閆天平

[摘 要]鉆孔配套埋管抽放瓦斯技術是把排放瓦斯的高位瓦斯巷道,置換成新的鉆孔和埋管抽放管路排放瓦斯的技術,從而取消高瓦斯綜放工作面高位瓦斯巖石巷道,達到減少投入,降低成本,緩解礦井采掘接續,實現安全高效生產的目的。
[關鍵詞]綜采工作面;鉆孔配套埋管抽放瓦斯
中圖分類號:TD712.62 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)46-0021-01
1 基本概況
陜西陜煤銅川礦業有限公司玉華煤礦主采侏羅紀4-2煤層,煤層平均厚度10m,煤層瓦斯含量為l.38~7.2m3/t,平均2.78m3/t;瓦斯絕對涌出量為14.90m3/min,相對涌出量為4.83m3/t,瓦斯含量具有隨埋藏深度增加而增大的總體趨勢。2403綜采放頂煤工作面位于二盤區,工作面里段120米平均煤厚(平均8m),掘進期間瓦斯涌出量(2m3/min)。結合相鄰的2405綜采放頂煤工作面回采實際情況,2403工作面正常回采期間預計瓦斯涌出量約15m3/min。
2 基本思路
采用鉆孔抽放煤層和頂板釋放的部分瓦斯,埋管管路抽放采空區上隅角的部分瓦斯,其余瓦斯從礦井通風系統排放。
3 高位鉆場頂板走向鉆孔設計簡要概況
2403回順高抽巷掘進至距切眼120m處停掘,施工高位鉆場1個,鉆場規格:長3.5m、寬4.0m、高3.5m。鉆場內布置3組21個頂板走向鉆孔(孔徑133mm),低位孔(1#--7#)、高位孔(8#--14#),下排孔(15#--21#),鉆孔沿工作面傾向方向控制到回順向下45.5米,終孔間距為7米,鉆孔呈交叉布置。
低位鉆孔終孔點,沿傾向平面上距工作面回順采煤幫0m~42m,終孔高度距4-2#煤頂板10m;高位鉆孔終孔點,沿傾向平面上距工作面回順采煤幫2.5m~45.5m,終孔高度距4-2#煤頂板30m;下排孔沿傾向平面上距工作面回順采煤幫3m~42m,與切眼右側巷幫打透。
下排孔孔深120m(誤差0--+4.6m),高位孔及低位孔孔深130米(誤差0--+5.3m),合計孔深2698.2m。
頂板走向鉆孔封孔要求:采用“兩堵一注”工藝封孔,封孔深度15米,孔口以里15米范圍內為φ900mmPVC實管,15米以里全程下φ75mmPVC篩管。
頂板走向鉆孔施工順序:自上而下,自左而右施工即先施工8#孔,最后施工21#孔(圖1)。
4 鉆孔瓦斯抽放情況
2403工作面安裝完于2017年5月3日—10日試生產,5月13日開始正常回采。工作面試生產期間,產量較小,鉆孔抽放瓦斯效果不明顯,單個鉆孔抽放混合流量為1.1—5.2m3/分,抽放瓦斯濃度為0—0.1%。21個鉆孔每天抽放瓦斯33—157m3,平均95m3。
從2017年5月13日開始,2403工作面組織兩班生產,日產量6000噸左右,生產趨于正常,產量增加,鉆孔抽放瓦斯量隨著煤層釋放瓦斯量的增加而增加。單孔抽放瓦斯平均濃度為1.2—1.3%,混合流量為22—23m3/分,折算抽放純瓦斯0.264—0.299m3/分。21個鉆孔每天抽放瓦斯380—430m3,比試生產期間每天多抽出瓦斯273—347m3,平均達到310m3。
2403工作面推采未掘高抽巷的120m范圍期間,工作面后落山瓦斯濃度在0.26—0.3%之間。工作面后落山和回風順槽瓦斯濃度均符合安全規定。
5 埋管瓦斯抽放情況
2017年5月、6月份監測分析表明:工作面生產正常,瓦斯涌出量穩定。鉆孔每天抽放純瓦斯6.95—33.8m3,平均20.37m3;埋管每天抽放純瓦斯389—572m3,平均480m3。埋管抽放瓦斯是鉆孔抽放瓦斯量的23.5倍。說明鉆孔埋管抽放瓦斯技術中,埋管抽放是非常重要的。
6 結論
至2017年6月30日,2403工作面已順利推過里段未施工高抽巷的120m范圍。從監測數據分析表明,鉆孔配套埋管抽放瓦斯技術基本滿足日產量6000噸、月產量18萬噸的綜采放頂煤工作面的瓦斯治理需要。礦井絕對瓦斯涌出量小于20m3/min的工作面在做好區域預抽、采前預抽的前提下,采用高低位頂板走向鉆孔+落山埋管抽采的瓦斯治理方式全面替代高抽巷抽采是完全可行的。
下一步需要解決的問題:改用高、低位頂板走向鉆孔替代高抽巷抽采采空區瓦斯的治理,直到最終取消采面高抽巷掘進。由于2403工作面頂煤厚度較薄,只有2.0-3.0m左右。頂煤厚度較大時,鉆孔配套埋管抽放瓦斯技術還尚需進一步驗證。endprint
中國科技博覽2017年46期