范益堃,丁一剛,龍秉文,鄧伏禮,羅 影,柯文昌
(武漢工程大學化工與制藥學院,綠色化工過程教育部重點實驗室,湖北省新型反應器與綠色化學工藝重點實驗室,湖北武漢430073)
萃余酸制備工業級磷酸一銨的除鎂補氮研究
范益堃,丁一剛,龍秉文,鄧伏禮,羅 影,柯文昌
(武漢工程大學化工與制藥學院,綠色化工過程教育部重點實驗室,湖北省新型反應器與綠色化學工藝重點實驗室,湖北武漢430073)
利用萃余酸直接制備工業級磷酸一銨,所得產品往往純度不高且總氮偏低,使其應用受限。以氟化銨為沉淀劑,對萃余酸二次中和后的母液進行沉淀除雜并補氮,再濃縮結晶,得工業級磷酸一銨。通過考察氟化銨的用量、反應溫度和時間對鎂脫除率和產品總氮含量的影響,獲得最佳的工藝條件為:待濃縮母液與氟化銨的液固體積質量比(mL/g)為1∶0.03、反應溫度為50℃、反應時間為30 min。獲得的產品純度為98.79%,總氮質量分數為11.99%,較之前均存在明顯提高。
萃余酸;工業級磷酸一銨;氟化銨;脫鎂率;總氮含量
磷酸的用途由它的純度決定,而磷酸的純度又取決于其生產工藝。磷酸生產的工藝路線可概括為兩種,一是“熱法”;二是“濕法”。一些工業行業(如食品、電子、航天航空等)要求用高品質的磷酸,目前國內主要用熱法生產,若能提高濕法磷酸的純度,就能取代能耗高、污染嚴重的熱法磷酸。用濕法磷酸凈化后代替熱法磷酸,已成為精細磷化工領域密切關注的研究課題[1-4]。當前凈化磷酸企業對萃余酸的處理大都是用來生產肥料磷酸一銨和磷酸二銨,但在生產過程中系統物料黏度增大,管道容易堵塞,結垢,系統停車率高,產品總養分不足,水溶磷低,水分超標[5-7]。陳遵逵等[8]利用萃余酸為原料制備工業級磷酸一銨,獲得了最佳的生產工藝。由于萃余酸中雜質陽離子含量較大,使得產品中的總養分量(總磷和總氮)偏低,同時Mg2+雖然隨著pH的增大也開始析出,但是當反應到達氨化的反應終點時,仍有部分(占總鎂質量的10%~15%)可溶性的鎂鹽(磷酸銨鎂等)混合在磷銨的母液體系中不能脫除。為了制備高純度的工業磷銨產品,將其應用于更高純度要求的工業級應用方面,本文對陳遵逵等制備工業級磷酸一銨的工藝進行改良優化。在磷銨母液濃縮結晶制備工業級磷酸一銨之前,對其進行凈化脫鎂并補充氮的含量,以提高工業級磷酸一銨的純度,并彌補總養分(總氮)含量偏低的缺點。
1.1 原料、試劑與儀器
實驗所用的萃余酸由四川某化工有限責任公司提供,主要化學成分見表1。

表1 萃余酸的組成 %
實驗所用的主要試劑(均為國藥分析純)為:氨氣、氟化銨、鉬酸鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉、三乙醇胺、乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)、乙二醇雙(2-氨基乙基醚)四乙酸(EGTA)、氯化銨、無水乙醇等。
實驗所用的主要儀器為:DF-101S型集熱式恒溫加熱磁力攪拌器、SH2601型精密酸度計、SHZ-D型循環水式真空泵、101-EBS型電熱鼓風干燥箱、精密電子天平和電動攪拌器等。
1.2 原理
用萃余酸通過二次中和的方法形成的工業級磷酸一銨的待濃縮母液中,雜質鎂的含量仍然較高(≥鎂離子雜質總量的10%),由于二次中和通氨反應的一系列的副反應生成了各種鐵鎂鋁的復鹽,如MgNH4PO4、FeNH4PO4、AlNH4HPO4F2等,帶走了大量的氮,使得產品往往總養分含量偏低[9-10]。在所得的待濃縮母液中加入某些物質,使其中的鎂雜質以一種容易分離的沉淀形式分離出來。在酸性條件下,氟化鎂不溶于水,微溶于稀硝酸,其在水中的溶度積常數(25℃)較小,為7.1×10-9,故氟化銨可能是一種合適的沉淀劑,在沉淀鎂的同時還可以補充NH4+,提高總養分的含量,彌補產品總氮含量不足的缺點。
在萃余酸二次中和后生成的母液中加入氟化銨,使其與母液中殘余的鎂離子發生反應生成沉淀并補充銨根離子,可能發生的反應有:

