李曉犇 秦麗芳 劉開分(兗礦集團濟寧化工機械廠, 山東 濟寧 272000)
關于尾氣回收廢鍋管束缺陷原因分析
李曉犇 秦麗芳 劉開分(兗礦集團濟寧化工機械廠, 山東 濟寧 272000)
針對某化工廠硫回收裝置中尾氣回收廢鍋管束發生泄漏,從設計,介質和操作情況等方面對泄露原因進行了綜合分析,為避免和解決廢熱鍋爐管束泄露問題,完善設備運行管理提供了一些成功的經驗。
廢鍋;換熱器;泄露;介質
某化工廠在硫回收裝置技改中,委托我單位設計并加工制作了一臺尾氣回收廢鍋設備,該設備在安裝運行半年左右,管束后端出現多處換熱管與管板管頭泄露的現象,且后端管板腐蝕嚴重。
(1)設備的主要技術參數:

設備名稱 尾氣回收廢鍋 容器類別 Ⅰ設計壓力/MPa 殼程:0.7 工作壓力/MPa 殼程:0.5管程:0.017 管程:0.015設計溫度/℃ 殼程:170 工作溫度/℃ 殼程:158管程:268 管程:250介質 殼程:水,飽和蒸汽管程:煙氣 換熱面積 165m2管板材料 Q245R 換熱管材料 S32168/ Φ51×4
(2)設備現狀 該設備在使用過程中,發現管程出口處摻雜大量水,打開后端管箱后,發現換熱管與管板管頭發生泄露,致使殼程大量冷卻水進入管程。將該設備與系統切斷后,對殼程進行水壓試驗,發現有17根管頭發生泄漏,對發生泄露的部位進行滲透檢測,發現管板與換熱管管頭之間的角焊縫存在多處裂紋。且在該管板表面,發現了大量綠色結晶物,該結晶物將管板覆蓋,除去該結晶物,管板表面出現大量腐蝕坑,管板腐蝕非常嚴重。按照圖樣要求,后端管箱內壁及管板表面須安裝澆注料,設備現場未發現澆注料。
(1)硫化物結晶 該設備為硫回收裝置技改替換設備,原設備換熱面積為108m2,使用單位工藝部門提出要求將換熱面積變大為164m2,換熱管長度加長,煙道氣在管程行程變長,在到達后端管箱處煙道氣溫度過低,易造成后端管箱處硫化物結晶,大量結晶的硫化物附著在設備內表面,造成管頭焊縫和管板表面腐蝕嚴重。在設備現場未見圖樣要求的設備內壁澆注料,管板與焊縫表面直接與介質和結晶物接觸,加劇了管板和焊縫表面腐蝕嚴重。
(2)異種膨脹系數不同 管板Q245R同屬同類別同組別材料,兩者膨脹系數相同。使用單位工藝部門提出用S32168取代20鋼管,且使用單位為節省開支,要求管板仍使用跟原來設備同樣的Q245R材料,致使該設備換熱管與管板焊縫接頭變為異種鋼接頭,在250℃的工作溫度下,S32168的膨脹系數為17.42×10-6mm/mm·℃,Q245R的膨脹系數為12.56×10-6mm/ mm·℃,由于S32168與Q245R的膨脹系數不同,在250℃工作溫度下的膨脹的程度不同,造成熱應力集中,熱應力集中到一定程度,造成焊縫撕裂,表現為裂紋。
(3)硫化氫應力腐蝕 該設備管程的介質為煙氣,該介質為混合物,含有H2S和水蒸氣,形成濕硫化氫應力腐蝕環境。在濕硫化氫應力腐蝕環境下,由氫導致的設備應力腐蝕開裂一般都稱為氫損傷,能夠表現為應變相關式,即裂紋的出現需要材料在宏觀上的塑性變形。這種形式因為需要宏觀上的屈服,所以一般發生在較高的應力情況下(即膨脹系數不同造成的應力集中),同時會導致材料韌性的下降。失效形式為硫化物應力腐蝕開裂(SSCC)。
(1)焊縫返修 對有缺陷的管頭采用砂輪機拆除套管,清理焊縫表面及周邊的結晶物。對有缺陷的焊縫及其熔合線部位采用角磨機清除缺陷,打磨至無可見缺陷為止。對清理部位采用100%滲透檢測,符合NB/T47013.5-2015Ⅰ級為合格時,按焊接工藝對缺陷焊縫和腐蝕的管板進行補焊;若還有缺陷,則繼續打磨3mm左右深,再進行100%滲透檢測,直至符合NB/ T47013.5-2015Ⅰ級合格后,按焊接工藝對缺陷焊縫和腐蝕的管板進行補焊。焊縫補焊結束后,觀察外觀無缺陷后,對焊縫進行100%滲透檢測,符合NB/T47013.5-2015Ⅰ級合格。無損檢測合格后,對該設備殼程進行水壓試驗。對各管口加裝盲板,或切斷閥門,使設備與系統斷開。在焊接有壓力表座的盲板上按裝壓力表,安裝連接打壓泵,緩慢升至設計壓力檢驗確認無泄漏后,升壓至試驗壓力,保壓時間不得低于30分鐘,對所有焊縫和連接部位進行檢查。試壓過程中無滲漏、無可見的異常變形及無異常的響聲為合格。水壓試驗合格后,重新固定拆除的套管,點固時須避開焊接焊縫。
(2)調整工藝參數,減少結晶現象 對設備缺陷進行修復完畢后,使用單位按圖樣要求在后端管箱內壁安裝澆注料。因該設備比原設備換熱面積大,工藝部門應適當降低殼程冷卻水的工作壓力,以降低冷卻水的流通量,避免管程介質到達后端管箱時的溫度過低,減少管程介質在后端管箱的結晶現象。
在硫回收裝置中,尾氣回收廢鍋長期處于高溫條件下,且工作介質溫度高,危害大。在進行技改時,工藝部門應進行工藝計算,優化參數,在更改設計選材時,應與設計單位進行充分溝通,多方面考慮,避免因工藝參數和選材不當造成的損失;在安裝使用過程中,應嚴格安照圖樣要求和相關的標準規定,避免因技改替換設備而造成不必要的損失;應用部門應隨時注意和管理設備運行狀況,作出有針對性的工藝調整,減緩設備因不當運行造成的損害。
[1]TSG 21-2016.固定式壓力容器安全技術監察規程[S].
[2]GB150.1~150.4-2011.壓力容器[S].
[3]GB/T151-2014.熱交換器[S].
[4]NB/T47015-2011.壓力容器焊接規程[S].