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柳鋼高爐提高噴煤穩(wěn)定性的措施

2017-05-30 00:36:22王緒鵬劉華慶阮戍東莫志東
科技風(fēng) 2017年21期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥

王緒鵬 劉華慶 阮戍東 莫志東

摘要:因柳鋼煉鐵廠2號2650m3高爐噴煤并不具備良好穩(wěn)定性,結(jié)合改造系統(tǒng)、自動控制等相關(guān)措施的運(yùn)用,使噴煤穩(wěn)定性明顯提升。每小時(shí)實(shí)際、高爐所需煤量對應(yīng)的偏差,即噴煤準(zhǔn)確性可控制于每小時(shí)上下0.5噸以內(nèi);瞬時(shí)速率極值、設(shè)定速率,二者的偏差,即噴煤均勻性可控制于每小時(shí)上下5噸以內(nèi),為穩(wěn)定、長期的高爐運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:高爐噴煤準(zhǔn)確性均勻性

噴煤穩(wěn)定性具體涉及到如下兩大塊,即噴煤準(zhǔn)確性、均勻性。前者表示每小時(shí)實(shí)際以及需求煤量偏差,將對高爐燃料比、焦比等造成影響;后者即瞬時(shí)噴煤速率極大、小值以及設(shè)定速率對應(yīng)偏差,其將對透氣性指數(shù)造成影響,若偏差較大,可能引起爐況波動。目前,柳鋼煉鐵廠2號2650m3高爐噴煤穩(wěn)定性不大好,噴煤準(zhǔn)確性難以控制在每小時(shí)上下0.5噸以內(nèi),且具備較大均勻性偏差,甚至極大值、設(shè)定值之間的偏差超過每小時(shí)10噸,這兩方面均需要進(jìn)一步改善。

1 噴煤穩(wěn)定性提高的措施

1.1 噴煤系統(tǒng)的改造

(1)噴吹罐增加蒸汽加熱。噴吹罐煤粉溫度偏底,底部流化裝置容易板結(jié),流化裝置失效,煤粉疏松不充分,造成煤粉噴吹不均勻;若溫度較低,則流動性因此變差,易導(dǎo)致高爐堵槍。通過設(shè)計(jì)增加噴吹罐蒸汽加熱裝置,對噴吹罐煤粉進(jìn)行蒸汽加熱,保證噴吹罐煤粉溫度一直處于70℃左右,底部流化裝置板結(jié)現(xiàn)象基本消除,噴吹均勻、穩(wěn)定,壓力波動小。

(2)增加中部流化。噴吹罐內(nèi)煤粉流化如何,將對輸送順暢與否產(chǎn)生影響。通過上部充壓這一方式,自上部將煤粉壓實(shí),無法由此充分流化。現(xiàn)將底部、中部流化增加其中,使得煤粉得以充分疏送。中部流化3個(gè)流化孔,位于距罐底高2500 mm處,以三角形形式環(huán)布一周;每個(gè)中部流化孔分別由氣動閥切斷閥和調(diào)節(jié)閥控制。

(3)管道盲管改造。噴煤罐給煤閥距離前端匯聚的高爐噴煤管有較長的盲管,達(dá)6米左右。在使用噴煤罐噴煤過程中,盲管容易堵塞,送氣不通,需要往噴煤罐內(nèi)反拉,反拉過程會造成倒灌時(shí)間長,高爐分配器壓力波動大。在匯聚前端增加氣動閥,縮短盲管距離,并設(shè)置程序進(jìn)行控制,使新增的氣動閥與原先的給煤閥進(jìn)行連鎖,實(shí)現(xiàn)同時(shí)開關(guān),防止煤粉堵塞管道,減少倒罐時(shí)間,減少高爐壓力波動。

(4)補(bǔ)氣、補(bǔ)壓閥門改造。本系統(tǒng)的補(bǔ)壓、補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥運(yùn)用的是電動調(diào)節(jié)閥,電氣控制部分因?qū)Υ司哂兄萍s作用,在使用過程中靈敏度差,設(shè)定開關(guān)量與實(shí)際開關(guān)量偏差刻度達(dá)5%,造成補(bǔ)氣和補(bǔ)壓流量波動不穩(wěn)定,將電動調(diào)節(jié)閥改成氣動調(diào)節(jié)閥后,設(shè)定開關(guān)量與實(shí)際開關(guān)量偏差刻度達(dá)1%,補(bǔ)氣和補(bǔ)壓流量穩(wěn)定,即可令噴煤過程中的速率波動得以減少。

1.2 實(shí)現(xiàn)高爐噴煤自動控制

1.2.1 噴煤量自動控制方案

采用“定罐壓調(diào)補(bǔ)氣流量”方案,自動調(diào)節(jié)實(shí)時(shí)噴煤率,以此保障罐壓穩(wěn)定性,并結(jié)合補(bǔ)氣量對噴煤率進(jìn)行調(diào)節(jié),如下即為控制原理圖。

