何 銳, 夏晨嬌, 劉西中, 張煒銘
(1.江蘇南大環(huán)保科技有限公司 國家環(huán)境保護有機化工廢水處理與資源化工程技術中心, 江蘇 南京 210046;2.江蘇省如東沿海經濟開發(fā)區(qū)環(huán)保局, 江蘇 如東 226400;3.南京大學環(huán)境學院污染控制與資源化研究國家重點實驗室, 江蘇 南京 210023)
樹脂屬于一種功能化的高分子材料,其產品種類繁多,應用領域廣泛,主要應用于水處理、醫(yī)藥、食品、冶金、化學合成等行業(yè)。某公司投資實施功能性特種樹脂生產項目,產品分為陽離子交換樹脂、陰離子交換樹脂和吸附樹脂3個系列,每個系列又包含凝膠型、大孔型等多個產品。該類樹脂生產廢水具有高分子有機物含量高、難降解的特點[1-2]。為此,公司針對生產廢水,在試驗研究的基礎上,采用了采用“芬頓氧化 +混凝沉淀 +水解酸化 +好氧+缺氧 +接觸氧化 +末端氧化”組合處理工藝,設計出該生產廢水的處理工程。實際運行結果證明,該廢水處理設施排放可滿足所在工業(yè)園區(qū)廢水接管標準要求,可為類似廢水處理工程設計提供一定的參考依據(jù)。
其排放的廢水包括生產廢水和生活污水2部分,其中生產廢水主要包括產品沖洗工藝廢水、水環(huán)真空泵排污水、廢氣凈化系統(tǒng)排污水、地面及設備沖洗廢水、鍋爐排污水、純水制備排污水等,廢水污染物以COD,SS,BOD5,NH3-N為主。廢水處理工程設計規(guī)模為500 m3/d,分為物化處理和生化處理。排水執(zhí)行GB 8978—1996《污水綜合排放標準》表4二級標準后接入園區(qū)污水廠處理,廢水水質、水量及排放標準見表1。

表1 廢水水質、水量及排放標準
本項目廢水中主要包含有機物、NH3-N以及SS等污染物,其中:工藝廢水是主要廢水來源,來自樹脂生產過程中的白球和產品沖洗工序,屬于高濃度有機廢水,污染物以有機物、廢酸、NH3-N為主;廢氣凈化系統(tǒng)排污水、地面及設備沖洗廢水中,污染物以有機物、SS為主;純水制備排污水中,含鹽量較高,其它污染物含量低;設備循環(huán)冷卻排污水、水環(huán)真空泵排污水、鍋爐排污水的廢水水質成分較為簡單,污染物含量低。
樹脂生產原料包括氯甲醚、甲醇、乙醇、異丁醇、苯乙烯、二乙烯苯、二甲胺、三甲胺等,且主要以苯乙烯、二乙烯苯、氯甲醚原料為主,系芳香烴及鹵代烴,屬于難降解有機物,生物毒性較大、生物抑制濃度較低。而廢水污染物主要以上述有機物及產品中間體所組成,可生化性差,有一定處理難度。
從類似廢水處理的研究報導中發(fā)現(xiàn),此類廢水處理主要以“物化預處理 +組合生化處理”工藝為主[3-4]。根據(jù)廢水的水質特點和處理目標,設計采用了成熟可靠的“芬頓氧化 +混凝沉淀”物化處理工藝、“水解酸化 +好氧 +缺氧+接觸氧化”生化處理工藝,以及“末端氧化”深度處理工藝。廢水處理工藝流程見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程
(1)物化預處理單元:主要目標是提高廢水可生化性,同時降低廢水中的COD和SS等污染物濃度,減輕后續(xù)生化處理壓力。
催化氧化法是利用催化劑改變氧化劑對有機物的氧化速度,使氧化反應更溫和、更快地完成。氧化劑在催化劑的作用下可產生氧化能力極強的基團或離子,如羥基自由基(·HO)等,去攻擊廢水中的有機物,是處理此類難降解樹脂廢水的一種很好的預處理方法。Fenton試劑法是一種比較成熟的技術[5],能氧化多種有機分子,對苯環(huán)類有較好的氧化效果,可大幅提高廢水的可生化性[6]。
不同種類、不同水質的廢水首先進入調節(jié)池,調節(jié)水量、均化水質。之后提升至芬頓氧化池,廢水經過芬頓氧化后,廢水可生化性得以提高,進入后續(xù)混凝沉淀池,混凝反應后,懸浮物和部分有機污染物通過沉淀分離去除。
(2)生化處理單元:主要目標是通過水解酸化處理,進一步提高廢水可生化性,再經過活性污泥法處理,以降解廢水中的COD和NH3-N等污染物。
水解酸化是利用厭氧或兼氧微生物來降解廢水中的有機物,同時將大分子、難降解有機物轉化為小分子、可降解的有機物,提高廢水的可生化性[7-8]。缺氧池的設計目的是為了脫氮,內設置潛水攪拌機,有研究表明,缺氧池放置水力循環(huán)攪拌器,溶解氧含量較低,系統(tǒng)的脫氮效果優(yōu)于放置微孔曝氣頭時的效果[9]。接觸氧化池中,懸掛組合生物填料以增大微生物量,本項目中采用特種組合填料,該填料具有比表面積大空隙率高、生物附著能力強生物量大、水力條件好的特性。
