張曉莊

摘 要:簡要介紹某熱電廠#1、#2機組高壓加熱器泄漏的原因分析以及處理過程、處理情況,根據原因分析及運行工況制定相應防范措施,保證高壓加熱器的穩定運行。
關鍵詞:高壓加熱器;泄漏;事故分析
某熱電廠自投產以來,由于設計、制造、安裝和運行等方面的原因,高壓加熱器泄漏的情況頻繁發生,尤其是#1、#2機組的#3高壓加熱器,情況特別嚴重。高加故障停運次數的60%以上皆因高加系統泄漏(如下圖為統計2011年全年高加故障停運次數組成),儼然高加泄漏成為影響#1、#2機組穩定運行系的重要,僅次于爐管泄漏。這既影響#1、#2機組的安全穩定運行,而且給水溫度得下降,會降低整個機組的熱效率,影響了#1、#2機組的經濟運行。
一、#1、#2機組#1、#2、#3高壓加熱器概述
1)某電廠2 330MW熱電聯產工程燃煤空冷機組的#1、2、3高壓加熱器,與上海汽輪機廠有限公司生產的亞臨界、一次再熱、雙缸(即高中壓合缸)雙排汽、抽汽凝汽直接空冷式汽輪機相配套。高壓加熱器是利用汽輪機的抽汽來加熱鍋爐給水,以提高機組的熱效率,該機組的#1、#2、#3高壓加熱器采用大旁路系統,配置為2臺機共6臺高壓加熱器。
2)生產廠家為某壓力容器廠生產的設備。加熱器形式為U型立式加熱器,加熱器結構基本上是全焊接結構,采用水室球形封頭,配置一個壓力密封蓋式人孔,由殼體、管板、管束、隔板和支撐板、防沖板等部件焊接而成。
二、#1、#2機#3高壓加熱器異常現象描述及檢修堵漏情況
#1、#2機組#3高加自投運以來共發生10次高壓加熱器泄漏,#1機#1高加泄漏1次,#2機#1高加泄漏2次,具體情況(僅選取典型事件):
1)2011年4月16日11:30 #1機#3高加汽側水位出現異常,主要表現在#1機組#3高加至除氧器正常疏水調門開至90%,事故疏水由12%開至35%,凝結水流量由760t/h升至820t/h,A前置泵出口流量507t/h增至529t/h,B前置泵出口流量580t/h增至606t/h,隨后就地確認#3高加磁翻板水位計波動在400mm-500mm,波動范圍與DCS相符。經試驗確認,對#1機#1、#2、#3高加水側進行注水試驗(三次),關閉3臺高加事故疏水閥,只有#3高加汽側水位上升,故判斷為#3高加內漏引發水位異常,需要停運#3高加對其內部進行檢查。
2)2012年2月23日#1機#1高壓加熱器確認內漏,開始檢修,拆開人孔及分水板后檢查發現端口5根管束漏點,3月1日 22:00結束檢修工作,恢復系統后#3高壓加熱器又發生內漏,3月2日9:00 開始#3高加檢修工作,檢查為管板管束存在漏點3月5日22:30結束#1機#3高壓加熱器檢修,系統恢復投運正常。
三、高壓加熱器泄漏后對機組安全、經濟、穩定運行的影響
汽輪機級后抽汽進入高壓加熱器的傳熱管束,與給水進行熱交換,從而提高給水溫度,是火力發電廠提高經濟性的重要手段。如發生泄漏,對機組安全、經濟、穩定運行的影響如下:
1)高加泄漏后,刺出的高壓水柱會對周圍管束造成沖擊,從而導致更多的管束泄露,此時需立即隔離高加進行處理。
2)高加泄漏后,由于P水側>P汽側,故高加水位會快速升高,如果保護未動作,則有可能造成汽輪機水沖擊事故。
3)隔離高加系統后,造成給水溫度低,如繼續保持機組負荷,則燃煤量、風機出力均要增加,爐膛隨之過熱,煤耗升高約11.8 g/kwh,機組熱耗增加4.32%,廠用電率增加約0.44%。
4)隔離高加后,會增大汽輪機轉子末幾級葉片的蒸汽流量,造成葉片侵蝕現象。
5)高加隔離后,機組必然面臨降負荷,若維持負荷,則高加所對應的抽汽電動門關閉,汽輪機抽汽量減少,整個汽輪機轉子軸向推力增大。此時為了運行安全,只有降負荷運行,機組發電量減少。
