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循環(huán)流化床鍋爐聯(lián)合脫硝技術(shù)改造工程實(shí)踐

2017-06-23 13:49:32龍翼川湖南安普諾環(huán)??萍加邢薰?/span>湖南長(zhǎng)沙410000
化工管理 2017年14期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑工程

龍翼川(湖南安普諾環(huán)??萍加邢薰?,湖南 長(zhǎng)沙 410000)

循環(huán)流化床鍋爐聯(lián)合脫硝技術(shù)改造工程實(shí)踐

龍翼川(湖南安普諾環(huán)保科技有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410000)

以新疆某熱電廠2×75t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硝改造工程為例,闡述了項(xiàng)目的實(shí)施及工程項(xiàng)目管理、脫硝方案及工藝的選擇、鍋爐的配套改造等,總結(jié)了工程建設(shè)及設(shè)備調(diào)試、運(yùn)行中積累的經(jīng)驗(yàn)及出現(xiàn)的問(wèn)題,為類似鍋爐的脫硝改造提供借鑒作用。

循環(huán)流化床;SNCR;SCR;聯(lián)合脫硝;改造

我國(guó)以燃煤為主的鍋爐生產(chǎn)所造成的環(huán)境污染是造成霧霾天氣的重要因素。煤炭燃燒產(chǎn)生的煙氣中含有煙塵、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)和CO2等污染物,已經(jīng)形成了嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的重要課題。

NOx的控制是繼粉塵和SOx之后燃煤鍋爐環(huán)保治理的重點(diǎn)。我國(guó)自20世紀(jì)80年代起就頒布了相關(guān)的法律、法規(guī)和政策針對(duì)污染物排放提出了明確的要求,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)NOx的排放要求也越來(lái)越嚴(yán)格,2011年國(guó)家發(fā)布火電行業(yè)最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)、2014年先后發(fā)布《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)和《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》(發(fā)改能源[2014] 2093號(hào)),首次提出“超低排放”的要求,推行更嚴(yán)格的能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

為減少鍋爐NOx的排放,改善當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境,提前適應(yīng)新的環(huán)保政策,新疆某熱電廠決定對(duì)該廠1#、2#爐2×75t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行煙氣脫硝改造。

1 設(shè)備概況

新疆某熱電廠2×75t循環(huán)流化床鍋爐于1996年開(kāi)始建設(shè),1998年4月投入使用,孤網(wǎng)運(yùn)行,累積運(yùn)行約13萬(wàn)小時(shí),使用年限較長(zhǎng)。鍋爐為濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn)制造,型號(hào):YG-75/3.82-M6,過(guò)熱蒸汽額定溫度:450℃,過(guò)熱蒸汽額定壓力:3.82MPa,汽包額定壓力:4.12MPa,給水溫度:105℃,一次風(fēng)預(yù)熱溫度:180℃,二次風(fēng)預(yù)熱溫度:120℃,冷風(fēng)溫度:30℃,排煙溫度實(shí)際運(yùn)行值在150℃~190℃區(qū)間,過(guò)??諝庀禂?shù)1.475。

因進(jìn)行脫硫除塵改造后原引風(fēng)機(jī)風(fēng)量過(guò)小,經(jīng)新疆風(fēng)機(jī)廠對(duì)引風(fēng)葉輪進(jìn)行了改造,參數(shù)為:電機(jī):10Kv 280kw,風(fēng)量117797m3,風(fēng)壓:7975Pa。

鍋爐設(shè)計(jì)煤種為無(wú)煙煤,爐膛溫度較低,NOx排放濃度較高。正常負(fù)荷下NOx排放濃度可達(dá)到700~900mg/Nm3,本項(xiàng)目NOx設(shè)計(jì)排放濃度800mg/Nm3。

2 工程的實(shí)施

2.1 工程建設(shè)方式

本工程采用項(xiàng)目總承包方式,總包單位為湖南安普諾環(huán)??萍加邢薰荆こ淌┕挝挥尚陆镜匾患野惭b企業(yè)承擔(dān)。

2.2 脫硝工藝簡(jiǎn)介

選擇性非催化還原(Selective Non-Catalytic Reduction,以下簡(jiǎn)寫為SNCR)技術(shù)是一種成熟的商業(yè)性NOx控制處理技術(shù)。SNCR技術(shù)主要在870~1,205℃下,將含氮的化學(xué)劑噴入鍋爐煙氣中,將NO還原,生成氮?dú)夂退?/p>

選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,以下簡(jiǎn)寫為SCR)技術(shù)是一種成熟且高效的Nox控制處理技術(shù)。利用催化劑使Nox與NH3在285~420℃的條件下發(fā)生反應(yīng),將NO還原,生成氮?dú)夂退?/p>