結(jié)合噴煤量設(shè)定,對噴煤率設(shè)定進(jìn)行推算,依據(jù)設(shè)定差異,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)曲線,對噴吹罐罐壓設(shè)定值進(jìn)行設(shè)定,并結(jié)合自動調(diào)節(jié)泄壓閥、補(bǔ)壓調(diào)節(jié)閥,對罐壓進(jìn)行自動調(diào)節(jié),令其處于設(shè)定值范圍。雖噴煤率不直接受到罐壓控制,但噴煤率偏差將對此造成影響。若實(shí)際、設(shè)定偏差值超過每小時(shí)2噸,則將罐壓設(shè)定增減20kPa;若這一數(shù)值達(dá)到每小時(shí)5噸時(shí),則增減30kPa。

結(jié)合補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥開展閉環(huán)調(diào)節(jié),由此實(shí)現(xiàn)噴煤率的調(diào)節(jié)。依據(jù)設(shè)定、實(shí)際噴煤率偏差,通過PID控制方式加以調(diào)節(jié),穩(wěn)定噴煤率于設(shè)定范圍內(nèi),達(dá)成均勻噴煤的目標(biāo)。因噴煤率很大程度上會受補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥開度的影響,且調(diào)節(jié)具備滯后性,在多次試驗(yàn)后,可限制開度于百分之二十到四十五,調(diào)節(jié)幅度不得過大。此外,也需關(guān)注的是,若實(shí)際、設(shè)定值相比,前者較大時(shí),需調(diào)小補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥;若前者較小時(shí),則需開大補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥。因此,在對補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥PID控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)定時(shí),需對反作用加以選擇。

因?qū)⒔?jīng)驗(yàn)?zāi)P瓦\(yùn)用于噴吹初期,噴煤量調(diào)節(jié)偏差大,為使得1小時(shí)、0.5小時(shí)噴煤量與高爐需求相符,有必要在噴吹時(shí)實(shí)時(shí)對噴煤量設(shè)定進(jìn)行補(bǔ)償。此次對每十分鐘進(jìn)行一次補(bǔ)償?shù)姆绞郊右赃\(yùn)用,十分鐘后,需依據(jù)已噴、設(shè)定值偏差,于此后一個(gè)十分鐘進(jìn)行補(bǔ)償,進(jìn)而對1小時(shí)、0.5小時(shí)的穩(wěn)定噴煤量予以保障。

1.2.2 噴煤率計(jì)算優(yōu)化

準(zhǔn)確對噴煤率進(jìn)行計(jì)算,可使得控制滯后時(shí)間得以減少,令煤量控制得以更為精確。取樣時(shí)間跨度往往會對噴吹率造成顯著影響,若跨度較大,則噴吹罐質(zhì)量也將出現(xiàn)較大變化,則計(jì)算噴吹率的準(zhǔn)確度即越高,但無法保障實(shí)時(shí)性,此時(shí)則不具任何意義。

在時(shí)間增長的同時(shí),本方法取樣時(shí)間跨度將持續(xù)增加,雖令噴吹率更為準(zhǔn)確,但其實(shí)時(shí)性相對較差,調(diào)節(jié)的滯后性極為嚴(yán)重,無法達(dá)成自動控制目標(biāo)。

為對噴吹率計(jì)算實(shí)時(shí)性、精度予以兼顧,通過持續(xù)試驗(yàn),在程序內(nèi)結(jié)合移位寄存器這一形式,以45秒作為計(jì)算噴吹率的周期,每三秒進(jìn)行一次數(shù)據(jù)更新,控制效果得以顯著提升。經(jīng)過優(yōu)化后的計(jì)算公式:

2 改造效果

(1)噴煤準(zhǔn)確性。依照每小時(shí)40噸的設(shè)定噴煤量進(jìn)行對比,改進(jìn)前的為每小時(shí)40.95噸,1小時(shí)實(shí)際、需求煤量偏差達(dá)到每小時(shí)0.95噸。而改進(jìn)后,為每小時(shí)40.23噸,1小時(shí)實(shí)際、需求煤量偏差每小時(shí)為0.23噸。

(2)噴煤均勻性。改進(jìn)前的瞬時(shí)噴煤速率的極大值為53.21 t/h,極小值為27.32 t/h即瞬時(shí)速率的極大值與設(shè)定速率的偏差為13.21t/h;改進(jìn)后的瞬時(shí)噴煤速率的極大值為44.65t/h,極小值為36.22 t/h,即瞬時(shí)速率的極大值與設(shè)定速率的偏差為4.65t/h。

3 結(jié)論

結(jié)合對工藝參數(shù)的調(diào)整、控制程序的優(yōu)化以及系統(tǒng)改造等措施,顯著提升了柳鋼煉鐵廠2號2650m3高爐噴煤的穩(wěn)定性。每小時(shí)實(shí)際、高爐所需煤量對應(yīng)的偏差,即噴煤準(zhǔn)確性可控制于每小時(shí)上下0.5噸以內(nèi);瞬時(shí)速率極值、設(shè)定速率,二者的偏差,即噴煤均勻性可控制于每小時(shí)上下5噸以內(nèi),為穩(wěn)定、長期的高爐運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn):

[1]王緒鵬,劉華慶,阮戍東,等.柳鋼高爐煤粉輸送氣量的優(yōu)化設(shè)定.工業(yè)A,2016.08(2).

[2]章宏,彭福榮.4號高爐噴煤系統(tǒng)技術(shù)改造及其效果.梅山科技,2012,(6).

作者簡介:王緒鵬(1986-),男,漢族,廣西人,本科,工程師。

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