999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

淺析汽車變速器滾針軸承燒蝕原因及預防措施

2017-07-06 10:41:28李偉英
中國高新技術企業 2017年7期
關鍵詞:故障

李偉英

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)

淺析汽車變速器滾針軸承燒蝕原因及預防措施

李偉英

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)

為確定某變速器滾針軸承燒蝕導致傳動齒輪抱死的原因,文章從對變速器零件尺寸、清潔度、材質、壓裝工藝等調查及尺寸鏈校核等方面進行分析,并制作樣件在臺架上模擬故障再現試驗,從而推斷導致軸承燒蝕的原因,并根據軸承燒蝕原因制定了相應的解決方案。

汽車變速器;滾針軸承;燒蝕原因;徑向間隙;汽車產業

隨著汽車產業的飛速發展,汽車已成為人們出行的必要交通工具,而汽車變速器問題也是人們最為關心的問題之一。除了一些影響NVH及操控性能問題外,還有一些會影響到行車安全,可能導致交通事故的發生,因此,人們對汽車變速器的安全性、可靠性提出了越來越高的要求。滾針軸承燒蝕極端情況下會造成車輛驅動輪抱死,導致車輛甩尾或失控,屬于變速器最危險的失效模式之一。軸承燒蝕的原因很多,包括間隙配合、強度設計、零件尺寸加工、清潔度、裝配工藝等。本文針對變速器滾針軸承燒蝕原因進行分析研究,以期對軸承燒蝕及其他傳動類零件燒蝕失效分析提供參考。

1 問題描述

某后輪驅動車型在車輛行駛過程中,發生驅動輪抱死導致無法行駛,經對變速器拆解,發現一檔從動齒輪處滾針軸承燒蝕、損壞(見圖1),導致一檔齒輪與襯套之間卡死。根據滾針軸承、襯套及一檔齒輪在輸出軸上的裝配位置(見圖2)可知,襯套與輸出軸通過過盈配合壓裝在一起,齒輪與襯套之間裝有滾針軸承,正常情況下,齒輪通過滾針軸承相對輸出軸及襯套轉動,如果滾針軸承燒蝕、損壞會導致齒輪與襯套之間無法正常相對運轉,從而導致變速箱內部運動干涉、卡死,無法正常輸出動力。

圖1 滾針軸承燒蝕、損壞情況

圖2 滾針軸承裝配位置示意圖

2 故障原因分析

2.1 滾針軸承燒蝕機理分析

為保證齒輪能夠相對襯套正常運轉,滾針軸承與齒輪及襯套之間必須存有一定間隙,并保證充足的潤滑,如果間隙不合理或潤滑不足,會導致滾針軸承與齒輪及襯套之間運轉不暢,異常磨損發熱,同時發熱產生高溫造成零件熱漲,滾針軸承與各零件之間的配合間隙減小甚至完全消除,引起運動干涉,加劇軸承異常磨損,最終導致燒蝕、卡死。

2.2 零件檢測分析

根據滾針軸承的裝配位置關系,影響其徑向間隙的關鍵尺寸有輸出軸直徑、襯套內徑、襯套外徑、軸承滾針直徑、齒輪內徑。其中輸出軸直徑偏大或襯套內徑偏小,都會導致襯套在壓裝到輸出軸上后外徑漲大。而襯套外徑偏大、軸承滾針直徑偏大、齒輪內徑偏小均會直接導致軸承配合間隙過小。通過對故障變速箱拆檢,發現齒輪內孔異常磨損,軸承滾針燒蝕、嚴重變形,經對相關零件關鍵尺寸進行檢測(見表1),襯套內徑存在超下差情況,部分尺寸因零件損壞、磨損無法檢測。

表1 故障件關鍵尺寸檢測結果(mm)

2.3 材質檢測

襯套材質采用GCr15,根據《高碳鉻軸承鋼》(GB/T 18254-2002)標準,對襯套故障件材質進行檢測,結果如表2所示。化學成分檢測結果均滿足標準要求。

表2 化學成分檢測結果(%)

2.4 潤滑及異物因素分析

對故障變速器內部進行檢查,油道無堵塞,變速器齒輪油油量及油品未發現異常。該變速器各檔位齒輪共采用六個滾針軸承,如清潔度或油品問題,不會集中造成某一檔位滾針軸承燒蝕,其他檔位也會存在同類問題。根據上述分析判斷,基本排除因潤滑不良及異物侵入導致滾針軸承燒蝕的可能。

