羅仁
摘要:加工中心是基于數(shù)控銑床技術(shù)逐漸發(fā)展起來的,自動換刀裝置是其顯著特征及優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)自動化換置刀庫主軸上的加工刀具,從而進(jìn)一步實現(xiàn)單臺、雙臺及多臺等加工功能。本文通過對加工中心自動換刀裝置的常見故障進(jìn)行分析,提出相應(yīng)診斷方法,以期為相關(guān)人員提供可借鑒價值。
關(guān)鍵詞:加工中心;自動換刀裝置;故障診斷
加工中心作為以數(shù)控機(jī)械設(shè)備及操作系統(tǒng)共同構(gòu)成的自動化、高效數(shù)控機(jī)床,其能夠?qū)Ω鞣N復(fù)雜零件進(jìn)行加工,是當(dāng)前在國際范圍內(nèi)應(yīng)用最廣、生產(chǎn)量最高的先進(jìn)數(shù)控機(jī)床,其自動換刀裝置主要包括安裝主軸頭換刀、磚塔頭換刀以及回轉(zhuǎn)刀架換刀等,能夠顯著提高加工效率。因此,提高其故障診斷水平尤為重要。
一、刀庫故障
刀庫作為加工中心自動換刀裝置的重要構(gòu)成部件,在其日常運行過程中主要會出現(xiàn)刀庫轉(zhuǎn)動不準(zhǔn)確、刀庫與刀具配合不到位以及刀套松弛等。(1)刀庫轉(zhuǎn)動故障,導(dǎo)致其出現(xiàn)的原因主要包括變頻器輸入、輸出電壓異常,蝸桿軸與電動機(jī)軸的聯(lián)軸器未固定好,接口板中的繼電器異常導(dǎo)致PLC對輸出控制失靈,機(jī)械連接處不夠靈活,電網(wǎng)電壓<370V;(2)刀庫轉(zhuǎn)動不準(zhǔn)確,主要由傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)誤差值過大以及電機(jī)轉(zhuǎn)動失效導(dǎo)致;(3)刀套松弛的原因主要為刀具超重或重量不平衡,刀套上彈簧松動
針對上述故障采取的措施主要有:其一,出現(xiàn)刀庫換刀持續(xù)轉(zhuǎn)動故障時,可利用螺釘旋具對刀庫伸縮電磁閥進(jìn)行控制,使其處于伸出狀態(tài),此時對刀庫進(jìn)行復(fù)位,將其目前所裝置的刀具取下后停機(jī),利用扳手將空刀抓擰到刀庫齒輪箱的主軸位置,調(diào)整到正確方向后利用螺釘旋具將伸縮電磁閥關(guān)閉,達(dá)到讓刀庫回位的目的。最后對刀庫回零開關(guān)及電纜進(jìn)行核查,在及其回零正常后對換刀進(jìn)行檢查,若仍出現(xiàn)異常則對接地線進(jìn)行檢查,通常可排除故障。其二,出現(xiàn)刀庫刀爪錯動或拔刀卡滯時,表示刀庫零點可能與初始設(shè)置不符,或其在轉(zhuǎn)動過程中出現(xiàn)過大間隙,同時也可能存在刀具重量不平衡導(dǎo)致刀庫零點偏移的問題。此時應(yīng)采取手動控制主軸,將所有刀具卸下,利用塞尺對主軸傳動鍵與刀庫刀爪之間的間隙進(jìn)行測量,確定其確實存在偏移后手動對刀庫進(jìn)行推拉,促使間隙回正。
二、自動換刀機(jī)械手故障
自動換刀機(jī)械手的功能即實現(xiàn)自動換刀,因此其工作效率直接影響著加工中心的整體運行情況。其常見故障主要包括裝夾刀具松弛,刀具夾緊后無法按照指令及時松開,刀具與機(jī)械手間不穩(wěn)固,掉刀以及換刀速度不合理等。通常導(dǎo)致刀具松弛的原因主要為主軸的拉刀碟簧損壞,拉力氣缸工作異常,刀柄夾頭與拉釘之間的螺紋連接不合適等。導(dǎo)致刀具松開異常的原因主要為松鎖刀的彈簧安裝不正確,從而使得螺釘過緊,最大載荷>額定數(shù)值。導(dǎo)致刀具不穩(wěn)固及掉刀的原因主要為主軸箱位移,即其在換刀時無法及時回到換刀點,從而使得機(jī)械手工作不到位。而導(dǎo)致機(jī)械手換刀速度不合理的原因多為氣壓異常,當(dāng)換刀氣閥節(jié)流口的大小設(shè)置不科學(xué)時容易使得換刀速度過快或過慢。
針對上述故障應(yīng)采取:其一,當(dāng)換刀系統(tǒng)無法正常工作,對換刀指令反應(yīng)不靈敏時,如出現(xiàn)機(jī)械手停滯,出現(xiàn)換刀系統(tǒng)工作異常的報警信號,此時應(yīng)以加工中心自動換刀裝置的使用手冊為依據(jù),根據(jù)具體報警內(nèi)容進(jìn)行診斷,可能出現(xiàn)的“刀庫換刀位置錯誤”或未檢測到機(jī)械手信號。這種情況下故障一般出在刀庫或換刀裝置上,當(dāng)PLC接收到無開關(guān)信號的信息后,則會對換刀進(jìn)行自動中斷。因此,首先應(yīng)對刀庫接近開關(guān)進(jìn)行檢測,利用薄貼片進(jìn)行感應(yīng),確定是否由開關(guān)失靈導(dǎo)致,如是,則對開關(guān)進(jìn)行更換,如不是,則對機(jī)械手的移出及縮回快關(guān)進(jìn)行檢查與測試,采取手動的方式控制機(jī)械手伸縮,結(jié)果顯示加工中心正常工作則證明換刀系統(tǒng)無異常,可能由PLC內(nèi)部故障或人工操作失誤導(dǎo)致。在進(jìn)行反復(fù)操作后,發(fā)現(xiàn)換刀時間間隔與PLC規(guī)定不符,表示PLC程序出現(xiàn)錯誤,無法正確執(zhí)行命令,此時應(yīng)對數(shù)據(jù)位進(jìn)行檢查,將其與要求的數(shù)據(jù)值進(jìn)行比較,根據(jù)數(shù)據(jù)位的具體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整
其二,再出現(xiàn)機(jī)械手拔刀故障時,首先應(yīng)對工作狀態(tài)下的機(jī)械裝置運動過程進(jìn)行仔細(xì)觀察,自動換刀裝置主軸此時保持的狀態(tài)仍為交換舊刀具,換刀臂在升降油缸的上部,同時刀庫已對新刀具進(jìn)行定位,自動換刀順序為換刀臂左移-下降-拔刀-右移-上升-抓住刀具-松刀-從主軸拔刀-交換刀具-裝刀,后將舊刀具返回到刀庫中并循環(huán)這一過程[3]。無法拔刀的故障主要出現(xiàn)在換刀臂下降后無法拔刀的環(huán)節(jié),原因可能為機(jī)械臂伸出、縮回?zé)o信號,從而使得松刀電磁閥未通電,主軸仍處于抓到狀態(tài)。此時應(yīng)對松刀開關(guān)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其存在感應(yīng)間隙過大的問題,致使換刀臂接近后未輸出信號,最終使得機(jī)械手動作故障。這一故障類型的發(fā)生具有一定復(fù)雜性,與機(jī)械手工作整個流程的各個環(huán)節(jié)均有一定聯(lián)系,因此需要工作人員對各個感應(yīng)開關(guān)進(jìn)行仔細(xì)排查。
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