SNCR/SCR聯(lián)合法是將SNCR工藝中還原劑噴入爐膛的技術(shù)同SCR工藝中利用逸出氨進(jìn)行催化反應(yīng)的技術(shù)結(jié)合起來(lái),從而進(jìn)一步脫除NOx,它是結(jié)合了SCR技術(shù)高效、SNCR技術(shù)投資省的特點(diǎn)而發(fā)展起來(lái)的一種新型工藝。下圖1是SNCR/SCR聯(lián)合法的原理示意圖,該組合工藝具有兩個(gè)反應(yīng)區(qū),通過(guò)布置在鍋爐爐墻上的噴射系統(tǒng),首先將還原劑噴入第1個(gè)反應(yīng)區(qū)爐膛,在高溫下還原劑與煙氣中NOx在沒(méi)有催化劑參與的情況下發(fā)生還原反應(yīng),實(shí)現(xiàn)初步脫硝。然后未反應(yīng)的還原劑進(jìn)入混合工藝的第2個(gè)反應(yīng)區(qū)SCR反應(yīng)器,在有催化劑參與的情況下進(jìn)一步脫硝。SNCR/SCR聯(lián)合脫硝工藝最主要的改進(jìn)就是省去了SCR設(shè)置在煙道里的復(fù)雜氨噴射系統(tǒng),并減少了催化劑用量。

2.3 改造方案

新疆某熱電廠的2×75t/h循環(huán)流化床鍋爐NOx的排放濃度較高(最高接近1000mg/Nm3),新疆當(dāng)?shù)氐臏p排要求是100mg/ Nm3以下。綜合考慮,本工程脫硝改造采用燃燒優(yōu)化+SNCR+SCR聯(lián)合脫硝工藝,入口NOx按800mg/Nm3設(shè)計(jì),出口NOx濃度可降至100mg/Nm3以下,脫硝效率可達(dá)到87.5%以上。

圖1 SNCR/SCR組合技術(shù)脫硝工藝

該熱電廠的2臺(tái)鍋爐均室內(nèi)布置,鍋爐房未考慮脫硝預(yù)留位置。SNCR脫硝系統(tǒng)無(wú)須占用其余空間,公用系統(tǒng)放置于鍋爐房旁的脫硝站房?jī)?nèi),分配和噴射模塊也直接放置于鍋爐平臺(tái)上??紤]到新疆冬季氣候,SCR系統(tǒng)直接放置于鍋爐房?jī)?nèi),如果按照常規(guī)的SCR系統(tǒng)布置,現(xiàn)場(chǎng)根本無(wú)法進(jìn)行煙道的布置和施工。經(jīng)多次現(xiàn)場(chǎng)查勘,結(jié)合實(shí)際情況,確定最終施工方案:從鍋爐原有三段省煤器處傾斜設(shè)置一塊煙氣擋板門,將原鍋爐煙氣從側(cè)面引出,經(jīng)垂直煙道至鍋爐頂端后再轉(zhuǎn)個(gè)彎回到鍋爐正面,經(jīng)過(guò)催化劑層后煙道再轉(zhuǎn)彎從另一側(cè)回鍋爐?,F(xiàn)場(chǎng)布置如下圖所示:

2.4 主要設(shè)計(jì)參數(shù)

①單臺(tái)鍋爐煙氣量(引風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量)按120000Nm3/h設(shè)計(jì);

②NOx初始濃度按800mg/Nm3設(shè)計(jì),脫硝出口NOx排放值降至100mg/Nm3以下,脫硝總效率達(dá)到87.5%以上。

③脫硝系統(tǒng)的壓降差按不大于1500Pa設(shè)計(jì)。

④SNCR脫硝噴射裝置布置三層,分別位于鍋爐前墻16.5m標(biāo)高處、旋風(fēng)筒入口和出口,SCR脫硝系統(tǒng)催化劑按1+1設(shè)計(jì),一用一備,初始安裝1層催化劑。

⑤脫硝系統(tǒng)采用尿素溶液為還原劑,單臺(tái)鍋爐滿負(fù)荷干尿素最大消耗量為38kg/h。

⑥根據(jù)相關(guān)規(guī)定和鍋爐運(yùn)行情況,本工程不設(shè)置脫硝旁路和省煤器旁路系統(tǒng)。

⑦在滿足脫硝系統(tǒng)要求的溫度下(SNCR區(qū)域在800℃~1000℃,SCR系統(tǒng)入口在300℃以上),NOx的脫硝效率能達(dá)到90%以上,氨逃逸測(cè)量值小于3mg/m3。

