陳忠敏
(中國水利水電第十四工程局有限公司,云南昆明650032)
SUMITEN610F-TMC鋼焊接接頭消氫及消應熱處理比對分析
陳忠敏
(中國水利水電第十四工程局有限公司,云南昆明650032)
SUMITEN610F-TMC鋼屬低碳高強度鋼,強度等級610 MPa,高強鋼焊接工藝參數的合理性至關重要。本文通過在相同焊接方法、焊接條件及焊接參數下,采取分組焊接工藝評定比對,進行拉伸、沖擊、彎曲、硬度及宏觀金相試驗,分析及評估消氫及消應焊后熱處理對SUMITEN610F-TMC鋼的焊接接頭綜合機械性能的影響,為該材料的焊后熱處理選擇提供施工經驗與技術借鑒。
SUMITEN610F-TMC鋼;焊接接頭;消氫及消應熱處理;比對分析
科卡科多辛克雷(Coca codo Sinclair簡稱CCS)水電站工程共布置2條壓力管道,1管4機,主管進口內徑5.2m,支管出口內徑2.6m,工程量約為10000t,其中岔管管壁最厚88 mm,肋板最大厚度170 mm。壓力鋼管材料采用日本住友金屬工業株式會社SUMITEN610鋼,鋼板厚度100 mm以下按TMCP(控溫控軋)狀態交貨,材料牌號SUMITEN610F-TMC;鋼板厚度100 mm以上按QT(調質)狀態交貨,材料牌號SUMITEN610Z。該材料含碳量、碳當量及裂紋敏感性低,焊接性能好,強度等級610 MPa。
CCS電站主合同約定:該電站所有設計及施工項目均采用美國技術標準。SUMITEN610鋼未收集在ASME規范材料標準中,無法對應規范中的鋼板類別號,焊后熱處理的選擇無技術標準可供參考。施工前,業主及咨詢要求鋼管所有對接焊縫進行600℃×2 h焊后熱處理消應(PWHT),中國承建方建議高強鋼不宜做焊后熱處理消應[1],焊后消氫處理可以一定程度減小高強鋼的焊接殘余應力[2],在選取相互匹配的焊材和合適的焊接工藝情況下,進行200℃×2 h的消氫后熱處理,即可獲得合格的焊接接頭。但業主及咨詢堅持己見,無法說服。
經與業主及咨詢協商,采取分組焊接試驗比對方法決定是否進行焊后高溫熱處理:相同焊接方法、焊接條件及焊接參數下在試板上施焊,焊后1組進行200℃×2 h的消氫處理,另1組進行600℃×2 h熱處理消應,消氫及消應處理采用履帶式電加熱塊加熱,焊接試塊加工后在厄瓜多爾基多工業大學進行拉伸、沖擊、彎曲、硬度及宏觀金相試驗。
本文依托CCS水電站焊接工藝評定試驗,對SUMITEN610F-TMC鋼焊接試板的焊縫及熱影響區進行力學性能試驗比對,分析及評估消氫及消應熱處理對焊接接頭綜合性能的影響,為該材料的焊后熱處理選擇提供施工經驗與技術借鑒。
焊接方法采用焊條電弧焊(SMAW)、氣體保護焊(GMAW)及埋弧焊(SAW)三種方法分別施焊,母材SUMITEN610F-TMC,焊接材料為日鐵住金溶接工業株式會社焊材:NITTETSU L-62CF(焊條)、NITTETSU Y-204B(埋弧焊絲)、NITTETSU YM-60C(氣保焊絲)。焊接工藝評定試驗項目見下頁表1,評定方法及檢測標準按ASME《鍋爐及壓力容器規范第Ⅸ卷焊接和釬焊評定》及ASTM E18《金屬材料洛氏硬度的標準試驗方法》執行,評定項目為拉伸、彎曲、沖擊、硬度及宏觀金相。
對接坡口試驗的取樣位置見下頁圖1,試樣加工后進行力學性能試驗,根據基多工業大學的技術報告,進行各項試驗對比分析。