2.5 尺寸鏈校核

對輸出軸與襯套壓裝過盈量及滾針軸承與齒輪、襯套間隙進行極限尺寸計算校核(見表3),從計算結果看,軸承與齒輪及襯套裝配后極限情況下理論最小間隙為0.014mm,襯套與輸出軸之間最大過盈量為0.026mm。

表3 壓裝過盈量及軸承間隙計算結果(mm)

根據理論計算,極限尺寸下滾針軸承存在合理間隙可以正常運轉,但在實際中襯套與輸出軸因過盈配合壓裝后會造成襯套外徑膨脹或變形,因此軸承間隙會相應減小,為確認過盈量對壓裝后襯套外徑的影響,分別制作不同過盈量的樣件進行壓裝驗證(見表4),從驗證結果看,輸出軸與襯套之間的過盈量越大,襯套壓裝后外徑尺寸膨脹量也越大,并且存在膨脹量大于0.014mm情況,此時當滾針軸承與齒輪、襯套間隙處于下偏差時,因襯套外徑漲大量大于滾針軸承與齒輪、襯套間隙,導致滾針軸承間隙過小引起運轉卡滯。

表4 襯套壓裝驗證結果(mm)

2.6 故障模式再現試驗

模擬零件尺寸超差或各零件關鍵尺寸處于極限公差,分別制作樣件,壓裝后裝配在變速器總成上,模擬整車載荷進行臺架試驗,觀察滾針軸承運動狀況及失效磨損。試驗結果如表5所示:

表5 試樣試驗結果(mm)

通過故障模式再現試驗可以看出,當滾針軸承與齒輪及襯套之間存在間隙時正常運轉1小時未發現異常;由于零件尺寸超差或各相關零件均處于極限尺寸時,經壓裝和裝配后滾針軸承與齒輪及襯套之間已沒有間隙,運轉干涉,短時間內出現滾針軸承燒蝕現象,失效模式和故障車輛上滾針軸承燒蝕的失效模式相同。

3 原因分析

通過上述分析及試驗驗證得出:(1)造成滾針軸承燒蝕的原因較多,如軸承內侵入硬質異物、潤滑油道堵塞或潤滑油變質導致潤滑不良、零件材質不合格、軸承與齒輪之間運動間隙過小等因素均可能導致滾針軸承運轉不暢而出現燒蝕、損壞現象發生。根據對故障件的拆檢分析,初步排除異物、潤滑、材質等因素,判斷是由于滾針軸承間隙過小導致;(2)該變速器結構為通過壓裝方式使襯套內徑與輸出軸直徑過盈配合,滾針軸承間隙的大小不僅與其及相配合的零件尺寸有關,如軸承滾針本身直徑、輸出軸直徑、襯套內徑、襯套外徑、齒輪孔徑等關鍵尺寸,還與零件之間的壓裝工藝、裝配工藝等有關,零件關鍵尺寸超差或壓裝及裝配造成零件尺寸變化均可能造成滾針軸承與齒輪間隙過小;(3)襯套與輸出軸的壓裝工藝不合理,無過程壓裝力報警裝置,且壓裝力上限值偏大,達到20kN,正常情況襯套壓入力一般不大于8kN,當出現襯套與輸出軸過盈量偏大時,壓裝設備通過上限壓力將襯套強制壓入輸出軸上,從而導致襯套壓裝后外徑存在較大的膨脹量,造成滾針軸承間隙過小;(4)各零件尺寸公差設計不夠合理,因輸出軸與襯套通過壓裝過盈配合,在設計滾針軸承與齒輪、襯套間隙時,未考慮到襯套壓裝后外徑的膨脹量會造成理論間隙的減小,當各零件分別處于極限尺寸時,存在滾針軸承間隙被完全抵消甚至出現負間隙的情況。

4 問題解決

4.1 解決方案

(1)對襯套壓裝設備進行改造,將壓裝上限壓力由原來的20kN更改為8kN,并增加過程壓力報警裝置,當過盈量過大時,壓裝力達到8kN時設備自動報警;(2)對涉及徑向尺寸的零件收縮公差,通過選配軸承滾針直徑,從而控制襯套與輸出軸過盈量范圍及適當增大滾針軸承徑向間隙;(3)加強對零件尺寸的控制,對關鍵尺寸進行100%檢測確認,防止不合格品流入后續工序。

4.2 方案驗證

上述解決方案實施后,隨機抽取5套零件進行檢測、計算,相關結果如下:

