侯佳佳



摘 要:文章針對某600MW火力發(fā)電機(jī)的實際運作狀況分析研究,把凝汽器內(nèi)部的真空度作為凝汽器、汽輪機(jī)組以及循環(huán)水泵互相關(guān)聯(lián)的重要紐帶,采取循環(huán)水泵耗功和機(jī)組出力差值為目標(biāo)函數(shù)構(gòu)建循環(huán)水系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。文章首先闡述了影響汽輪機(jī)凝汽器壓力的諸多因素以及循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)化目標(biāo),在計算600MW機(jī)組的循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運行手段的基礎(chǔ)上獲取到不同環(huán)境下凝汽器的最佳狀態(tài)以及循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)化運作手段。可以說,關(guān)于汽輪機(jī)凝汽設(shè)備不斷優(yōu)化的研究具有相當(dāng)顯著的現(xiàn)實意義。
關(guān)鍵詞:凝汽器;優(yōu)化;真空;汽輪機(jī);最佳;運行;循環(huán)水系統(tǒng)
1 概述
作為汽輪機(jī)組的一項核心的輔助設(shè)備,電站凝汽設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性、安全性會給機(jī)組產(chǎn)生較大的影響。由此可知,關(guān)于汽輪機(jī)凝汽設(shè)備的優(yōu)化研究有著較大的現(xiàn)實意義。凝汽設(shè)備的循環(huán)水系統(tǒng)的運作是為了向汽輪機(jī)的凝汽器供應(yīng)冷卻水,從而達(dá)到冷卻排汽的目的。眾所周知,在電廠中循環(huán)水泵起到了重要的輔助作用。通過對循環(huán)水泵的優(yōu)化調(diào)整,可大大提高機(jī)組節(jié)能降耗的效果。本文結(jié)合600MW機(jī)組汽輪機(jī)凝汽設(shè)備的實際案例,針對影響凝汽壓力的諸多因素展開分析,在介紹設(shè)備優(yōu)化運行的工作原理的基礎(chǔ)上,深入地闡釋凝汽器最佳真空的確定方式以及循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運行策略。
2 優(yōu)化方式的對比分析
由于電力市場的上網(wǎng)電價競爭已進(jìn)入到熾熱化階段,火電廠要想實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就必須在確保生產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上重視機(jī)組實際效益值,大幅度提高機(jī)組的運行與管理水平。在運行時,可借助詳細(xì)的數(shù)據(jù)推導(dǎo)出機(jī)組的運行方式,并將其和以往的控制手段作對比,得出對比分析結(jié)果。
真空泵改造有以下可選方案:
方案一(推薦):水環(huán)式真空泵+羅茨真空泵;方案二:水環(huán)式真空泵+大氣噴射器;方案三:真空泵冷卻水源優(yōu)化(利用低溫水源或者增設(shè)制冷設(shè)備);方案四:增設(shè)變頻調(diào)速裝置。
1號機(jī)組真空泵組目前存在的主要問題為:設(shè)計容量偏大,真空泵耗電率較高,存在節(jié)電空間;真空泵冷卻水流量相對不足,影響抽吸能力;真空泵抽吸能力受工作液溫度影響。而針對水環(huán)真空泵運行常出現(xiàn)運行噪聲大、葉輪汽蝕的問題,分析原因一般認(rèn)為是真空泵入口壓力過低、造成氣泡破裂所致,嚴(yán)重時會導(dǎo)致真空泵轉(zhuǎn)子斷裂報廢;在真空泵容量偏大時,該問題尤為嚴(yán)重。
3 凝汽器最佳真空的確定
在汽輪機(jī)末級動葉斜切部分蒸汽達(dá)到膨脹極限后,汽輪機(jī)功率不會由于真空的提高而增加。也就是說,就算汽輪機(jī)末級沒有達(dá)到膨脹極限,然而因背壓的減小,排汽比容的持續(xù)增加而末級排汽面積固定不變,末級排汽余速損失會持續(xù)增加。但是當(dāng)因背壓下降而增加的有效熱降與余速損失的增量相等時,就會達(dá)到極限真空。若冷卻水進(jìn)口溫度不是很低,那么就要以許多冷卻水為代價才可達(dá)到極限真空。為此,在達(dá)到極限真空之前,水泵耗功增加量也許會比汽輪機(jī)功率的增加量大得多。如果再持續(xù)投入冷卻水量,增加真空,則會導(dǎo)致電站出力減少。通過增加循環(huán)水量的方式讓汽輪機(jī)電功率的增加值和循環(huán)水泵的耗電量增加值之間的差值達(dá)到頂峰時其對應(yīng)的真空就是凝汽器最佳真空。
