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氯化氫合成爐燈頭在線清洗

2017-03-12 08:07:53馮斌馬新力李娜王儉德
氯堿工業(yè) 2017年12期
關(guān)鍵詞:閥門

馮斌,馬新力,李娜,王儉德

(新疆華泰重化工有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830019)

新疆華泰重化工有限責(zé)任公司氯堿廠(以下簡稱“華泰氯堿廠”)聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)能力為70萬t/a,離子膜法燒堿生產(chǎn)能力為50萬t/a。氯化氫工序采用組合式石墨合成爐將電解裝置產(chǎn)生的氫氣、氯氣合成氯化氫,用于生產(chǎn)鹽酸或送至聚氯乙烯生產(chǎn)工序與乙炔合成氯乙烯。根據(jù)安全要求,氯化氫中不得含有未反應(yīng)的氯氣,因此,在氯化氫合成過程中,一般控制氫氣過量。氯化氫合成爐燈頭一般采用兩環(huán)火“氫(氣)包氯(氣)”或三環(huán)火“氫(氣)包氯(氣)包氫(氣)”兩種,燈頭外殼為碳鋼材質(zhì),內(nèi)襯聚四氟乙烯,燈管材質(zhì)為石英玻璃。在合成爐運(yùn)行過程中,由于來自電解裝置的氫氣中含堿性水,氫氣與氯氣在燈頭燃燒后,水與合成的氯化氫形成酸霧,鹽遺留在燈頭處;日積月累,燈頭氫氣燈管會積聚大量鹽分,影響氫氣通量;造成氫氣與氯氣燃燒不均,進(jìn)一步影響氯化氫的質(zhì)量;氯化氫易含氯氣,進(jìn)而影響安全生產(chǎn)。因此,須經(jīng)常清洗合成爐燈頭。

1 氯化氫合成工藝

由氯氫處理工段送來的氫氣和氯氣混合進(jìn)入氯化氫合成爐,燃燒產(chǎn)生氯化氫氣體,在合成爐內(nèi)降溫后,進(jìn)入氯化氫分配臺,再送至各用戶,工藝流程如圖1所示。

圖1 氯化氫合成工藝流程簡圖

2 原料氣指標(biāo)參數(shù)

氯氣和氫氣經(jīng)過氯氫處理后,去除氣體中大部分的水霧、堿霧,調(diào)整溫度和壓力,氫氣各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)如下:氫氣純度(體積分?jǐn)?shù))≥99%,溫度15.0~25.0 ℃,壓力75~95 kPa。氯氣各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)如下:氯氣純度(體積分?jǐn)?shù))≥98%,含氫氣體積分?jǐn)?shù)≤0.4%,含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.02%,ρ(Ca2++ Mg2+)≤3.000 mg/L,壓力120~140 kPa。

3 合成爐燈頭常用清洗方法

一般采用如下方法除去燈頭上的堵塞物:停爐后拆卸燈頭,再進(jìn)行清洗。清洗燈頭時必須停爐,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。合成爐在熄爐、清洗燈頭、點(diǎn)爐過程中存在較大的安全風(fēng)險,嚴(yán)重時造成裝置著火爆炸,人員傷亡。

3.1 合成爐熄爐操作步驟和風(fēng)險

在接到主管或調(diào)度熄爐通知后,通知班長和上下游工序相關(guān)人員,調(diào)節(jié)氯氣、氫氣閥門開度,降低該爐氯氣、氫氣流量(注意不要過氯,按照先降低氯氣流量后再降低氫氣流量的原則進(jìn)行降量),合成爐停車前若在生產(chǎn)高純酸,則將生產(chǎn)高純酸改至生產(chǎn)普通鹽酸。在降量時兼顧裝置內(nèi)其他運(yùn)行中合成爐流量的調(diào)節(jié),要停運(yùn)的合成爐氫氣、氯氣流量降至700 m3/h后,打開此合成爐去抽空分配臺的閥門,并產(chǎn)高純酸。繼續(xù)緩慢降低該合成爐流量,保持氯氣、氫氣壓力無較大波動,并連續(xù)分析該合成爐和其他合成爐氯化氫純度,根據(jù)純度調(diào)節(jié)氯氣、氫氣配比,HCl純度控制在92%~96%,防止過氯。關(guān)閉該爐氯氣、氫氣閥門,熄爐,并懸掛“禁止操作”標(biāo)牌,關(guān)閉氫氣、氯氣切斷閥。