1.3 工藝流程
1)萃余酸二次中和反應生成待濃縮磷銨母液。將萃余酸和氨氣進行中和反應,沉化后過濾得到二次中和的母液。
2)氟化銨脫鎂并補充銨根離子。待磷銨母液冷卻后向其中加入氟化銨并在一定溫度下進行脫鎂反應,過濾得凈化后的母液,并對其中鎂的含量和氮的含量進行分析,計算鎂的脫除率和母液的總氮含量,并計算所得工業級磷酸一銨的收率 (以P2O5計)和總氮率,并分析產品指標。
氟化銨制備工業級磷酸一銨的脫鎂補氮工藝流程如圖1所示。

圖1 氟化銨制備工業級磷酸一銨的脫鎂補氮工藝流程
1.4 分析方法
萃余酸中各成分的含量測定參照GB/T 2091—2008《工業磷酸》;萃余酸與磷酸一銨中P2O5的質量分數采用喹鉬檸酮質量法(仲裁法)測定;MgO含量測定參照GB/T1871.5—1995《磷礦石和磷精礦中氧化鎂含量的測定火焰原子吸收光譜法和容量法》(沉淀分離-EDTA容量法);母液與磷酸一銨中的總氮含量按照GB/T 10209.1—2008《磷酸一銨、磷酸二銨的測定方法第1部分:總氮含量》測定;磷酸一銨產品的測定按照HG/T 4133—2010《工業磷酸二氫銨》進行測定。
2.1 氟化銨加入量的研究
2.1.1 待濃縮母液和氟化銨的液固比對鎂脫除率的影響
在400 g二次中和后待濃縮的母液中加入一定量的氟化銨固體,在50℃下反應30 min,考察不同的氟化銨加入量對濾液脫鎂效果的影響,見圖2。由圖2可知,隨著氟化銨加入量的增加,濾液中MgO的含量逐漸降低,但當待濃縮的母液與氟化銨的液固比(mL/g)為1∶0.03時繼續增大氟化銨的量,MgO脫除率不再升高。對實驗中生成的沉淀進行能譜分析,結果如圖3所示。從圖3可知,期望發生的反應(1)、(2)應該存在,但是也包含了許多雜質,導致回收的氟化鎂并不純凈,說明隨著氟化銨的加入量的進一步提高,可能形成了一些復雜的難溶物,帶出了一些雜質,同時氟化銨的加入量進一步提高后,改變了母液體系的溶解度,也可能導致一部分磷銨晶體的析出。故當液固比(mL/g)達1∶0.03后,繼續增加氟化銨的用量,不僅會造成原料的浪費和成本的增加,還會使磷酸一銨的收率降低。綜上所述,待濃縮母液與氟化銨的最佳液固比(mL/g)為1∶0.03。

圖2 待濃縮母液和氟化銨的液固比對鎂脫除率的影響

圖3 沉淀的能譜分析
2.1.2 待濃縮母液和氟化銨的液固比對待濃縮母液中和產品中總氮含量的影響
在400 g二次中和后的濾液中加入一定量的氟化銨固體,在50℃下反應30 min,考察不同的氟化銨加入量對待濃縮母液和產品中總氮含量的影響,結果見圖4。從圖4可以看出,隨著氟化銨加入量的增大,待濃縮母液和最后濃縮結晶得到的磷酸一銨產品中氮的含量的變化趨勢大致是相同的,都是呈先增加后減少的趨勢,可能是因為隨著氟化銨加入量的增加,在母液體系中補充了氮元素,使得母液和產品中的氮元素含量都增加,但進一步加大氟化銨的用量以后,一些雜質的生成和溶液體系溶解度的變化使得一些氮元素隨著雜質和磷銨晶體的析出被帶走,使得氮的含量反而降低,故待濃縮母液與氟化銨的最佳液固比(mL/g)為1∶0.03。

圖4 待濃縮母液和氟化銨的液固比對待濃縮母液中和產品中總氮含量的影響
2.2 反應溫度對鎂脫除率和待濃縮母液中總氮含量的影響
在400 g二次中和后的母液中按液固比(mL/g)1∶0.03加入氟化銨固體反應30 min,考察不同的反應溫度對脫鎂效果和待濃縮母液中總氮含量的影響,結果見圖5。由圖5可知,反應溫度對母液中總氮的含量幾乎沒有影響;隨著反應溫度的升高,母液中MgO的脫除率逐漸升高后基本保持不變,從圖5還可發現反應在50℃基本反應完全,繼續提高反應溫度對脫鎂反應幾乎沒有促進作用,故選擇50℃反應即可。