4 算例
某電廠配備了600MW機(jī)組共2臺,每臺機(jī)組上均配備了2臺循環(huán)水泵以及一套雙殼體、雙出、雙壓、冷卻水雙進(jìn)、單流程凝汽器,兩臺機(jī)組的循環(huán)水泵都同步運作。通過對電廠試驗資料的分析可知,在采取3泵、2泵、4泵運行方式下,循環(huán)水泵分別消耗了3500kW、2300kW、5200kW。依照最佳凝汽器壓力(最佳真空)的確定原理,借助編程運算遍歷尋優(yōu)可得到不同循環(huán)水進(jìn)口溫度、不同負(fù)荷下蒸汽器的最佳壓力值,表2為機(jī)組部分最佳壓力數(shù)據(jù)。
圖1為循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運行區(qū)域曲線圖,其中區(qū)域分界線的求解的實現(xiàn)需要依靠計算機(jī)程序計算。由圖1中可知,不論在何種負(fù)荷、循環(huán)水溫多高的情況下都能將最佳的循環(huán)水泵運行方式確定下來。
凝汽器與抽真空系統(tǒng)優(yōu)化改造對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響在于廠用電下降和凝汽器運行清潔系數(shù)提高。
廠用電下降方面:改造前一臺真空泵運行,改造后兩臺羅茨泵組+冷卻水升壓泵運行(一臺羅茨泵組耗電為44kW)。廠用電節(jié)電效果為130-2×44-3.3=38.7kW。
凝汽器運行清潔系數(shù)提高方面:抽真空方式改造、真空泵節(jié)能改造以及膠球清洗系統(tǒng)改造后凝汽器高壓側(cè)-低壓側(cè)凝汽器壓力差可有效建立,凝汽器清潔系數(shù)特別是低壓側(cè)清潔系數(shù)明顯提升。預(yù)估改造后低壓側(cè)凝汽器清潔系數(shù)至少提高0.16,高壓側(cè)凝汽器清潔系數(shù)至少提高0.1。以此進(jìn)行改造效果估算,結(jié)果見圖1。
(1)600MW負(fù)荷下,改造后凝汽器平均壓力下降0.8kPa。
(2)500MW負(fù)荷下,改造后凝汽器平均壓力下降0.72kPa。
(3)400MW負(fù)荷下,改造后凝汽器平均壓力下降0.61kPa。
(4)300MW負(fù)荷下,改造后凝汽器平均壓力下降0.53kPa。
5 循環(huán)水泵優(yōu)化運行結(jié)果
通過對實際試驗數(shù)據(jù)的分析可知,在循環(huán)冷卻水溫度處在中低溫環(huán)境下時,循環(huán)水泵運行方式優(yōu)化能創(chuàng)造出最大經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)循環(huán)水溫度低于兩機(jī)四泵切換點溫度時,其被稱作中低溫。后者溫度愈高,表明其經(jīng)濟(jì)效益的空間愈大,反之則愈小。通常而言,煤價、氣候變化、煤的發(fā)熱量以及機(jī)組熱耗等因素都會給循環(huán)水泵運行方式產(chǎn)生影響,當(dāng)前的計算分析是在結(jié)合標(biāo)煤發(fā)熱量的基礎(chǔ)上實施的,媒的發(fā)熱量下降的話,兩機(jī)四泵的切換點溫度也會相應(yīng)地變低。煤價上漲,其切換點的溫度會下降,否則會上升。機(jī)組熱耗增多,兩機(jī)四泵切換點的溫度會下降,反之則會升高。年平均氣溫提高的話,兩機(jī)四泵切換點溫度就會下降。除卻熱耗,其他幾種因素均屬于自然條件與市場因素,這對電廠而言是不可控的。然而電廠應(yīng)做到以下兩點:其一,在選煤的過程中,要盡可能選擇煤發(fā)熱量和煤價之比更高的,如此才可確保兩機(jī)四泵運行的切換點問題更高;其二,要減小并長期保持當(dāng)前的熱耗水平。
6 結(jié)束語
運用數(shù)學(xué)模型通過優(yōu)化計算之后,可獲取到在不同的循環(huán)水溫度、負(fù)荷不同的環(huán)境下的循環(huán)水泵的最佳運行方式以及600MW機(jī)組凝汽器的最佳壓力值,并繪制出優(yōu)化運行區(qū)域曲線圖,以此為電廠循環(huán)水系統(tǒng)的實踐憑證。采取以上的優(yōu)化策略后,機(jī)組能基本確保每臺機(jī)組的蒸汽器運行真空與其最佳值之間的距離不大,盡可能地減少電廠廠用電,增強(qiáng)機(jī)組的實用性、經(jīng)濟(jì)性。但必須強(qiáng)調(diào)的是,一旦凝汽器的工作條件右邊,循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運行區(qū)域曲線圖就一定要予以修正。
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