在熄爐操作過程中,容易造成其他運(yùn)行中合成爐流量的波動,從而導(dǎo)致系統(tǒng)壓力波動,氯化氫過氯,后續(xù)氯乙烯工序爆炸。

3.2 拆卸燈頭操作步驟和風(fēng)險

拆卸燈頭過程中,當(dāng)剩余2顆螺絲時,2人專門托扶燈頭底座,1人拆剩余螺絲后,3人緩慢將燈頭座移出。

合成爐下方操作空間有限,且燈頭沉重,在操作過程中,操作人員易受到傷害。

3.3 合成爐點(diǎn)爐操作步驟和風(fēng)險

對合成爐熱水及循環(huán)水運(yùn)行情況進(jìn)行確認(rèn)后,啟動抽空風(fēng)機(jī),對合成爐抽空置換。現(xiàn)場確認(rèn)合成爐負(fù)壓大小,根據(jù)現(xiàn)場操作人員反饋合成爐負(fù)壓大小來調(diào)節(jié)降膜氣動閥開度。將氮?dú)饽z管接到合成爐氫氣管線導(dǎo)淋處,對合成爐充氮置換10 min后關(guān)閉氮?dú)忾y門和氫氣導(dǎo)淋,風(fēng)機(jī)繼續(xù)抽空至少30 min。在合成爐氫氣阻火器上部法蘭加裝盲板,取樣分析爐內(nèi)氫氣含量(小于0.4%)。將點(diǎn)火棒點(diǎn)著,并將其放在燈頭上;拆阻火器處盲板,并將法蘭連接牢固;開啟氫氣、氯氣切斷閥,緩慢開啟氫氣手閥至氫氣燃燒,根據(jù)火焰燃燒情況確定氫氣開度。氫氣點(diǎn)燃后,關(guān)閉點(diǎn)火棒氣源,并將點(diǎn)火棒移至合成爐外安全地帶。緩慢開啟氯氣手閥至火焰青白色,根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)節(jié)閥門開度。操作人員2~3人配合,封閉合成爐爐門。根據(jù)生產(chǎn)情況,開少量吸收水防止HCl外排,停抽空風(fēng)機(jī),關(guān)吸收水閥。根據(jù)生產(chǎn)需求提高合成爐氫氣、氯氣流量,提量過程中確保氯化氫純度在合格范圍。確認(rèn)爐壓≥0.02 MPa,氯化氫純度符合控制指標(biāo)時,通知并入系統(tǒng)。

在點(diǎn)爐過程中,當(dāng)點(diǎn)火棒進(jìn)入合成爐石英燈頭上部時,由于進(jìn)爐氫氣管內(nèi)有空氣存在,氫氣通入后,若氫氣與空氣混合比例不當(dāng),易發(fā)生爆炸,致使石英燈頭爆裂,造成設(shè)備損失,也給合成系統(tǒng)帶來安全隱患[1];當(dāng)出現(xiàn)系統(tǒng)置換不合格、空間含氫分析不準(zhǔn)等情況時,易造成人員灼傷;若爐門封閉不嚴(yán),氯化氫易泄漏,污染環(huán)境。

4 在線清洗改造

清洗燈頭時發(fā)現(xiàn),燈頭被大量白色固狀物堵塞,分析后,其中成分如下:主含量鈉45.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),相對原子質(zhì)量23)、氯25.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),相對原子質(zhì)量35.5)、氧15.7%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),相對原子質(zhì)量16)、氫6.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),相對原子質(zhì)量1)。根據(jù)氯堿化工生產(chǎn)原料及輸送設(shè)備判斷,該固狀物主要成分為氫氧化鈉、氯化鈉, 氫氧化鈉和氯化鈉均為易溶于水的介質(zhì),用水沖洗效果很好。

