◆追夢QC小組 / 文
QC案例:降低電鍍變色不良率
◆追夢QC小組 / 文
追夢QC小組來自尼西半導體科技(上海)有限公司,是AOS公司(Alpha and Omega Semiconductor)在上海松江出口加工B區的半導體封裝測試工廠。公司總部在美國加州硅谷,產品廣泛應用于計算機、通信、工業、家電、新能源、汽車等相關的電源管理領域,是世界最大的電源功率半導體器件公司之一。
追夢小組創建于2011年,7位成員均來自電鍍工序的不同部門,小組在公司內部QCC擂臺賽活動中連續5年榮獲獎項,并于2016年獲得全國優秀質量管理小組稱號,在公司基層QC活動中起到了模范帶頭作用。
小組所在的電鍍工序的生產過程,是通過電化學反應將純錫鍍在產品表面,以增加產品的導電性、防腐蝕性和可焊性。電鍍工藝分為三個步驟,即“前處理(化學浸泡)——中處理(電鍍)——后處理(清洗烘干)”。電鍍完成后的產品表面應呈純錫本色。如果產品電鍍后表面呈非純錫本色,即為變色缺陷,將被下一工序拒收,視變色程度作返工或直接報廢處理。
在2015年初,質量部內部反饋的統計數據表明,電鍍產品的不良率較高,不僅造成公司生產成本升高,而且降低了客戶滿意度。秉承公司一貫要求的增效提質降本的原則,為了盡快解決這一質量問題,追夢小組將2014年9月至2015年2月的內部異常單數據進行收集、整理和分類。數據顯示,變色是導致電鍍不良批次增加的主要因素,占不良批次的63%,通過進一步數據分析,6個月平均變色不良率高達12000×10-6,且呈波浪形上升趨勢。因此小組選擇“降低電鍍變色不良率”為本次QC課題。
小組確定課題后對現狀進行了全面調查。由于正常生產過程中的部分變色產品被返工處理了,已無法準確統計反映真實情況。為此,小組成員在現場全面檢查變色產品88批次,并將不良批次制成調查表,發現產品變色主要有“發黃、發黑、發藍及油污”四大類,隨后根據收集的數據制作柏拉圖,顯示發黃占比為76%,由此確認,“發黃變色”為主要癥結。
找到癥結后,小組采用“理論測算法”和“相同問題歷史數據比較法”,設定活動目標為降低電鍍不良率至5000×10-6,通過對現狀數據的分析,預計可以解決80%的問題,證明小組有能力有信心達到設定目標。
針對“發黃變色不良率高”的問題,小組首先制作了整個電鍍流程圖,再運用頭腦風暴法列出所有可能原因,然后根據其相互間的因果關系繪制關聯圖,對“發黃變色不良”作原因分析,共找出7條末端因素,分別為① 中和液濃度高;②純水更換不及時;③鋼帶夾易積水漬;④風口異物堵塞;⑤洗噴淋不全面;⑥電鍍液雜質多;⑦水洗時間不夠。
小組制定了要因計劃表,在現場檢測和使用模擬試驗對末端因素逐一驗證,找到以下兩條為主要原因:①鋼帶夾易積水漬;②洗噴淋不全面。
針對要因一“鋼帶夾易積水漬”,小組首先進行方案優選,由于鋼表面容易形成水膜,小組提出變更材質。首先是導體與非導體材質的選擇,在深入研究和參考同行信息后選擇非導體材質為優選方案。對于非導體材質繼續開展新一輪方案優選,對不同材質的經濟性、有效性、可靠性、便捷性和可實施性五大性能評分,最終確認使用PTS不導電夾子材質為最佳方案。
小組針對兩條要因,遵循5W1H原則,分別制定了相應的對策(見表1),目標量化、措施具體、責任到人。
對策實施一:更換為PTS材質夾子。
首先,小組提供鋼夾子樣本委托供應商定制尺寸一致的PTS材質的夾子。由于PTS為新材質,小組結合應用環境和使用要求,取22個新夾子做加嚴模擬實驗,對PTS夾子性能進行確認(見表2)。試驗結果符合生產工藝要求。
隨后在安裝完畢后,小組在7月15日至29日內每班2批次進行隨機抽樣檢查,連續試樣30批次均未在夾子部位發現水漬及發黃現象。

表1 對策表

表2 PTS夾子性能確認表
結論:使用PTS夾子后,夾子部位不積水漬,產品發黃現象均未發生。對策有效!
對策實施二:優化噴淋方式。
小組經過頭腦風暴法選出3種解決方案設計噴淋方式(見表3)。
針對立柱雙頭出水方案,小組經過測算得出安裝4根立柱即可滿足全覆蓋,為提高沖洗壓力,將出水口徑由2mm減至0.8mm,同時也節約了用水量。小組先與設備供應商確認改造設想可行,接下來要求采購部門與供應商進行議價,協調供應商上門安裝4個立柱噴頭并調試投產。
洗噴淋方式優化后,小組連續在7月20日至8月20日內的生產檢查中進行甲基璜酸殘留檢測,共檢測30批次,均未發現殘留超標。

表3 優化噴淋方案
結論:優化后的洗噴淋能全面均勻沖淋產品,無甲基璜酸殘留超標,對策有效!

(1)活動前后變色不良率變化趨勢比對 在小組活動后,電鍍變色不良率明顯降低,8月至12月平均值為4553×10-6(見表4),小組活動目標達到。
(2)活動前后課題目標比對
(3)活動后問題變化比對 發黃變色不良產品由原來占總數的76%下降至34%,發黃變色不良率由9212×10-6降至1533×10-6,降幅達83%。

表4 活動前后變色不良率統計

追夢QC小組經過活動成功降低62%變色不良率,大幅減少返工時間從而提升生產產出,同時也減少了因可能的漏檢導致的客戶抱怨。
此外,由于使用PTS不導電夾子,提高了鍍槽有效電流,從而降低了鍍槽錫的消耗。經過鞏固期5個月的使用量的統計,退鍍鋼帶藥水使用量下降13.7%;電鍍槽陽極錫球消耗量下降6.1%。在本次活動中,除去小組改裝PTS夾子成本和改裝洗噴淋成本,在8月至12月共取得經濟效益15余萬元,并取得公司財務和持續改進委員會審核認可。
小組把本次QC活動中所取得的有效措施納入標準化工作,將內容和依據更新至文件規范中并通過審批,以利于將來開展培訓和定期檢查。
在小組成員的共同努力下,本次QC活動成功降低了電鍍產品的變色不良率,不僅為公司節約了成本,降低了客戶抱怨風險,而且提高了小組成員的解決分析問題的能力。小組將推廣應用這些經驗,提升工作效率,行之有效地解決實際問題。
小組團隊對于QC工具方法系統運用尚不熟練,需要進一步的鞏固、加強和規范。針對近期公司兩次收到關于可焊性不良的客戶抱怨,電鍍追夢QC小組已再次集結,希望盡快解決這個問題,提升客戶滿意度。
[作者單位:尼西半導體科技(上海)有限公司]