2.5 鍋爐相關(guān)設(shè)備的改造

2.5.1 鍋爐燃燒優(yōu)化

根據(jù)鍋爐原始數(shù)據(jù),在低負(fù)荷的情況下(60%—30%),爐膛燃燒溫度較低,旋風(fēng)筒進(jìn)口和出口溫度已低于700℃,根本無(wú)法達(dá)到SNCR反應(yīng)的溫度條件。通過(guò)CFD模擬設(shè)計(jì)和詳細(xì)計(jì)算,調(diào)整一次風(fēng)、二次風(fēng)開(kāi)度和燃煤配比,并進(jìn)行高效省煤器的改造,適當(dāng)增加爐膛煙溫,達(dá)到鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)也能滿足SNCR的反應(yīng)條件。

2.5.2 引風(fēng)機(jī)改造

鍋爐加裝煙氣脫硝裝置會(huì)使鍋爐煙氣系統(tǒng)的阻力增加,脫硝裝置的阻力包括這幾個(gè)部分:煙道的沿程阻力、彎道或變截面處的局部阻力、反應(yīng)器本體(主要是催化劑)產(chǎn)生的阻力以及整流裝置、噴氨格柵(本系統(tǒng)無(wú))等阻力。經(jīng)過(guò)詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)算,本工程脫硝改造裝置煙氣系統(tǒng)總阻力約1200-1500Pa(增加備用層催化劑),原有引風(fēng)機(jī)已無(wú)法滿足鍋爐系統(tǒng)阻力的要求,故需要對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。根據(jù)引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)結(jié)果,整體更換引風(fēng)機(jī)是最簡(jiǎn)單的改造方式,成本也在可控范圍之內(nèi),故重新更換兩臺(tái)符合改造后系統(tǒng)阻力要求的引風(fēng)機(jī)。

2.5.3 省煤器改造

由于現(xiàn)有鍋爐部分省煤器爆管、腐蝕甚至脫落嚴(yán)重,且為了控制省煤器出口煙味,結(jié)合燃燒優(yōu)化,盡可能減少煙溫?fù)p失,在提高鍋爐效率的同時(shí)提升反應(yīng)器的性能和延長(zhǎng)反應(yīng)器催化劑的使用壽命,對(duì)鍋爐省煤器也進(jìn)行了改造。

3 調(diào)試及運(yùn)行情況

2016年9月中旬,本工程完成了全部安裝工程,達(dá)到調(diào)試條件。2016年9月15—9月29日,進(jìn)行系統(tǒng)冷態(tài)單機(jī)調(diào)試,2016年9月29日,在完成了單機(jī)調(diào)試后,脫硝系統(tǒng)正式投入聯(lián)動(dòng)運(yùn)行,嚴(yán)格按照調(diào)試方案進(jìn)行調(diào)試。

脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行后,根據(jù)鍋爐負(fù)荷和NOX的排放情況,首先進(jìn)行少量噴氨測(cè)試,全面檢查脫硝系統(tǒng)(氨氣)嚴(yán)密性及SCR反應(yīng)器后各參數(shù)顯示正常,參數(shù)變化趨勢(shì)正確,隨后逐漸增加噴氨量。經(jīng)過(guò)近10天的時(shí)間,系統(tǒng)主要設(shè)備消缺、調(diào)試完畢,脫硝效率可以達(dá)到90%以上,出口NOX最低可以達(dá)到30mg/Nm3以下。

2016年11月,2臺(tái)鍋爐均順利完成了第三方性能考核試驗(yàn),12月份通過(guò)環(huán)保部門的驗(yàn)收。截止目前,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行正常,效率穩(wěn)定,完全滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放的要求。

4 改造工程過(guò)程中的問(wèn)題和積累的經(jīng)驗(yàn)

4.1 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及調(diào)試中的問(wèn)題

①設(shè)計(jì)人員技術(shù)水平高低不一,部分設(shè)計(jì)人員第一次進(jìn)行類似設(shè)計(jì)。且出于成本考慮,主設(shè)人員僅去了一次現(xiàn)場(chǎng),土建設(shè)計(jì)人員根本沒(méi)去現(xiàn)場(chǎng),主觀設(shè)計(jì)較多。直接造成后期施工的被動(dòng),很多設(shè)計(jì)直到施工到了這一步才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,結(jié)果推翻重來(lái),浪費(fèi)了工程成本和延誤了工期。

②設(shè)備到貨較晚。因前期合同談判事宜,部分設(shè)備遲遲不能訂貨,恰逢設(shè)備采購(gòu)高峰期,引風(fēng)機(jī)、反應(yīng)器、CEMS和氨逃逸、電氣設(shè)備、進(jìn)口儀器儀表等設(shè)備到貨較遲。工程后期積壓工作較多,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面過(guò)廣,施工人員集中過(guò)多,給工程的安全管理和質(zhì)量管理帶來(lái)了極大的難度。