基于以上情況,分廠成立攻關(guān)小組,總目標(biāo)為:研發(fā)氯化氫合成爐燈頭在線清洗裝置,延長合成爐運(yùn)行時間和兩次熄爐清洗燈頭的間隔時間,降低清洗合成爐燈頭的次數(shù);將目標(biāo)值設(shè)定為單臺前后兩次熄爐清洗燈頭時間最短間隔6個月。

4.1 沖洗物料的選擇

方案一:工業(yè)自來水,雜質(zhì)含量高,費(fèi)用低(3.57元/m3)。總硬度(以CaCO3計)≤450 mg/L,ρ(Fe2+)≤0.3 mg/L,ρ(氯化物)≤250 mg/L,ρ(余氯)≥0.3 mg/L。

方案二:高純水,雜質(zhì)含量低,費(fèi)用高(6.20元/m3)。ρ(Ca2+)≤0.010 mg/L,ρ(Mg2+)≤0.010 mg/L,ρ(Fe2+)≤0.02 mg/L,ρ(SiO2)≤0.10 mg/L,氯含量為零。

綜合費(fèi)用和引入系統(tǒng)后的風(fēng)險,采用了高純水作為沖洗水。

4.2 沖洗管線的選擇

方案一:碳鋼管線。安裝費(fèi)用(含管線材料費(fèi)、施工費(fèi))高,安裝作業(yè)周期在24 h左右;投用后操作簡單,打開沖洗閥門即可,但容易將空氣引入合成爐,造成系統(tǒng)爆炸,危險性高。

方案二:塑料軟管管線。安裝費(fèi)用(含管線材料費(fèi)、施工費(fèi))低,安裝作業(yè)周期在1 h左右;投用后操作難度偏高,須連接管線,并在管線充滿水時連接到?jīng)_洗閥門,并打開,但危險性小。

4.3 沖洗位置的選擇

方案一:合成爐爐門。在爐門處安裝沖洗裝置,須在合成爐內(nèi)部加裝管線,可拆裝固定于爐門上,在爐門外安裝閥門。因?yàn)楹铣蔂t運(yùn)行溫度達(dá)2 000 ℃,管線必須采用耐高溫、耐腐蝕材質(zhì),且沖洗時不能準(zhǔn)確定位。

方案二:進(jìn)合成爐氫氣管線。在進(jìn)合成爐氫氣管線處安裝沖洗裝置,只須在氫氣管線上加裝一個閥門,再將管線接至沖洗水管線上即可。

通過對比試驗(yàn),確定了沖洗物料,管線的材質(zhì)、直徑等具體細(xì)節(jié),并于2016年4月開始施工,同時申報國家專利。2016年5月完成了2臺合成爐的改造。改造后,2016年5月至2017年4月,與沒改造的2臺合成爐熄爐清洗情況進(jìn)行了對比,對比數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 合成爐燈頭清洗次數(shù)統(tǒng)計情況Table 1 Statistics of number of cleaning synthesis furnace burner

注:統(tǒng)計時間是2016年5月至2017年4月。

5 效益分析

氯化氫合成爐燈頭在線清洗實(shí)施效果明顯。每次熄爐清洗燈頭用時平均為4 h,按照每臺合成爐正常生產(chǎn)時產(chǎn)氯化氫1 300 m3/h計,可影響PVC產(chǎn)量6.436 t。華泰氯堿廠現(xiàn)有合成爐18臺,全部新增氯化氫合成爐在線沖洗裝置后,按每年清洗次數(shù)減少2次計算,可增加PVC粉料231.696 t/a。2017年9月PVC粉料價格在8 000元/t左右,可增加效益約185萬元。

另外,燈頭清洗頻次的降低,增加了裝置的運(yùn)行安全系數(shù),降低了崗位操作人員的勞動強(qiáng)度。

[1] 孫增理.組合式二合一石墨氯化氫合成爐運(yùn)行總結(jié)[J].中國氯堿,2012(7):28-29.

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