范光華
摘 要:聚烯烴塑料管材主要包括聚乙烯和聚丙烯等,聚乙烯管材包括給水排水實壁管、單壁雙壁波紋管、鋼帶增強波紋管、燃氣管、礦粉砂石淤泥輸送管、農業灌溉滴灌管及其他復合改性交聯管。聚丙烯管材包括冷熱給水管和工礦企業輸送管。隨著國家建設的不斷加大和深入,聚烯烴塑料管材產量和質量都有了飛速的發展和提高,應用領域涉及到城鄉供排水、農業灌溉、可燃性氣體、礦山企業、舊網改造維修等各個方面。聚烯烴塑料管材新技術不斷得到創新發展。
關鍵詞:大口徑HDPE管材;擠出生產技術;應用
前言
HDPE 管道具有耐腐蝕、水力摩阻低、強度高、韌性好、施工快捷、適應變形能力強、造價低廉等優點,在市政供排水工程中被大量應用。目前工程中采用的 HDPE 管道口徑一般較小,在已實施的輸水、氣管道工程中以 600mm 及以下者為常用。在導致高密度聚乙烯(HDPE)管材使用壽命終止的原因中,代表管件破損的環形裂紋在所有破壞模式中高達50%,可以說影響管道系統整體安全性的最大因素是其最薄弱環節—管件,高品質的管件將有助于提高管道的整體安全性。
1聚烯烴塑料管材的擠出技術
閃立新從原料、設備、生產工藝等方面比較系統地論述了聚乙烯管材的擠出技術,王建國等從設備結構方面研究了Φ32mm以下小規格管材如何達到30m/min以上的“高速”“高效”生產,總結了單純完善設備來實現“高速”“高產”而存在的問題。比如物料混煉塑化不均,物料急劇升溫和熱分解,輔機的控制系統精度須提高,螺桿和機筒磨損加劇,減速器與軸承在高速運轉下如何提高使用壽命。對于高速擠出而言,物料的塑化效果很關鍵,使用屏蔽式單螺桿擠出效果較好,由于屏蔽式螺桿特有的雙螺旋線結構,可以確保物料均勻塑化,既提高了產量又降低了能耗。
根據聚乙烯物料在高速擠出時易出現的問題,酈華興等分別從原料選型、改性、配方設計、工藝控制等方面進行了分析研究,對HDPE和LLDPE的混合物的流動性及系統“內外潤滑平衡”做了深入研究,從而實現了聚乙烯電纜料的高速擠出。鄭建旭等比較系統地論述了聚乙烯管材的高速擠出技術,重點提出對擠出模具進行聚四氟乙烯噴涂處理的研究。原材料生產企業積極開發出更適合市場要求的聚乙烯原料,滿足管材物理性能和衛生性能的要求。
2管件及管件連接
為了滿足管道系統的使用和安裝要求,工程中需要大量的管件。對管件以及管件與管材的連接應做的試驗進行了規定,包括靜液壓強度、熔接強度、對接熔接拉伸強度、鞍形旁通的沖擊強度、耐彎曲密封試驗、耐拉拔試驗等。在邢清干渠工程中,管件主要包括排氣旁通(150mm)、進人檢查旁通(600mm)、主管材的接口及彎管。工程中,主管連接一般采用熱熔連接方式,主管與閥門連接采用法蘭連接,主管合攏采用電熔套筒,旁通管采用PE鞍形電熔連接件。邢清干渠主管熱熔連接,在廠內進行了相關試驗和測試,包括滲漏、拉伸、撕裂等試驗,測試指標均滿足規范和設計要求,現場施工按照廠內測試時的工藝進行控制。施工現場安裝1000m后進行了水壓試驗,水壓試驗合格。廠內和現場試驗表明,對于大口徑HDPE管道,采用熱熔連接是完全滿足工程使用要求的。