表6 改進后滾針軸承間隙計算結果(mm)

結論:(1)通過加強控制零件關鍵尺寸,優化壓裝工藝,同時對零件的尺寸公差進行優化,襯套壓裝后的外徑膨脹量明顯減小且穩定;(2)通過選配軸承滾針直徑,進一步放大軸承配合間隙,確保滾針軸承間隙穩定在合理范圍內,且零件質量一致性明顯改善。

5 結語

本文通過對滾針軸承潤滑、異物侵入、零件質量調查、尺寸鏈設計校核等影響軸承燒蝕因素的分析,確定變速器滾針軸承燒蝕的原因,從而制定相應解決方案,防止滾針軸承燒蝕故障再次發生,消除用戶行車安全隱患。滾針軸承燒蝕原因的分析對其他相關軸承燒蝕也有著借鑒意義,在零件尺寸鏈校核、壓裝工藝、裝配工藝等方面應盡可能避免上述因素造成的零件燒蝕失效。

[1]高維山.變速器[M].北京:人民交通出版社,1990.

[2]汽車工程手冊編輯委員會.汽車工程手冊:制造篇[M].北京:人民交通出版社,2001.

[3]王望予.汽車設計(第4版)[M].北京:機械工業出版社,2004.

(責任編輯:蔣建華)

TH133

1009-2374(2017)07-0097-02

10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.07.045

李偉英,女,上汽通用五菱汽車股份有限公司工程師,研究方向:汽車研發及質量管理。

A

猜你喜歡
故障
故障一點通
奔馳R320車ABS、ESP故障燈異常點亮
WKT型可控停車器及其故障處理
基于OpenMP的電力系統并行故障計算實現
電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:13:50
故障一點通
故障一點通
故障一點通
故障一點通
故障一點通
江淮車故障3例
主站蜘蛛池模板: 啪啪国产视频| 成人午夜视频在线| 美美女高清毛片视频免费观看| 亚洲欧美日韩久久精品| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 午夜a级毛片| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 欧美高清视频一区二区三区| 亚洲天堂网视频| 国产精品粉嫩| 国产视频欧美| 正在播放久久| 欧美www在线观看| 一区二区自拍| 无遮挡一级毛片呦女视频| 在线观看视频99| 国产精品永久在线| 国产av剧情无码精品色午夜| 日韩在线第三页| 男女男免费视频网站国产| 午夜毛片福利| 亚洲一区二区三区香蕉| 五月激情婷婷综合| 香蕉eeww99国产精选播放| 久久久精品久久久久三级| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 成人毛片在线播放| 国产乱人伦偷精品视频AAA| 国产成人精品视频一区视频二区| 久久亚洲AⅤ无码精品午夜麻豆| 亚洲日韩欧美在线观看| 成人午夜亚洲影视在线观看| 国产偷倩视频| 99r在线精品视频在线播放| 中文字幕av无码不卡免费| 这里只有精品免费视频| 98超碰在线观看| 在线视频亚洲色图| 免费高清a毛片| 青青草国产精品久久久久| 亚洲天堂区| 日韩天堂视频| 久久综合AV免费观看| 波多野结衣中文字幕一区二区| 国产区91| 亚洲无码电影| 青草国产在线视频| 精品国产一二三区| 成年看免费观看视频拍拍| 一本色道久久88| 色成人综合| 呦视频在线一区二区三区| 国产电话自拍伊人| 免费看一级毛片波多结衣| 日韩欧美中文亚洲高清在线| 欧美一区二区福利视频| 男女男免费视频网站国产| 国产午夜在线观看视频| 久久semm亚洲国产| 久久精品丝袜高跟鞋| 99免费在线观看视频| 国产精品成人AⅤ在线一二三四| 欧美日韩高清在线| 亚洲人成在线免费观看| 在线精品亚洲国产| 中文字幕无码电影| 亚洲欧洲国产成人综合不卡| 免费一级毛片在线播放傲雪网| 丝袜国产一区| 成年A级毛片| 亚洲伦理一区二区| 久青草国产高清在线视频| 国产精品自在线拍国产电影| 国产激爽爽爽大片在线观看| 91久久精品国产| 国产麻豆91网在线看| 亚洲午夜福利在线| 在线播放精品一区二区啪视频 | 全色黄大色大片免费久久老太| 国产在线无码一区二区三区| 又黄又爽视频好爽视频| 亚洲国产精品VA在线看黑人|