


摘 要:圍繞低焦油卷煙的開發,引發打孔接裝紙的廣泛使用。一方面提高了卷煙的透氣度及降低了焦油含量。另一方面卻因為接裝紙打孔處的滲膠,影響接裝紙卷煙的生產效率和質量。設計PROTOS70機組接裝紙涂膠相位調整機構,并對導紙滾、補償輥和控膠輥進行改進,解決了打孔接裝紙生產時的帶膠缺陷,提高了卷煙生產效率和質量。
關鍵詞:打孔接裝紙導紙滾;補償輥;控膠輥;膠線深度;孔排數;孔帶距邊
1 項目背景
降焦減害是全球煙草業的趨勢,中國卷煙的焦油含量按目前平均值15mg/每支,力爭每年再遞減0.5mg。為實現目標,中國煙草商、科研院所正在采取各種手段(如化學、物理降焦等方法),于是打孔接裝紙應運而生并廣泛使用,取得了顯著效果。但由于打孔處滲膠,造成PROTOS70卷煙機生產效率下降及產品帶膠質量缺陷。因此,探討打孔接裝紙生產過程中滲膠缺陷解決方法,對提高卷煙設備的生產效率具有重要意義。
2 存在的問題
打孔接裝紙切割時有相位要求,準確調整涂膠相位是設備調整的重點。如果涂膠相位不準確,上膠位置超前或滯后,接裝紙搭口就會因缺膠而搓接不牢。而且,接裝紙上膠面的乳膠通過散孔容易滲透到外表面,粘附在導紙滾、補償輥、切紙輪、切刀等部件的表面上形成積膠,嚴重影響打孔接裝紙卷煙透氣度,并容易造成嘴皺、泡皺、搭口翹邊等質量缺陷。
為了查找打孔接裝紙容易帶膠的原因,實驗組對F卷煙無打孔接裝紙、H卷煙打孔接裝紙使用情況進行跟蹤(表1、表2)。其中H卷煙打孔接裝紙技術參數:寬度為70mm,孔排數為3,間距為1 mm,孔帶距邊20.0-23.0mm(圖1)。都使用膠深為0.0310-0.003的標準膠輥,其中H卷煙控膠輥主要技術數據為:膠寬69mm、膠深0.0310-0.003。
使用H型打孔接裝紙生產卷煙時,導紙滾、補償輥和切紙輪積垢相對較多,清潔頻繁,并且隨接裝紙寬度和打孔孔排數變化而變化。實驗中發現,使用打孔接裝紙的煙支還出現接裝紙掛爛和咀皺等質量問題。H卷煙接裝紙有三排打孔,生產過程中存在的問題較多,在打孔卷煙生產中極具代表性,因此,解決了H卷煙接裝紙帶膠缺陷,其它規格的接裝紙就好辦了。
3 改進方法
3.1 改進控膠輥
PROTOS70上膠裝置由控膠輥、涂膠輥和膠缸組成。接裝紙上膠量的厚薄由控膠輥膠線深淺所控制。膠線越深,接裝紙上的膠量越大,易造成膠水從接裝紙打孔處滲出,使導紙滾、補償輥、切紙輪、切刀等部件產生膠垢。膠量過少,易造成煙支漏氣、嘴皺等質量缺陷。因此,合理設計控膠輥膠線深度是減少膠垢的關鍵。
經過分析H打孔接裝紙的特點,為了減少打孔處滲膠,防止孔眼堵塞、影響卷煙透氣度,同時又能保證接裝紙搭口粘貼牢靠,不出現漏氣、泡皺等缺陷煙支,將控膠輥膠線深度設計為0.0270-0.003mm,并改進接裝紙打孔區的控膠輥外圓面結構(增加寬度為8mm方形無膠區、間距6mm,間距處的膠線深度0.0270-0.003mm,如圖3)。上膠后,接裝紙打孔區形成帶狀均勻分布的方形無膠區(如圖2),滲膠得到有效控制。
3.2 設計膠位調整裝置
為了使煙支搭口粘貼牢靠,接裝紙搭口處就必須有適量的膠水,即打孔接裝紙被切刀從兩個相鄰方形無膠區的間隔區切斷,最理想的效果是切刀正好切在切割中間線上(如圖2)。每次重裝膠缸時,接裝紙的無膠區與切刀的相對位置會產生偏移,切割時,實際切割線會超前或滯后于切割中間線。當超前或滯后切割中間線達2.5mm以及切在無膠區時,接裝紙搭口均會出現粘貼不牢的現象,形成煙支質量缺陷。因此,如何保證切刀切在切割中間線上是打孔接裝紙應用的關鍵。
原設計中,打孔接裝紙涂膠位置調整分兩個步驟:(1)通過控膠輥移齒進行粗調;(2)通過移動導紙滾1位置進行微調。每次調整導紙滾1時都需停機,想要得到最佳相位,需反復調整。這種調整方法,既影響了卷煙設備的生產效率,又增加了卷煙的單箱制造成本。
為了解決上述問題,在供紙通道上設計打孔接裝紙膠位相位調整機構(圖4):由調整手柄(1)、擺桿(2)、導紙滾(3)、補償輥(4)和導紙滾(5)組成,導紙滾3的支座安裝在擺桿2上,調整手柄1延長至MAX防護罩外面。設備運行中,根據接裝紙上膠位置的滯后或超前,通過逆時針或順時針轉動調整手柄,使導紙滾3前移或后退,實現不停機進行微調糾偏的功能。
3.3 改進導紙滾、補償輥
改進控膠輥和增設膠位調整裝置后,雖然有效控制了接裝紙上的膠量,但仍有少量膠水從接裝紙的散孔處滲出,殘留在導紙滾、補償輥上形成膠垢,阻礙了接裝紙的輸送,并經常掛爛接裝紙。
不同打孔接裝紙卷煙品牌的孔帶距邊尺寸并不完全相同,如L卷煙孔帶距邊為15.0-18.0mm,H卷煙孔帶距邊為20.0-23.0mm。為了全部避開不同接裝紙的打孔帶,對導紙滾和補償輥結構進行改進,增設寬6mm,深1mm的環形槽,使滲出的膠水不與導紙滾、補償輥外表面接觸。這樣,導紙滾和補償輥工作面上難以形成膠垢,從而解決了膠垢掛爛接裝紙的質量缺陷。
4 改進效果
控膠輥的改進有效降低了接裝紙打孔處的滲膠風險,導紙滾和補償輥的改進減少了與接裝紙打孔帶的接觸,避免了表面形成膠垢,帶膠缺陷得到了可控,效果明顯(表3)。改進后,設備保養時間間隔為120分鐘,與無打孔接裝紙基本一樣。保養頻次及總耗時減少1半,效率由85%上升到97.5%(不考慮其它因素),并且有效控制了因打孔接裝紙滲膠產生的質量缺陷,也降低了卷煙的制造成本。
參考文獻
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[2]徐灝,邱宣懷,蔡春源,等.機械設計手冊[M].機械工業出版社,1991.
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作者簡介:歐陽斌(1968-),男,工程師,湖南郴州,湖南省煙草學會會員,主要從事煙用設備的管理與研究工作。
李滿偉(1973-),男,工程師,湖南郴州,湖南中煙公司郴州卷煙廠從事設備管理和技術改造。