陳波濤(中國石油長慶石化分公司,陜西 咸陽 712000)
石油化工催化裂化裝置長周期運行方式探析
陳波濤(中國石油長慶石化分公司,陜西 咸陽 712000)
石油化工生產過程中,為了保證催化裂化裝置長周期運行,采取必要的技術手段,提高設備的運行效率,減少設備的故障率,才能達到預期的生產目標,獲得更高的產品收率,滿足石油化工生產的技術要求。因此,有必要研究石油化工催化裂化裝置長周期運行的方式,不斷提高煉油生產的效率。
石油化工;催化裂化裝置;長周期運行;方式
石油化工催化裂化裝置長周期運行的管理難度比較大,催化裂化裝置涉及到設備數量多,管理難度大,給裝置長周期運行帶來更多的問題。因此,需要加強對石油化工催化裂化裝置的管理,提高長周期運行的時間,才能達到預期的生產目標。
石油化工催化裂化裝置將渣油、蠟油等原材料,經過催化裂化工藝過程,生產出更多的汽油和柴油,達到預期的生產效率,滿足石油煉制生產的技術要求,獲得更高的產品收率,為石油化工企業創造最佳的經濟效益。
石油化工催化裂化裝置由幾大部分組成,包括反應系統和再生系統,關鍵設備為反應器、再生器、旋風分離器等;分餾系統包括分餾塔、換熱器、空冷器等;吸收穩定系統包括吸收塔和穩定塔;機泵系統主要應用壓縮機系統,實現富氣的壓縮、煙氣能量的回收等;蒸汽鍋爐系統包括內、外取熱器、蒸汽回收鍋爐、給水泵等。只有各個組成部分配合工作,才能達到預期的石油煉制的生產效果,加強對每個生產裝置的管理,才能保持正常運行的狀態,而達到整個催化裂化裝置的長周期運行,降低石油化工生產的成本,提高石油化工催化裂化的生產效率。
合理解決石油化工催化裂化裝置的技術難題,才能使其達到長周期運行的效率。如微球催化劑導致裝置的磨蝕問題,催化反應的結焦問題以及氣相和固相的分離問題,都影響到裝置的長周期運行。必須采取有效的技術措施,才能避免各種影響裝置長周期運行問題的出現,提高石油化工催化裂化裝置長周期運行的效率。
為了提高催化裂化裝置的長周期運行的時間,對取熱器的失效形式進行分析,防止發生爆管事故、催化劑沖蝕事故,同時防止密封泄漏事故的發生,保證內外取熱器安全運行。在催化裂化生產裝置中,盡量使用外取熱器,將過熱管改為蒸發管,實現強制的循環,均衡給水,達到預期的生產效果。
加強對高溫煙氣取熱爐的管理,防止發生爆管現象,或者導致隔熱襯里失效,取熱量失控等,均會影響到煙氣熱能的回收。優選火管預熱鍋爐,防止爆管事故的發生。合理控制再生器的煙氣排放量,控制過剩氧的含量。防止煙氣中含氧量過高,而導致設備的嚴重腐蝕,降低設備的安全運行周期,影響到催化裂化裝置的長周期運行。設置煙道擋板,防止局部過熱現象的發生。
催化劑在煙機中結垢,嚴重影響到裝置的正常運行。當催化劑的細分濃度高時,易發生結垢的現象,而且大部分發生在渦流的部位或者氣流轉向的位置。因此,采取優化的技術措施,有效地防止催化劑結垢,利用輪盤冷卻蒸汽,合理控制蒸汽的品質,達到防垢的效果。優化催化劑的再生系統,提高催化劑再生的效果,是防止催化劑結垢的最佳方式。
通過加強對設備操作參數的控制和管理,有效地抑制催化劑結垢現象的發生。研究和開發減少催化劑細粉的技術措施,改善導致催化劑磨損的工藝過程,減少細粉的數量,達到防止催化劑結垢的效果。將煙機的氣動部分升級改造,提高其光潔度,防止催化劑結垢粘附在表面上,導致煙機結垢,影響到催化裂化裝置的長周期運行。
沉降器的旋風分離器,能夠將油氣和催化劑進行分離,裝置運行的溫度較低,達到高密度、高線速的條件,很容易導致催化劑結焦,主要的原因是原料的裂化問題引起的。對催化裂化裝置的進料進行控制,防止進料霧化不好,物料與催化劑的接觸不均勻,催化劑的活性不佳或者油氣的停留時間問題,引發故障的出現。只有合理控制旋風分離器的運行效率,保證達到預期的生產狀態,才能保證催化裂化裝置的長周期運行。
在石油化工催化裂化生產過程中,高溫熱壁管線、油漿系統以及外取熱器的高溫法蘭部位很容易發生泄漏的現象,影響到裝置的正常運行。按照設計參數擰緊螺栓,防止混料情況的發生。對管線和法蘭進行特殊的要求,提高加工質量,才能適應催化裂化工藝的要求。
防止高溫管線發生暴脹管事故,當材料產生脆性變形后,會發生爆裂事故。低溫的腐蝕作用,也會導致管線的損壞,影響到催化裂化工藝的順利實施。對裝置中的各種管線進行熱處理,提高材料的耐腐蝕特性,延長各種高溫管線的使用壽命,才能保證催化裂化工藝的順利實施。
通過對石油化工催化裂化裝置長周期運行方式的探析,保證催化裂化裝置長周期運行,提高石油化工生產的效率。分析石油化工催化裂化裝置的生產特性,采取最優化的方式,合理控制催化裂化的工藝過程,加強對各種設備的管理,提高設備安全運行的效率,有效地防止催化劑結垢或者失效事故的發生,達到預期的催化裂化效果,獲得最佳的汽油和柴油的產量,達到石油化工生產的產能指標。
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