對于角度較小的轉點,利用PE管自身的柔性特點接轉,角度較大時,采用HDPE彎管。邢清干渠彎管采用加厚的主管材(SDR21)熔接制作,與主管材熔接連接,廠內和現場試驗證明滿足工程要求。邢清干渠沿線平均800m設置一排氣閥(DN150),沿程設置了9個進人檢查孔(DN600),排氣和檢查旁通管均為與主管材同級的PE材料,采用鞍形電熔連接件與主管材連接。在管線全部安裝完成后,進行了整體水壓試驗,試驗壓力0.6MPa。檢查孔設于檢查井內,上游1.5m為檢修蝶閥,下游1.4m為穿墻套管,試驗過程中,出現一個進人檢查孔崩脫,分析原因主要為HDPE管承受內壓時變形量較大,上下游受閥門和穿墻套管以及鞍形旁通自身剛度影響較大,使鞍形旁通與主管連接處變形率大,應力集中明顯,加之旁通管與主管之間電熔連接質量不易保證,造成旁通管與主管連接面撕裂并在壓力下崩脫。問題出現后,此旁通及主管更換為鋼管。經過此問題總結經驗,當設置大口徑旁通管時,建議主管采用鋼管,設置鋼制旁通管。
PE主管與閥門或者鋼管連接,常用的連接方式是通過套在HDPE管道上的法蘭盤與所需連接設備的法蘭連接,通過壓緊法蘭根實現止水,邢清干渠采用這種連接方式。但是這種方式存在以下問題:相同規格的HDPE管內徑相對鋼管或閥門要小,若HDPE管與閥門直接連接,當采用蝶閥時有可能造成蝶閥閥板不能完全開啟;HDPE法蘭根與法蘭盤接觸寬度小,不利于水密封,且容易剪切破壞。工程中使用了一種變徑接頭,并申請了專利。變徑接頭由變徑管及其上下側的鋼制法蘭組成,一側為標準法蘭,與PE管連接的法蘭為內徑與PE管內徑相同的非標法蘭,采用此變徑接頭能有效解決上述問題。
HDPE主管分段熔接,存在已連接較長管段的合攏問題。邢清干渠合攏采用電熔套筒連接,電熔套筒長度800mm,壁厚55.5mm。套筒在廠內進行了熔接工藝和效果試驗檢測,在施工現場按照廠內的工藝控制,現場完成套筒熔接十余處。整體水壓充水階段,發現套筒處存在不同程度的滲水問題。原因主要是施工現場管材和套筒存在豎向變形,造成主管外壁和套筒內壁間隙不均,電熔時PE料的熔化粘結不完全,造成局部密閉性不足。現場采用充填PE粉料、熱熔進行修補,整體水壓試驗合格。針對套筒熔接出現的問題,建議對于大直徑PE管道,合攏盡量設于閥門井處,同時建議合攏采用鋼管法蘭連接。
3回填要求
對柔性管道,溝槽回填質量對管道承載能力、變形率影響很大,管周回填中粗砂,壓實度較高,土的綜合變形模量大,管道豎向變形小,承載能力高。邢清干渠HDPE管道沿線地層以砂性土為主,施工過程中,對DN1400管道兩側溝槽內選用不同的回填料、不同的壓實度進行了以下4種試驗工況:①原土回填;②中粗砂墊層,管周兩側原土回填;③底部120度中粗砂支撐角,其余原土回填;④管道中心線高程以下中粗砂墊層,其余原土回填。檢測結果顯示,方案①豎向變形率最大,為1.4%,方案④豎向變形率最小,為0.2%。從檢測結果看,管溝內回填中粗砂對減小豎向變形率效果明顯。規范規定,塑料管材的變形率不超過3%,根據檢測結果以及預測變形,工程中選用原土回填。
結語:大口徑HDPE管道對原材料、管件的制作和安裝、現場工藝控制等方面較常規小口徑管道嚴格,當超出規范規定時,應進行嚴格的試驗測試。根據大口徑 HDPE 管道設計、施工中的問題,有以下體會和建議: ①管道連接采用熱熔連接是便捷可靠的; ②長管合攏采用電熔套筒質量不易控制,建議采用法蘭連接,并設置變徑接頭; ③支管直徑較大的鞍形旁通管,在內外壓作用下,因管道變形率過大引起應力集中,致鞍形旁通與主管容易撕脫,建議有條件的采用整體注塑加工,或者采用鋼制管件; ④管溝回填建議采用中粗砂,嚴格控制回填質量,建議回填時管道內有一定的壓力,減小因管道自重和回填土重引起的管道豎向變形; ⑤管道整體水壓試驗壓力建議采用文獻規定,水壓試驗的分段可結合檢修閥門井設置。
參考文獻
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