廢水經水解酸化后,廢水可生化性得以提高,再經好氧、缺氧及生物接觸氧化處理,使剩余污染物得到有效降解。最后進入二沉池,使污泥與廢水分離,部分污泥回流到生物處理單元,剩余污泥排至污泥處理系統(tǒng)。
(3)末端處理單元:主要目標是對生化處理出水進行把關,確保達標排放。
在末端氧化池中,根據(jù)前端廢水處理情況,靈活調節(jié)氧化劑的投加量,氧化殘留有機物,保障廢水達標排放。
(1)調節(jié)池:底部采用穿孔曝氣管曝氣攪拌。
設計尺寸:L×B×H=7.6 m×21.0 m×5.5 m;數(shù)量:1 座;有效容積:798 m3;停留時間:38.3 h;結構:鋼砼,玻璃鋼加強防腐。
配套設備:穿孔曝氣管若干,材質ABS;污水提升泵 2臺,1用 1備,型號Q=22 m3/h,Hd=16 m,N=3.7 kW;鼓風機 2臺,1用 1備,Q=9.15 m3/min,P=0.06 MPa,N=15 kW。
(2)芬頓氧化池:設計為 4格,1,2格進行芬頓氧化反應,3,4格進行絮凝反應,底部采用穿孔曝氣管曝氣攪拌。
設計尺寸:L×B×H=7.0 m×7.0 m×5.7 m;數(shù)量:1 座;有效容積:255 m3;停留時間:12.2 h;結構:鋼砼,玻璃鋼加強防腐。
配套設備:穿孔曝氣管若干,材質ABS;鼓風機與調節(jié)池共用。
(3)一沉池:設計為豎流式沉淀池。
設計尺寸:L×B×H=7.0 m×7.0 m×7.4 m;數(shù)量:1 座; 沉淀區(qū)表面負荷:0.43 m3/(m2·h); 停留時間:12.0 h;結構:鋼砼,玻璃鋼加強防腐。
配套設備:排泥泵2臺,1用1備,型號Q=15 m3/h,Hd=16 m,N=1.5 kW。
(4)中間水池。
設計尺寸:L×B×H=7.0 m×7.0 m×5.7 m;數(shù)量:1 座;有效容積:255 m3;停留時間:12.2 h;結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:污水提升泵2臺,1用1備,型號Q=25 m3/h,Hd=24 m,N=4 kW。
(5)水解酸化池:設計為復合式水解酸化池形式,共2層填料,填料層總高度為5.4 m。
設計尺寸:L×B×H=12.0 m×12.0 m×9.1 m;數(shù)量:1 座;有效容積:1 224 m3;停留時間:58.8 h;結構:鋼砼,玻璃鋼加強防腐。
配套設備:內循環(huán)泵2臺,1用1備,型號Q=80 m3/h,Hd=24 m,N=11 kW。
(6)好氧池:設計為6格,中間采用穿墻孔過水,增強混合效果。
設計尺寸:L×B×H=15.4 m×21.8 m×5.7 m;數(shù)量:1 座;有效容積:1 746 m3;停留時間:83.8 h;結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:旋流混合擴散曝氣器1 164套;在線溶氧儀1套;鼓風機2臺,1用1備,Q=59.6 m3/min,P=0.06 MPa,N=90 kW。
(7)中沉池:設計為豎流式沉淀池。
設計尺寸:L×B×H=7.0 m×7.0 m×7.4 m;數(shù)量:1 座;沉淀區(qū)表面負荷:0.43 m3/(m2·h);結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:污泥回流泵2臺,1用1備,型號Q=30 m3/h,Hd=15 m,N=3 kW。
(8)缺氧池。
設計尺寸:L×B×H=14.4 m×7.0 m×5.7 m;數(shù)量:1 座;有效容積:524 m3;停留時間:25.0 h;結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:潛水攪拌機4臺,N=1.5 kW。
(9)接觸氧化池:設計為2格,中間采用穿墻孔過水,增強混合效果。
設計尺寸:L×B×H=15.4 m×6.0 m×5.7 m;數(shù)量:1 座;有效容積:480 m3;停留時間:23.0 h;結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:旋流混合擴散曝氣器304套;在線溶氧儀1套;鼓風機與好氧池共用。