表1 焊接工藝評定試驗項目

表2 拉伸試驗數據與結果

圖1 對接坡口焊取樣位置圖
3.1拉伸試驗
拉伸試驗檢測按ASME第Ⅸ卷QW-150執行,試驗數據及結果見表2。
除02組的拉伸強度不合格外,其他組號的拉伸試驗均合格。為避免試驗出現偶然因素,對01及02組再次補充取樣進行拉伸試驗對比,01組號拉伸試驗實測值分別為690 MPa、802 MPa;02組號實測值分別為578 MPa、585 MPa,補充試樣的拉伸試驗依然是02組不合格,排除了試驗發生的偶然因素。
數據分析:試驗數據說明試樣進行焊后熱處理消應后,拉伸強度敏感度高,強度波動大,穩定性差。拉伸試驗對比情況見圖2所示。

圖2 拉伸試驗對比示意圖
3.2彎曲試驗
彎曲試驗檢測按ASME第Ⅸ卷QW-160執行,試驗結果為所有試樣的導向彎曲試驗均合格。
試驗分析:焊后熱處理消應對試樣彎曲無明顯影響。
3.3沖擊試驗
沖擊試驗檢測按ASME第Ⅸ卷QW-170執行,試驗數據及結果見下頁表3及表4。
數據分析:在0℃及-20℃時,消氫處理的試樣沖擊韌性均比熱處理消應的試樣高,表明熱處理消應對試樣的沖擊韌性有顯著的下降,數據比對情況見圖3~圖6。


圖4 -20℃韌性試驗(焊縫區)數據對比圖

圖5 0℃韌性試驗(熱影響區)數據對比圖

圖6 0℃韌性試驗(焊縫區)數據對比圖
3.4硬度試驗
硬度試驗檢測按ASTM E18《金屬材料洛氏硬度的標準試驗方法》執行,分別在母材、熱影響區、焊縫區進行硬度測試,每組試樣測試3行13列,根據測試數據繪圖,見圖7~圖10。

圖7 01與02組的硬度對比圖

圖8 03與04組的硬度對比圖

圖9 05與06組的硬度對比圖

圖10 07與08組的硬度對比圖
數據分析:根據圖7~圖10所示,顯而易見,焊后熱處理消應后的試樣硬度有所降低。
3.5宏觀金相檢驗
宏觀金相檢驗按ASME第Ⅸ卷QW-183執行,檢驗情況為所有試樣的焊縫與母材基體熔合較好,焊縫區域未發現缺陷,其中第10組試樣的焊縫完好,第2組試樣的斷裂位置發生在基體與焊縫熔合處,其他試樣斷裂位置發生在基體材料處。
數據分析:宏觀金相顯示,所有的完整焊縫試樣中母材與焊接材料熔合良好,在焊縫區域無任何缺陷存在。但02組拉伸試驗的斷口位置在母材與焊縫之間的熔合處,且低于母材抗拉強度,說明試樣拉伸

表30 ℃沖擊試驗數據與結果

表4 -20℃沖擊試驗數據與結果
強度對熱處理消應敏感性高且波動較大。
通過焊接工藝對比試驗,結論如下:
(1)SUMITEN610F-TMC鋼在選取相互匹配的焊材和合適的焊接工藝情況下,進行200℃×2h的消氫處理,即可獲得合格的焊接接頭。
(2)在相同焊接參數條件下,焊后消氫處理比熱處理消應的焊接接頭性能好。實施熱處理消應后,焊接接頭性能降低,主要體現為抗拉強度敏感性高且波動較大,沖擊韌性顯著降低。
(3)為保證良好的焊接接頭性能,規避導致焊接接頭強度不穩定及韌性降低的風險,SUMITEN610F-TMC鋼焊接后不宜實施焊后熱處理消應。
(4)焊接工藝評定(消氫處理狀態下)試驗各項指標均合格;預焊接工藝規程通過焊接工藝評定驗證,具備正確性及指導性。
通過焊接對比試驗實踐證實:高強鋼當做焊后熱處理消應時,溫度控制不好,很容易超過鋼的調質回火溫度或控軋終了溫度,改變其金相組織,從而惡化其性能[1]。最終CCS水電站壓力鋼管焊接只進行200℃×2 h的消氫處理,未進行600℃×2 h的熱處理消應,在保證焊接質量的前提下,優化焊接工藝參數,有效提高勞動生產率,施工速度得到顯著提高。
[1]GB 50766-2012水電水利工程壓力鋼管制作安裝及驗收規范[S].
[2]薛翠翠,李振崗,張建勛.焊后消氫處理工藝對高強鋼焊接殘余應力的影響[J].焊管,2013(10).
TG40
B
1672-5387(2016)09-0049-05
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.09.017
2016-06-03
陳忠敏(1970-),女,高級工程師,從事水工金屬結構制造及安裝工作。