料,TKLPC型破碎機的適應(yīng)性則大大降低。一是粘料在輥子上打滑、起拱,造成雙給料輥的輸送效率降低并加劇磨損;二是細(xì)硬料易卡在兩輥之間造成設(shè)備跳停甚至傳動鏈斷鏈。針對這種情況,天津院隨之開發(fā)了TKLPC型單給料輥破碎機,只有一個給料輥用于礦石輸送。盡管單給料輥破碎機能發(fā)揮緩沖沖擊和均勻給料的功能,卻無法消除細(xì)料、粘料對后續(xù)沖擊破碎的不良影響,易產(chǎn)生高磨損、高電耗和低產(chǎn)能,因為大部分細(xì)料和土塊無須破碎。
隨著預(yù)篩分技術(shù)的發(fā)展與成熟,針對上述工況,天津院提出了對TKLPC型帶給料輥破碎機進(jìn)行預(yù)篩分改造的方案,并于2015年6月成功應(yīng)用于甘谷祁連山水泥有限公司,目前該篩分破碎一體機已申請專利保護(hù)。

圖2 石灰石原料

圖3 原設(shè)備結(jié)構(gòu)

圖4 改造方案

圖5 原設(shè)備

圖6 改造效果

表1 改造后主要運行指標(biāo)*

表2 改造前后經(jīng)濟效果對比
本項目改造對象為甘谷祁連山水泥有限公司PCF2022型帶雙給料輥的單轉(zhuǎn)子錘式破碎機。該機用于石灰石破碎,出料粒度≤70mm(占90%),設(shè)計產(chǎn)量650~800t/h,實際產(chǎn)量400~500t/h。該破碎機供應(yīng)兩條熟料線:一線700t/d,二線2 500t/d,生產(chǎn)高峰期考慮排產(chǎn),個別時段石灰石需求量6 000t/ d,只得采取兩班(16h)生產(chǎn)制。
該廠石灰石原料偏硬,屬于有斷層、褶皺的變質(zhì)巖,分為普通石灰石和低堿石灰石。普通石灰石原料中摻雜大量碎石、土塊,>0.5m3的大塊料極少。
本次改造的方案是:保留原破碎機轉(zhuǎn)子、篦子及下殼體相關(guān)部分,將雙給料輥更換為多輥波動輥式喂料機,組成預(yù)篩分破碎系統(tǒng),小于輥間隙的細(xì)碎料、粘土料在輥子上下波動前進(jìn)的過程中,直接從輥縫落至破碎機下腔,與破碎后的物料一同由破碎機下方的出料皮帶送走。
另外,波輥機軸承采用獨立式軸承座,方便維護(hù),并配有自動潤滑裝置。
此次改造可大大降低破碎機的負(fù)荷,降低系統(tǒng)電耗、錘頭磨損,提高破碎機產(chǎn)量。輥子下方的剔泥裝置可確保輥子自清潔能力及輸送效率。
本次改造投入:方案圖、施工圖設(shè)計累計2人耗時一月完成;制造周期3個月;現(xiàn)場改造從拆除到安裝、投料用時10d。只要預(yù)先備料并結(jié)合大修計劃,對生產(chǎn)影響不大。
改造帶來的好處最高單日平均臺時產(chǎn)量可達(dá)850t,單位產(chǎn)品電耗降低。由于碎料沖刷減少,錘頭壽命延長。另外,崗位工的勞動強度和工作時間大為降低。
Modification of Prescreening for Double Feeding Roller Hammer Crusher
TQ172.611.6文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1001-6171(2016)03-0079-02
通訊地址:1中材裝備集團(tuán)有限公司,天津300400;2甘谷祁連山水泥有限公司,甘肅天水741200;
2015-09-26;編輯:孫娟