慈超超
【摘 要】本文分析了一起由于外界直流干擾量引起的主變保護誤動作,造成主變跳閘事件,指出保護升級或定檢試驗完成后,應對保護裝置功能及相關定值參數進行全面試驗檢查的重要性,在查找保護誤動原因時,應將故障現象和動作結果緊密聯系,得出正確的結論,以便迅速處理故障,快速恢復電網正常運行。
【關鍵詞】干擾量;定值;現場處理
0 引言
電力系統中,主變是一個非常重要的元件,承擔著連接各個電壓等級電網并傳輸功率的任務,所以主變保護十分重要,主變保護的誤動作,會造成負荷損失,但主變的差動保護會受到多種因素的影響,本文通過對一起主變保護誤動造成主變跳閘事件的處理分析,總結了此類針對外部直流分量干擾引起主變差動保護動作的原因,并通過定值中系統參數設置有效避免外部干擾量對差動保護的影響。
1 事件前110kV 某變電站運行方式
110kV 某變電站110kV母線接線方式為單母線分段,其中#2主變變低為雙分支,#1主變變低501開關、#3主變變低503開關、#2主變變低502A、502B開關均在合位,10kV分段521開關、532開關在分位。10kV備自投裝置正常充電。110kV某變電站主接線方式見圖1。
圖1 110kV某變電站主接線方式
2 事件經過
保護動作情況:
21點11分5秒843毫秒,#2主變差動保護裝置啟動;
21點11分5秒865毫秒,#2主變差動保護裝置AB相差動速斷保護動作,動作差流9.91Ie,并出口跳開#2主變兩側開關。
#2主變變低502A、502B開關跳開后,ⅡAM、ⅡBM失壓,10kV備自投動作,經5秒延時發跳閘命令跳502A及502B開關,再經3秒延時,合上10kV分段521、532開關,再經2秒延時,發10kV備自投成功信號,隨即備自投裝置動作返回,10kV ⅡAM、ⅡBM母線電壓恢復。
3 相關保護配置及定值設置
#2主變保護采用南京南瑞繼電保護公司主變保護裝置,由RCS-9671B型差動保護裝置、RCS-9681B型高后備保護裝置、RCS-9682B型低后備保護裝置、RCS-9661B型非電量保護裝置構成。
RCS-9671B型差動保護裝置可接入4側電流,XX站#2主變差動保護Ⅰ側接入高壓側開關1102電流,Ⅱ側無接線,在保護端子排處將Ⅱ側電流回路用短接片短接封住,Ⅲ側接入#2主變變低A分支502A開關電流,IV側接入#2主變變低B分支502B開關電流。
經現場檢查,差動保護裝置RCS-9671B的定值設置如下:
圖2 #2主變第一次動作后臺錄波波形
一側額定電壓:110kV;二側額定電壓:110kV;三側額定電壓:10.5kV;四側額定電壓:10.5kV;
額定電壓二次值:57.7V;一側CT額定一次電流:0.6kA;一側CT額定二次電流:1A;二側CT額定一次電流:0.6kA;二次CT額定二次電流:1A;三側CT額定一次電流:3kA;三側CT額定二次電流:1A;四側CT額定一次電流:3kA;四側CT額定二次電流:1A。
10kV備自投采用北京華瑞泰10kV備自投裝置,型號FWK-J,10kV備自投保護配置及相關定值如下:
跳開合位開關延時時間定值:5秒;合上分位開關延時時間定值:3秒;等待備自投結果延時時間定值:2秒。
4 事件分析及處理過程
現場檢查#2主變差動保護裝置動作報告、后臺報文及后臺錄波報告,在21點11分#2主變差動保護動作時,Ⅱ側B相采集到較大的直流電流分量,導致A、B兩項產生差流。現場調取錄波如下:
現場分析檢查后,確認該站一次設備均正常,二次回路正常,通過錄波圖判斷,主變差動保護動作是由于差動保護二側電流產生直流分量造成。經現場檢查,初步確認為差動保護裝置二側采樣裝置故障,產生的直流分量進入差動計算程序,產生A、B兩相差流,造成差動保護動作。
為有效避免此情況,經與南瑞繼保廠家分析確認,將RCS-9671B型差動保護裝置中二側CT額定一次電流定值及二側額定電壓定值整定為0后,二次側采樣值即可保證不進入差動計算程序,即可保證保護不會由于干擾量存在造成保護誤動。
更改裝置參數及定值:二側CT額定一次電流定值及二側額定電壓定值整定為0,對差動保護I、II側進行加量試驗,加入反向相同電流后,裝置產生差流,與單獨加入I側電流計算差流相同,保護動作。
對兩側開關進行傳動試驗正常,對兩側開關及保護屏內CT回路緊固。
5 總結
對110kV相同類型主變保護裝置,無接線間隔的CT、PT定值,可考慮按變比為0進行整定,可保證在邏輯上將該間隔采樣退出計算,有效避免外界干擾量造成保護誤動作的情況。
【參考文獻】
[1]中華人民共和國能源部.繼電保護和安全自動裝置技術規程.北京:中國標準出版社,2006.
[2]電力系統自動裝置原理/丁書文主編:中國電力出版社,2008.
[3]許繼電氣公司ZFZ-12S操作箱廠家資料.
[4]北京四方FCX-12J-1操作箱廠家資料.endprint