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汽油發(fā)動(dòng)機(jī)軸瓦拉傷問題分析

2017-05-12 02:16:06譚鵬唐海嬌王宏偉
裝備制造技術(shù) 2017年3期
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)分析

譚鵬,唐海嬌,王宏偉

(上汽通用五菱重慶分公司,重慶401120)

汽油發(fā)動(dòng)機(jī)軸瓦拉傷問題分析

譚鵬,唐海嬌,王宏偉

(上汽通用五菱重慶分公司,重慶401120)

針對(duì)某工廠發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的主軸瓦、連桿瓦拉痕、軸瓦中有小黑點(diǎn)等現(xiàn)象,通過問題故障樹分析、對(duì)比驗(yàn)證分析、清潔度檢驗(yàn)、電鏡分析驗(yàn)證等方法,得出主軸瓦劃傷原因是由軸瓦安裝工裝雜質(zhì)帶入、手套雜質(zhì)帶入導(dǎo)致;連桿瓦劃傷原因是連桿清潔度較差,連桿大頭端結(jié)合面雜質(zhì)在裝配的過程中掉入連桿軸頸導(dǎo)致,為某工廠解決連桿瓦劃傷問題的提供了一種詳細(xì)方案。

連桿瓦;主軸瓦;連桿清潔度;拉痕

隨著發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造水平的進(jìn)一步發(fā)展,清潔度已儼然成為一個(gè)衡量發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性的重要指標(biāo)。發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)除了對(duì)零件的材質(zhì)、加工尺寸、形位公差等項(xiàng)目進(jìn)行控制以外,還要加強(qiáng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)零件和整機(jī)清潔度的監(jiān)控[1]。本文針對(duì)軸瓦拉痕情況,通過某工廠整機(jī)清潔度檢驗(yàn)、軸瓦拉傷檢驗(yàn)等手段,分析了問題的產(chǎn)生原因。

1 故障現(xiàn)象

某公司發(fā)動(dòng)機(jī)工廠生產(chǎn)的C系列發(fā)動(dòng)機(jī)為機(jī)械挺柱驅(qū)動(dòng)氣門式四缸發(fā)動(dòng)機(jī),軸瓦拉傷檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)連桿瓦、主軸瓦環(huán)槽狀拉痕,見圖1.部分連桿軸瓦有嵌入黑色小顆粒雜質(zhì)的情況。軸瓦拉傷檢驗(yàn)記錄,見圖2.

圖1 軸瓦拉傷檢驗(yàn)劃傷記錄

圖2 軸瓦拉傷檢驗(yàn)劃傷記錄

2 問題調(diào)查

通過對(duì)裝配線主軸瓦安裝工位清潔度控制,如每2 h更換主軸瓦安裝工位員工手套、清理主軸瓦安裝工裝等措施,拆解了2臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),顯示主軸瓦均無(wú)劃傷,連桿瓦仍有劃傷。

由此可知,通過控制主軸瓦安裝工位清潔度,可以減少主軸瓦劃傷情況,但連桿瓦劃傷原因待進(jìn)一步查找。

因活塞連桿總成在OP1110工位前已完成裝配,所以O(shè)P1110之前帶入雜質(zhì)的可能性較大,將裝配線正常走線的發(fā)動(dòng)機(jī)在OP1120轉(zhuǎn)出拆解,連桿瓦也存在劃傷,故將問題鎖定在OP1120之前的工位。OP1120之前的工位信息如圖3所示,其中灰色項(xiàng)可能為影響連桿瓦拉傷的工位。

圖3 裝配線工位信息

3 問題驗(yàn)證分析

根據(jù)其工序情況,繪制了可能引起問題的故障樹,如圖4所示。以下根據(jù)故障樹逐一排查,找出原因。

圖4 雜質(zhì)來(lái)源故障樹分析

根據(jù)表1驗(yàn)證結(jié)果,可將問題鎖定在OP1100~OP1120工位間。

表1 驗(yàn)證過程

3.1 清洗OP1100~OP1120工位相關(guān)零件驗(yàn)證

根據(jù)表2驗(yàn)證結(jié)果可得出:控制連桿清潔度,可以較好地控制該工廠連桿瓦拉傷情況。

3.2 連桿清潔度檢測(cè)

抽檢2個(gè)供應(yīng)商的連桿各12個(gè),分別分成3組測(cè)量。分組具體如下:

