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淺談數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的診斷和處理方法

2017-05-30 04:46:51李士博王躍武
科技尚品 2017年5期
關(guān)鍵詞:故障診斷

李士博 王躍武

摘 要:文章針對精度異常故障的處理過程,重點(diǎn)論述數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的引發(fā)原因,以及引發(fā)精度異常的原因。并總結(jié)探討了故障類型有效的診斷以及處理方法,為數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)加工提供有力的技術(shù)參照,避免隱患問題對加工生產(chǎn)造成不利影響。最后針對案例中的故障處理方案進(jìn)行點(diǎn)評分析。

關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床;加工精度;異常故障;故障診斷

1 影響加工精度的因素

影響加工精度的因素中,檢測參數(shù)異常是最常出現(xiàn)的,除此之外還包括臥車機(jī)床在使用中被私自改造,原有控制體系運(yùn)行困難,機(jī)床各個部位各軸運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)誤差等。導(dǎo)致精度異常的原因有很多,因此在選擇故障診斷方法時也要具體表現(xiàn)。上述原因為硬件部分,軟件控制程序問題也會影響到最終的加工精度,如控制程序與實際需求不相符合,在沒有對程序優(yōu)化前便開展加工任務(wù),都會產(chǎn)生誤差,在結(jié)果精準(zhǔn)度上也會受到影響。人物因素與系統(tǒng)因素共同促使也會使數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)加工精度異常故障,因此掌握引發(fā)原因后有針對性的進(jìn)行優(yōu)化預(yù)防,是提升數(shù)控機(jī)床加工精度的有效措施。

2 數(shù)控機(jī)床故障診斷方法

2.1 直觀法

問-機(jī)床的故障現(xiàn)象、加工狀況等;看-CRT報警信息、報警指示燈、電容器等元件變形煙熏燒焦、保護(hù)器脫扣等;聽-異常聲響;聞-電氣元件焦糊味及其他異味;摸-發(fā)熱、振動、接觸不良等。

2.2 參數(shù)檢查法

參數(shù)通常是存放在RAM中,有時電池電壓不足、系統(tǒng)長期不通電或外部干擾都會使參數(shù)丟失或混亂,應(yīng)根據(jù)故障特征,檢查和校對有關(guān)參數(shù)。

2.3 隔離法

在一些故障難以區(qū)分是數(shù)控部分,還是伺服系統(tǒng)或機(jī)械部分造成時,通常采用隔離法。

3 加工精度異常故障診斷和處理實例

3.1 機(jī)械故障導(dǎo)致加工精度異常

故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控車床,采用i5系統(tǒng)。在加工一種軸類零件球頭過程中,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成很大的切削誤差量(零件不圓,Z方向過切)。

故障診斷:調(diào)查中了解到,故障是忽然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動、手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下各個軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常,無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個方面逐一進(jìn)行檢查。

檢查機(jī)床精度異常時正在運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長度補(bǔ)償,加工坐標(biāo)系(G54-G59)的校對和計算。

在點(diǎn)動方式下,反復(fù)運(yùn)動Z軸,經(jīng)過視、觸、聽,對其運(yùn)動狀態(tài)進(jìn)行診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動噪音異常,特別是快速點(diǎn)動時,噪音更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。

檢查機(jī)床Z軸精度。用手搖脈沖發(fā)生器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動情況。在單向運(yùn)動保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動,脈沖器每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度也良好。而在返回機(jī)床實際運(yùn)動位移的變化上,可以分為4個階段:(1)機(jī)床運(yùn)動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xiàn)為d1=0.1mm> d2>d3(斜率小于1);(3)機(jī)床機(jī)構(gòu)實際沒移動,表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;(4)機(jī)床運(yùn)動距離與脈沖器經(jīng)定數(shù)值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動。無論怎樣對反向間隙進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除了(3)階段補(bǔ)償外,其他各段變化依然存在,特別是(1)階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,(1)階段移動的距離也越大。

分析上述檢查內(nèi)容,認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常,二是機(jī)械方面有故障,三是絲杠存在間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠完全脫開,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果是電機(jī)運(yùn)行正常;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,返回運(yùn)動初始有很大的空缺感。而正常情況下,應(yīng)該能感覺到軸承有序而平滑的移動。

故障處理:經(jīng)過拆卸檢查發(fā)現(xiàn)該軸承確實受損,且有滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。

3.2 控制邏輯不妥導(dǎo)致加工精度異常

故障現(xiàn)象:一臺某機(jī)床廠家生產(chǎn)的數(shù)控車床,系統(tǒng)是廣州數(shù)控。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床X軸精度異常,精度誤差最小為0.008mm,最大為1.2mm。

故障診斷:檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shù)值。然后在手動方式下,將機(jī)床點(diǎn)動到其他任意位置,再次在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下運(yùn)行剛才的程序段,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機(jī)床坐標(biāo)數(shù)值顯示為“-1024.891”,同上一次執(zhí)行后的數(shù)值比較相差了0.352mm。按照同樣的方法,將X軸點(diǎn)動移動到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該程序段,而顯示器上顯示的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定)。用百分表對X軸進(jìn)行仔細(xì)檢查后,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實際誤差同數(shù)字顯示出來的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因為X軸重復(fù)定位誤差過大。在對X軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行檢查后,重新補(bǔ)償其誤差值,結(jié)果起不到任何作用。因此懷疑X軸絲杠、電機(jī)及系統(tǒng)參數(shù)等有問題。但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻又未出現(xiàn)相應(yīng)的報警信息?進(jìn)一步檢查后發(fā)現(xiàn),此軸為45度方向的軸,當(dāng)X軸松開時滑板向下掉,X軸電機(jī)不好用造成了誤差,更換電機(jī)現(xiàn)象消除。

4 結(jié)語

通過對數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障診斷和處理方法進(jìn)行探討,把生產(chǎn)中所遇到的實際問題及解決方法加以歸納,充實了教學(xué)內(nèi)容并滲透到生產(chǎn)實踐中,不但讓學(xué)生掌握了解決問題的方法,更重要的是培養(yǎng)了學(xué)生實際操作能力、運(yùn)用知識分析和解決問題的能力,達(dá)到技工學(xué)校教育教學(xué)的目標(biāo),使學(xué)生成為適應(yīng)市場需求的實用型人才。

參考文獻(xiàn)

[1]姜云寬.基于在線最小二乘支持向量機(jī)的數(shù)控機(jī)床熱誤差建模與補(bǔ)償[J].閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2016,(4):117-120.

(作者單位:沈陽機(jī)床股份有限公司中捷立加分公司)

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