圖5 反應溫度對鎂脫除率和待濃縮母液中總氮含量的影響
2.3 反應時間對鎂脫除率和待濃縮母液中總氮含量的影響
在400 g二次中和后的母液中按液固比(mL/g)1∶0.03加入氟化銨固體,反應溫度為50℃的條件下,改變反應時間,考察反應時間對鎂脫除率和待濃縮母液中總氮含量的影響,結果如圖6所示。從圖6可以看出,隨著反應時間的增加,雜質鎂的脫除率和待濃縮母液中總氮的含量都是呈先逐漸增加,后保持不變的趨勢。本研究中氟硅酸脫鎂的最佳反應時間為30 min。

圖6 反應時間對鎂脫除率和待濃縮母液中總氮含量的影響
2.4 驗證實驗
利用現有的萃余酸制備工業級磷酸一銨的工藝,以萃余酸為原料,采用二次中和的方法得到濃縮結晶之前的磷酸一銨的母液,按照待濃縮母液和氟化銨的液固比(mL/g)為1∶0.03加入氟化銨,在50℃下反應30 min,過濾后的濾液作為原料,制備工業級磷酸一銨,其產品質量指標如表2所示。由表2可知,以脫鎂后的萃余酸為原料,制備的工業級磷酸一銨的純度均能達到98%以上,且總氮質量分數在11.8%以上。除了總磷含量符合工業級磷酸一銨Ⅱ類標準要求外,其余指標均符合Ⅰ類標準要求。與未進行脫鎂處理的萃余酸相比,工業級磷酸一銨的純度有一定提高,主含量和總氮的含量已經滿足工業級磷酸一銨的Ⅰ類優等品標準。

表2 產品質量指標
本文采用化學沉淀法,以氟化銨為沉淀劑與助劑,對萃余酸制備工業級磷酸一銨中產生的母液中的雜質鎂進行脫除,得到最佳的脫鎂工藝為:按待濃縮母液和氟化銨的液固比(mL/g)為1∶0.03加入氟化銨,在50℃下反應30 min,再以凈化脫鎂后的母液為原料,制備工業級磷酸一銨,其產品質量指標,除總磷含量符合工業級磷酸一銨Ⅱ類標準要求外,其余指標均符合Ⅰ類標準要求。與未進行脫鎂處理的萃余酸相比,工業級磷酸一銨的純度提高0.66%,總氮含量已經滿足Ⅰ類優等品的要求。本研究結果為有效利用萃余酸提供了新思路,提高了產品附加值。
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聯系方式:dygzhangli@163.com
Research on removal magnesium and supplement nitrongen in preparation process of industrial-grade monoammonium phosphate with raffinate acid
Fan Yikun,Ding Yigang,Long Bingwen,Deng Fuli,Luo Ying,Ke Wenchang
(Hubei Novel Reactor&Green Chemical Technology Key Laboratory,Key Laboratory for Green Chemical Process of Ministry of Education,School of Chemical Engineering&Pharmacy,Wuhan Institute of Technology,Wuhan 430073,China)
The industrial grade monoammonium phosphate was directly produced by raffinate acid.This product′s purity was not high and had low nitrogen content.Therefore,its application was restricted.With ammonium fluoride as precipitant,the mother liquor was treated for magnesium removal and nitrongen supplement after secondary neutralization so as to conduct reconcentration and recrystallization to obtain the industrial grade monoammonium phosphate.The effects of dosage of ammonium fluorid,reaction temperature,and reaction time on the removal rate of magnesium and total nitrogen content were investigated.The optimum process conditions were obtained as follows:liquid-solid ratio of the mother liquor to ammonium fluoride was 1∶0.03(mL/g),reaction temperature was 50℃,and reaction time was 30 min.The purity of monoammonium phosphate product was 98.79%,and total nitrogen content was 11.99%.Both of them were obviously improved than before.
raffinate acid;industrial grade monoammonium phosphate;ammonium fluoride;magnesium removal rate;total nitrogen content
TQ126.35
A
1006-4990(2017)01-0038-04
2016-07-11
范益堃(1985— ),男,助理工程師,碩士,研究方向為磷化工及資源開發方向。
丁一剛