(1)拆開連桿螺栓。清洗連桿蓋、連桿體、連桿螺栓。

(2)拆開連桿螺栓,然后擰緊螺栓。清洗連桿總成。

(3)不拆連桿螺栓,清洗連桿總成。

表3所示拆開連桿后清洗,清洗出更多雜質(zhì)。在裝配活塞連桿過程中,連桿拆開后裝配,連桿震動(dòng),可能導(dǎo)致部分細(xì)小硬質(zhì)雜質(zhì)掉入連桿軸頸,曲軸回轉(zhuǎn)過程導(dǎo)致連桿瓦拉傷。

表3 連桿清潔度檢測(cè)情況表

3.3 軸瓦嵌入雜質(zhì)電鏡分析

通過對(duì)嵌入雜質(zhì)電鏡分析,雜質(zhì)成分如表4所示。對(duì)比數(shù)據(jù)庫(kù)中樣本,連桿體樣本成分如表5所示與雜質(zhì)成分匹配。由于嵌入雜質(zhì)較小,無(wú)法與連桿瓦分離測(cè)量,故有少量鋁存在。

表4 嵌入雜質(zhì)成分表

表5 連桿體樣本成分表

4 分析討論

由于軸瓦劃傷問題出現(xiàn)在TTT工位前,無(wú)油道雜質(zhì)進(jìn)入,因此分析討論如下:

(1)主軸瓦劃傷問題,通過裝配車間每班次清理軸瓦安裝工裝,每2 h更換手套,清理曲軸存放料架等措施,劃傷問題得以解決。因此主軸瓦劃傷主要原因是裝配過程中外部雜質(zhì)帶入。

(2)連桿瓦劃傷問題,通過大量的驗(yàn)證,將裝配生產(chǎn)過程中連桿瓦劃傷問題原因鎖定在連桿大頭端接合面雜質(zhì)問題上,安裝活塞連桿組件時(shí),連桿大頭端與曲軸接觸時(shí)震動(dòng),雜質(zhì)掉落在曲軸軸頸上,安裝好活塞連桿后,TTT工位曲軸旋轉(zhuǎn)時(shí),雜質(zhì)導(dǎo)致連桿瓦劃傷。

(3)通過推動(dòng)供應(yīng)商對(duì)連桿的清潔度控制,拆機(jī)連桿瓦劃傷比例有原有的43%降至2%.因此通過對(duì)連桿清潔度的控制,能較好地控制裝機(jī)過程中連桿瓦劃傷。

5 結(jié)論

由上述分析檢測(cè)結(jié)果可以得出,發(fā)動(dòng)機(jī)裝配過程中主軸瓦劃傷的主要原因是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶入的雜質(zhì),連桿瓦劃傷的主要原因是連桿大頭端接合面清潔度較差。發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過程中時(shí),嚴(yán)格控制連桿清潔度能有效地減少連桿瓦劃傷情況,控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶入的雜質(zhì)能有效地控制主軸瓦劃傷情況。發(fā)動(dòng)機(jī)制造工廠需加強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)清潔度的控制和管理,有利于保證發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài)的良好性,減少進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的雜質(zhì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行的不利影響[2]。

[1]韓闖.發(fā)動(dòng)機(jī)清潔度測(cè)定與分析[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2014(12):26-31.

[2]葉才華.發(fā)動(dòng)機(jī)清潔度影響因素分析及其管控措施[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2013(24):114-115.

Gasoline Engine Bearings Strain Problem Analysis

TAN Peng,TANG Hai-jiao,WANG Hong-wei
(SAIC GM Wuling Automobile Co.,Ltd.,Chongqing 401120,China)

Aiming at the black dot phenomenon has a factory engine product audit in the main bearing,connecting rod bearing marks,in Wallachia,the problem of fault tree analysis,comparison analysis,cleanliness testing,SEM analysis verification method,the main bearing scratch reason is composed of a shaft tile installation tooling,impurities impurities into gloves lead;connecting rod connecting rod is scratch reason cleanliness poor,combined with the connecting rod large end surface impurities lead to the crankpin fall in the assembly process,provides a detailed plan for a factory to solve the problem of connecting rod scratch.

connecting rod;spindle;connecting rod cleanliness;pull mark

TK418

A

1672-545X(2017)03-0232-03

2016-12-19

譚鵬(1988-),男,重慶人,本科,助理工程師,研究方向:熱試臺(tái)架技術(shù)

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