③施工單位的管理能力明顯欠缺,尤其是本項(xiàng)目施工單位的管理人員,之前幾乎沒(méi)有接觸過(guò)脫硝改造項(xiàng)目,過(guò)分依賴施工隊(duì)長(zhǎng),不能在施工現(xiàn)場(chǎng)盡到施工單位管理人員應(yīng)盡的管理責(zé)任,給各方的現(xiàn)場(chǎng)管理帶來(lái)了非常大的壓力。

④大部分施工人員的技術(shù)水平和素質(zhì)較低,不能適應(yīng)大型工程各項(xiàng)管理的要求。施工隊(duì)伍中部分人員安全意識(shí)差,技術(shù)水平低,現(xiàn)場(chǎng)被業(yè)主和監(jiān)理違章處罰較多,存在很多的施工質(zhì)量整改,給現(xiàn)場(chǎng)安全和施工質(zhì)量管理帶來(lái)難度。

⑤本項(xiàng)目工程各作業(yè)面全部展開(kāi)后,施工人員數(shù)量不足,質(zhì)量也不高。因設(shè)備到貨較為集中,在工程后期,積壓工作較多,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員嚴(yán)重不足,一人身兼數(shù)職,后期夜間施工明顯增加,現(xiàn)場(chǎng)安全管理難度加大。

4.2 改造工程積累的經(jīng)驗(yàn)

①在鍋爐脫硝改造方案設(shè)計(jì)前進(jìn)行有針對(duì)性的CFD模擬設(shè)計(jì),為方案的合理設(shè)計(jì)提供了可靠的依據(jù)。

②同步對(duì)省煤器進(jìn)行了改造,盡可能地減少爐膛煙溫?fù)p失,既保證了催化劑的投運(yùn)溫度又提高了鍋爐效率。

③對(duì)鍋爐的燃燒進(jìn)行了優(yōu)化,不僅針對(duì)省煤器進(jìn)行了改造,還對(duì)空預(yù)器、鍋爐燃煤配比、一次風(fēng)、二次風(fēng)等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行最優(yōu)化的調(diào)整。

④改造前對(duì)鍋爐原有引風(fēng)機(jī)進(jìn)行了性能測(cè)試,在滿足系統(tǒng)要求的前提下,使引風(fēng)機(jī)的改造量降到最小。

⑤催化劑前端加裝了蒸汽吹灰器,以蒸汽吹灰為主,保證催化劑在運(yùn)行過(guò)程中能得到較好的清潔,防止催化劑的堵塞。

⑥預(yù)留了足夠的催化劑布置空間,即使后期國(guó)家進(jìn)一步提高環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),也無(wú)須進(jìn)行大型改造。

⑦工程管理這一塊需要更充分的綜合考慮,提前選好一支高素質(zhì)好技術(shù)的施工隊(duì)伍是項(xiàng)目能夠順利實(shí)施的重要保證。

5 結(jié)語(yǔ)

本工程是國(guó)家電力投資集團(tuán)(中電投和國(guó)家核電合并組建)在新疆的全資子公司的第一個(gè)脫硝改造項(xiàng)目,政治意義非凡,在工程實(shí)施過(guò)程中,國(guó)家電投集團(tuán)總經(jīng)理、新疆分公司領(lǐng)導(dǎo),新疆環(huán)保廳和烏魯木齊市環(huán)保局等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次蒞臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)考察和指導(dǎo)工作,在各位領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下,本項(xiàng)目一次性通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,得到了國(guó)家電投集團(tuán)公司和業(yè)主方的認(rèn)可。

該熱電廠2×75t循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硝項(xiàng)目采用了SN?CR+SCR聯(lián)合脫硝工藝,脫硝效率可達(dá)到90%以上。按目前配煤摻燒后脫硝入口NOX濃度為800mg/Nm3左右,脫硝后最低可降低到30mg/Nm3,可以直接滿足目前各大電廠正在實(shí)施改造的超低排放要求。目前該熱電廠結(jié)合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求和運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的最佳考慮,脫硝后NOX排放濃度一般穩(wěn)定在90mg/Nm3以下,每年可以消減NOX大約為1000t。

綜上所述,該電廠進(jìn)行本次脫硝項(xiàng)目改造一步到位,且可以滿足國(guó)家越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保減排政策(可以直接滿足超低排放的要求),增加脫硝裝置對(duì)NOX消減量十分顯著,這對(duì)改善周邊地區(qū)空氣質(zhì)量,提升居民生活質(zhì)量,改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境都很有利,環(huán)境和社會(huì)效益非常明顯。

[1]蔣文舉,煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊(cè)(第二版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012-4-1.

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龍翼川(1982-),男,湖南長(zhǎng)沙人,2005年畢業(yè)于長(zhǎng)沙理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,環(huán)保工程師,主要從事環(huán)保工程項(xiàng)目管理工作。

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