(10)二沉池:設計為輻流式沉淀池形式,采用機械刮泥。
設計尺寸:Φ×H=10 m×5.5 m;數(shù)量:1座;沉淀區(qū)表面負荷:0.27 m3/(m2·h);結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:污泥回流泵2臺,1用1備,Q=30 m3/h,Hd=15 m,N=3 kW;排泥泵2臺,1用1備,Q=15 m3/h,Hd=16 m,N=1.5 kW;中心傳動懸掛式刮泥機1臺,直徑為10 m,N=0.55 kW。
(11)末端氧化池:設計為2格,中間采用穿墻孔過水,增強混合效果。
設計尺寸:L×B×H=5.5 m×5.5 m×5.5 m;數(shù)量:1 座;有效容積:151 m3;停留時間:7.2 h;結構:鋼砼,玻璃鋼加強防腐。
配套設備:多曲面攪拌機2臺,N=1.1 kW。
(12)排放水池。
設計尺寸:L×B×H=10.1 m×5.5 m×5.5 m;數(shù)量:1 座; 有效容積:277 m3; 停留時間:13.3 h;結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:污水提升泵2臺,1用1備,型號Q=40 m3/h,Hd=60 m,N=15 kW。
(13)污泥濃縮池。
設計尺寸:Φ×H=6 m×5.8 m;數(shù)量:1座;有效容積:140 m3;結構:鋼砼,環(huán)氧樹脂普通防腐。
配套設備:排泥泵2臺(變頻),1用1備,型號Q=40 m3/h,Hd=60 m,N=15 kW。
(14)其它配套構建筑物包括:綜合用房(含配電室、控制室及污泥脫水間),風機房,污泥堆放間,加藥間,各1座。污泥脫水間內設置板框壓濾機2臺,單臺過濾面積 80 m2,濾室容量 1.56 m3,N=4 kW;加藥間內設置 H2SO4,NaOH,H2O2,F(xiàn)eSO4,Ca(OH)2,PAM等藥劑投加系統(tǒng)。
工程建成后,已實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運行,各單元出水水質見表2。實際運行過程中,為保證進水水質均勻,調節(jié)池采用高液位運行,水溫較低的情況下,在調節(jié)池通入蒸汽,保證水溫在18℃以上。物化處理單元需根據(jù)進水情況,靈活調節(jié)FeSO4,H2O2等藥劑投加量,控制好反應過程的pH值(調節(jié)池pH值控制在3~4,混凝沉淀池pH值控制在7.5~8.5),處理后廢水水質變化明顯,完全滿足生化處理要求。調試期間,共向水解酸化池投加了30 t含水率為80%的新鮮污泥,由于廢水中缺少磷元素,定期向生化各個構筑物中投加少量磷酸二氫鈣。實際運行過程中,好氧池的SV30控制在30%~45%,DO質量濃度控制在2~4 mg/L,接觸氧化池的SV30控制在15%~20%,其末端的DO質量濃度控制在1~2 mg/L。末端氧化池根據(jù)水質情況,靈活調節(jié)氧化藥劑的投加量,保證出水水質達標。

表2 各處理單元出水水質
廢水處理裝置投資約為688萬元,包含了設計、設備和電氣儀表采購、土建工程、安裝工程等。藥劑費和電費占據(jù)了廢水處理站運行費用的絕大部分,根據(jù)運行數(shù)據(jù)計算:藥劑費約為7.1元/m3;用電量約為 2 800 kW·h/d,以電價 0.7 元/(kW·h)計,電費約為3.92元/m3。合計運行費用約為11.02元/m3(不含污泥處置費用和人工費用)。
(1)采用“芬頓氧化 +混凝沉淀 +水解酸化 +好氧+缺氧 +接觸氧化+末端氧化”組合工藝處理樹脂廢水,工藝合理成熟,設施運行簡便,廢水處理系統(tǒng)的COD去除率高達98.5%,出水能穩(wěn)定達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》表4中的二級標準,對類似廢水治理工程具有一定的參考價值。
(2)芬頓預處理法存在運行費用較高的問題,且運行費用與進水水質密切相關,因此,在確保反應達到預期效果的情況下,根據(jù)進水水質靈活調整加藥量,降低運行費用。同時與企業(yè)協(xié)商,在不影響生產的條件下,采取清潔工藝,盡量從源頭削減有機物的排放量。