四、高加泄漏的原因分析
1)制造質量存在問題。高壓加熱器管束材料為20#鍋爐鋼,管板材料為18 MnMoNB,其連接為異種鋼焊接,每次高加人孔打開后,檢查均為端口脹管處存在漏點,焊接質量存在問題,激烈的溫度交變熱應力導致焊縫產生漏點。
2)熱應力過大。機組發生故障時高加解列或機組正常運行高加故障解列后,再啟動時,大幅度的溫升率和溫降率會導致管板焊接處的熱應力增大,從而焊縫裂紋,特別高加突然停運,供汽中斷,同時水側仍運行,這樣加熱管關閉收縮快,管口慢,焊縫就會開裂。
3)管板變形。高加P水側>P汽側,T水側4)負荷變化率及升降負荷過快,對高加造成熱沖擊。在機組大幅度升降負荷時,相應汽輪機高壓側抽汽壓力、抽汽溫度迅速變化,此時給水溫度隨之變化需要一定的響應時間,就會造成高加U型管以及管口焊縫損壞(由于溫度交變產生熱應力),最為明顯的是機組緊急甩負荷或高加緊急解列時,對高加造成的熱沖擊更大,這樣U型管長期受熱疲勞而容易泄漏。
5)高加在投入、停運過程操作不當。主要有:高加投運前暖管不充分,投運過程中未控制好溫升率,這樣汽輪機高壓抽汽進入高加管束后,管束(?。┡c管板(厚)之間的吸熱速度不同步,以及不均勻的吸熱而產生巨大的熱應力,導致U型管熱變形。
6)高壓加熱器檢修補焊時,焊接質量不高。主要有:a.查漏,必須一次性將已泄露的U型管束全部找出,全部補焊完成否則仍存在漏點;b.焊接工藝執行不到位。
五、#3高加最易泄漏原因及分析
1)由于高壓加熱器的疏水形式是逐級自流,疏水由1#高加——2#高加——3#高加,這樣會出現3#高加的疏水量最大,水位難以控制,很容易形成水位大幅度波動現象。
2)高壓加熱器的投運是按照低壓到高壓順序投運。因此,最先投運3#高加,此時高壓給水會對U型管束造成的水沖擊最大,特別是管束彎管處受到的沖刷最厲害,頻繁地沖刷導致管壁變薄。
六、防范措施
1)溫度控制:高壓加熱器投運及起停時控制溫升率不超過3~5℃/min,溫降率控制在1.5~2.0℃/min。
2)主機運行時高加的啟停:a:機組運行中投高加。為控制溫升率,用給水或蒸汽進行暖管。升溫時間控制為50 rain左右,溫升率不大于3~5℃/min,直到逆止門開啟。充分暖管后,緩慢開啟進抽汽閥,控制旁路閥間歇性操作。尤為重要的是在進汽閥達到全開以前控制好溫升率。b:主機運行中停運高加,需同時將進汽閥、聯成閥、進水閥同時關閉。并將水側排空閥、放水閥打開從而防止進汽閥泄漏和不使其壓力升高。c:密切監控高加疏水水位和各項運行參數,應嚴格控制高加的水側溫度和流量,有效防止管道振動和沖刷;因為水側的溫度過低或流量過大均會影響高加的正常運行,引起管道振動和管束沖刷。
3)防止腐蝕:高加在運行中,首先通過放氣門將內部空氣排空,且注意給水水質,保證合格??赏ㄟ^觀察端差值來判定空氣是否排凈,如端差過大則標識高加內部的空氣未排凈(其他因素正常的前提),所以建議加熱器不要采用逐級自導的排氣管,應分別與凝汽器和除氧器連接,且采用直管布置。
七、結語
綜上所述,在檢修、運行過程中多方面的原因造成高壓加熱器泄露,所以我們在實際工作中應從控制檢修工藝、規范運行操作流程等方面進行防范,同時出現問題后具體分析現場的問題所在,找出由針對性的防范措施后進行處理,并做好檢修記錄,預防高加頻繁泄露,提高高壓加熱器的投運率。
參考文獻:
[1]裘烈鈞.大型汽輪機運行.水利電力出版社,1994.
[2]甘肅省、河南省電力局合編.汽輪機設備運行技術.中國電力出版社,1995.
[3]吳季蘭.汽輪機設備及系統.中國電力出版社,2006.