徐堅
(上汽大眾汽車有限公司儀征分公司,江蘇 揚州 211400)
【摘 要】高精度槍數據采集系統的使用,保證了擰緊數據的穩定性和安全性,并且也實現了部分手工扳手所很難保證的例如擰緊角度之類的要求,相比扭力扳手可謂是一個大的飛躍。然而在使用的過程中,依然會遇到一些問題亟待解決,如特殊頭使用壽命短、數據報警不及時等。通過采取優化措施,減少設備損耗,降低故障率,減少備件采購費用,實現將本增效。
【關鍵詞】高精度槍;數據采集;特殊頭;螺栓等級;優化
一、背景介紹
高精度槍及其數據采集系統,現代化工廠的亮點工程,擁有優于其他系統的明顯優點。高精度槍的使用,在很大程度上保證了擰緊數據的穩定性和安全性,并且也實現了部分手工扳手所很難保證的例如擰緊角度之類的要求,相比扭力扳手可謂是一個大的飛躍。
數據采集系統,分為控制與數據采集兩個部分,控制部分由西門子PLC實現,穩定性強,受外部的影響因素較小;采集部分由上位機采集軟件實現。將數據采集與控制嚴格分開,各自不會影響各自的工作。PLC控制部分與數據采集部分都是基于XML2.1開發的標準軟件,通訊快捷而且協議開放性好。通過采用VW XML 2.1 版本作為采集數據協議,將螺栓數據采集并依據PMON協議上傳給FIS(生產信息)系統,為車輛數據的查詢和追蹤提供準確可靠的數據來源。
然而在運行過程中,仍然會出現一些問題,比如備件費用過高、備件損耗過快、故障不能被及時發現等。
二、解決優化方案
(一)特殊頭備件優化
高精度槍特殊頭,應用于前后門外螺栓的擰緊。特殊頭以其精密的齒輪結構,將扭矩精確傳輸至控制器。但現場的情況:實際扭矩無限接近于特殊頭本身所承受的最大扭矩。特殊頭的設計承受扭矩為50NM,而實際有10%的擰緊數據已達到50NM,另有60%的數據在48NM左右。這也就意味著,特殊頭長期處于滿負荷運行的狀態。在長期高強度工作下,這樣的弊端更是顯露無疑。特殊頭的使用壽命大大縮短,官方宣稱的50萬次的擰緊次數,實際應用下來也只有10萬次左右,壽命減少近80%,這是一個非常駭人的數據。
隨著使用壽命的大幅減少,備件采購的數量大大上升,備件費用自然也是大幅提升。由于該備件的采購周期較長,最短也有8個月,這也意味著單次采購的數量相對較多。為了降低備件費用,同時保證生產,必須對特殊頭加以優化。
主要有以下兩種方案:
方案一:重新設計特殊頭的強度,使其能承受更大的扭矩,延長使用壽命。經過現場觀察和咨詢供應商,發現目前特殊頭的寬度剛好與車門和車身之間的空間相匹配。如果要加大承受的扭矩,就必須加寬特殊頭的寬度,但會與車門和車身干涉。所以該方案無法實現。
方案二:針對特殊頭損壞的部位做備件,不必全部更換。經過現場的觀察以及拆卸,發現特殊頭損壞的部位主要集中在套筒部位,如圖所示。該套筒由于長期處于滿負荷運作,出現了開裂甚至斷裂的現象。經過測試,發現只需更換套筒,特殊頭就就可以繼續使用。
這樣,原本特殊頭的備件就由一個套筒來替代。一個特殊頭的市價在3.5萬元左右,而一個套筒只有約0.29萬元。每一次更換就節約了3.5-0.29=3.21萬元。
推算至整個車間一年的用量:
年產36萬輛車,每輛車有8顆螺栓需要用特殊頭來擰,即一共擰36萬*8=288萬次
而一個特殊頭的實際使用壽命為10萬次,則所需的備件數量為288萬/10萬=29個
即一年可節約3.21萬元*29=93萬元
(二)支架結構優化
每一個工位的高精度槍少則3把,多則5把,均勻分布在工位的兩側,擺放槍的是白色的尼龍塊。在某一段時間內,報修的槍有一個共同的問題,就是槍的使能按鈕損壞。
一開始認為工人操作野蠻,將按鈕按壞。但是經過現場觀察,發現擺放高精度槍的尼龍塊剛好壓在的半節開關上,使得每次放槍時,開關都會受到撞擊。久而久之,開關就失靈損壞。發現問題后,我們便將尼龍塊的位置做了一下改動。將尼龍塊稍稍向外移動,既避開了開關的位置,又不影響工人的正常動作。
通過這樣一個改動,高精度槍開關壞的次數明顯降低。
改動前3個月總計損壞6次,平均每月2次。而改動后6個月總計損壞1次平局每月0.16次。故障率明顯降低。每把開關損壞的槍維修費用為3000元,優化后比優化前節約了(2*12-0.16*12)*3000≈66000元
(三)數據報警以及打包工位
目前使用的高精度槍控制系統,分為控制與數據采集兩個部分,控制部分由西門子PLC實現,穩定性強,受外部的影響因素較小;數據采集部分由上位機采集軟件實現。將數據采集與控制嚴格分開,不會影響各自的工作。
螺栓數據最終要上傳給Fis(生產信息)系統。在報交線的末尾處,設有質保的EQS系統,該系統主要用來查看每一輛報交車的螺栓是否合格。而EQS數據的獲得,是要通過Fis系統下發數據的。如果螺栓數據沒有上傳給Fis,那么質保的EQS將會接收不到螺栓數據。根據規定,沒有經過質保EQS確定的車是不能夠報交的。不能報交的車就只能下線,這對于分鐘工廠來說,絕對是一個很大的損失。
針對這一問題,我們主要從以下兩個方面入手。
1)加裝報警燈,可以提前知曉本地的數據沒有上傳給Fis系統。
報警燈主要檢測以下信息:
①數據報文格式有誤,FIS回復AD0005
②dbo.Tbl_ScrewPacket螺栓數據表中數據包累計未發送的數據包條數大于60條(即五輛車)時,則燈亮。可能數據通訊異常。
③dbo.Tbl_PacketVIN_Last打包車輛表中累計未打包的車輛數大于10輛,則燈亮。可能打包程序異常或被關閉,抑或是打包時間過長,造成打包車輛數據累積。
2)針對導致數據沒有上傳成功的問題,制定快速響應的方案解決問題。從裝配線輸出到報交線共有62個工位,如果這62個工位車輛的數據都沒有上傳成功,則需重新上傳。由于原服務器的上傳程序只從最新打的數據開始上傳,之前打的螺栓依然排隊等待,無法上傳,影響報交。為了將這些排隊的數據優先上傳,在返修工位處新增了一個打包點,工人通過掃描條碼,將排隊等待的數據優先上傳,保證報交正常。
通過改動,故障維修時間明顯減少。故障發生頻次由平均每周兩次減為兩周一次;故障時間也由平均每周43min將為每周2min。
三、效益成果總結
(一)故障率降低
通過對設備的改造,如高精度槍支架的改造,減少了設備發生故障的頻次,使得設備本身性能得到提高。
(二)維修時間減少
報警燈的制作以及打包優先功能的實現,使得維修時間減少,設備開動率穩步提升。
(三)備件費用降低
通過設備的改進,如特殊頭備件優化,高精度槍支架優化,使得備件費用大大降低。